【精选】220kV开源路站2#主变掉闸事故调查报告书2

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1、大同供电公司220kV 开源路站 2#主变掉闸事件调查报告书2012 年 11 月 23 日 05 时 41 分,大同供电公司所辖 110kV开沙 I 线( 线路全长 4.5 公里,其中同塔双回架空线路 4.2 公里,电缆线路 300 米)沙岭侧 GIS 进线电缆头发生单相永久故障,开沙 I 线光 纤差动保护动作,开源路侧 115 断路器跳闸后重合复掉,在此期间,由于开源路侧 115 断路器深圳南瑞产 PSR-753D 型保护装置连续发出“重合”指令,导致 115 断路器多次重合于永久故障,最终造成开源路变电站 2#主变瓦斯、差动保护动作,2主变故障跳闸,随后,1主变带起全站负荷。本次故障未导

2、致用户停电及负荷损失,现就本次事件调查结果报告如下:、 事件发生前运行方式1.气象条件:2012 年 11 月 23 日大同地区天气晴,最低气温零下 8,风力 3-4 级 。2.事件前变电站设备运行方式220kV 开源路变电站:220kV 南、北母并列运行,110kV 南、北母并列运行,10kVI、II 段母线解列运行;1#、2#主变运行,1#主变中性点接地运行。全站负荷 72MW,其中,2#主变负荷35MW。110kV 沙岭变电站:1#、2#主变运行,110kV、10kV 母线解列运行(开源路、沙岭站主接线图见附件 1)。、 事件发生经过:11 月 23 日 05 时 41 分,220kV

3、开源路变电站网络监控系统发出事故音响告警,画面推出开源路站主接线图,监控机画面不断报出大量告警信息,同时由于故障造成站内站用电系统电压剧烈波动,且 UPS 电源本身不具备稳压功能,电压也未降低至启动逆变功能的电压值以下,造成监控机画面和室内照明频繁闪烁,运行人员无法正常查看故障信息并正确判断故障情况。05 时 43 分,为查明站用电波动原因,恢复站用电系统稳定,运行人员立即到站用变室对站用电系统进行检查,未见异常。05 时 50 分,运行人员在检查保护装置动作情况的同时,向地调汇报站内情况,并请求地调协助判断故障情况,地调关国英告知开源路站开沙 I 线 115 断路器有“频繁分合” 信息,运行

4、人员立即赶往 110kV 设备区现场检查,发现 115 断路器确有“频 繁分合” 现象,随即返回主控室。05 时 58 分,运行人员退出 115 断路器重合闸出口压板,“频 繁分合” 现象消失,站用 电系统恢复 稳定。检查当地监控机信息,显示 05 时 53 分, “2#主变差动保 护、重瓦斯保护动作,主变三侧开关跳闸”、 “开沙 I 线 115 断路器跳 闸,线路差动保护、重合闸动作”。、 事件处理过程事件发生后,大同供电公司立即启动应急预案,组织开展应急处置及故障抢修工作,并及时向省公司有关部门汇报。公司抢修人员接到命令后立即赶赴开源路、沙岭变电站,对跳闸设备进行全面检查,发现 110kV

5、 开沙 I 线沙岭侧进线电缆头 A相爆裂,GIS 电缆进线 接口瓷套破裂;开源路站 2#主变瓦斯继电器内有气体,主变本体及断路器外观检查未见异常。对 2#主变本体中部、瓦斯继电器分别取油样和气样进行化验,并对运行中的开源路 1#主变本体中部进行了取油样化验。同时向地调申请进行 2#主变相关的电气试验工作(试验报告见附件 3)。、 事件造成后果:本次事件未造成用户停电及负荷损失。经现场检查,110kV 沙岭站开沙 I 线进线电缆头 A 相爆裂,GIS 电缆进线接口瓷套破裂。220kV 开源路站 2#主变绝缘油样中乙炔、总烃含量超标,其中,乙炔含量为 68.91l/l,总烃含量为 177l/l,氢

6、气含量为 94l/l;瓦斯继电器集气盒产生约二分之一气体,氢气含量为 231697l/l,乙炔含量为 4177l/l,总烃含量为 10507l/l;直流电阻测试发现中压侧三相不平衡误差值达16.42%,初步判断主变内部有放电拉弧现象,线圈匝间有损伤。、 故障设备情况1.2#主变主要技术参数(1)型号:SFPS9-150000/220(2)额定电压(kV):2202*2.5%/115/10.5(3)额定电流(A):394/753/4124(4)容量比:150000/150000/75000(5)接线组别:YN,Yn0,d11(6)冷却方式:ODAF(7)制造厂家:沈阳变压器有限公司(8)出厂日期

7、:2001.12.30(9)投运日期:2002.6.302.110kV 开沙 1#线 115 断路器主要技术参数(1)型号:LW36-126W/T3150-40(2)额定电压(kV):126(3)额定电流(A):3150(4)制造厂家:江苏如皋高压电器有限公司(5)出厂日期:2008.10(6)投运日期:2012.8.30(7)保护装置:主保护:PSR-753D 后备保护:ISA-311G生产厂家:深圳南瑞3.运行简况110kV 开沙 1#线 115 断路器于 2012 年 8 月 30 日投运,期间未发生过故障。开源路站 2#主变 2002 年 6 月 30 日投运,至 2012 年 11月

