大容量电动机起动存在问题及解决办法

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1、大容量电动机起动存在问题及解决办法 郭庆奎天津石化公司炼油厂300271 摘要:炼油厂催化装置的主风机风量大,在采用电动机拖动时,需要采用大 容量的电动机。大电机在启动时,启动电流大,引起的电压降落也大,对于供电 系统有较大的冲击,因此必须选择合适的启动方式,对电压降落进行验算,采取 相应的保护配置方式,在不影响供电系统中其它负荷运行的情况下。确保大容量 电动机启动成功。一、问题的提出催化裂化装置是我厂重要的生产装置,一九九六年初,为保证催化裂化装置工艺 上的高压力操作方案的长周期、安全平稳运行,需要安装一台高压力的备用主风 机。该主风机由电动机拖动,电动机功率为5500 KW,属于大容量电动

2、机(称催 化裂化高压主风机电动机,下文中简称大电机),该大电动机由我厂原有供电系统 供电,接在总变电站6KV母线上。由于该电机容量大、启动电流大,对供电系 统有较大的冲击,使6KV母线有较大的压降。这样已有的负荷有可能受到大的 影响(如开关跳闸、己运行的电动机不稳定或堵转,照明系统受影响等),同时大 电机本身的启动也要求一定水平的机端电压才能启动成功。因此就要求在启动大 电机时对厂6KV母线电压和大电机机端电压进行验算,根据验算结果和供电系 统具体情况采取相应的解决办法,如电动机选型、供电系统运行方式、电气保护 定值的配置。从而既保证大电机的启动成功,又不影响已有负荷的运行。即6KV 母线电压

3、保证在6000电压的80%(85%以上更好)以上,电动机机端电压必须大于 电动机允许启动的最低电压。二、供电系统情况(见厂供电系统简图,附图一)我厂110KV进线电源由天津电力公司电网供给,从电力公司电网计算到我厂 110KV母线的系统电抗标么值为X*xt=0. 0555(基准容量Sj=100MVA)。我厂主 变压器容量为31. 5MVA,变压器型号为SFS31500/ 110。是三卷变压器,另 外两卷的电压等级分别为35KV和6KV。35KV侧没有负荷,6KV侧每台变压器 带6000KW负荷。变压器6KV侧经分裂电抗器(型号FKL6150010)分成两 段母线,其中一号主变压器的两条6KV母

4、线为6KVI母线6KVIII母线(1H母线已 有负荷6000Kw)。催化裂化主风机电机电源从6KvIH母线的631开关配出,用2 根0. 9KM长的电缆(YJVz08. 73x185)并联送至催化裂化主风机变电所的进 线开关。在催化裂化主风机变电所6KV母线上有两台开关,一台开关是催化裂 化主风机启动开关,一台开关是催化裂化主风机的运行开关。降压启动电抗器型 号为 QKK66064,Xkz4%。三、电动机及电抗器型号(一)、电动机选用异步电动机型号:YCH7104额定功率5500KW额定电压6KV额定电流606A启动转矩倍数KM=0. 69 启动电流倍数Kiq=4. 29功率因数cos=0.

5、8 =96. 5%电动机端子允许的最低电压为62%Ue,即3720V但是起动时间为50. 3秒时间 太长,当电动机端子电压为65%Ue时,起动时间为40. 3秒。(二)、电抗器型号由于催化高压主风机电机接在我厂已有的6 KV系统中,在该系统中每台变压器 已带有6 MW的负荷,功率因数为COSfh=0. 85,为保证在起动催化高压主风 机电机时,不影响这部分负荷(电动机、照明)的正常工作,采用了电抗器降压起 动方式来起动这台大电机,即在电动机主回路中串联一个起动电抗器,在电动机 起动时投入电抗器,当起动过程结束后,使起动电抗器自动退出运行(高压系统 简图见附图一),电抗器型号如下:干式空心起动电

6、抗器型号 QKK 一 66064,Xk=4% 额定电流 Ie=606 A 有功损耗 AP = 2810 W额定电压Ue=6Kv持续时间45秒短时电流3636 A四、催化裂化主风机大电机起动时电压水平验算(一)计算要求1、确定大电动机起动时,电压下降值不影响已有负荷的运行,如不会使开关跳 闸,己运行的电动机不稳定或堵转,照明系统受影响。即总变电站6 KV母线电 压Um大于6000V电压80%85 % (85 %以上更好)。2、确定大电动机本身端子上的电压,确定起动的可能性和持续时间,以决定起 动方式。即大电动机端子电压Ud必须大于其最低允许起动电压62%Ue为3720 V,但在此电压下起动时间为

