14 圆圈qcc成果发布

上传人:小** 文档编号:91298029 上传时间:2019-06-27 格式:PPT 页数:44 大小:17.15MB
返回 下载 相关 举报
14 圆圈qcc成果发布_第1页
第1页 / 共44页
14 圆圈qcc成果发布_第2页
第2页 / 共44页
14 圆圈qcc成果发布_第3页
第3页 / 共44页
14 圆圈qcc成果发布_第4页
第4页 / 共44页
14 圆圈qcc成果发布_第5页
第5页 / 共44页
点击查看更多>>
资源描述

《14 圆圈qcc成果发布》由会员分享,可在线阅读,更多相关《14 圆圈qcc成果发布(44页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、圆 QC小组成果发布,发表单位: 发表人 : 活动时间:2014.11.12014.12.15,减少装配错漏装问题,前言,2014年9月以来,我司无线模块客户上线投诉低级问题呈上升恶化趋势,直接影响我司上线不良率指标达成。 通过我司LQC检验数据分析,低级问题占所有问题的TOP3,占所有不良的30%,解决低级问题,是提升产品LAR%最快捷的方法之一,我们决定成立QC小组解决低级问题。,QC小组简介,圈名: 圆 圈徽: 成立:2012-5-25 格言:没有最好,只有更好! 组员: 小组成员共8人,品质人员4人,生产人员3人,工程人员1人 主题: 减少装配错漏装问题,QC小组简介,QC小组简介,选

2、择课题,漏攻丝问题,错漏装问题,螺钉未打紧问题,漏加工问题,加工错问题,断丝锥问题,11月5日,小组成员用问题分类法共选别出2014年华为工段投诉及LQC检验发现的六大类低级问题,作为可供选择的课题后,又商定出了课题选择的评分标准:,选择课题,选择课题,结合客户及LQC问题发生频次,同时按课题选择的评分标准对六个课题进行评分,结果错漏装问题25分占分数最高,因此,选定本次活动课题为“减少装配错漏装问题”,活动计划,现状调查(一),通过客户端反馈数据分析,错混装问题2014年共发生161起,平均16.1起/月,主要集中在标签、螺钉、定位销三种零件错漏装,占所有零件种类83.4%!,主要集中在制二

3、模块!,问题类型分布,现状调查(二),通过LQC检验数据分析,错混装问题2014年共发生465起,平均46.5起/月,主要集中在标签、螺钉、定位销三种零件错漏装,占所有零件种类的79.3%!,主要集中在制二模块!,问题类型分布,目标设定,依据: 1)解决制二模块错漏装问题可减少70%问题 2)测算分析: 第一阶段:目前现状目前现状*问题占比50%=第一阶段目标 第二阶段:目前现状目前现状*问题占比70%=第二阶段目标 4)水平对比:同类加工单位制一、制四每月错漏装问题都在目标以内 5)小组成员含工艺、质量部门、现场工作人员,并得到领导们的大力支持及重视, 所以我们相信我们QC小组定能实现预定的

4、目标值。,要因分析,错,漏,装,要因确认,根据不良分析,小组成员找出了11个末端因素,根据这些末端因素我们制定了要因确认计划表:,要因确认,11-3晚班装配2线生产21211858物料200件,粘贴标签工序作业员多次玩手机,与气密测试人员闲聊。当晚生产200件物料,LQC检验时发现有2件漏贴标签,经过全检,共计4件未粘贴标签。该员工次日已调岗处理。,是真因,要因确认,11-3,装配一线生产21212473物料,安装定位销钉作业员熊刘伟作业期间上洗手间,中途未与任何人交接,结果下工序的员工以为物料本工序已完结,将物料流入下工序,导致连续5件产品漏装销钉。,是真因,离岗记录 没有,要因确认,11-

5、5,装配二线生产21211532物料,调查10-21新入职员工黄欣莲对粘贴标签工序操作方式与操作流程不清楚,对检验要求也不清楚,调查LQC报表,发现有1件标签贴反情况 11-6,调查装配三线11-3日入职员工曾波良,对安装螺钉工序操作方式与操作流程不清楚,对检验要求也不清楚,LQC检验发现螺钉装错位置1件,是真因,培训记录 质量意识? 操作方法? 检验内容? 注意事项? 都没有,要因确认,11-3,装配二线生产21211532物料 上午8:00-12:00生产90件物料按正常流速(100%)生产 下午13:30-15:30将流速(150%)生产60件,未发现漏装错装问题 下午15:30-17:

6、30将流速(200%)生产60件,未发现漏装错装问题,非真因,要因确认,装配五线为机动线,专门生产小批量物料,生产物料种类杂、数量少、换线频繁,决定以此线作为调查对象。 11-3,生产21211567(21件),21212844(24件),21211271(40件),21212930(39件)未产生错漏装问题 11-6,生产21212943(4件),21212931(60件),21212974(30件),21212832(40件)未产生错漏装问题 11-7,生产99083HKD(74件),21212518(60件),21212892(10件),21212856(25件)未产生错漏装问题,非真因

7、,要因确认,10-29,装配二线生产21212365物料,物料换线未清线,导致销钉用错为21211532销钉 11-8,装配四线生产21212707物料,物料换线未清线,导致标签用错为21211858标签,是真因,问题描述,产生问题,物料换线要求清线,多余配件退仓处理,实际不锈钢销钉未清走!,导致装错,要求销钉G105,实际未处理!,要因确认,11-5,备料组安装簧片时,作业员没有对簧片数量进行确认,导致漏装。 11-7,装配三线生产21212473物料,打螺钉作业员未按螺钉紧固顺序操作,导致发生漏装螺钉问题。 11-8,备料组粘贴标签,标签未归类,作业员未按顺序操作,导致漏贴标签。,是真因,

8、要因确认,11-5,装配五线生产21212473物料,因人员离职,产线将第七工序RET/EXT-ALM标签移到 第一工位粘贴,LQC检验时发现有漏贴标签现象 11-7,装配一线生产21211858物料,人员紧张生产将粘贴标签工序与拆卸气密工装合并, LQC检验时发现有漏装标签现象,是真因,正确方式,错误方式,产生问题,RET/EXT-ALM标签标签要求在第七工位粘贴,实际生产移到 第一工位粘贴RET/EXT-ALM标签,经过全检共6件不良!,要因确认,11-7,FQC检验装配三线生产的21212707物料时,发现有漏装屏蔽盒情况,通过PQE现场调查,为LQC检验发现有屏蔽盒断胶,要求生产打包人

9、员更换屏蔽盒,打包人员去STS仓换料途中,装配线长将物料转入FQC待检区,并放置了待FQC检验标识牌,FQC检验时发现最上层物料有一件未装屏蔽盒。,是真因,正确方式,错误方式,产生问题,未装屏蔽盒,要因确认,11-7,装配二线生产21211532物料300件,白班下班时LQC检验不良发现3件物料不能使用,生产未了补数,未按正常流水线流水作业,由线长一人装配所有,结果发现有标签贴反,螺钉漏装不良。,是真因,正确方式,错误方式,产生问题,要因确认,11-3,对装配线安装螺钉、销钉、贴簧片、贴标签等错漏装高发工序进行调查,共抽取10人,其中有2人认为工作环境会对错漏装产生影响,80%人调查结果无太大

10、影响,因此此项定为非真因。,非真因,要因分析,要因,制定对策,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,装配三线晚会实景,对早会没有具体规定,有的线别很少开早会,有的线别每天有开,但没有强调质量要求。,对策实施,要求线长每天开早、晚会,会议内容增加品质LQC明确当班的品质要求,与质量问题检讨!,低级问题管理规定A版只针对主管、班长进行考核。,低级问题管理规定B版增加员工发现问题的正向激励规则,对发现问题按2元/件进行奖励,对发生问题的员工进行问责。,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,装配三线晚会实景,对策实施,前期对于员工换岗、离岗、替岗没有具体要求,对工作交接也没有具体规定

11、,员工离岗很随意。,建立员工换岗、离岗、替岗管理制度 员工离岗需填写登记表,经线长批准,工作与线长交接 指定线长为员工离岗的替岗人员 员工离岗需配带离岗证,规范员工行为,没有具体规定,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,对策实施,前期新员工入职只有公司级的安全培训、质量意识培训,部门培训只有线长随意的安排进行。,新员工入职分配部门后,由品质、生产人员对员工进行培训,对其技能进行考核 新员工工作岗位,作新员工重点关注标识。,质量意识,操作方法,检验要求,检验工具,品质班长,生产班长,PQE,品质课长,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,对策实施,清换线每天LQC稽

