锅炉运行事故预想

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1、锅炉运行事故预想目 录1、锅炉设备典型故障事故预想1.1锅炉灭火1.2锅炉受热面爆管1.3锅炉尾部烟道再燃烧1.4锅炉汽水分离器出口温度异常1.5过热汽温度异常1.6再热汽温度异常1.7主蒸汽压力高1.8再热器压力高1.9锅炉给水流量低1.10锅炉单侧运行1.10.1单台空预器跳闸事故处理1.10.2单侧引、送风机跳闸事故处理1.10.3单侧一次风机跳闸事故处理1.11锅炉结焦1.12水汽品质异常处理1.13尾部烟道二次燃烧1.14水冷壁管壁超温2、锅炉系统故障事故预想2.1引风机事故处理2.2送风机事故处理2.3空气预热器事故处理2.4一次风机系统事故处理2.5制粉系统的事故处理2.6给水温

2、度骤降2.7 燃烧异常2.8 负荷骤减2.9 主汽释放阀或屏过进口过热器安全门、高过出口安全门、再热器进出口安全门的故障2.10空压机系统事故处理1、锅炉设备典型故障事故预想1.1锅炉灭火1) 现象a) 火焰电视显示火焰闪烁不稳或消失,火检探头检测不到火焰信号。b) 炉膛负压不正常增大,锅炉灭火信号声光报警,MFT动作声光报警。c) 锅炉各级烟气温度明显降低。2) 原因a) 纯燃煤时,煤质恶化,挥发份过低,煤粉细度严重不合格,磨煤机出口温度太低,煤粉湿度太大,磨煤机一次风量不足,所有给煤机故障;b) 燃料量和风量配比过分失调,导致着火氧量不足,或风量太大达不到着火点温度;c) 水冷壁严重泄漏,

3、将炉膛火焰吹熄;d) 燃烧器配风不合理,低负荷时燃烧不稳定。3) 处理a) 锅炉灭火MFT保护动作,联动下列设备跳闸,否则紧急手动停止下列设备的运行,迅速切断进入炉膛的所有燃料。1. 进油快关阀、回油快关阀及所有油枪电磁阀关闭,油枪吹扫闭锁;2. 所有磨煤机、给煤机跳闸,所有磨煤机出口门关闭;3. 两台一次风机跳闸;4. 过热器一、二级减温水、再热器事故减温水电动截止阀关闭;5. 蒸汽吹灰器自动跳闸退出;6. 汽轮机跳闸,发电机逆功率保护动作解列;7. 所有给水泵跳闸;8. MFT时总风量30,所有空气和烟气挡板解除“自动”控制;b) 通知除灰值班停止电除尘器运行;c) 查看MFT首出,查明M

4、FT动作原因。满足炉膛通风吹扫条件,调整总风量大于30%BMCR,进行5分钟的炉膛吹扫。d) 注意主、再热器压力的变化,过热器压力超压到27.5MPa时开启PCV阀泄压。e) 蒸汽压力降低后,自动打开各段疏水阀进行疏水。f) 确认锅炉灭火而MFT保护未动作跳闸时,严禁向锅炉投入点火装置进行强行点火,必须手动按下“MFT按钮”紧急停止。g) 确认锅炉故障消除可以启动后,按极热态启机规定,点火启动。1.2锅炉受热面爆管1) 现象a) 炉管泄漏检测装置报警。b) 炉本体有明显的泄漏响声, 爆管严重时,不严处向外喷炉烟或蒸汽。c) 锅炉给水流量不正常的大于蒸汽流量。d) 锅炉补水流量不正常的增加。e)

5、 炉膛及烟道负压减小或变正,负压波动剧烈。f) 引风机导叶不正常的开大,风机电流增大。2) 原因a) 管材不良、制造、安装、焊接工艺不合格。b) 使用材料不当,使运行温度超过管材允许的最高使用温度范围。c) 给水、炉水及蒸汽品质长期不合格,使炉管严重腐蚀。d) 控制不当,造成受热面管壁超温过热。e) 管内异物堵塞,传热恶化。f) 爆管处受热面积灰结焦严重,长期无法清理,导致传热恶化。g) 管子严重磨损减薄。h) 炉膛压力失控或大块焦渣脱落,使水冷壁冷灰斗损坏。i) 破损处受到局部严重冲刷,如吹灰器长时间停留炉内且保持蒸汽供应或吹灰器提升阀发生内漏。3) 处理a) 检查确认泄漏后立即向调度部门申

