质量创新工作总结.doc

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1、质量创新工作总结篇一:创新管理工作总结乘势而上谋宏图,奋力拼搏谱新篇*机械公司县创新管理示范企业建设总结报告自我公司搬迁至*镇工业区之后,是我司开始快速发展的标识,也是管理开始迈入制度化和规范化良性循环发展的开始。公司以加强基础管理为核心,以完善制度为保障,以科技进步和创新为依靠,不断加大设备更新升级改造力度,提高了企业技术装备水平,提升了管理质量,实现了设备的高效、合理和经济运行,实现公司可持续跨越式发展。在被确定为20XX年度*县管理创新示范培育企业后,公司领导十分重视,根据文件精神积极部署相关工作,并对公司年度计划作出了相应调整,对各管理流程和制度作出梳理,并不断进行完善和改进,以配合完

2、成管理创新示范企业的创建。近一年来,我们主要做了以下工作:一、引导企业树立良好的制度意识,加强员工培训,梳理、整合并完善内部制度。1、积极部署,引导全企业树立良好的制度意识。梳理、整合完善企业内部的各种目标考核、运行标准、流程体系、行为规范等规章制度。完善综合管理制度,建立适应现代化企业制度和运作机制要求的决策、用人、分配、激励等相关规章。根据企业发展战略和目标要求,健全组织机构、行政管理、财务、生产、质量、采购、仓储、销售、企划等各方面管理规范和制度。并增强种类制度之间的系统联系和集成,内部建立了一套行之有效的督促机制,提升了制度执行力度。2、科学规划企业生产作业区,减少冗余提升效率。公司对

3、生产必需的物品按照定点、定容、定量的原则,分门别类放置,排列整齐,提高场地利用率。结合公司实际,对原有各生产流程重新进行整合,对原先安排不够合理的程序进行了调整,比如对原先冲床、钎焊等工序的场地进行置换并重新布置,使整个生产现场流程更科学合理,在实际生产过程中更加流畅,减少了员工不必要的时间消耗,并使现场设计科学合理的工艺流程体系,尽量减少冗余工序和环节。二、加大投入,积极推进技术改造项目,改善质量控制手段。1、积极推进技术改造项目。公司在今年完成了“年产15万套变容量节能型换热器产业化建设项目”、“ 年产10万套特种汽液分离器技术改造项目”等2个技术改造项目,购入了高速冲床、链条网带式煤加热

4、烘干生产线、旋压机、气体自动烧焊机等一系列设备,极大的提高了公司的技术装备水平和生产能力。2、改进质量控制手段,努力实施生产过程的质量检测。为了提升企业的质量控制手段,加强生产过程的质量检测,公司斥巨资引进了氦质谱检漏测试台、电感耦合等离子发射光谱仪、紫外/可见光光度计、盐雾试验机等一系列检测设备,极大的增强了公司检验手段和检验力量,对公司原辅料的购入、产品质量的提升都起到了不可估量的作用。接下来,公司将进一步增强检测技术手段,让产品的质量更上一个台阶。三、狠抓管理,夯实基础,全面提升产品质量和产量。1、积极开展6S现场管理,逐步推进标准化生产。注重生产过程中的物流平衡,科学控制库存,提高库存

5、化能力,有序管理生产现场物品,加强环境卫生建设,塑造整洁、舒适的工作场所,同时是各工序流畅运转,减少冗余。2、充分运用看板管理,可视化管理等各类管理工具,让所有员工充分了解工作状况,实现信息充分沟通。公司对车间的看板全部进行了更新,设置了信息栏、生产计划、曝光台等栏目,并把原先位置不佳的看板移动到各车间,保证每个车间都有一块看板,可以及时将公司信息传达给一线员工。同时将每日生产情况、质量状况、生产现场、外部反馈等信息及时地向员工传达,让员工清晰的知晓公司的生产运营状况,并将自身融入到公司这个大家庭中。3、合理安排机器设备的维修保养,重点加强对重大设备的管理。 公司除了模具车间和电工班对设备负有