12、查,发现违规的问题太多,存在很大的质量隐患。,清换线点检表由线长点检,班长确认,增加主管随机抽查确认栏。 由品质课对问题进行汇总,通报给部门经理,由制造部经理组织检讨。,主管确认栏,STS仓数量未管控,按包装的整数发放,导致装配现场有很多多余的配件,实施批次管理,STS仓严格按日装配计划发放配件、物料,客户 订单,中央计划 分配工单,生产计划,装配 计划,备料 计划,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,对策实施,簧片粘贴时未对数量进行确认,错装、漏装无法及时发现。,数量确认,簧片粘贴前,作业员先拿取一件物料数量配件,漏装时能及时发现。,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线

13、早会实景,对策实施,粘贴标签工序同时粘贴多款标签,标签未分类摆放,拿错后导致贴错 粘贴标签为单件物料装配,贴错与漏贴后不易发现,标签分种类张贴于工作台前,方便拿取 针对物料3-5件集中粘贴,漏装、错装通过对比容易识别,标签分类摆放,物料3-5件集中粘贴,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,对策实施,所有销钉装配都集中在一个工序,导致不锈钢销钉与达克罗销钉经常装错,对于类似结构配件工序排配时分开工序排配,防止装错。,达克罗,不锈钢,工序一,工序一,工序五,达克罗,不锈钢,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,对策实施,生产随意更改物料装配工序,未经工艺、品质评估更改

14、风险。,2014-10月会议讨论由品质PQE对生产违反SOP流程进行通报。由TOP1部门经理在管理例会上检讨 从以上图表显示,数据呈改善趋势,违规次数在减少,(1),(2),(3),违规增加其他标签,措施有效,改 善 前,改 善 后,对策实施,物料返修很随意,返修方案也因返工人员而定,导致返修物料引发了二次质量问题。,规范返修流程,物料返修需出具返修方案,与品质复检 建立物料返修跟踪流程,措施有效,改 善 前,改 善 后,装配五线早会实景,对策实施,补数物料由线长或资深的作业员一人完成,因产品安装部件多,经常发生漏装问题。,要求补数物料必须按正常生产流程进行生产,物料必须由品质班长确认后才能流

15、入下工序。,物料流水线加工示意图,措施有效,效果验证,装配五线早会实景,装配三线晚会实景,通过数据对比,我们达成了第一阶段目标!,经济效益,1.减少装配错漏装问题有助于提高员工的工作士气; 2.有利于快速生产出货,满足客户需求; 3.成功经验可以推广到其它产品改善; 4. 带动了产品整体合格率的提升。 5.提升了客户满意度,1.节约安排专车费用:每月减少次数9每次运费80元=720元 2.专人备货费用:每月减少次数9 每次备货2H 每小时人工费15.7元=283.68元 3.影响生产费用:每月减少次数9 每次影响生产0.5H 流水线每小时价值费用40元,流水线人工(按10人)每小时人工费15.

16、7元=886.5元 4. 每月直接节约成本:720+283.68+886.5=1890.18元 5.涉及到客户索赔与造成器件损伤费用金额无法估量,在此暂不统计。,措施巩固(一),1.针对新员工质量意识、质量标准培训制定了新员工管理规定; (标准化一) 2.针对返修物料制定了返修要求: (标准化二) 3.针对员工低级问题激励制度,优化了低级问题管理规定:(标准化三) 4.针对员工离岗建立了离岗证与跟踪表。(标准化四),措施巩固(二),为了确保我们制定的措施长期有效的运行,我们将12.15-2015年1月定为我们措施运行及指标提升的巩固期!时时对数据达成进行检讨,措施执行进行监督!,1月10月,11月,12月,12.15-1月,活动收获与下一步计划,缺点: 1.组员在发掘质量隐患方面经验不足. 2.组员对QC工具运用还不完全熟练. 3.全体组员还欠缺凝聚力,优点: 1.组员明白了错漏装直接增加成本.大家的成本意识得到增强. 2.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号