东莞---电子综合诊断报告

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1、健峰企業管理顧問股份有限公司企 業 名 稱:東莞*電子有限公司診 斷 項 目:現場管理及系統流程全面診斷案 件 編 號:診 斷 報 告 書主辦單位:東莞市人民政府協辦單位:東莞市臺商投資企業協會輔導單位:健峰企業管理顧問股份有限公司診斷人員:黃汜瑜顧問師、江俊弘顧問師、 劉西湖顧問師診斷日期: 2011年8月11日、9月2日、10月14日 台灣健峰企管集團函 健 企 字 第 號受文者:東莞*電子有限公司主旨: 爲請同意本公司擬定企業診斷服務。說明:一、貴公司爲實施企業診斷服務,至感深荷。二、有關企業診斷報告已擬定如(附件)隨函附上四份,敬請查核。三、茲隨函附上(企業診斷報告)四份,如蒙同意,即

2、請簽妥擲下乙份予本公司,並回傳至本公司。 健峰企業管理顧問股份有限公司 2011 年 11月 1 日壹、台灣健峰企管集團 現場診斷報告公司概況公司名稱:東莞*電子有限公司主要產品:電源適配器外殼主要部門:品保课、成型課、加工課、模具課等員工人數:800人幹部水準:推展活動: ISO-9001 ISO-14001 QS-9000 其他認證 QCC活動 提案改善 5S活動 TPM 其他曾派訓學員: 診斷老師黃汜瑜老師、江俊弘老師、劉西湖老師陪同人翁菊宋、鄧美霞本案承辦人邱總經理部門總經辦職務總經理聯絡電話0769-8560*參加人員邱總經理、張經理、鐘副理、袁副理、應課長、文東軍先生l 銷售方式:

3、 內銷 外銷 (地區) 員工人數: 800 中堅幹部以上人數: 平均文化水準: 目前不良率 %員工流動率 %幹部流動率 %對本次診斷的期望:1. 生產成本太高,希望透過診斷提供一些意見進行改善。2. 在企業不斷擴大之際,管理幹部水平跟不上。3. 市場競爭激烈,成本競爭越來越嚴苛,必須不斷朝成本方面進行改善4. 希望顧問老師本次診斷能看深入一點,透過系統流程及數據聯貫性來診斷,以找出改善點,以降低成本、提升效率。5. 希望能由流程的觀點,改善品質以持續不斷改善績效。6. 提升幹部對問題的邏輯思考觀念與解決、預防、改善的能力,提升公司績效,是最主要的需求。企業診斷及改善建議表公司名稱:東莞*電子有

4、限公司 顧 問 師: 黃汜瑜老師陪 同 人:應課長、鐘副理 診斷日期: 2011.8.11部門品質部診斷項目品質成本現況及問題點一、 高階晤談:1. 生產成本太高,希望透過診斷提供一些意見進行改善。2. 在企業不斷擴大之際,管理幹部水平跟不上。3. 市場競爭激烈,成本競爭越來越嚴苛,必須不斷朝成本方面進行改善。4. 幹部對部屬指導力不足。有可能造成管理上斷層。5. 本次溝通以全面性管理溝通為主。二、 診斷內容:(一)作業環境1. 射出成形車間環境尚有非常大改善空間。2. 部分產品為淺色產品有可能產生黑點問題,對於料桶進氣口之保護必須特別注意,目前淺色產品使用之料桶進氣口以淺色紗布過濾,但是必須

5、知道紗布經緯線大小不一,對於灰塵過濾效果有限,建議使用油漆過濾網過濾,密度大約200足夠。3. 雖然所有射出成形機均裝有機械手臂,但是產品毛邊多,每一台機器2-3人操作,10年前在日本每一人操作機台高達17台,差距太大,人工成本浪費實在太高,如此是不會有競爭優勢的。建議由模具進行改善及品質標準檢討之後減少人工作業量。最終目標一人最少操作一台以上設備,如此才有競爭優勢。4. 由目前產品及模具觀察,模具完全是屬於高壓低速之開模方式,機台負荷量大,電量負荷高,設備較容易受損,建議逐漸研究低壓高速之模具,這對未來生產效率及品質都會有相當大幫助。5. 產品毛邊多,包括灌點殘留,這些可以考慮由模具設計製作

6、等方面思考改善,盡可能減少人工作業,人力越來越吃緊,管理不容易,此點請慎重考慮。6. 生產現場尚未設置管理看板,車間之經營績效看不出來,無法帶動全體員工之改善氛圍。7. 各級幹部對於問題點解析能力偏弱,這對企業經營績效有非常大之影響。8. 生產現場看不到任何改善之案例及跡象,要知道改善是必須全員參與的。9. 生產現場記錄不夠詳實,對於質量問題尚未進一步要因分析及對策。10. 塗裝線環境不佳,但是塗裝面積相當小,生產現場看不到塗裝不良記錄,生產現場主管反映塗裝不良率相當低,以目前水平塗裝一般小面積之塗裝品尚可,但是對於面積稍大之產品勢必不可能。11. 機台保養尚有很大之距離,特別是450頓機台,

7、目前雖然未生產,也必須妥善保管,否則後續如果需要使用可能會有很大問題。12. 生產現場檢驗規範及作業標準比較欠缺。(二)其他1. 尚未制定人才梯隊養成計劃。2. 人才培訓比較欠缺。企業診斷及改善建議表公司名稱: 東莞*電子有限公司 顧 問 師: 江俊弘 老師陪 同 人: 張經理、鐘副理、應課長 診斷日期: 2011.9.2部 門成型課、加工課、模具課診斷項目現場合理化現況及問題點一、高阶沟通及現場問題點:1. 工廠一開始在台灣生產黑白電視機、彩色電視機、電腦MONITOR,1997年到大陸設廠,主要生產Power Supply Kits,產品供應世界知名品牌客戶,公司成立至今已將近20年,規模

