基础工程案例分析一(精选)

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1、基础工程案例分析黄东永2011111021潮南桃内电信综合楼裙楼工程事故分析%1. 工程概况电信综合楼于1996年2月动工,1997年主体结构施工完成1999年1月竣工验收并交付 使用。该综合楼由主楼及裙楼组成,主楼与裙楼之间设抗震缝。主楼地上十七层(含微波塔 楼),地下一层,裙楼四层(营业厅部分二层)。主楼采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构, 钻孔灌注桩筏板基础,裙楼采用现浇钢筋混凝十框架结构,钻孔灌注桩独立承台基础。%1. 工程问题该综合楼裙楼自竣工验收投入使用至2002年,未出现异常情况。2002年后,该裙楼 出现通道倾斜、部分地面沉降、墙体和楼板开裂等异常情况。2005年后破坏加剧。20

2、02 年底,在裙楼南侧建成六层商住楼,商住楼距离裙楼南侧67m,该楼采用石桩条形基础。 建成后,商住楼地基产生30cm左右沉降。%1. 场地平整概况拟建大楼位于潮阳市,峡山镇金光大道东南侧,地貌单元属平原,原为农田。径进填土 平整,根据钻孔孔曰高程测量,现地面相对高程为0.1m到0.4m。%1. 地质探测报告第一层土为素填土,厚度0.8m1.30m,底部耕植十.为0.3m0.4m,以砂砾,粘性土, 碎石为主。(层厚取1.30m)第二层土为粘土,厚度0.9m1.4m,以粘粒和粉粒为主。很温,软塑,层位稳定。顶 层埋深 1.00m-1.30m,底层埋深 1.8m2.6m。 w=36.5%-37.6

3、%, e=0.992, 11=0.59-0.61, al-2=0.34-0.62Mpa-l, Es=3.1-6.0MPa,地基承载力标准值 fk=80kpao (层厚取 1.05m)第三层土为淤泥,厚度1.90m7.10m,顶层埋深1.80m2.60m,底层埋深4.50m7.10m。 饱和,流塑。W=59.4%-91.5%, e=1.627-2.606, 11=1.69-2.78, al-2=0.46-5.37MPa-l, EsM.8-4.0Mpa。地基承载力标准值 fk=30kpao P =1.59g/cm3, c=7.2kPa, 6 =4.2。,Esl-2=1.5MPa。 (层厚取3.6m

4、)第四层土为粘土,粉质粘土,厚度1.0m7.0m,粘粒为主,顶层埋深4.50m7.10m, 底层埋深 6.3m-11.8m,层位稳定 w=35.7%-37.6%, e=0.972-1.092, 11=0.43-0.76, al-2=0.24-0.39MPa-l, Es=4.9-6.7MPa,地基承载力标准值 fk=137Kpa.(层厚取 3.30m)第五层土为淤泥质粘土,厚度0.6m6.8m,粘粒,粉粒为主,很湿,流塑。顶层埋深6.3m-11.8m,底层埋深 8.80-15.80m, w=42.8%-61.1%, e=1.158-1.633, 11=1.03-1.48,al-2=0.65-1.

5、42MPa-l, Es=2.7-3.2MPa,地基承载力基木值 fo=30Kpa,(层厚取 3.30m)第六层土为粗砂,砾沙,厚度0.7m4.4m,粗砂40-50%,饱和,松散到稍密。顶层埋 深 8.80-15.50m,底层埋深 11.0-15.50m, w=42.8%-61.1%, e=1.158-1.633, 11=1.03-1.48, al-2=0.65-1.42MPa-l, Es=2.7-3.2MPa,地基承载力标准值 fk=160Kpa.(层厚取 1.1m)第七层土为粘土,粉质粘土,厚度3.6m11.9m,粘土为主,很湿,软塑到可型,层位稳 定。顶层埋深 ll.0-15.50m,底层

6、埋深 17.1021.30m, w=35.1%-42.5%, e=0.7321.165, 11=0.71-0.72, al-2=0.23-0.64MPa-l, Es=3.3-6.7MPa,地基承载力标准值 fk=176Kpa.(层 厚取6.0m)第八层土为淤泥,淤泥质粘十.,厚度1.4m6.0m,粘粒为主,很湿,流槊,层位稳定。 顶层埋深 17.1021.30m,底层埋深 20.40-24.10m, w=43.9%-62.1%, e=1.220-1.785, 11=1.45-1.77, al-2=1.46-2.06MPa-l, Es=1.2-3MPa,地基承载力基木值 fo=65Kpa.(层厚

