翻车机、堆取料机故障及解决办法

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1、自动化常见故障及解决办法公 司:中化煤化工有限责任公司车间:备煤车间专业:自动化第一章:翻车机问题集合2、拨车机问题集锦22、拨车机大臂问题4二、翻车机问题集锦61、番羽 I、和L音bI口J2、压靠车部分问题8三、迁车台及推车机问题集锦81、推车机问题82、迁车台问题9四、翻车机备注91、设备资料92、翻车机使用过程中需注意的问题9五、翻车机事故记录及分析9第二章:堆取料机问题集合10一、一期堆取料机问题10二、二期堆取料机问题10三、堆取料机备注101、一期堆取料机设备资料102、二期堆取料机设备资料103、堆取料机使用过程中需注意问题10四、堆取料机事故记录及分析10第三章:皮带、粉碎机及

2、配料系统问题集合11一、皮带、粉碎机问题集锦11二、配料系统问题集锦11三、设备资料11四、事故记录及分析11第四章:PLC故障处理11一、故障记录及处理11第一章:翻车机问题集合一、拨车机问题集锦1、走行问题案例1:2008年2月26日12点50分,翻车机出现故障,表现为翻反不到位,压车不返回,拨 车机牵车方向不动。拨车机不动作的原因:翻车机动作是顺序的,因翻车机翻返不到位,压车返回条件不 满足,压车梁抬不起来,故拨车机无法牵车。相关程序如图一1.11:翻靠压机翻车机准构工作条件。翻松开到翻靠返到翻压力继翻靠车到备好允许牵r位。位,电器1检测位车1 11 11 11/11/11.1案例2:2

3、008年3月25 ,拨车机牵车时一走一停,无法正常牵车。原因:检查程序发现拨车机重舌限位时有时无,处理后问题解决。相关程序如图一L12:案例3:2008年4月27 口拨车机不会行走。原因:检查线路、抱闸及控制系统均无问题,怀疑是变频器故障,更换变频后仍不会 行走,求助迁安变频专业人员,对变频器逐个测试,发现主电机(中间)有问题,打开电机 发现接受滚键。由于拨车机电机是主从形式,主电机不动则剩余两个从电机也不动,因此主 电机出现问题,整个拨车机都不动。图 1.12案例4:拨车机行走有停顿现象原因:拨大臂重舌处限位挡板晃,导致限位信号闪,造成拨车机停顿。程序如图一12。案例5:2008年7月26

4、口,拨车机不会行走。原因:拨车机重购销连接杆断开,焊好后问题解决。案例6:2008年9月17 ,拨车机不会行走。原因:拨车机机旁转换开关打错了位置。案例7:2009年7月8 口拨车机不会向北行走。原因:程序中拨车机。度在发车及区域内的点没上来,恢复后故障解除。相关程序如图 1.13、图 1.14。图 1.13图 1.14案例8:2009年8月18 口拨车机不会行走,手动、自动、点动都不能走原因:拨车机2#电机抱闸打不开,经检查是抱闸盒线圈烧坏,更换新的线圈问题解决。案例9:2、拨车机大臂问题经典案例:2009年1月13 口白班(丁班),翻车机14: 40开始卸唐山煤(操作时使用自动控制), 当

5、翻到12节车皮时(15:40)拨车机行至北侧大臂上升至与水平夹角约30度时自动停止, 到机旁操作也无动作,1月13 16时,我们所有点检立刻组织协力赶赴现场展开检修,由 于液压系统的特殊性,任何一个部位不畅通都可能导致执行机构没响应,所以,根据液压流 程我们从叶片泵开始逐个排查,结合以往处理类似故障的经验,我们主要把注意力集中在几 组电磁阀、液压阀上,调节阀体调节旋钮,发现各阀均零活可用。晚上19: 00左右从滨河 村把维检张殿光接来帮忙排查故障,晚上20: 30左右工作组决定更换拨车机摆动马达(油 马达),联系铲车去库房领取备件,大约21: 30运送备件到现场,14日凌晨2点半更换基 本完毕

6、,当准备接油管注液压油时发现管接头不合适,(原来的油马达生产厂家是天津优瑞 纳斯液压机械有限公司,新备件生产厂家是北京力德液压设备公司)(之前协力徐师傅试, 可以旋上些,后来拿样板螺纹测量螺纹直径虽然都是33,但螺距不一样,原来的油马达接 II螺距P=2.5,而新备件螺距P=2.0,致使无法与高压油管紧固配合);大约凌晨3点40打 算接维检刘金龙重新加工两个管接头(一端是33*2.0,另外一端是36*2.0,螺纹长度都是14 的)14 口早上6点40左右拿来第一个管接头试合适可使,8点拿来第二个,8点40接管、 加液压油完成后起泵等油温达到25C时,刚要调试,突然停电,上午10点40左右恢复送

7、 电,开始试车,发现大臂略有动作,但不能完成整个工作,下午相继单独试验、查看摆动马 达和平衡油缸的运行情况以继续排查故障,发现都正常,下午16点40左右大重来人给我们 介绍情况,才知道摆动油缸跟联轴器齿轮结合部位没有在平衡点,限制了摆动马达的行程, 我们决定打开联轴器重新装配,20点左右装配完成试车成功。回顾这27个小时的经历,总结造成这次检修时间过长的主要原因有以下几点:1、对液压系统懂的不够多,致使长时间的处于摸索、尝试状态。就其原因是平时接触 到的液压系统不多,不能对整个工作系统有充分的认识。2、对个别重要元件的构造、工作原理不了解。原因是以前没有接触过这种元件,而且 没有产品原理图、说

