矸石充填论文

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1、三下压煤矸石充填工艺研究与应用 王同吉(新汶矿业集团公司,山东新泰 271219)摘要:文章介绍了通过对矸石充填工艺研究应用,实现了矿井“以矸换煤”绿色开采,既消除了矸石对地面的污染,又提高了矿井的经济效益。关键词:以矸换煤;充填工艺新汶矿业集团公司鄂庄矿三下压煤较大,通过实行以矸换煤进行三下压煤开采,不仅可以提高矿井产量、延长矿井服务年限,而且能够解决矿井矸石的排放,达到“以矸换煤”的目的。研究、实施了“以矸换煤”工艺,在鄂庄矿2202工作面进行了有益的探索,充填技术也在不断成熟和完善。1工作面概况鄂庄煤矿2202东工作面位于矿井-300水平二采区轨道上山以东第二区段,走向长度390m,倾斜

2、长度130m,工作面标高-255.00m-277.70m,煤层平均倾角10,平均厚度2.0 m,储量14万吨。工作面地面投影位置为任家庄新村楼房社区、高庄镇政府街道办事处、高庄镇中心中学、高庄镇中心小学、高庄镇中心幼儿园等建筑物。地面标高+183m。基本顶为灰白色中粒砂岩,厚约20m,钙质胶结,致密坚硬。直接顶为浅灰色粉细砂岩互层,厚约04.0m,钙质胶结,较坚硬。直接底为浅灰色泥岩,厚1.0m。2 开采方案选择2202东工作面因位于矿井浅部,地面建筑物密集,如何进行科学、安全、经济开采,成了一直研究探讨的重要课题。之前由科研院校提出条带式开采的方案,每推采50米,留设50米保护煤柱,工作面放

3、面也是按这一方案实施的,上、下两巷均按常规断面设计施工。结合新汶矿业集团公司 “以矸换煤、绿色开采”比较成熟的经验,及2202东面实际开采条件,决定采用矸石充填法进行开采。3 系统改造及优化为形成工作面运矸、充矸系统,在工作面原有条件的基础上,对2202东面整个生产系统进行了改造和优化。3.1经分析和实测,202轨道上山下部车场的通过能力不能满足充矸运输能力,成为制约充矸能力的“瓶颈”,因此扩修延长202轨道上山下部车场,加长了下部车场的长度,存车量由原来的7辆提高到现在的20辆,提高了矸石运输能力。3.2在原有巷道布置的基础上,补掘2202东轨道巷片口车场、翻矸硐室和平巷矸石仓,完善了矸石运

4、输系统。3.3将202轨道上山的原25Kw绞车更换为40Kw绞车,每钩提升量由两个矿车提高到4个,每12分钟一钩,连车时间6分钟,每班提升时间按7小时计算,每班提升量为92车。3.4根据工作面走向长度较短的实际情况,因地制宜,工作面轨道巷设计使用“U”型车运输矸石,每钩提2个“U”型车,时间12分钟,充填5小时,每班充填量为96车。系统简单,安全可靠。4 采、充工艺4.1采煤工艺工作面采用走向长壁后退式采煤法,矸石充填处理采空区,采煤机落煤。工作面支护采用单体液压支柱配1.0m金属铰接顶梁,排距1.0 m,柱距0.9 m,循环进度为1.0m。4.2充填方式采用“见六充三、边采边充”方式,当工作

5、面推采控顶距达到6排支护时,自第6排至第3排三个空档内开始充填,推采与充填平行作业,但最大控顶距不得超过8排支护。充填完一个循环后铺设运矸溜子继续下一个循环充填,依次进行循环劳动组织生产,实现不间断推采和充填。4.3设备配置工作面下巷运煤,上巷运矸。工作面安装一部DY-150W采煤机、一部SGW-150运煤溜子、一部SGW-40B充填溜子、一部抛矸皮带机;下巷安装一部SD-80皮带机、一部SGW-40T溜子;上巷安装一部前倾式翻车机、一部P-60B扒装机、一部SGW-40T溜子,两部JD-25Kw对拉绞车。2202东工作面设备布置示意图1-2、KBSGZY-500移动变电站 3、SD-80皮带

6、机 4、SGW-40B刮板输送机 5、SGW-150刮板输送机 6、SGW-40T刮板输送机 7、JD-25KW调度绞车 8、RB80/200乳化液泵站 9、DY-150采煤机 10、自制翻车机 11、PB-60扒装机 12、抛矸皮带机4.4运矸系统全岩掘进工作面水平大巷202轨道上山2202东面运矸道平巷矸石仓2202东矸石运输系统抛矸皮带机采空区。5工艺改革及创新5.1支护方式改革2202东工作面投产初期基本支护柱距为0.6m,通过工作面“三量”观测,在保证工作面支护强度的前提下,将基本支护柱距更改为0.9 m。取得了良好的经济和安全效益,具体体现在以下几个方面:1、减少单体支柱、顶梁、铁

