高炉煤气布袋除尘器的现状与前景

上传人:jiups****uk12 文档编号:91040698 上传时间:2019-06-21 格式:DOCX 页数:18 大小:33.15KB
返回 下载 相关 举报
高炉煤气布袋除尘器的现状与前景_第1页
第1页 / 共18页
高炉煤气布袋除尘器的现状与前景_第2页
第2页 / 共18页
高炉煤气布袋除尘器的现状与前景_第3页
第3页 / 共18页
高炉煤气布袋除尘器的现状与前景_第4页
第4页 / 共18页
高炉煤气布袋除尘器的现状与前景_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《高炉煤气布袋除尘器的现状与前景》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高炉煤气布袋除尘器的现状与前景(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、高炉煤气布袋除尘的现状与前景近年来,高炉煤气布袋除尘工艺技术装备日臻完善,配套齐全工艺合理,有力的提高了运行的可靠性,由于布袋除尘能提高高炉煤气质量,具有节能、省投资、降低生产管理费用和解决环保问题等优点,在我国100m3以下的高炉已被普遍所采用。自1985年在涟源钢铁厂2号(329m3)高炉应用成功以来,在300m3级高炉上也取得今人鼓舞的效果,致目前已有13座高炉采用了布袋除尘工艺流程。大型高炉煤气采用布袋除尘工艺的目前还不很多。虽然在中型高炉上有较快的发展,但我国现有300m3级高炉近百座,以现有所占比例(1-17)还不够多,应予加快推广速度。以一座300m3高炉为例,采用布袋除尘器,每

2、年可节水:若不循环使用为300万m3,若循环使用则需补充新水30m3,节省电100万Kwh的直接效益。净煤气质量好(含尘量低、含水量少、温度高100),提高煤气发热值和显热,从而提高风温,降低焦比。以韶钢1高炉为例,每年节焦1500t,如果我们在“八五”期间能有50的中型高炉煤气采用布袋除尘工艺流程,其效益是相当可观的,为国家节省大量资源,又可降低生铁成本,对于新建高炉来说节约40左右的投资,对于大型高炉煤气来说,采用布袋除尘系统,其所获得的效果就更好,目前,高炉炉顶煤气余压发电(TRT装置),是炼铁节能的主要技术措施之一,根据日本小仑2(1800m3)高炉改用布袋除尘技术的资料,在高炉同一操

3、作条件下,TRT入口处煤气温度由46提高到100,煤气压力14.2KPa(1.45Kg/cm2)提高到17.05KPa(1.74Kg/cm2),其发电装置出力,由4108Kw提高到5813Kw的良好效果,同时原来用湿法除尘(RSW)的电力消耗由460Kw降低为90Kw ,净煤气含尘量达到3Kg/Nm3以下,我国有相当数量的大型高炉,其煤气除尘方法基本上是塔一文(电)系统,而且也有一定数量的高炉安装有TRT装置,采用布袋除尘能进一步节能降耗,潜力大前途好。经多年的生产实践,积累了许多经验,所需设备和滤材国内现已基本解决,所以向大型高炉上扩展已有基础,具备条件,应予积极选点试验。1、布袋除尘器的现

4、状及特点涟钢二号高炉煤气布袋除尘工艺升级应用试验成功,将布袋除尘技术提高到一个新的水平。通过试验,解决了系统中的煤气温度控制技术,尤其是煤气升温技术,它运行可靠,升温幅度大;闭路反吹清灰技术和设备;卸、输灰的工艺和设备,达到了卸灰顺畅,机械输灰的要求;总结、积累了使用玻璃纤维滤袋的经验,提高了它的使用寿命。都为我国高炉煤气干式除尘技术的开发和应用,提供经验创造了条件,做出了积极的贡献,对高炉煤气采用布袋除尘工艺起推动作用。据统计,继涟钢2高炉以后,已有13座300m3级高炉采用了布袋除尘工艺流程,约占同类型高炉总数的17,其中涟钢3座、石钢、韶钢、凌钢、承钢、总后2672、天津铁厂、北台(35

5、0m3)、长冶等厂各一座和临钢二座(含220m3高炉一座);成钢、承钢2和韶钢3等十座高炉建设和设计。它们的共同特点,都是全干式布袋除尘工艺流程没有湿法系统备用,同时又都结合本厂生产实际情况,在设备组和布置上略有差别,一列式居多,双列式较少(如实钢、北台等),全部实行闭路反吹清灰方式,有三种型式:采用AI180煤气加压闭路反吹方式,调压闭路反吹方式和蓄能反吹工艺和设备的反吹方式。采用以加压风机的加压反吹方式为主,约占70,反吹操作用阀门,主要是气动蝶阀(北台为液动蝶阀);卸灰设备型式较多,有气动和电动钟阀、星形给料机及球阀四种之多。而且都设有中间灰斗,按其设备组成分为:双斗双阀、双斗三阀和双斗