8、不斷擴大。目前工廠已通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及QC080000等認證體系。2. 希望顧問老師本次診斷能看深入一點,透過系統流程及數據聯貫性來診斷,以找出改善點,以降低成本、提升效率。3. 成型車間99台注塑機,依序分別有90-140T、180T-250T、350-400T幾種,9/2診斷當天開機72台。以每日生產狀況表打管制開機生產狀況,表中有備注F291、W021、D037、AA016、D054、F069、F280修模,L028、L024、I037待開,停機損失時間有記錄在成型日報表,但未進一步進行分析改善。4. #28號機昨天使用D037模具,結果機台一上

9、發現模具有問題,拆模進行修模;原本要改上AA016模具,因工程正使用#28號機試模,AA016模具只好改上#89號機,結果模具上去又有問題,造成#89號機下午14:00以後沒有產值;模具管理及機台調度有改善空間。5. #1號機生產B400、穴數2+2,業務及工程設定標準周期為38秒,但實際周期為41.2秒;經計算標準周期38秒,每小時生產應為94.7模,2H為189模,而實際周期為41.2秒時,每小時生產應為87模(= 3600秒/41.2秒),2H為174模,經查證日報表8-10點生產170模,10-12點累計生產340模,與實際周期符合。標準周期與實際周期相差3.2秒,每2小時模數相差15

10、模,以每模2+2計算,相差60件。6. 查#8號機生產D071、穴數1+1,標準周期設定為32秒,但實際周期時間為36秒,實際較標準多4秒;#19號機生產W011、穴數1x1,標準周期設定為38秒,但實際周期時間為50秒,實際較標準多12秒;#27號機生產AA017、穴數1x2,標準周期設定為27秒,但實際周期時間為44.2秒,實際較標準多17.2秒;#89號機生產D037、穴數2+2,標準周期設定為29秒,但實際周期時間為72秒,實際較標準多43秒。7. 查#6號機生產F184、穴數1+1,#10號機生產F285、穴數1+1,#11號機生產F294、穴數1+1,標準周期皆設定42秒,但實際周

11、期時間未填寫。8. 0831A 水口重量854KG、不良237KG,合計1091KG,實退水口重量982KG、實退不良295KG,合計1277KG,兩者差異186KG(=1277KG-1091KG);0831B水口重量893KG、不良222KG,合計1115KG,實退水口重量939KG、實退不良294G,合計1233KG,兩者差異118KG(=1233KG-1115KG)。9. 9#注塑機生產模號W011 機器投入12小時,機器產出8.6小時,主要為標準周期設定38秒,實際周期47秒,而導致3.4小時差異。10. 12#注塑機生產模號D051 機器投入11.8小時,機器產出8.9小時,主要為模

12、具4穴但實際可用為3穴,導致時間上之差異。11. 部份產品不良率超過標準設定值,例如:98#機生產模號F324,不良率12.2%;95#機 生產模號F316,不良率18.3%;89#機 生產模號D037,不良率22.0%;#88機 生產模號D053,不良率29.6%;86#機生產模號D058,不良率46.4%。12. 8/30 A班不良率7.3%、產出率97.4%,B班不良率9.6%、產出率98.5%;8/31 A班不良率6.4%、產出率96.6%,B班不良率6.1%、產出率97.9%。13. 2010年1台注塑機平均配置2.5人,後逐漸改善為2.3人,現則改為1台注塑機配置2人,所以9/2

13、開77機配置144人作業。一機多人部分可透過人機配合分析找出改善點。14. 現場員工使用刀片削料頭(runner)及上下蓋水口料,幹部反映如改為模內切可改善此問題,目前已著手進行改善;成型工作台放置書面玻璃太舊,且工作檯面未進行規劃,員工工作時檯面顯得凌亂。15. 生產PB-2121一位作業員負責打水口及裝燈,2位作業員負責全檢、裝袋、裝箱、寫標籤、貼標籤,3人負責2台機,如考慮輸送方式及治具使用,人員有節省空間。16. 常用模具放在車間周邊方便使用,不常用模具則擺模具房,因為模具太重,模具未上架擺放;另外,模具有依客戶別進行顏色管理,但幹部反映因現場空間有限,不易分類擺放,所以各客戶混放。1

14、7. 原本有擺放下批要做之模具在注塑機旁邊,但因之前有員工不小心撞到跌導工傷,目前已改為本批製令接近生產完成才備模具。18. LENS(燈罩用)目前以人力進行去毛邊,幹部反映如該款產品後續有持續訂單,且每月超過200-300K以上,才會考慮製作治具,節省人力。19. #30號桌生產鏡面產品,其中4支燈管,有一支燈管不亮,對照度有影響,有可能影響人員自檢判定結果。20. #29機 生產模號F152,員工插PIN動作時有插反或少插現象發生,應考慮治具設計,如何避免員工犯錯;另外,員工於機台上手工取料及手工插PIN有研究改善空間。 21. #52及#60號機未擺放標準條件生產記錄表;#73號機去毛邊有設計使用治具,但員工使用治具去毛邊後,還需使用人力去毛邊,請檢查該治具其功能,為何無法達到要求。22. #75號機電線橫跨兩個工作台,高度剛好在員工臉或脖子附近高度,有安全隱患,請改善;#86號機 生產模號D058之鏡面產品,員工貼保護膜未帶指套且將鏡面產品堆疊,有品質隱患,請幹部做好新進員工職前培訓。23. #88號機生產模號D053之鏡面產品

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