7、鞋各380棵,年节约租赁费、人工费等35万元。2、减少了支、回柱数量,减轻了工人劳动强度,缩短了支、回柱影响生产时间,提高了生产效率。3、增大了工作空间,改善了工作环境,方便施工人员支回柱、运料、行走,回柱时退路畅通,保证了安全生产。5.2充填方式改革经合理充填方式的摸索与改进,历经了两个阶段,一是由“见七充四”改为“见八充五”;二是在“见八充五”成熟经验的基础上改为目前的“见六充三、边采边充”,工作面采充效率、生产能力也逐步提高,月产由最初的4400吨提高到现在的10000吨。2202东工作面“见八充五”示意图2202东工作面“见六充三、边采边充”示意图三量第一排第二排第三排第四排第五排第六

8、排第七排第八排支柱载荷(MPa)1720222426272930顶底板移进量(mm)2.334.335.336.337.3311.310.678.73活柱缩量(mm)1.672.333.334.676.3310.679.339.21矿压“三量”观测数据通过工作面“三量”观测,工作面现有的支护结构完全能达到控制顶板的能力,保障工作面安全生产。5.3抛矸皮带机改造矸石充填的核心设备是抛矸皮带机,由于没有现成的成品设备,属于自制设备,我们在使用中做了如下改造:1、抛矸机机头机尾安装了液压升降油缸,使皮带机机头高度可随着工作面条件的变化相应调整,调整高度为400mm800mm,机尾调整高度10mm30

9、mm,提高了抛矸机对生产条件的适应性。2、通过改变主导轮直径,使抛矸皮带机速度由原来的5米/秒提高到现在的8米/秒,抛矸距离由3米延长到5米,原先一次只能缩短2节溜槽,现在一次可缩短3节溜槽。每个充填循环可减少缩溜子和抛矸机调头9次,每次缩溜子用时40分钟,抛矸机调头用时20分钟,每个充填循环可节约时间540分钟。3、抛矸机改造取得的显著效果:提高了生产效率,降低了工人的劳动强度。抛矸机粒度由原来的10公分增加到现在的30公分,掘进矸石稍加破碎即可充填,节约了一套破碎机。由于抛矸皮带机的高速冲击,增加了矸石充填密度,保证了充填质量。利用移溜器左右调向,油缸上下调高,使抛矸皮带机机头操作更加灵活

10、,充填速度明显加快。5.4自制简易翻车机在2202东轨道巷平巷矸石仓上部安装一部自制简易翻车机,并进行创新改造:1、增加了手闸控制装置,防止矿车在惯性作用下自行翻车损坏翻车机及危及人身安全。2、将翻车机内两侧护板宽度缩小,使翻车机内部空间最大化,从而使变形矿车能自由进出翻车机,避免了卡车现象,减轻了工人劳动强度,提高了工作效率。5.5利用油缸移型钢梁充填区域使用型钢梁支护顶板,随充填接顶随交替向煤壁侧前移,充填完一区段后,及时回撤型钢并支设在上段充填空间处。由于顶板与充填矸石对型钢的夹制作用,移型钢原采用倒链往外拉,费时费力。利用油缸的伸缩性能,在油缸的两端用溜子链条分别与型钢梁头的小孔和贴帮

11、支柱连接起来,通过双向阀控制油缸的伸缩来移动型钢,减轻了工人劳动强度,节省了时间,实现了安全操作。6地面岩移观测2202东工作面进行矸石充填开采后,地面设岩移观测站,在2202东工作面地面相对应位置沿煤层走向和倾斜方向布点观测,自07年5月份开始观测,到目前共进行了四次观测,最大下沉值为24mm,地表建筑物未见斑裂情况。7结论及建议通过鄂庄煤矿2202东工作面机采充填技术的创新与研究,实现了工作面边生产边充填,使机采充填技术向前迈进了一大步,工作面采、充能力得到了极大的提升,月产突破10000吨,为矿井最终实现“掘进矸石不升井、地面矸石不上山、取消矸石山”,实现绿色开采奠定了坚实的技术基础。工作面采用充填工艺,能够实现建筑物下安全采煤。根据工作面的具体条件设计充填方式,可采用“见八充五”、“见六充三、边采边充”,要根据实际不断进行工艺研究,才能不断提高工作面的采充效率、生产能力。该种充填方式的实施,为矿井实现矸石不升井的目标提供了经验,具有广泛的推广应用价值。参考文献:1钱鸣高 石平五,矿山压力与岩层控制,2003 2徐永圻,采矿学,2003 作者简介:王同吉 男 高级工程师。1991年毕业于山东科技大学采矿系,现在新汶矿业集团公司生产技术处从事技术管理工作,先后在国内刊物上发表论文多篇。电话:0538-78728471

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