6、四阀;输灰系统实行集中控制机械输送,其设备由螺旋输送机、斗式提升机、高位灰仓所组成,除承钢、北台的布袋灰,由螺旋输送机、皮带机送至重力除尘器共用的火车厢运送外,其余全部采用自卸翻斗汽车外运。鉴于高炉原料结构和操作特点及除尘工艺要求,对进入布袋箱体的煤气温度都有控制装置。煤气升温,全部采用间接换热式升温装置;煤气降温,重力除尘器内喷水,高炉炉顶喷水和外冷间接换热式降温三种方式都使用,对进入箱体的煤气温度实行有效的控制,保证工艺要求。滤材全部使用国产无碱玻璃纤维滤袋,其规格为2508000mm,由于运行时间和条件不同,各厂使用情况亦不相同,以运行时间较长的涟钢、石钢和韶钢为例,它的使用寿命绝大部分

7、为11.5年以上,部分已达到2年以上,其表现特点是投运初期损坏滤袋较多,稳定后基本不坏,大体上平均每月换一条。由于管理方法和经济利益的关系,均未能实行定期整体更换滤袋的制度,而采取个别随漏(坏)随换的方法。各厂布袋除尘系统热工检测仪表齐全,有一定的自动控制水平,多数高炉采用“PC”机进行反吹操作程序控制、卸、输灰的操作,其余均多为继电器控制的操作方法。各厂布袋除尘器主要特点见表一。从以上情况可以看出,目前采用布袋除尘工艺流程净化煤气的高炉还不很多,但就其工艺系统的设备组成型式来说表现出多样化,目前应深入实际总结研究,结合具体条件作出符合实际情况的设计,保证运行的可靠性。2、布袋除尘运行情况及其

8、改进 (1)煤气质量:除尘效率高、煤气质量好是布袋除尘的特点之一,综合各厂净煤气含量测定情况,正常运行时除尘效率均在99.8以上,含尘量都能达到10mg/Nm3以下的要求,一般都在6mg/Nm3以下,而且比较稳定。煤气温度控制各厂情况不同,根据操作要求,进入箱体的温度一般都较高,由于箱体都有外部保温,所以箱体出口主管外净煤气温度降低甚小,但因为旧有煤气管网的关系,多数净煤气主管道没有保温,所以在并网处的温度一般在70-100左右,从而就没有很好的利用干式除尘净煤气所具有的热能。以上情况可以说明,煤气质量确实得到了改善。当然有时也会出现含尘量个别高值,我们认为多发生在取样测定时有漏袋、新更换滤袋

9、投运后和进行反吹清灰时也可能产生一定影响,所以在没有连续检漏手段之前,一定要认真按时执行人工检漏制度,一旦发现有漏袋现象,应立即停箱检查,以确保煤气质量。 (2)煤气温度控制技术:要有效的控制进入布袋箱体的煤气温度,避免因温度超高烧损滤袋,温度过低结露和满足工作温度要求,对布袋除尘正常运行是极为重要的。现在布袋除尘器的正常温度控制是:采用玻璃纤维滤袋为120-250,尼龙针刺毡滤袋为150-200。1)煤气升温:在布袋除尘工艺系统中,大多数都设有煤气升温装置,全部采用间接换热式升温装置。经过长期生产实践,达到设计升温50的要求,该装置的特点是,运行可靠,操作简便灵活,升温幅度大。在实际运行条件

10、下,涟钢最高升温90左右,石钢2炉升温可达100以上,另外生产操作中认为,保持较高的进入箱体的煤气温度对卸灰有利,所以煤气温度一般都控制在120以上,结合这个要求升温装置就变成经常使用而必不可少的设备了。涟钢2炉煤气升温装置中的热器,自1985年元月6日投运后,于1988年7月拆下更换,发现前组换热器有34排管变形,第一排管中间弯曲最大为9cm,外表面氧化层厚不足1mm ,内表面为2mm,其它部分结构变化不大,也没有发现开裂磨穿煤气泄漏现象,所以说明该换热器的使用寿命至少3.5年。但在有的单位如石钢2炉,当换热器在连续使用11个多月后发现管壁磨穿现象。影响换热器使用寿命的主要因素是烟气温度,安

11、装位置和炉尘理化性质等。设计要求进入换热器的高温烟气温度800条件下操作,但在大多数情况下,烟气温度都在超过800条件下长期运行,有的达1000,对换热器的寿命无疑将会产生很大影响。涟钢2炉的升温装置,安装的位置距重力除尘器较远,含尘量较低(4.82g/Nm3),而和石钢2炉安装在临近重力除尘器,荒煤气由重力除尘器出来没有经过变向和反冲,直接进入换热器,且含尘量较高(10.94g/Nm3),所以造成磨损加速,使用寿命低。另外,如果设计合理,材质保证的条件下也会改散使用情况。所以要保证设计合理,在生产运行中,要严格控制烟气温度(最好实行烟气温度混风自动调节),合理布置分析了解烟尘理化性质,采取相

