2021年高炉工作总结

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1、2021年高炉工作总结2021年高炉工作总结120_年,面对入炉矿综合品位下降、高炉炉役后期的生产、 5#高炉炉况差、生产困难、年度检修推迟及焖炉检修时间长等一 系列问题,高炉车间勇于迎难而上,积极采取措施应对。在公司、 分厂两级职代会精神指导下,围绕年初设定的奋斗目标,统筹兼 顾,合理调配各种可利用资源,强化各项基础管理,并坚持以安 全生产为核心,科学炼铁,工艺上以炉况稳定顺行为基础,通过 采取合理奖惩机制,调动广大员工的积极性,充分发挥各岗位人 员尤其是技师、工程技术人员等的聪明才智,群策群力,别开生 面地开展各项技术攻关,严把重要关口,重点突破。在全体员工 的共同努力下,高炉车间取得了骄

2、人的成绩,主要亮点有:(1) 焖炉检修后快速达产,喷涂造衬效果显著;(2) 高炉炉体温度快速下降且长期保持炉体温度正常,高炉 炉缸维护良好且持续稳产顺产;(3) 各高炉炉况整体稳定顺行,生产形势可喜,尤其是今年 上半年,屡创日产新纪录;(4)5#高炉炉况有一定的改善充分发挥 了大高炉的产能优势;(5)1高炉经过长期的摸索,产能大副度提高。1-11月,共 产生铁332万t,焦比380kg/tfe,煤比139.19kg/tfe,综合焦 比512kg/tfe,燃料比549kg/tfe。在受到多种不利因素影响的 情况下,绝大多数经济指标保持较好水平,为今年奋斗目标的实 现奠定了坚实的基础。同时,在环保

3、方面也做了大量工作,责任 落实到炉长、班组以及个人,无组织排放得到了较大程度的控制。 下面我将具体工作总结如下。工作总结一、以安全生产为核心,坚持科学冶炼,全力迎接新挑战。对于生产单位来说,安全生产既是企业的生存之本,又是广 大员工生命安全的保障,因此安全生产始终是我们的核心工作。为了搞好 这项工作,我们始终坚持科学冶炼,通过强化原燃料质量管理、 降低入炉粉率、优化炉料结构、优化高炉操作制度、提高技术操 作水平、加强炉前出铁管理、维护好设备等手段,夯实基础;同 时,充分利用大富氧、高风温,低硅冶炼等技术,深化对标挖潜, 促进降本增效。1、加强原燃料管理,降低入炉粉率,以利于改善高炉透气 性。坚

4、持实行烧结矿半仓卸料,减少烧结矿卸料过程摔裂粉化; 严格控制筛分给料速度,料流控制2、优化炉料结构。根据原燃料指标情况,结合炉况,适时 调整炉料结构,以达到最佳炉料配置。另外,为降低生铁成本, 在炉况顺行基础上,尽量提高块矿的使用比例。3、狠抓重点,发挥、5#大高炉优势。我厂对于大高炉的操 作经验始于高炉,既而是5#高炉。应该说经验相对较少,属于 技术薄弱环节。然而大高炉天生的诸多优势决定了它们在我厂居 于举足轻重的地位,因此我们将其作为重点对象来抓。5#高炉在 操作管理上有所突破,炉况顺行有较大的改善,生产水平进步较 大,发挥了大高炉应有的优势。尽管受高炉长期护炉、5#高炉炉 况基础差影响,

5、两座高炉还是保持了长期稳定顺行,1TO月份, 高炉月平均日产量达2710.41,利用系数3.189;5#高炉平均日产 量达3236.31,利用系数3.08。4、及时优化高炉操作制度。目前原燃料存在的主要问题是 入炉矿综合品位同比下降,sio2含量同比大幅上升,一方面导 致焦比升高,增加生产成本;另一方面渣量增大,降低软融带和 滴落带的透气性,影响风口燃料喷吹和高炉炉况顺行。为维持高 炉长期稳定顺行,必需优化高炉操作制度,使上部装料制度、中部炉体监护、下部风口配置三个方面均调节到位,这样才 能克服原燃料质量波动的、困难,保持煤气流分布均匀合理。从 各高炉的生产状况来看,效果显著。5、规范高炉操作

