某大型化工厂在用废水除磷方案

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1、 除 磷 装 置 技 术 方 案编制: 审核: 批准: 2016年7月目录1 建设项目概况12 设计依据13 设计水量与水质13.1 设计水量13.2 进水水质13.3 出水水质24 工艺流程及说明24.1 工艺流程图24.2 流程说明25 工艺参数35.1 沉淀池35.2 板框压滤机35.2.1 污泥产量35.2.2 板框压滤机选型36 投资概算46.1 土建部分46.2 设备部分46.3 二类费用5 6.4 运行费用估算. .5 6.5 其他效益估算. .51 建设项目概况自2015年9月新建项目开车以来,由于废水中含磷超过集团公司污水处理厂纳管标准,多次发生停送、限流事件,极大地影响了项

2、目的正常生产。为此,装置部在2015年5月自行设计一套10t/h除磷中试装置。自该装置运行以来,总体平稳,未再次发生污水处理厂投诉事件。但受装置设计能力和配套设施限制,依然存在以下几方面问题:1、现有除磷装置设计负荷偏低,不能满足最大20t/h负荷生产要求,导致外排水依然有总磷超标现象发生。2、现有平流式沉淀池沉淀效果较差,只能去除60%左右沉淀物,导致污泥进入事故池。3、现有三足式离心机能力偏低,导致除磷污泥无法处理。4、现有配套氯化钙加料系统不完善,造成氯化钙用量无法准确控制,另外有跑料现象。综上所述,经过装置部讨论,现考虑对现有除磷装置进行改造,以保证将来15万吨/年己内酰胺项目正常生产

3、。2 设计依据(1) 业主提供的基础数据;(2) 现场勘察取得的信息与数据;(3) 室外排水设计规范(GB50014-2006)(4) 给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)3 设计水量与水质3.1 设计水量本项目设计处理能力为30t/h,实际来水流量稳定。3.2 进水水质进水TP30mg/L,pH=912,水温约60,来水水质较为稳定,在不同时间段内会有波动,每天测定进水TP。3.3 出水水质要求出水TP0.5mg/L。4 工艺流程及说明4.1 工艺流程图4.2 流程说明高磷废水通过泵提升至本处理装置,在沉淀池进水管道设置水射器和管道混合器;除磷剂在水射器的负压端引入,并在其后的管道混合器中

4、与高磷废水充分混合、反应,随后进入辐流沉淀池沉淀分离。除磷剂通过泵输送至高位储液箱,在重力及水射器负压作用下进行投加,投加管道设置转子流量计,控制加药量。沉淀池为中心进水、周边出水式辐流沉淀池,刮泥机为中心传动式,中心导流筒处兼作反应区。沉淀后上清液排放至V1681和V1682。沉淀污泥在重力作用下排放至现有除磷槽,然后利用螺杆泵打至板框压滤机脱水后外运处置。4.3 优化说明(1)高磷废水来水通过水泵提升流入,有一定水头,本方案充分利用来水水头,设置水射器,将除磷剂吸入。(2)利用管道混合器,使除磷剂与高磷废水混合,省去混合反应池及设备。(3)沉淀池导流筒区域兼作反应区,使除磷剂与高磷废水充分

5、反应。(4)采用中心传动式刮泥机,进水管设在池上部,便于检修。(5)沉淀池采用碳钢制作,可缩短工期。5 工艺参数5.1 沉淀池表面负荷取1.0m3/(m2h),所需有效沉淀面积为30m2。中心导流筒直径0.8m,则计算沉淀池直径为6.32m,取沉淀池直径D=7m。沉淀池径深比取6,则有效水深为1.17m;缓冲层高度取0.7m,泥斗高度取0.3m,超高取0.3m,则沉淀池总高H=2.2m,取H=2.5m。为加快施工进度,沉淀池采用碳钢制作。5.2 板框压滤机5.2.1 污泥产量绝干污泥产量:303.7302410-3=80Kg/d。沉淀后污泥含水率按95%计,则湿污泥量产生量为2.2m3/d。脱

6、水后污泥含水率按50%计,则脱水污泥产生量为1.1t。5.2.2 板框压滤机选型板框压滤机参数:1.自动拉板;过滤面积:30m2,滤室总容积:0.45m3。2.滤板外型尺寸:隔膜滤板800*800*64,配板800*800*60。3.滤室数量:30个,滤室厚度:30 mm。配齐滤板、滤布、水嘴。4.过滤物料:硫酸钙污水;温度65度。PH值:9-10。5.中进料,双明流;进料压力6公斤。6. 隔膜水压榨,压榨压力12公斤。7. 配置单250缸;10L泵站,配置4KW电机。6 投资概算6.1 土建部分序号建、构筑物名称外形尺寸数量单位总价结构备 注1沉淀池基础8m1.2m60.3 m310.1 钢

7、砼全地下2板框压滤机平台6m4m3.3m(h)248.0 m28.6 框架3设备基础5.0 m31.0 钢砼半地下一土建部分19.6注:本报价不包含特殊地基处理费用6.2 设备部分序号名 称规格型号功率(kW)单位数量单价(万元)总价(万元)1储液箱V=2m3个10.46 0.46 2磁翻板液位计(带远传)1.7m,420mA台10.82 0.82 3转子流量计DN15,16160L/h1.5台10.85 0.85 4水射器DN100台10.70 0.70 5管道混合器DN100 L=0.6m SS3045.24台11.20 1.20 6钢制沉淀池=7m H=2.5m个115.00 15.00

8、 7中心传动刮泥机全桥式,水下部分SS304,水上部分碳钢台16.00 6.00 8螺杆泵Q=2m3/h,H=60m,N=1.5kw台20.60 1.20 9板框压滤机台15.40 5.40 10管道及附件批11.80 1.80 12配电系统套10.50 0.50 13给水排水套10.2 0.2 14照明套10.2 0.2 二设备部分合计33.336.3 二类费用序号名 称取费标准费 用1(三)工程设计费()4%2.73 2(四)运输安装费13%4.336(五)税费(+(三)+(四)5.5%3.30三其他部分合计8.73 总投资估算:(一)+(二)+(三)72.02 6.4运行费用估算(1)本系统采用氯化钙母液成本1元/吨,用量约12-22L/h,因此本部分费用忽略不计。(2)除磷污泥按照工业垃圾费用300元/吨处理费用计算,满负荷20m3/h每天产生约0.6吨污泥(含水50%)。(3)本系统共有机泵3台,采用间歇式运行,每周运行6h,因此本部分费用忽略不计。(4)由此计算每吨水处理成本在0.1元/ m3。6.5其他效益估算 本方案实施后,将大幅度缓解事故池累积除磷污泥的状况:一方面提高应急处理能力;另一方面将保证排口总磷合格率达到95%以上,按目前每月实施除磷后总磷费用月12万元,则每年可在现有基础上再节省费用144万元。

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