高炉水系统升级改造

上传人:简****9 文档编号:95536132 上传时间:2019-08-20 格式:PPT 页数:25 大小:4.32MB
返回 下载 相关 举报
高炉水系统升级改造_第1页
第1页 / 共25页
高炉水系统升级改造_第2页
第2页 / 共25页
高炉水系统升级改造_第3页
第3页 / 共25页
高炉水系统升级改造_第4页
第4页 / 共25页
高炉水系统升级改造_第5页
第5页 / 共25页
点击查看更多>>
资源描述

《高炉水系统升级改造》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高炉水系统升级改造(25页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2015年12月18日,高炉水系统升级改造,2. 高炉改造内容,3. 改造一次投资,4. 运行费用及效益分析,主 要 内 容,5. 结论,1.工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,1.1.1 水资源现状 中国是个水资源缺乏的国家,我国水资源分布极不平衡,大部分水资源集中在中部及东南部地区,广大的西北、华北以及河南、山东等地区严重缺水。缺乏水资源不但影响了工农业生产,甚至直接影响了广大居民的生活。,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,1.1 执行国家法律、法规;满足设计规范要求,1.1.2 水资源污染、匮乏 中国又是水资源浪费比较严重的国家,节水意识比较淡薄和工农业技术落

2、后造成水资源的浪费。 因此,节约用水是我国可持续发展的紧迫任务,为此,国家颁布了中国节水技术政策大纲,要求我国广大群众和各行各业增强节水意识,采取多种措施和办法,节约用水。,保护水资源人人有责!,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,规范摘要如下: 冶金行业节约用水迫在眉睫,而高炉炼铁又是冶金行业的用水大户,因此,高炉节约用水,是整个冶金行业节约用水的重要环节。 高炉炼铁主要用水为冷却设备冷却用水、二次冷却水、炉渣处理用水、煤气清洗除尘用水,以及生活用水、消防用水等。其中,冷却设备冷却用水、二次冷却水、炉渣处理用水、煤气清洗除尘用水占绝大部分,因此,在这些方面采用新工艺、新技术对

3、于高炉节约用水尤为重要。,1.1.3 高炉炼铁工艺设计规范(GB 50427-2008),1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,新建和改造高炉时,应采用循环冷却方式。循环冷却分开路和密闭循环两种,开路循环一般采用普通工业水或工业净化水冷却,冷却效果相对较差,用水量大,补充新水量多,只适合在少部分水资源特别丰富的地区使用。 密闭循环一般采用软水、除盐水或纯水,冷却效果好,补充水量少,应在今后的高炉建设中大量推广应用。软水密闭循环系统具有安全可靠、耗水量少、占地小、投资省等优点。,高炉炼铁工艺设计规范(GB 50427-2008),1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,

4、联合软水密闭循环系统采用串联与并联的方式,将独立软水密闭循环系统的三个独立系统合并成一个系统,在保证冷却效果提高的情况下,水量大幅度减少,节省投资,降低能耗。 目前,高炉净循环水开路循环系统,其循环率一般应大于98%,高炉软水密闭循环系统,其循环率应大约99.8%,N厂采用软水密闭循环的高炉,其循环率高达99.9%以上。,高炉炼铁工艺设计规范 (GB 50427-2008),1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,1.2 软水密闭循环冷却系统的优点,1.2.1 良好的水质,从根本上解决了结垢问题,提高了冷却效果,是保证高炉 长寿的关键 软水是经过软化处理的水,有效控制水中Ca、Mg

5、离子含量,与工业水相比软水中的Ca、Mg离子含量大幅度降低,因而消除了冷却水管管壁上的结垢,极大地提高了冷却效果。 实践表明,冷却水管内壁1mm厚的水垢就可以造成100200的温差,是冷却器的冷却效率急剧降低,水垢是恶化冷却器传热效果的最重要的因素,因此采用经过处理的软水成为高炉冷却的主导技术。 软水密闭循环冷却系统采用软水作为冷却介质,提高冷却水质量和冷却水稳定性,消除了冷却器内壁结垢,从根本上解决了由于水质不良造成的传热恶化问题。,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,软水、除盐水、净环水水质指标,钢铁企业给水排水设计规范(GB 50721-2011),1. 工业水开路冷却系