6、请降低机组负荷,并申请停机。b) 当发生受热面严重泄漏,无法维持炉膛燃烧的稳定,或者因爆管引起蒸汽温度大幅超温,无法维持正常运行,应立即汇报调度紧急停机,可将机组直接手动打闸。c) 爆管停炉后,至少保留单侧风组运行,排出炉内蒸汽并冷却锅炉。d) 通知电除尘电场停止运行,保持电场灰斗的加热和振打运行。e) 加强对省煤器、空预器、电除尘灰传送器的运行监视,防止管道堵塞。1.3锅炉尾部烟道再燃烧1) 现象a) 空预器着火监测装置报警。b) 空预器前后及尾部烟道负压大幅波动,严重时,炉膛负压也会大幅波动。c) 尾部各段烟气温度不正常的升高,空预器出口风温不正常升高,排烟温度不正常升高。d) 尾部烟道、

7、空预器,人孔、吹灰孔等不严密处向外冒烟和火星。e) 烟囱冒黑烟。2) 原因a) 锅炉燃烧调整不良、煤粉过粗,燃烧不完全,未燃尽的大量煤粉沉积在尾部受热面上。b) 锅炉长期低负荷运行,煤油混烧,空预器吹灰不及时。c) 燃油雾化不良,油滴沉积在受热面上。d) 空预器吹灰不及时可燃物未及时清除。e) 锅炉灭火后,吹扫不彻底。3) 处理a) 排烟温度升高时,立即采取调整燃烧和受热面蒸汽吹灰等措施,使烟气温度降低。b) 在确认空预器等处发生再燃烧事故后,或排烟温度上升至250时应紧急停炉。停引、送风机,关闭各烟风挡板,隔离空气预热器。c) 在确认省煤器处再燃烧时,启动给水泵以不低于150t/h的给水流量

8、进行上水冷却。d) 必须维持空预器运行,必要时手盘空预器,投入吹灰蒸汽或空预器清洗水进行灭火。e) 无法确认再燃烧完全熄灭时,禁止启动引、送风机向锅炉通风冷却。f) 燃烧被扑灭且烟道各段烟温正常后,打开检查孔,检查设备损坏情况,同时空预器进行彻底检查、清理。g) 锅炉负荷低于25BMCR或油煤混烧时,应保持空预器连续吹灰。h) 经检查确认设备无问题,符合启动条件后,方可重新点火启动。1.4 锅炉汽水分离器出口温度异常1) 现象a) 锅炉汽水分离器温度高报警。2) 原因a) MCS系统控制异常造成燃/水比失调(如给煤机出口堵煤或磨煤机出口堵煤)。b) 机组升、降负荷速度过快。c) 给水泵跳闸时,

9、煤量自动跟踪控制不良。d) 煤质变化太快,或操作员手动控制时,调节不当。3) 处理a) 发现水/煤比失调后应立即修订自动设定值或切至手动调整,查明异常原因,及时调整燃料量和给水量。b) 运行中升、降负荷应按规定的负荷变动率执行,尽量避免升、降负荷速度过快,造成分离器温度高时应暂停升、降负荷,待汽温稳定后再进行调整。1.5 过热汽温度异常1) 现象a) 过热蒸汽温度超过报警限值,DCS指示温度变色报警;具体温度限值见“锅炉运行时的参数超限报警值”表。2) 原因a) MCS协调系统故障或手动调节不良时造成燃/水比失调。b) 煤质突变,炉膛燃烧工况发生大幅度扰动。c) 给水系统故障或给给水控制系统异

10、常,锅炉给水量波动。d) 发生辅机故障甩部分负荷时,燃/水比失调。e) 炉膛严重结焦或积灰。f) 过热器减温水调节失灵,导致减温水调节阀不正常关小或开大。g) 主汽系统受热面或管道泄漏。3) 处理a) 发现MCS故障导致水/煤比失调时或减温水失控应立即解除自动,手动调整水/煤比和减温水,控制过热汽各段温度在规定范围内,MCS系统正常后将水/煤比和减温水投入自动。b) 出现RB动作、跳磨、给水泵跳闸、高加解列等工况发生大幅扰动时,汽温自动调整不及,操作员应手动干预,保证各点温度在允许范围内。c) 因炉膛吹灰引起的主汽温度异常时,值班人员应当暂停吹灰,待温度调整正常后继续执行。d) 减温水阀门故障