6、,加强炉前出铁管理,防止炉凉、跑大流 等事故的发生。1-11月份,未发生一起炉凉、跑大流等事故。6、加强炉体监测,维护好高炉操作炉型。高炉操作炉型是 进行生产活动的基础,因此始终要保持足够的监测力度,及时发 现炉体温度异常跳升并向上级部门反馈;及时对炉墙结厚等情况 作出合理处理,确保炉况不受不可控因素影响。一年来,各高炉 监测、维护良好,炉体温度控制在安全范围之内。7、高风温、大富氧冶炼。对高炉生产来讲,风温是最廉价 的能源,自然也就成为节能降耗和降低成本最为有效的措施。因 此我们坚持热风炉优化烧炉、换炉制度,充分挖掘热风炉潜力, 并保证风温得到有效利用,1-11月份平均风温达1196C,同比

7、 提高1C。富氧率达3.60%,同比提高0.37%。8、提高喷煤量,降低成本。富氧、喷煤工艺为高炉强化冶 炼提供了良好条件,也是降低生铁成本的有力措施之一。因此我 们坚持优化高炉操作制度,促进高炉顺行和接受高富氧、高煤比 操作的能力。此外,近几年5#高炉用氮气作为喷煤介质严重阻 碍喷煤量进一步提高。通过氮气喷煤和空压喷煤的对比实验,发 现空压喷煤更加有利于提高喷煤能力,提高煤粉燃烧率,增大喷 煤量。进而在厂部领导下发展为“氮气加氧喷煤”新工艺,逐渐 将喷煤介质含氧量提高到50%左右,有效地提高了喷煤量,达到 了理想效果。1-11月份尽管受焖炉检修以及高炉风口钛丝喂线 影响,平均喷煤比仍达到13

8、9.19kg/tfe,同比基本持平。其中 3#高炉平均煤比达到150.97kg/tfe。同时,管喷工加强对风口 喷煤枪的巡视和管理,确保高炉的全风口喷煤,1-10月份共查 出3253次喷枪堵。9、利用烧结矿配加菱镁矿改善炉渣结构、提高渣铁流动性 的有利契机,适当调整炉渣碱度,提高铁水物理热,提高一级品 率,为下道工序提供优质产品。同时,在炉况稳定顺行的基础上, si%控制在0.35%-0.50%,降低炼铁成本。1-11月份,si% 为0.48%,同比下降0.02%。10、配合厂部做好喷煤氮气加氧取得良好成效。5#高炉作为 重点实验对象,打破了先前长期煤粉喷不上的僵局,保持稳产高 产,有利地证明

9、了这项技术的科学性和可执行性。二、科学合理调配,做好各高炉焖炉检修。检修前将需要更换、整改或拆除的设备、场地整理成文件向 上汇报,参与讨论炯炉方案的制定,并做好各项准备工作。检修 期间,科学调度,将人员、物质调配到位。车间干部做好现场监督,职 能人员做好安全监护、数据统计等工作。此次检修进展迅速,各 高炉均提早完成检修任务,并快速恢复正常炉况。三、高炉喷涂造衬,效果良好。利用这次焖炉检修的机会,对4、5#高炉进行了喷涂造衬, 休复破损炉体,使炉型重新恢复规整。在这期间,车间干部始终 有专人跟踪,监督施工方的施工过程,确保了喷涂质量,为高炉 稳产、咼产扌基础。四、做好高炉炉役后期的炉体维护工作。

10、高炉于20_年4月30日点火,目前正处于炉役后期,炉体 冷却系统破损严重,炉缸侵蚀,严重威胁高炉的安全生产。自今 年7月22开始,高炉南北铁口方向风口开始喂丝护炉,效果不 太明显。后改为钛矿长期护炉,险情得到有效控制。在此期间, 高炉工长与配管工紧密配合,各班轮流加强监测,及时掌握炉体 各检测点温度及冷却壁温差变化情况并向上级反馈,并制定相对 应的措施,很好地维护了炉缸、炉体,避免了高炉生产事故的发 生。五、强化各项基础管理1、安全教育。车间始终把安全教育工作放在首位,并不断 努力提高安全管理水平,完善安全管理制度。车间干部坚持每周 一次安全大检查,深入现场查找隐患,对查出的隐患按照“三定 四

11、不推”的原则进行整改。车间重视安全培训和教育,尤其是对 协议工和新进厂人员的安全教育,提高全体员工的安全意识。为 提高炉前危险岗位人员的安全意识和对安全规定的掌握程度,车 间坚持要求炉前各班开好班前会,并要求每位职工在班前抄写一 条安规,并在本班中传阅,对提高炉前工的安全意识和按章操作 起到较好的作用,确保生产和职工人身安全。工作总结2、加强环保意识,减少无组织排放。高炉生产对周边环境 造成严重污染,危害职工和周边居民的身心健康。因此,我们加 强环保意识,从规范炉前操作,减少粉尘以及提高除尘设备的除 尘能力等手段,尽可能地降低外排次数。1-10月份,月均无组 织排放数为18.5次,同比减少了