8、 23 日,中、低压侧所带线路共发生故障掉闸 8 次,其中,110kV 线路掉闸 3 次, 10kV 线路掉闸 5 次。4.检修、预试情况2#主变自 2002 年 6 月投运以来,共进行四次预防性试, 2011 年 9 月达到大修周期,安排进行了大修及消缺,历次检修、预试中均未发现异常(历次预试及大修试验结果见附件 4)。、 保护装置动作情况分析1.110kV 开沙 I 线 115 开关保护动作情况:2012 年 11 月 23 日 05 时 41 分 46 秒,110kV 开沙 I 线PSR-753D 光差保护 13.6ms 动作,80ms 跳闸切除故障,A 相接地故障,录波测距 4.332

9、kM,故障电流 7925A(二次电流66.044A,CT 变比 600/5)。1109.8ms 重合闸动作,1198.6ms 开关重合,1275.6 ms 线路光差保护、ISA-311G 保护装置后加速保护动作再次跳闸。但由于 PSR-753D 型保护重合闸连续发出“重合” 指令,致使 115 断路器反复重合到永久故障上,重合 闸共计重合 47 次,期间由单相故障发展为三相故障,直至 05 时58 分 22 秒,运行人员退出开沙 I 线 115 断路器重合闸压板后,115 断路器停止重合。2.开源路变电站 2#主变保护动作情况分析:经保护人员现场检查,23 日 05 时 53 分 41 秒,2

10、#主变RCS-978 保护差动保护、SGT-756 差动保护、重瓦斯保护动作跳闸,跳开主变三侧开关。高压侧短路电流 1867A,中压侧短路电流 3734A,差动保护差电流为 0.58Ie(定值为 0.5Ie),满足保护定值,保护动作正确(保护动作报告及故障录波情况见附件2)。、 化验、试验结果故障发生当天分别安排对开源路 1主变,开源路站 2主变取油化验 2 次、取气化验 1 次,并对 2主变进行了绕组直流电阻、变比等项目试验(化验、试验结果见附件 5)。、 事件原因分析:110kV 开沙 I 线终端电缆头 A 相爆裂,造成单相接地是导致事件的直接原因。开沙 I 线 115 断路器 PSR-7

11、53D 保护装置重合闸判据原理缺陷,导致断路器反复重合于故障,造成主变承受多次故障电流冲击而跳闸,是造成事件越级扩大的主要原因。、 暴露出的问题及整改建议23 日 14 时,公司调度、保护专业技术人员会同省公司相关专家和厂家人员共同对开沙 1#线 115 开关 PRS-753 保护进行了现场检查试验,发现以下问题:1.PRS-753D 保 护装置说明书中重合闸原理与装置实际动作行为不一致,说明书所述重合闸充电条件之一为“断路器合位(TWJ=0,HWJ=1)” 时重合闸充电,但装置实际为“TWJ=0”即充电,缺少“HWJ=1” 的条件。2.PRS-753D 保护装置 “控制回路断线”闭锁重合闸逻

12、辑不正确,在“ 控制回路断 线” 时本应立即无条件 闭锁重合闸,而装置实际为 9 秒后才闭锁重合闸。3.115 开关跳闸位置继电器回路中串联了储能到位接点,造成开关跳闸位置开入量延时 20 秒进入保护装置,致使重合闸误判断路器位置 TWJ=0 而进行充电、然后重合开关。以上是 110kV 开沙 1线在发生线路故障后,重合闸反复动作的直接原因,为此建议采取以下措施:1.深圳南瑞保护厂家修改保护装置程序,经相关权威部门认证后现场进行程序升级;2.建议更改设计将开关辅助接点直接接入位置继电器,不受储能到位接点控制。3.建议增加断路器储能不到位闭锁重合闸措施。、 下一步工作安排1.调度控制中心、二次运

13、检工区立即组织对大同电网使用深圳南瑞产 PSR 753D 型保护装置的 110kV 御解线、广灵站110kV 月广线(风电间 隔)、天镇站 110kV 梁镇线(风电间隔)的同类型保护装置进行全面核查,在厂家进行保护程序升级之前,将该型保护重合闸装置退出运行。2.24 日,安排检修试验工区对开沙 1线 115 间隔开关、CT 开展相关试验检查 工作,其中,由省公司运检部协调省电科院安排对 115 开关进行 SF6 分解物和 X 光探伤检查,检修试验工区负责开关直阻、绝缘等常规试验项目,同时安排对115、100、101、102 等开关 CT 安排取油试验。3.11 月 24 日开始,检修试验工区每

14、日安排对开源路变电站 1主变中部进行一次取油试验,并做好试验数据比对、分析工作。4.变电运维工区安排运行人员加强对 1主变的巡视、检查和测温工作,根据站内目前运行方式,细化、完善 2主变停运期间变电站事故应急预案,并组织运行人员做好学习、演练工作。5.调度控制中心做好 2主变停运期间 220kV 开源路供电区域电网安全运行应急预案及 110kV 电网、10kV 配网运行方式安排,尽最大可能减轻开源路站 1主变供电压力(开源路站 2主变停运期间电网应急预案见附件 6)。6.建议省公司运检部协调基建部门明确临时调用变压器的相关参数,我公司将尽快与故障变参数进行比对,制定变压器临时更换方案,并立即开展故障抢修工作。

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