11、造成汽温异常时,将相应的减温水自动切换为手动调整,严防主汽温度和管壁超温或突变。e) 主汽系统受热面或管道泄漏应及时停炉处理,泄漏造成蒸汽温度异常时,在维持运行期间,应将其切为手动进行调整。f) 主汽温度和受热面金属温度超温且短期调整无效时,应降低锅炉负荷,确保受热面的安全。g) 机侧主汽温度在10分钟内急降50以上时,应手动紧急停机。1.6再热汽温度异常1) 现象a) 再热蒸汽温度超过报警限值,DCS指示温度报警;具体温度限值见“锅炉运行时的参数超限报警值”表。2) 原因a) MCS协调系统故障,引起燃/水比值失调。b) 煤质突变或炉膛工况发生大幅度扰动。c) 燃料和空气配比失调。d) 炉膛

12、严重结焦或积灰。e) 烟气挡板或事故减温水调节故障。f) 再热蒸汽系统受热面或管道泄漏。3) 处理a) 发现MCS调节故障导致再热汽温超限,应立即解除自动,手动调整燃料量和烟气挡板开度,MCS系统正常后再投入再热汽温调整自动。b) 出现RB动作、跳磨等燃烧工况发生大幅扰动时,汽温控制由MCS自动调整,值班员尽量不要手动干预,但应注意自动调节状况和汽温的变化。当发现自动调节工作不正常,汽温急剧变化时值班员应果断切为手动调整汽温。c) 烟气挡板故障造成汽温异常时,将烟气挡板自动切换为手动调整,必要时投入事故减温水降低温度,防止再热蒸汽温度和管壁超温。d) 事故减温水门故障造成汽温异常时,切除事故减

13、温水自动,烟气挡板保持自动方式运,密切监视再热汽温,必要时可实行就地手动调节减温水阀。e) 再热蒸汽系统受热面或管道泄漏应及时停炉处理,泄漏可能会造成蒸汽温度异常,在维持运行期间如再热蒸汽温度自动不能正常工作,应将其切为手动进行调整同时适当加快降负荷速度,以免再热器金属大幅超温。f) 因煤质变化引起的温度异常,可通过风量修正进行调节和切换投入燃烧器层来实现,如果再热器严重急剧超温时,应果断切除运行磨煤机,直至切除所有运行制粉系统,保证再热器受热面安全。g) 旁路误动引起的再热器超温时,要立即关闭旁路电动截至阀。1.7 主蒸汽压力高1) 现象a) 主蒸汽压力显示值变色报警2) 原因a) 运行中锅

14、炉、汽机出力不匹配;b) 运行中,汽轮机调速汽阀或主汽门误关。3) 处理a) 当出现主汽压力与锅炉变压运行中压力设定值偏差过大时,要及时查找原因,明确是负荷变动引起的压力波动还是有故障出现;b) 由于负荷变动太快引起压力波动时,可以及时将机组控制模式切换为“TF”模式,并维持锅炉输入不变,待稳定后再行升降负荷;c) 如果出现设备故障时,比如汽轮机进汽阀门异常时,锅炉自动调整无效时,可切换锅炉至手动控制,调整给水、燃料输入量,防锅炉超压;d) 如果上述调整无效,锅炉继续升压至PCV动作值,应严密监视PCV动作情况,及回座压力正常,否则,手动开启PCV泄压;e) 当压力异常升高至主汽弹簧安全阀动作

15、时,应检查弹簧安全阀动作正常,回座正常,如果弹簧安全阀拒动,应果断手动“MFT”;f) 无论是弹簧安全阀或者PCV阀动作后不能按整定回座,都应严密监视锅炉各级温度、压力,引起再热器超温时,应紧急降负荷,必要时申请停炉。1.8 再热器压力高1) 现象a) 再热器压力参数高,变色报警。2) 原因a) 锅炉负荷与对应的燃料量失衡b) 汽轮机中压主汽门或中压调门异常3) 处理a) 汽轮机中压主汽门或中压调门异常时,将机组切为手动,同时减小燃料和给水,注意燃料的滞后,避免发生主、再热蒸汽超温;b) 锅炉负荷与对应的燃料失衡时,应将锅炉主控切手动,调整燃料量;c) 如果再热汽温超压至安全门动作值时,其操作方法参照过热器超压处理。1.9锅炉给水流量低1) 现象a) 主蒸汽压力及机组负荷下降。b) 汽水分离器出口蒸汽温度上升。c) 各级蒸汽温度、受热面金属温度上升。2) 原因:a) 给水泵故障或跳闸。b) 给

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