LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)

上传人:大米 文档编号:433162696 上传时间:2024-02-22 格式:DOCX 页数:16 大小:26.85KB
返回 下载 相关 举报
LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)_第1页
第1页 / 共16页
LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)_第2页
第2页 / 共16页
LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)_第3页
第3页 / 共16页
LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)_第4页
第4页 / 共16页
LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《LF炉精炼研究总结(最新总结-包括供电制度、吹氩制度、温度控制等)(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2.1 LF工艺操作LF是一种拥有电弧加热装置的炉外精炼方法,于 1971年由日 本特殊钢公司提出,它也被叫做钢包加热炉。LF主体是一个带有底 吹瀛的钢包,来自转炉或电炉的钢液(无渣)注入到该钢包内,然后钢 包被吊车吊运到钢包车上,运往 LF处理工位。在水冷炉盖下方提供 三相电极,盖上水冷炉盖,加入高碱度的复合渣,然后通电,那么常 压下即可达到埋弧加热的效果。由于LF处理方法提供电弧加热、复合渣精炼,吹瀛搅拌和合金 微调等功能,因此LF精炼可达到以下冶金目的:1)通过还原气氛中高碱度复合渣的精炼,LF有很高的脱硫和脱 氧能力,钢液中硫含量和溶解氧可降低到 20Ppm以下,此外夹杂物 也可有效的

2、去除。2)钢液电弧加热调整钢液温度,加速复合渣熔化;3)底吹瀛方式达到钢液成分和温度的混匀;4)依靠自动加料系统对钢液进行成分微调。2.1.1 加热过程2.1.1.1 转炉出钢1)钢包条件钢包应当干净,不附带任何残余炉渣;止匕外,换包周期不能多于 4小时,否则钢包必须烘烤加热到 1000-1200C。钢包内残余钢液或炉渣会引起钢包温降,失去的热量需LF处理补偿,这些因素在 LF电脑模型中都需要考虑进去。2)挡渣转炉出钢需要进行挡渣,众所周知转炉顶吹终点,钢液中存在一 定含量的溶解氧,它与渣中氧保持平衡。渣中FeO和P2O5含量很高。 当还原剂加入钢包钢液中溶解氧含量降低,钢渣间的氧平衡被打破,

3、 渣中FeO含量减小。因为炉渣的氧化性降低,发生回磷现象。因此 为了阻止钢液回磷和保证稳定的 LF加热过程,转炉出钢要求挡渣。3)合金和造渣剂的添加为保证钢液成分,出钢过程中需加入合金和还原剂。2.1.1.2 LF力口热过程钢包精炼工艺包括几个过程,彼此间相互关联。对于不同钢种, 加热操作不尽相同,且处理过程参数均有相关的标准计算模型。步骤A :搅拌当钢包抵达LF处理位,接通自动快换接头向钢包提供鼠气,根 据钢种选择不同的吹鼠模式。a)吹鼠量:150300Nl/min步骤B:混匀依据钢种提供不同的混匀方法a)吹鼠量:300600Nl/minb)还原剂:硅铁,铝丸不同混匀模式中,还原剂用量是一定

4、的(0.3kg/TS).这个步骤分为两个加热阶段,第一阶段持续1分钟,加热速度越 慢越好,温度上升大约3C/min,这是起弧阶段。在第二阶段中,熔 池加热5分钟,升温速度为最大的5OC/min.该步骤中加热的目的是熔化出钢过程中添加的造渣剂,混匀及稳定钢液温度。此时搅拌熔池的吹鼠量达到 300-600Nl/min.熔池温度分布基本 均匀,钢液温度得到合适的调整,出钢时添加的造渣剂已熔化,添加 的合金溶解并均匀的分布于熔池内。因此钢液化学成分也变均匀。步骤C:取样及温度和氧活度的测定混匀之后,暂时停止加热,降低吹鼠搅拌程度,进行取样和氧含 量测定。因为熔池的温度和成分是均匀的,上述涉及的测量比较

5、准确。 测量值用于电脑模型对之后合金用量和加热时间的计算。步骤D:主要加热阶段通过进一步的电弧加热, 钢液表面熔渣处于过热状态,部分电 弧埋于炉渣中。造渣剂和还原剂加入 LF炉,造渣剂的加入消除了炉 渣的过热并降低了热量损失,吹鼠流量调到 600-900Nl/min.添加造渣剂的目的是为了获得高碱度,强还原性和低熔点的炉渣。 因此复合渣有很高的夹杂物吸附能力和脱硫能力。只有在主要加热阶段才能开始添加造渣剂和还原剂,因此必须提 前准备它们,并进行重量的称量。根据步骤C中取样分析结果,电脑计算了需要添加的合金用量,加入速度为300kg/min.步骤E:取样,温度测量和定氧为保证下面步骤的准确性,执