7、50. 3秒时间太长,机端子电压在65%Ue(3900V) 以上较好,以缩短电动机的起动时间。(二)电压水平验算时各参数的确定1、系统中各电气元件阻抗计算:计算均用标么值基准容量Sj=100 MVA 、电源 Sj=100MVA, X*xt=0. 0555该值由电力公司提供系统阻抗标么值,是从电网计算到我厂110KV母线的值。 、变压器(SFS 31500 一 110三卷变压器且二卷容量均为31500KVA) Seb=31500KVA,API-III=202. 3KW,UdI-II=10. 95%,Udi111=16. 18%,UdI-III=5. 96%(注:因公式太多,以下文字采用gif图象

8、格式)1Ji注:文中用的近似计算法和较精确计算法公式的推导过程见附页。五、大电机起动问题的解决措施(一)根据起动大电机时电压水平验算结果及原供电系统的具体情况,为起动大电 机采取了以下措施:1、通过调节变压器分接头(分接开关),将6KV母线电压控制6300V左右。2、将分裂电抗器两臂并联使用,即在起动大电机之前将6013开关合入,在起动 大电机过程中分裂电抗器两臂并联运行,在大电机起动结束后,迅速将6013开 关断开。3、在起动大电机时,串入起动电抗器,以降低起动电流和6KV母线电压降。4、总变电站6KV出线631开关的保护配置作一定的改变,根据计算和电力公司 的要求。速断保护一次电流值400

9、0A,时限0. 2秒过流保护一次电流值1000A,时限1 秒,并加6000V / 100V定值为50V的低电压闭锁,即当起动大电机时,电流值 虽然达到了动作定值,但由于电压值没有低到50V,故总变电站6 KV出线631 开关正常运行而不会跳闸,从而保证大电机的正常供电。5、电动机本身的保护配置:差动保护、低电压保护接地、过负荷保护。6、自动切除电抗器功能:在起动大电机时,串入起动电抗器,当起动电流下降 到1000A以下的10秒后,合入电动机的运行开关,断开降压启动开关,自动切 除电抗器,电动机进入正常运行状态。六、实际启动数据及启动结果采用分裂电抗器两臂并联(启动时合入6013开关),启动电抗

10、器采用4%的电抗 器,在这种情况下的启动实测数据如下:(一)启动前6KV母线电压U1 = 6360V,启动时6KV母线电压降1018V。Um=63601018=5342V,相当于6000V电压的89%,以上实测数据与计算结果 母线电压降1084V,6KV母线电压下降到86. 9%基本相符合。启动电压的实拍 图象见图四。误差分析:1、由于大电机启动时电压下降,大电机的启动电流也随之下降,所以在计算电 动机启动时的电压降时,要考虑电动机倍数的影响。应采用降低了的实际电动机 启动电流倍数,而不采用电动机额定电压时的启动电流倍数。但由于采用近似计 算法何较精确计算法的计算的电压水平已经达到了要求,故不

11、在采用降低了的实 际电动机启动电流倍数来计算。但这是造成计算结果与实际结果存在误差的原 因。2、在电机实际启动时,总变电站6KV母线电压为6360伏,高于计算时采用的 6300伏,这也是造成相应的误差。从以上计算结果看,符合要求。(二)启动电流实测情况见图四,最大启动电流2740A,持续时间10ms,启动稳定 电流1690A启动时间29. 68s。(二)启动结果由于计算比较准确,并根据计算结果采取了相应的解决办法。催化裂化主风机电 机顺利启动成功其他负荷(电动机、照明等)均未受到影响,经多次启动情况和计 算结果基本相符,从而较好的解决了我厂催化裂化主风机电机的启动问题,为催 化裂化装置的安全稳定、长周期运行提供了保证。参考文献:(一)炼油化工电力设计手册化工部电气设计技术中心站1979年。(二)、电力工程设计手册西北电力设计院东北电力设计院1971年。(三)、电力工程电气设计手册西北电力设计院1987年

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