6、维修保养的责任之外,还从技术部安排专人进行设备维护的日常检查,保证公司设备,尤其是重大设备的维护和保养。确保公司财产安全的同时极大地保障了整个车间的产能,对于稳定的向格力、美的、奥克斯等客户源源不断的输送优质产品起到了重要作用。4、加强危险物品和危险设备监管,确保安全生产。今年,公司为提高产能、更换了安装了蒸汽锅炉等一批新设备。公司及时跟进“安全生产”、“消防”以及一些重点特殊岗位的相关制度和人员配备,对特殊设备和岗位配备专人管理,并安排参加相关部门的培训,考取相应的资格证书,做到规范化管理。四、建立内部核算体系,降低生产成本。1、建立科学合理的内部核算体系,加强成本核算与费用管理。 完善企业

7、内部核算体系,对采购、销售、财务等各部人员进行培训,提升人员业务素质水平,努力消除企业生产、储存、销售等各个运行环节中非生产性消耗,严格控制企业管理成本。2、积极推进清洁生产,淘汰落后产能,降低生产成本。积极推进节能降耗、主动淘汰原材料、能源等资源要素消耗高的落后生产工艺和装备。公司与浙江瓦特企业管理咨询公司签订了相关技术合同,在专业企业的帮助下,积极推进清洁生产,淘汰落后产能和落后设备,改进技术方案、工艺方案。五、加强企业文化品牌建设1、公司品牌建设自搬迁至*工业区至今,公司已上报各类专利7项,其中5项已获授权,注册商标3个。经过多年的精心准备和实实在在的管理提升,今年向国家申报了高新技术企

8、业。另外,公司商标申报绍兴市注明商标,公司申报县专利示范企业等一系列工作。真正从思想上提高认识,精心规划抓好品牌建设,向社会展示企业综合实力,在创牌过程中,扩大企业影响,提高企业形象。2、公司文化建设公司秉承先进的管理理念,形成了*特色企业文化。确立了“以规模求发展,以品牌争市场;以管理创效益,以创新保活力”的发展理念;“为了客户,我们不断创新”的经营理念;“以人为本,事求卓越,和谐共生”的核心价值观,推动企业技术创新和品脾建设。公司秉承往年传统,开办了“美的质量管理节”、“泰康质量管理节”以及“格力质量管理节”,开展了包括“知识竞赛”、“技能大比武”等一系列大量丰富多彩的活动,在丰富员工业余

9、生活的同时,也让质量观念深入每一个员工的内心,真正做到“质量在我心中”。3、人才队伍建设公司着力组建“老、中、青”三结合的员工队伍,重点引进中青年员工,打造*人才体系,合理配置人力资源,优化劳动组合,建立以人为本的管理体系。各尽所能,人尽其才。并赋予应有的权力和责任,使职工个人的能力水平与岗位要求相适应,把人的能力在工作中充分才能发挥出来。真正打造“想干事就有机会,能干事就有舞台,干成事就有地位”的平台,营造人才辈出、人才荟萃的局面。如今,借着县创新管理示范企业建设的东风,公司管理再上一个台阶,各部门各车间从强化管理制度入手,做到了制度创新,管理创新,做到事事有人管、事事有标准、事事有考核,实

10、现了有章可循,有章可依,推动了我司管理迈上新台阶,实现各项管理工作的规范化、精细化。有力保障了公司正常安全生产,创新了管理,走出了一条公司管理的新路子。篇二:20XX年度技术质量部工作总结20XX年度工作总结技术质量部时光荏苒,20XX年在转瞬间匆匆而过。随着能源转型政策方向的明确和光伏市场的回暖,行业企业正处在向智能制造转型的时期,加上客户对品质的要求的大幅度提高,京仪涿鹿努力克服各种外围环境和不利因素的影响,更加努力的扩大市场份额、最大的减少成本浪费,充分发挥专业能力,提高竞争力,战胜困难,赢取胜利。20XX年度,我部在公司领导和其他部门的大力支持下,加强生产监管、质量监督的力度;重点从质

11、量全过程的监控,质量缺陷的整治,质量规范的全面补充,质量团队的建设等几个方面入手,严格按照ISO9001质量管理体系认证的要求,深入推进以高质量换市场、赢客户、得发展的经营理念,较好的履行了全年的相关工作。回顾本年工作,主要有以下几个方面:一、积极开展技术质量部工作为了更好的管理技术质量部、仓库的日常事务,20XX年伊始,加紧了对技术质量部的管理制度建设,并初步建立了技术质量部管理制度、仓库管理制度、生产技术管理制度、生产质量管理制度、技术中心管理制度等,并更新了公司的质量手册、企业标准太阳能级多晶硅片标准以及公司的各项检测标准的汇编;完成了ISO9001:20XX质量管理体系的内部审核。二、