12、应措施,以延长使用寿命。另方面,烟气密封罩的保温结构在施工时比较困难,也需要寻求新型整体材料,改善施工条件,增强结构的稳定性,进一步提高热效率。为合理发挥升温装置的作用,延长使用寿命,应选用耐温、耐磨和开关灵活的阀门,实行停、用灵活转换的操作方针,避免无谓的长期使用。根据涟钢、石钢等厂的经验,该升温装置兼有进行降温效果的操作实践。其降温幅度涟钢为30-50、石钢在70-100左右,所以它可以达到小范围降温的目的。2)煤气降温:高炉煤气出现高温,在生产过程中时而发生是不可避免的。作为布袋除尘完整的工艺系统来说必须给予重视,尽管是不期而遇的事,这也是对采用布袋除尘系统敏感和疑虑的问题之一,目前在国

13、外如日本,是采用在重力降尘中,高压水喷雾方法达到煤气降温的目的,以满足布袋除尘的工作要求,在我国采用布袋除尘工艺的高炉上,实行煤气降温的装置目前有三种型式:采用在重力除尘器中高压水喷雾直接降温的方式(如太钢3炉、凌钢3炉);采用外冷间接换热式降温装置(如承钢3炉和北台3炉);涟钢、韶钢等高炉,采用在高炉炉顶喷水雾化分程控制的方法直接降温。在重力除尘内喷雾降温的方法,实际上是消化太钢引进小仓的降温技术,它的技术条件和控制水平比较高,水压40Kg/cm2,特制的高压回流式喷嘴,采用双路供水的方法达到降温的目的,如果能按要求实现效果是好的,凌钢3炉使用的情况不够理想,主要是投用时重力除尘器内积水,造

14、成除尘器中灰板结而卸不下来。这项技术,现在有一定的研究,应结合太钢使用情进一步改进,积累经验创造条件。炉顶喷水降温方式,是将喷嘴设在炉顶封板内采用中压水进行降温的,而目前多采用蒸汽引射的喷射器喷水的方法降温,冷水江1炉(175m3)有炉顶喷水降温的操作经验。包钢1513m3等大高炉也采用炉顶喷水的方法降温以保护炉顶设备。外冷间接换热式降温装置,就是设二组间接水冷代金属换热器,根据降温幅度的要求投入使用,这种降温方法是可靠的,又不增加煤气中的水份,但热效率低。以上三种方法都能达到降温的要求,但要结合我国高炉原料结构和炉顶煤气温度波动多、幅度大的操作特点,以及综合布袋除尘系统(如反吹、卸输灰操作等

15、),避免煤气中增加水分的工艺要求,虽然直接降温快速、效率高,但一旦控制失灵雾化不好就会造成水分过高、给布袋除尘操作带来困难,外冷间接降温装置,虽然占地和增加设备,但它可靠,对除尘工艺有好处,因此,建议优先采用外冷间接换热的降温装置,至少在中、小型高炉煤气布袋除尘系统中是可行的。当然也同样需要解决转换阀门的设备问题。 (3)反吹操作设备:针对玻璃纤维滤袋耐温性能好而抗折性较差的特点,而采用高压差(或定时)长周期间歇反吹清灰方式是合理的,对合成纤维滤袋来说,因其抗折性较好而采用低压差连续反吹方式。在涟钢2高炉上,进行布袋除尘应用升级试验时,对净煤气加压和调压闭路反吹方式进行了实验和测定。反吹用加压

16、风机是根据工艺技术条件设计试制的专用煤气加压机,型号为:AI180。反吹操作设备是气动蝶阀,由M84A-002型“PC”机进行程序控制,实行自动、手动操作经过长期生产实践证明,闭路反吹技术是成功的,工艺是合理的,现已被普遍的应用。调压反吹,必需要有较高的炉顶煤气压力,对中型高炉来说当炉顶煤气压力达到并稳定在30KPa时,调压反吹才能取得较好的反吹效果,石钢2炉的布袋除尘有这方面的操作实践与经验,所以实行调压反吹是有条件的。目前中型高炉炉顶压力普遍偏低,一般在20KPa,反吹效果不够理想。加压闭路反吹,不受炉顶煤气压力的影响,能在低压的条件下实行闭路反吹,适应目前高炉特点。加压闭路反吹技术;操作简便可靠,反吹效果好,在荒、净煤气压差6KPa的条件下,剩余压差达3KPa,反吹周期一般都在23小时以上。根据反吹效果和运行实践

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号