6、统改为软水闭路冷却系统的原因,1.2.2 系统运行可靠、稳定性高 软水密闭循环冷却系统压力由膨胀罐内充填的氮气压力来控制,不仅提高了系统的密封性,而且提高了软水的汽化温度,使软水具有一定的欠热度。特别是各冷却单元回水进入脱气罐,及时脱去了水中气泡,避免产生两相流和膜态沸腾,消除管道汽塞,使循环水流稳定运行。,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,1.2.3 水量消耗降低 软水密闭循环冷却系统是一个完全与大气隔离的密闭系统,由于软水密闭循环冷却系统为封闭体系,因此没有冷却水的蒸发损失,系统泄漏流失也极少,而且在循环中水质不受任何污染,损耗降低,对管道的腐蚀也相应减小。正常情况下软水

7、补水量仅为系统循环量的0.04%0.1%。同工业水开路系统冷却系统相比,水消耗量大幅度降低,是现代高炉炼铁降低水资源消耗实现绿色制造的重要技术措施。下表是几座高炉采用软水闭路系统系统后,实际软水补水量。,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,1.2.4 动力消耗降低 软水密闭循环冷却系统同工业水开路系统冷却系统相比,具有动力消耗低的技术特点。开路系统中水泵的扬程取决于管道系统的阻力损失、供水点的高度和剩余压力,因此在相同冷却水量的条件下,工业水开路系统的供水泵需要更高的扬程。P开路泵扬程=P管路阻损+P供水点高度+P剩余压头 而软水密闭循环系统中由于冷却水的静压头能够得到充分利用

8、,并且设有膨胀罐,冷却系统的工作压力取决于膨胀罐内填充的氮气的压力,因此水泵的扬程是由系统的管道阻力损失决定的,而且武学单独设置将冷却水提升至冷却塔的提升泵组,系统的动力消耗显著降低。 P闭路泵扬程= P管路阻损 P开路泵扬程 P闭路泵扬程,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,1.2.5 基建费用不高,基本与工业水开路系统系统相同 对于改造高炉而言,尽量利用原来就有设施,并根据新工艺要求,对泵房设备、土建进行相应改造。,1. 工业水开路冷却系统改为软水闭路冷却系统的原因,2.1 闭路循环冷却系统的改造内容 如果炉容不扩大,风口数量不变,则高压循环泵组系统,可利旧。 仅增加常压泵

9、组及配套设施,以及软水制备、冷却等设备。 下表是水系统改为软水闭路冷却系统,设备表,2. 高炉改造内容,2.2.1 冷却水分区、调控、检漏系统 通过阀门及管路的设置,实现系统中水管路的关闭、水量分配调节,及系统的检漏。,2. 高炉改造内容,2.2 软水闭路循环冷却系统手动调节及自动控制系统,2.2.2 炉顶自动喷雾降温系统 实现炉顶打水降温,同时还根据炉顶温度的高低,自动控制打水量、打水时间,有效节约水、电资源。,2. 高炉改造内容,2.2.3 软水脱气、稳压自动控制系统 实现系统自动脱气、稳压。根据系统水位变化,对系统自动进行补水;引起的系统压力波动,自动进行补气,保证系统稳定工作。,2.2

10、.4 泵组自动补水系统 实现根据液位计的变化,与泵组连锁,自动对系统进行补水。,2.3.1软水闭路系统水系统工艺流程图,2. 高炉改造内容,2.3 软水闭路循环冷却系统 流程图,2.3.2 软水闭路系统水系统泵房闭路循环流程图,2. 高炉改造内容,改为软水闭路系统后,一次投资(以1000m3高炉为例) 下表是水系统改为软水闭路系统的投资表,3. 改造一次投资,4.1 开路工业水循环与软水闭路系统运行费用理论计算对比(以1000m3高炉为例),4. 运行费用及效益分析,4.2 工程实例数据分析,4. 运行费用及效益分析,4.3 间接生产效益估算,壁体寿命延长,减少了因冷却壁损坏的高炉中修。 若中

11、修一次7天,1000m3级高炉正常生产每天盈利60万元。 则节省中修费用的同时,获得生产盈利420万元。,4. 运行费用及效益分析,4.4 数据分析结论,1)软水闭路系统耗水量是工业水开路系统耗水量的30%。 2)软水闭路系统耗电量是工业水开路系统耗水量的50%。 3)水费、电费单价越高,回收期越短。 (总节约成本可按照 0.6M水+0.5M电 计算 (M水本厂水运行成本,M电-本厂电运行成本) 4) 节省中修费用的同时,获得更多的生产效益。,4. 运行费用及效益分析,5 . 结论,综合以上数据分析,可以得出:投资回收期 3 年(水费、电费单价越高,回收期越短)。 采用软水闭路冷却系统,延长了冷却壁的使用寿命,减少了高炉因壁体损坏的中修等。延长了高炉的寿命,必定会带来更大的经济效益。,谢 谢!,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号