12、6.7次。2、因材施教,加强员工综合素质和岗位技能的培养。按照 工人技能水平高低,分别安排工程技术人员、技师授课。同时, 也充分发挥了工程技术人员、技师等的技术指导作用。对于新进 厂员工,首先安排经验丰富的师傅“一带一”亲自传授基本操作 技能,再通过理论培训,加深理解,以达到熟练掌握岗位技能的 目的。并且组织新工人和各专业工种转岗职工参加技能鉴定和持 证上岗工作。1-11月份共进行了 26场次,达900人次的各类培 训。3、抓好文明卫生和现场管理工作。车间在确保生产稳定顺 行的基础上,加大力度对现场定置、卫生管理等工作进行细查严 罚,坚持现场管理工作细化、量化、常态化;自公司引进“5s管 理”

13、体制起,认真学习并执行,真正做到现场管理事事有人抓, 件件有着落,时时有人抓,处处有奖罚,持之以恒,常抓不懈, 确保车间现场管理上水平、上档次,扎扎实实地向纵深发展。2021年高炉工作总结2一、加强学习,不断提高自身业务水平现代社会知识日新月异,高新技术层出不穷,作为电气行业, 随着半导体和微电子技术的发展,电气设备的自动化程度越来越 高,因此对电气工作人员的要求也越来越高。因此我报名参加了 “莱钢冶金自动化控制新技术充电班”培训学习,学习了交、直 流传动、Wince、络通信等电气专业新技术,极大地提高了自身 的业务水平。二、积极进行各种技术改造与创新针对实际工作中遇到的各种问题,我积极思考解

14、决的办法, 发现设备上存在的隐患及缺陷,我积极思考,提出对设备进行改 造,通过一系列的改造措施,极大地降低了设备的故障率,保证 了设备的正常稳定运行。其中几个主要的改造措施如下:1、热风炉操作系统改造热风炉操作系统原设计包括三种控制方式:半自动方式、操 作台方式、机旁操作方式。其中操作台方式在日常中作中反映出 了一些问题,主要包括以下几个方面:操作不方便,故障率高, 维修人员维修量大,和半自动方式相比,操作台方式不直观、不 方便。鉴于以上问题,同时通过与岗位人员协商讨论,决定去掉 操作台操作方式,将操作台拆除,保留半自动方式和机旁方式, 而像倒流休风阀等没有半自动方式的阀门重新设计,增加半自动

15、 操作方式。利用6#炉大修期间,将逐步完成此次改造,改造方 案如下:与自动化部联系,增加一个新的PLC柜,将倒流休风阀 等阀门的半自动操作放在此新的PLC柜内,同时自动化部要编制 新的程序,制作新的监控画面;令风放风阀的电源改为EPS电源, 电源由EPS柜内引入,这样即使在市电停电时,岗位人员仍能操 作冷风放风阀,减少了停电对高炉造成的损失。将预热器系统的 电动蝶阀的控制移到PLC柜内,增加控制程序和监控画面,将开 关控制信号和到位信号都通过继电器引入到PLC内。将热风炉各 阀门的操作台控制方式取消,配合自动化部将原操作台的选择开 关移到PLC中,有电脑进行操作,包括选择半自动、机旁操作方 式

16、开关、解除煤气阀连锁开关等,同时对原线路对照图纸进行修 改。2、1080m3高炉重要电气设备加避雷器炼铁厂银前两座1080高炉位于山区环绕之中,受气候影响, 夏季雷雨较多,因其地势较高,易引起雷击,将直接影响电气设 备的运行。选用新型Soule系列Pu40400型避雷器,该避雷器具 有元件少、效果可靠、便于安装等优点。当发生雷击过电压和雷 电侵入波时,在电气线路及控制开关点上产生一个很强烈的电 压,此时接在线路避雷器上的电压达到一定数值时,避雷器的阀 片被击穿而放电,此时避雷器的电阻值变得很小,使雷电流对地 放电,将雷电流泄放掉,当雷电压消失后,在灭弧电压下,其阻 值又增大,恢复到平时运行状态。通过安装避雷器,在生产中取得良好效果,今年春夏季节雷 雨较往年增多,但未发生过一起因雷击损害电气设备的事故,有 效地保护了高炉的电气设备,保证了高炉的稳产顺行。2021年高炉

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