6、行取样,测温和定氧必须要符合相 应的钢种需要。至少合金化两分钟后(此时熔池中合金已充分溶解和 混匀)才能取样,以保证得到可靠和准确的钢样。进行取样和定氧时, 停止加热,吹敏量相应减小。步骤F:钢液温度或成分微调根据上一个步骤中测温取样分析结果, 通过添加合金从而达到钢 液温度或化学成分的微调。搅拌气体流量控制在150-300 Nl/min.步骤G:包芯线喂送根据不同钢种对成分的要求,有时需要向熔池喂一些包芯线,喂 丝长度由电脑计算确定。生产中可向 LF炉提供铝线,FeCa, SiCa和 碳包芯线。当喂送包芯线,熔池不会升温。其中搅拌气体流量为50Nl/min.步骤H:均匀当完成温度和成分调整,

7、熔池应该是均匀的。也就是说,软吹 (30Nl/min)用于熔池混匀。搅拌时间5-10分钟,同时为将夹杂物改性 成球形和提高钢液的浇注性,需向钢液喂入一定量的SiCa和Fe-Ca包芯线.喂入量根据钢种和喂丝模式决定。步骤I:取样,测温及定氧LF炉加热结束前,最后根据所炼钢种及相关操作模式还需要进 行取样,测温和定氧处理步骤J:等待时间的热保护LF加热之后,由于钢包不能及时运往铸机或下一个精炼站等原 因需要对其进行热保护。保温执行时最小升温速度为3C/min,搅拌气体流量为 50Nl/min。2.1.1.3 添加保温剂作为精炼工艺的最后步骤,钢包吊往铸机之前需添加保温剂。2.1.2 LF炉渣的目的

8、和功能LF精炼期间,特殊成分的复合渣加入钢液中,经过电弧加热熔 化对钢液起到进一步精炼和热保护的作用。LF炉渣的冶金效果如下 所示:1)高碱度和高还原性炉渣可以进一步去除钢液中的硫含量。由 于底吹鼠用于LF精炼,它增加了钢渣接触面积和机会,从而得到满 意的脱硫效果。2)炉衬保护和热效率提高:造渣剂溶解于液态渣中,如果部分变成泡沫渣,能够形成埋弧生产,减少电弧对钢包耐材的热辐射,从 而额保护钢液热量,减少热损失。3)钢液中夹杂物的吸收:LF炉应用底部吹瀛搅拌,提高钢液中夹杂物的碰撞和上浮,然后与钢液表面的复合渣接触,被其捕捉。 因此生产超洁净钢成为可能。4)隔离空气阻止钢液吸收外部气体:电弧加热

9、期间,附近空气分子被电离,氮气很容易电离并溶解于钢液中,造成氮含量的提高渣层覆盖钢液可以有效的阻止气体的吸收。2.1.3 LF炉渣特性为达到上述功能,LF炉渣应具有以下特性:1)低熔点;2)夹杂物吸收能力强;3)合适的碱度;4)还原性。LF精炼时低熔点的造渣剂熔化容易,不需要消耗太多的热量。 炉渣可以阻止电弧热损失,提高热效率,同时液态渣有很强的夹杂物 吸收能力。LF炉精炼时,温度越高,炉渣碱度越高,还原性越强,炉渣脱 硫能力越强,但是高温和还原性不利于钢液脱磷。 这就意味转炉渣中 的硫被还原进入钢液,会造成钢液中磷含量的提高。为了得到合适的炉渣,必须考虑一下两点:第一,了解钢的冶金 特性和工

10、艺需求;第二,转炉出钢需要进行挡渣。后者显得尤为重要。针对不同钢种的LF炉精炼处理工艺路线处理钢 种代表钢号处理路线处理钢水量(万t/a )吹僦LFRH碳素结 构钢Q195 Q235转炉吹僦站连 铸优质碳 素结构钢 (硬线)08、08AL、20 A B 20g 10# 20# 45#转炉一吹僦一LF-连铸超低碳 钢LC、ELG ULGIF转炉一吹僦-RH-连铸低合金 高强度钢Q29s Q345转炉LF 连铸集装箱用钢SPA-H SM490A转炉LF 连铸耐候钢09CuPCrNi、09CuPTiRE-A、09CuP转炉LF 连铸管线钢X42 X70转炉LF-RH连铸压力容 器、锅炉用钢20R 、

