核反应堆大破口失水事故分析

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1、 大破口失水事故(保守分析)1.保守分析中所定义的 LBLOOA 保守分析中定义的 LBLOCA 为冷管段双端断裂并完全错开,失去厂外电源工况。其基本假设为:(1) 102%额定功率;(2) 取最大的功率不均匀因子 FQ;(3) 轴向功率取截断余弦分布;(4) 燃耗取最大气隙,最大能量储存;(5) 由温度及空泡负反应性停堆;(6) 衰变热取 1971ANS 标准1.2 倍;(7) 锆水反应取 Baker-Just 关系式;(8) 考虑金属构件的能量储存;(9) 取 Moody 喷放关系式,喷放系数取 0.6-1.0;(10) 对冷管段破口,全部 ECCS 在喷放阶段流出破口,破损环路全过程流出

2、;(11) 在 CHF 之后,在整个 Blowdown 阶段不再认为是泡核沸腾;(12) 极限单一故障的选择,必须加以论证;(13) 安全壳压力取保守的低值,以加强喷放;(14) 在再淹没阶段,作主泵卡轴假设;(15) 上封头温度假设; 64 (16) 需考虑燃料鼓胀造成的流道阻塞效应(按NUREG-0630)2.典型的事故过程极限工况:喷放系数 0.6,最大安注流量。(1)事件序列破口开始,失厂外电 0.0s 反应堆停堆 0.5 安注信号 3.0 安注箱开始注水 15.1 安注泵开始注水 28.0 喷放结束 31.5 再灌水结束 44.8 安注箱排空 58.2 堆芯顶部淹没500 (2)过程

3、描述典型的 LBLOCA 分为喷放、再灌水、再淹没及长期冷却 4 个阶段。堆功率变化由于大破口失水事故系统压力降低极快,大约在 0.1s 内,即65 可降至冷却剂的饱和压力,从而生成大量蒸汽,空泡效应引入的负反应性,使反应堆自行停闭,停堆后剩余中子功率迅速减小,此后主要释放衰变热,衰变热功率不大,但持续时间极长。压力变化在最初极短的一段时间内为欠热喷放,压力迅速下降,进入饱和喷放阶段后,压力下降稍见缓慢。在再灌水,再淹没阶段,注入的低温安注水,使堆芯的水蒸汽凝结,此后虽水位在上升,但系统压力仍缓慢下降。热点包壳温度停堆时,燃料元件棒内贮存了大量热量,在堆芯流量由正常运行工况下的正向,流动变为喷

4、放反向流动过程中,堆芯出现流动滞止现象,传热恶化,包壳表面形成膜态沸腾,使包壳温度迅速上升,这称之为贮能再分配现象。当堆芯形成反向流动,又建立起一定的传热能力,包壳温度下降,形成喷放阶段的包壳温度峰值。在再灌水阶段,堆芯内既无液体冷却剂,又无蒸汽流动,元件棒处在裸露状态,是主要的升温阶段。再淹没开始,堆芯内蒸汽流动增加,且蒸汽内夹带有小液滴,使燃料元件的冷却好转,一进入再淹没阶段,热点包壳温度交化的梯度就发生改变,随着蒸汽产生量的增加,包壳升温越来越缓慢,继而开始下降,在 LBLOCA 过程中,包壳温度达到最高点并开始下降在骤冷前沿到达之前,由蒸汽流动冷却而形成的。在骤冷前沿达到之处,包壳温度

5、迅速下降,此后元件处于自然对流冷却环境中,维持一个不太高的温度。 66 由于衰变热维持的时间很长,长期冷却阶段将需维持很长一段时间,ECCS 要一直保持工作,在换料水箱的水用尽后,改用再循环方式冷却。堆芯水位在整个喷放阶段,堆芯水位持续迅速下降。当上升蒸汽流量近于零时,可认为结束喷放阶段,安注箱水及低压安注泵注入水流至下腔室,需要提及的是堆芯水位在喷放阶段结束时,未作扣除在喷放阶段中进入系统的安注水量,按保守的 LBLOCA 分析是需要扣除的,应见到水位的突然下落。在水位上升至堆芯底部,开始再淹没阶段,堆芯全部淹没后进入长期冷却阶段。5.2.3 有关 LB LOCA 的问题讨论(1)破口位置的