12、多晶铸锭技术及工艺研发情况至20XX年初开始生产以来,一直致力于发展高效多晶硅片,在领导的大力支持下,通过员工的积极配合,以及我部对整个光伏行业进行的考察分析,做了大量的工艺改进试验,取得了如下进展:(1) 热场改进:通过对600kg多晶铸锭热场的多次试验和热区温度的模拟,研究出了一套合理的铸锭炉运行工艺参数及配方;为了能够实现批量生产,截止3月中旬升级改造了600kg多晶铸锭炉6台,经过近5个月的生产,发现600kg多晶铸锭并不影响硅片质量,于是在7月份的时候全部将多晶铸锭炉改造成了600kg铸锭热场,装料量从500kg提升至改造后的600kg。一定程度上提升了生产效率,降低了生产成本。由于

13、我公司多晶铸锭炉普遍出现热场温度不均的现象(温度东高西低),导致半熔籽晶东面经常出现熔透现象;为了解决这一问题,通过与车间技术人员的多次探讨和大量的热场改进实验,最终确定在热交换台底部东面加散热片这一可行方案,虽然不能彻底解决东面温度高的现象,但至少保证了底部的籽晶能够完整的留住,使硅锭的晶粒大有改善。(2) 工艺改进:为了进一步提升硅片的转换效率,这一年共完成了3次大规模的铸锭工艺改进;第一次改进为3月份更换热场保温材料。至公司建立生产以来,铸锭炉的热场一直未做更换,已生产3年之久,随着热区材料性能的降低,保温效果也越来越差,导致用电量的消耗过大,不利于继续生产;为了提升铸锭热场的保温效果,

14、经领导决定将铸锭热场全部更新,而更新后的铸锭热场会在原来的基础上有一定的变化,工艺的匹配性也会变差;为了满足当前热场的保温结构及产品的质量,于是对工艺做了大规模的改进。第二次改进为5-7月份因天气的变化、冷却水温昼夜波动较大,导致批量转换效率下降;由于冷却水温的稳定性不可控,只好对工艺进行调整,满足冷却水温与工艺之间的匹配性。第三次改进为7月份另外4台铸锭炉的升级改造(即500kg改600kg铸锭),因这四套热场与另外6套不同一个批次,利用其它铸锭工艺进行生产的硅锭总是出现中部阴影,为了解决阴影问题,于是重新制定了长晶工艺及参数,且得到有效改善。由于长时间的生产,铸锭炉的保温效果、热区加热部件

15、、TC测温计老化以及关键零部件的更换、保养、季节性变化、原辅材料更换等都在一定程度上会造成工艺参数的不匹配,每台铸锭炉的运行工艺及参数都做了不同程度的更改,相对而言,今年工艺参数的更改次数比前几年都要频繁。(3) 原辅材料改进:1)硅片的低效比例一直影响着硅片的平均转换效率,每次销售的硅片都被客户投诉低效片的占比较大,有时候甚至达到6%以上,导致多次出现退货、换货和客户流失现象,严重影响公司的声誉。通过对生产工艺和辅料进行对比分析,导致低效片的主要原因为坩埚边沿红区过大。为了解决这一问题,经领导许可,决定更换坩埚,加大坩埚尺寸;于是从三月份开始采购了华融的890*890*480/540型坩埚,通过这一改进,低效片得到了一定的改善,但不彻底,仍然存在客户投诉和退火、换货现象。为了彻底改善,通过对市场的考察和同行的了解,核晶坩埚能有效解决边沿红区问题;于是在6月初的时候,通过与领导协商,决定采购核晶坩埚,试用后少子寿命红区得到有效改善;将实验硅片外发测试效率后,低效比例片降低至1%左右,硅片的转换效率也提升了%以上,得到了有效改善,于是从7月下旬开始,批量更换成了核晶坩埚生产。下图是更换坩埚前与更换后的少子寿命对比:改进前(两边红区大)改进后(两边红区小)2)随着市场新工

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