11、 20g、16MnR、16Mng转炉LF-RH连铸桥梁用 钢16Mnq14MnNbq转炉LF 连铸焊丝焊 条H08A转炉LF 连铸弹簧钢60Si2Mn转炉LF-RH连铸低合金 钢20MnSi转炉LF 连铸冷墩钢ML10转炉LF 连铸模具钢小计2.2、 精炼渣LF炉渣按照自身的制作形态可以划分为混合型、烧结型、预熔 型,其中混合型是由多种合成渣被均匀的混合制成的粒状的混合物, 目前常用的就是混合型炉渣。精炼造渣主要包括合理控制渣量。炉渣氧化性和炉渣碱度3个方面。目前LF炉初期采用边化渣边提温,最终达到出站温度的操作工艺,由于对精炼初期和过程无严格温度控制要求, 造成实际钢水前期 温度偏低,过程温

12、度较不稳定,影响了精炼脱硫效率。LF精炼过程中还原剂剋应用高品位粉状 SiC造还原渣,在精炼 过程中替铝粒洒到炉渣表面。氧化钙一氧化硅一氧化铝一氧化镁精炼渣的相关脱硫试验已经 表明,精炼渣的碱度对精炼渣的钢硫分配比会有非常大的影响,当碱度值小于3时,钢硫分配比就会增大;而当碱度值大于3且处于增长 状态时,钢硫分配比会呈现出减小的趋势。 随着精炼渣中的氧化钙的 含量增多,脱硫效果将会降低;而当氧化钙的含量超出60%且氧化钙含量呈现逐渐增多的状态时,精炼渣的脱硫效果会逐渐的降低,主 要的原因是随着氧化钙含量的增多,精炼渣中就会有相应的固相质点 被析出,从而使精炼渣出现非均匀相,精炼渣的粘度就会随之

13、上升, 而流动性将会降低,进而影响到精炼渣脱硫所应当具备的流动性的动 力学条件,最终使精炼渣的脱硫效果明显降低,因此在精炼渣的具体 使用中要确定好精炼渣的碱度。LF炉也具有较好的脱氧及脱硫效果,其脱氧方式主要为扩散脱 氧1,脱氧产物直接进入渣中,在其提供的还原渣精炼和大流量瀛气 强搅拌冶炼环境所形成的良好动力学条件下, 可加速扩散脱氧中渣钢 问氧的传输速度和转炉冶炼沉淀脱氧中脱氧产物的上浮速度和去除 率,钢水中的氧含量可降低至5Ppm以下。脱硫反应时一个吸热反应,提高温度有利于脱硫反应的进行,同时加热使渣产生较高的温度,较 好的提供了脱硫反应的热力学条件。炉渣中A12O3,对精炼造渣的影响。渣

14、中的A12O3是两性氧化物, 在碱性还原渣中 A12O3呈酸性。当渣中 A12O3W30%时,随着渣中 A12O3含量的提高,炉渣的熔点降低,流动性提高,有利于化渣。但 随着渣中A12O3,含量的提高,对于吸附钢中 A12O3基夹杂物不利。 因此合理控制渣中的A12O3,有利于获得良好的冶金性能和物理性能。炉渣中CaF2对精炼造渣的影响。渣中的CaF2是良好的化渣助熔 剂,可以短时间内改变炉渣的流动性。但用量过多会导致炉渣变稀、 破坏包衬,且不利于夹杂物的去除,因此 CaF2应控制在一个合适的 范围。熔渣氧化性对精炼造渣的影响。炉渣的氧势对脱氧过程影响极大, 氧势越低,脱氧速度越快。而降低炉渣

15、中(MgO+FeO)含量和提高碱度, 是降低炉渣氧势的可靠措施。在这种脱氧制度下,渣中 MgO、FeO 这些不稳定氧化物向钢液中扩散供氧反应成为可能。在白渣化差的情况下,钢中氧含量回升已被现场定氧证实。只有提高炉渣碱度,尽早 使炉渣白渣化,这一供氧反应才能抑制。因此,为尽快营造出LF炉的还原性气氛,降低渣中(MgO+FeO)含量,通过提高转炉出钢挡渣 率,避免大量氧化渣进入钢包,是 LF炉迅速造白渣的前提。合理的渣量选择:稳定埋弧的渣厚应n100mm(因弧长为 70mm90mm),而转炉下渣渣层厚度为20 mm50ram,因此要求新加 渣料量厚度至少在50 mm80mm。钢包内熔渣面积 5.3m2,熔渣密度5.6g/m2,新加渣料量应为为690kg1100kg,充分考虑泡沫

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号