6、影响 分析表明,冷管段破口会造成最高的 PCT,其原因是:(1) 破口流量与原堆芯流量方向相反,引起喷放早期冷却恶化;(2) 上腔室压力高,使堆芯水位降低;(3) 破口流出的是低焓冷却剂,流量大而带出的热量少;(4) ECCS 冷却剂流失比例高。这是对堆芯响应分析而言的,对于安全壳压力分析就有可能热管段或中间管段破口后果更很重。(2)喷放系数 CD 的影响喷放系数 CD 的影响,也就是指破口尺寸的影响,喷放系教取 1.0,即相当于 200%管道截面破口,如取 CD=0.6,相当于 120%管道截面破口。分析表明,并不是取 CD 为 1.0,PCT 最高。这是因为 PCT的高低,与喷放结束时燃料

7、元件储存的能量多少有很大关系。破口大(即 CD 取值大) ,过程中堆芯冷却剂从正向流动变为反向流动的时间短,恶化冷却不严重;破口略小,流动滞止现象显著,影响喷放早期元件的冷却,喷放结束时元件贮能量多,如果破口再小一些,则又推迟元件裸露的时间,燃料元件储存又减少了。对于 100 万千瓦的核电厂,大致 CD=0.6 时可得最高 PCT,对于较小的反应堆,造成最高 PCT 的 CD 可能会小一些。(2)燃耗的影响燃耗的影响主要在于燃耗影响芯块与包壳间气隙的大小,从而影响稳态运行时,燃料元件储能的多少。燃料芯块受到辐照,先期收缩,后期膨胀,中间有一段时间气隙最大,此时燃耗大约为 70008000MWD

8、/MTU,这一因素可影响 PCT 约 20。(4)主泵运行方式的影响在 LBLOCA 事故过程中,如主泵保持运行,会发生喷放早期堆芯再灌水现象,对缓解事故极为有利。(5)上封头冷却剂初始温度的影响上封头储存了 10t 冷却剂,在事故过程中,这些冷却剂会因温度不同而起不同的作用。 68 上封头内的冷却剂极少流动,它受 射线等热源加热,为使其温度不至太高,在吊兰上打孔,以提供上封头旁路流量。这些水通过控制棒导管等一些缝隙,流入上腔室。在 LBLOCA 过程中,稳压器会首先排空,这时在整个一回路中,上封头水温可能会是最高的,于是这些水就开始蒸发,上封头起了稳压器的作用,系统的压力降不下来,会使安注信

9、号推迟,在上腔室压力的压迫下,堆芯水位将降低。因而上封头水温越高,事故越严重。过去的设计上封头旁路流量为总流量的 0.5%。对此在作事故分析时,偏高地取上封头温度为堆芯出口温度,同时不考虑吊兰上小孔对平衡堆芯与下降段间压力起的作用。有些设计者,考虑到这方面的不利因素加大了上封头的旁路孔,便这一流量达到总流量的 2%,降低了上封头冷却剂的温度。这样上封头就相当于一个安注箱。对此相应地假设上封头温度为冷管段温度,并又提出上封头温度太冷,也是不利的,如果上封头温度稍高一些,会使事故过程中的 PCT 更低,因而假设上封头温度为冷管段温度是属于保守的。这一说法,很难给以确切的证明,这也许是为这一假设提供

10、藉口。而又有一些原来放大旁路孔的设计者把旁路孔又改小回去,恢复到 0.5的上封头旁路流量。这是一个尚待仔细研究的课题。(6)安注流量的影响一般地说,而且多年来已形成一个结论,安注流量越大,事故中 PCT 越低。因此,在 LOCA 分析中,对于堆芯计算,总是假设一路安注失效及安全壳喷淋泵全都投入(使安全壳背压减小,增大喷放流量) 。但在有些参数综合条件下,最大流量安注会起不利的作用,其原因是这样会使喷放流体的焓值减小,从而降低安全壳背压,而且较冷的水在堆芯产生的蒸汽量少,减弱对上部元件的冷却。(7)安注箱初始压力的影响安注箱初始压力的设置,应与事故进程的时程相适合。安注箱大部分储水应在喷放阶段结束后注入系统,如果安注箱初始压力过高,则在喷放阶段就可使安注箱几乎排空,对缓解事故不起作用。

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