8、明书可参考,只能靠自己的理解做判断。3、新备件和原装的不是同一厂家,在装配中出现了配合不合适贻误了太多的时间。原 装摆动马这是天津优瑞纳斯液压机械有限公司生产的,而新备件是北京力德压力设备公司(两产品虽然规格一样,但外观装配有好多不同,1、原装油马达轴长度为210mm,新备件 轴长200mm。原装油马达油管接I I螺纹是33*2.5,而新备件接口螺纹是33*2.0的。3、新 产品没有定位孔,致使原来的定位销子没法用,很难保证装配的准确性,4、地脚和侧面的 紧固螺税的中心和我们的结构件中心不能完全重合,安装时只能扩孔安装。)4、由于需要的人力物力较多,难免出现物未尽其用,人未尽其所能、场面组织混

9、乱的 现象。二、翻车机问题集锦1、翻车机部分问题案例1:翻车机自动停机,主控电脑显示倾翻启动和倾翻返回指令同时存在,造成翻车机无法 动作。原因:程序中有一点被置位,但程序运行中未随变量改变而改变。程序点如图1.21o程序S?155标题:“翻返到位(S)_I“翻返到位(R)I彻p*制合问亵频后翻爽频正I I1标题:“翻零位I对均秒“翱宏位:2对 轨调整延。15秒“T I-程序S?15T标题:注律:倾g含闸变坳启翻夹频正停 反5TI II/R图 1.21案例2:2008年2月26日翻车机翻返不到位。原因:主令零位不到位。翻车机未到位时主令零位己达到,造成程序错误认为翻车机 已返回到位,停止动作。程

10、序如图1.22o在释:T1363.1”期近到位&(S)|翻零位1对 轨调建延0.15秒*111137翻零位2对 轨调整茹0.15秒“I 1图 1.22案例3:2008年7月5 口翻车机倾翻不到位,后发展为翻车机无动作且跳变频,但无过流现象。原因:翻车机靠车限位因雨天煤稀阻挡造成信号闪断,程序误认为靠车信号不满足, 无法翻车,造成翻车机自动停止。如图1.23160.擦:I1T.3I1T.4116.3116.4116.5116.6艇拖3蛔i114.3碱原碱原晔原晔原秋icr就IT输K输F输k,TI/I-TTT1013I1T.7图 1.23案例4:2008年12月5 口翻车机翻返不到位。原因:主令与

11、减速机连接处的罩子坏了,卡住了齿轮,导致主令不准。案例5:2009年6月19 口翻车机倾翻过程中跳变频。原因:翻车机C型轨道不正,导致刖蹭,造成跳变频。2、压靠车部分问题案例1:2008年12月10 ,翻车机压靠车无动作。原因:压靠车液压系统的溢流阀损坏,更换后解决。案例2:2009年2月4 口压车返回无动作。原因:翻车机返回未到位,因此压车无法返回。可点动或手动将翻车机返回后在启动压 车机构。案例3:2009年8月16 口翻车机压车后不会返回,需人工捅电磁阀才能动。原因:电磁阀电源线断了一根,导致电磁阀无动作。三、迁车台及推车机问题集锦1、推车机问题案例1:2008年3月17日推车机连锁无法

12、返回原因:迁车台返回太快,在推车机还未到达极限时,迁车台己返回重车线。因连锁关 系,推车机停止运行。案例2:2008年5月8 口推车机不会返回原因:推车机返回到位信号未回复,复位后问题解决。案例3:2008年8月5 口迁车台移动到空车线后不会自动推车。原因:迁车台移动到空车线后对准限位没对上,到现场发现错位50MM左右,矫正后 恢复正常。2008年9月15 口,推车机手动、自动都不动,但是点动能动。原因:机旁操作箱上“零压保护”转换开关未打到位,造成手动、自动不能动。2、迁车台问题四、翻车机备注1、设备资料2、翻车机使用过程中需注意的问题五、翻车机事故记录及分析第二章:堆取料机问题集合一、一期

13、堆取料机问题案例1:2008年3月19 2#堆取料机大臂变幅数值显示不正常,旦大臂上升不停止。原因:编码器不故障,也不参与连锁。由于编码器不会自动归零,导致数值错误,可 手动转动编码器解决。大臂上升不停止是由于限位故障,由电气处理。案例2:2008年3月28 口 2#堆取料机无连锁原因:堆取料机自动化通讯原理采用的是拖缆,因来回翻折,内部有线折断,造成通 讯故障,无法连锁。二、二期堆取料机问题案例1:2008年5月10 3#堆取料机不能动。原因:堆取料机大臂回转处动力电缆因长时间摩擦破损,传入PLC电源线中,将两个 153接口模块,导致堆取料机讯通中断,大车能动。三、堆取料机备注 1、一期堆取

14、料机设备资料 2、二期堆取料机设备资料 3、堆取料机使用过程中需注意问题四、堆取料机事故记录及分析第三章:皮带、粉碎机及配料系统问题集合-、皮带、粉碎机问题集锦二、配料系统问题集锦案例1:2008年2月26 口配煤4#圆盘不转,风扇运转正常,各皮带正常。原因:4#控制柜没有输出,调整输出线后,恢复正常。案例2:2008年8月29日一配6#圆盘控制模块报故障E-05。原因:模块没有输入信号。关闭核源后检查核子称传感器,发现变送器已烧坏,更换 新的变送器后问题解决。案例3:2008年9月10日一配4#圆盘实际流量低于给定值。原因:尝试更换模块、修改参数、校称都不能解决。最后确定是圆盘给料机闸II太小, 处理后问题解决。三、设备资料四、事故记录及分析第四章:PLC故障处理一、故障记录及处理1、原备煤ip被抢事故案例:事故经过:总控室电脑控制界面显示异常,表现为电流等所有数据均无法显示,原备煤全线报警。总控室无法对一设备进行控制。故障诊断:经检查发现,炉前焦库与配煤原

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