7、取 3.0m)第九层土为粘土,粉质粘土,厚度15.50-20.70m,粘粒为主,层位稳定。顶层埋深 20.40-24.10 m,底层埋深 30.70-43.00m, w=18.7%-38.8%, e=0.564-1.063, 11=0.29-0.69, al-2=0.21-0.42MPa-l, Es=4.6-7.5MPa,地基承载力标准值 fk=190Kpa.(层厚取 15m)第十层土为良好级配的粗砂,砾沙,已全揭穿层厚4.3010.60m,主楼位置厚度 5.50-10.10m,粗砂36.2%-57.8%饱和,中密,层位稳定。顶层埋深30.70-43.00m,底层 埋深40.30-49.80m

8、,地基承载力标准值fk=252Kpa,(层厚取8.2m) 五,原因分析根据现场和施工方反应如下:1:该综合楼室内外地坪填土较厚,裙楼室内地坪填土超过2米,由此可分析施工方在 场地平整时,没有对这2米的回填土有足够的压实,压实系数也没有达到规范要求,所以导 致了场内地坪的沉降。2:综合楼南侧若干染织工厂抽取地下水严重,抽水的数量很大,抽水的深度很深。导 致不均匀沉降。3:该综合楼裙楼自竣工验收投入使用至2002年,未出现异常情况,却在2002发生裙 楼出现通道倾斜、部分地面沉降、墙体和楼板开裂等异常情况。2005年后破坏加剧。由此 分析2米高的填土对原天然土层的力的作用相当于一附加应力,因为填土

9、厚度较高,所以对 天然土层的压缩沉降不可避免,而且沉降量也会很大。这一不可忽略的沉降会占总沉降量的 很大比例。六.I口I填土重量对天然土层沉降量的计算地基的分层。基础底面下第一层为素填土厚1.3m,地下水位分层以上厚0.3m, 一下厚lm;第二层 为粘土厚1.05m,第三层为淤泥厚3.6m),第四层为粘十.,粉质粘十厚3.30m,第五层为淤 泥质粘土厚3.30m,第六层为粗砂,砾沙厚1.1m,第七层为粘土,粉质粘土厚6.0m,第八 层为淤泥质粘土厚3.0m,第九层为粘土,粉质粘土厚15m,第十层为粗砂,砾沙厚8.20m。 计算采用分层厚度法,第一层为0.3m,1.0m。第二层为1.05m,第三

10、层以下全部均分为lm。计算回填十自重对沉降量的影响,如下表(基础尺寸bh=4000mm*4800mm)点L/bZ(m)z/bAcl附加应力01.2000. 25035.411.20.30. 0750. 2490635.266921.21.30. 3250. 243434.465431.22. 350. 58750.22887532.408741.23. 350. 83750. 2028728.7263951.24. 351.08750. 1753724.8323961.25. 351.33750. 1485621.0360971.26.351.58750.1251217.7169981.27.

11、351.83750.10556214.9475791.28. 352. 08750.08367511.84838101.29. 352. 33750.07612510.7793111.210. 352. 58750.065059.21108121.211.352. 83750. 056878.052792131.212. 353. 08750. 049817.05309141.213.353. 33750.043566.16809151.214. 353. 58750. 038255.4162161.215. 353. 83750.0344374.87627点深度(m)自重应力(kpa)附加应

12、力附加应力平均值沉降量(mm00035.410.35.435.266935.333453. 902721.314.1034.465434.866159.708532.352332.408733.4370510.7642343.3528.928.7263930.5675421.254454.3534.824.8323926.7793917.481265.3540.721.0360922.9342414.8374476.3546.617.7169919.3765412.5091287.3552.514.9475716.3322810.4642498.3558.411.8483813.397978.

13、72168109.3564.310.779311.313847.462321110.3570.29.211089.995196.397281211.3576. 18.0527928.631935.53936131235827.053097.552944. 76721413.3587.96.168096.610594. 163041514.3593.85.41625.792143. 65328总沉降量141.626有上数据可看出,回填土自重产生的附加应力对沉降影响很大,沉降量为141.626mm, 故为工程事故的主要原因。七.解决力案1,建筑物因为沉降量导致的变形过大,建筑物基本的框架构件(梁,柱,板)己破坏, 故建议拆掉重建。2.建筑物原有的基础以作废,可以对建筑物进行修固,重新修建基础代替原有基础,并将桩打到持力层为止。

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