【7A文】长庆油田堵水调剖

上传人:Jerm****014 文档编号:70235322 上传时间:2019-01-16 格式:PPT 页数:29 大小:1.72MB
返回 下载 相关 举报
【7A文】长庆油田堵水调剖_第1页
第1页 / 共29页
【7A文】长庆油田堵水调剖_第2页
第2页 / 共29页
【7A文】长庆油田堵水调剖_第3页
第3页 / 共29页
【7A文】长庆油田堵水调剖_第4页
第4页 / 共29页
【7A文】长庆油田堵水调剖_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《【7A文】长庆油田堵水调剖》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【7A文】长庆油田堵水调剖(29页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、,长庆油田堵水调剖措施效果分析,汇 报 提 纲,一、基本情况 二、实施情况及效果分析 三、下步工作,一、基本情况,西安大道公司堵水调剖项目下设有一个项目部、八个堵水调剖队伍,主要从事长庆油田堵水调剖项目的施工和堵剂的研发工作,年工作量大约为40井次。主要人员包括1名项目经理、8名队长、16名技术人员,现场施工和技术人员均已取得了井控和HSE证书。公司目前在华庆油田安排2套设备,2名队长、2名现场技术人员,年工作量为12个井次。公司堵水调剖项目从2010年进入长庆市场以来,分别在采油一厂、采油四厂、采油五厂、采油八厂和超低渗透第二项目部共计施工60井次,2010年至今在超低渗透第二项目部共计完成

2、施工22井次。,公司简介,汇 报 提 纲,一、基本情况 二、实施情况及效果分析 三、下步工作,1、整体实施情况,2010年至今西安大道公司在长庆油田超低渗透第二项目部共计实施堵水调剖措施22井次,分别在元284区块施工15井次、白153区块3井次、白452区块4井次,整体实施效果较好。,二、实施情况及效果分析,西安大道石油化工科技有限责任公司,5,3,1,1,7,2,1,1,1,2、工艺体系,历年深部调剖体系及优化,2010年 体系 弱凝胶+高强度凝胶+弱凝胶+智能高强度凝胶 工艺 采用四段塞、排量5m3/h、干料20t、堵剂用量400+200+500+100=1200m3 效果 实施5口井,

3、压力12.314.0MPa,平均单井日增油0.6t,累计增油536.8t,累计降水1903.5m3,平均有效期150天。,2011年 针对2010年整体效果, 2011年为增大平均单井增油,提高效果,在体系中增加了凝胶颗粒堵剂,主要对地层大裂缝、大孔道建立网状框架结构。 体系 高强度凝胶+凝胶颗粒+弱凝胶+智能高强度凝胶 工艺 采用四段塞、排量 5m3/h、干料22t、堵剂用量200+600+600+100=1500m3 效果 实施5口井,压力12.014.8MPa,平均单井日增油0.82t,累计增油1372.2t,累计降水5873.6m3,有效期173天。,历年深部调剖体系及优化,2、工艺体

4、系,2010年有效期5个月,2011年一直有效,2012年 针对2010年和2011年有些井有效期较短,为提高2012年整体措施效果,延长有效期,在体系中增加了复合硅酸盐凝胶堵剂,主要用于填充颗粒,增加其强度,推动其进入地层深部。复合硅酸盐凝胶的封堵强度和耐矿化度要好于智能高强度凝胶,体系中增加复合硅酸盐凝胶可以更有效的延长效果有效期,采用段塞间交替注入可以保证堵剂间更好的协同。 体系 凝胶颗粒+弱凝胶+复合硅酸盐凝胶+弱凝胶+高强度凝胶 工艺 采用五段塞、排量4-5m3/h、堵剂用量600+400+200+400+100=1700m3 、干料30t。 效果 实施10口井,压力12.015.0

5、MPa,平均单井日增油0.98t,累计增油3532t,累计降水10434.9m3,有效期241天。,历年深部调剖体系及优化,2、工艺体系,2013年 通过对历年来措施效果的分析和对华庆油田油藏情况的不断深入了解,2013年体系中引入钠土堵剂,增强凝胶颗粒和弱凝胶对地层的适应性和增加堵剂的强度。 体系 凝胶颗粒(钠土)+弱凝胶+复合硅酸盐凝胶+聚合物钠土+弱凝胶+高强度凝胶 工艺 采用六段塞、堵剂用量600+400+200+200+400+100=1900m3 、排量4-5m3/h、干料32t。,历年深部调剖体系及优化,2、工艺体系,西安大道石油化工科技有限责任公司,西安大道石油化工科技有限责任

6、公司,地层孔道类型:华庆油田主要为裂缝型、孔隙+裂缝、孔隙型三种,裂缝型 井组内存在投产即水淹的油井,若油井正产生产含水迅速上 升,则为微裂缝型,孔隙+裂缝型 井组内即存在投产水淹井,又存在含水逐步上油井,孔隙型 井组内油井含水逐步上升,2、工艺体系,取得的认识,西安大道石油化工科技有限责任公司,针对不同区块的裂缝类型,采用不同的堵剂体系。2012年体系在元284区块效果好于其他区块,2013年实施关130-155井效果好于白396-47井。,区块,裂缝类型,适应体系,裂缝型,孔隙+裂缝型,元284区块,白153区块白452区块,凝胶颗粒+弱凝胶+复合硅酸盐凝胶+高强度树脂,凝胶颗粒+钠土+复

7、合硅酸盐凝胶+弱凝胶+高强度树脂,取得的认识,2、工艺体系,西安大道石油化工科技有限责任公司,取得的认识,2、工艺体系,油井同时受多口注水井影响 井组内通过干扰试井或者示踪判断注水井对油井含水由影响时,调剖过程中对应油井生产动态有所波动,但调剖后对应油井含水又直线上升,说明该油井同时受多口注水井影响,在后期应在对该油井对应其他注水井进行观察,判断其方向,且同时对其他注水井进行深部调剖。,西安大道石油化工科技有限责任公司,2010年至2012年共计施工20井次,平均注水压力上升1215MPa,对应油井132口,见效井35口,见效比为26.5 ,平均单井日增油0.85t,日增油16.83t,累计增

8、油5441t,累计降水18212m3,平均有效天数260d。,3、堵水调剖效果,整体效果,西安大道石油化工科技有限责任公司,典型井分析,元298-57井于2010年对其进行堵水调剖后,发现其对应高含水井在生产动态上有变化,但其有效期较短,说明其对应关系明确,只是体系有效期较短,因此通过对其堵剂体系进行调整,2011年堵水调剖效果明显。,优化体系,3、堵水调剖效果,2011年 高强度凝胶+弱凝胶+凝胶颗粒+智能高强度凝胶,2010年 高强度凝胶+弱凝胶+智能高强度凝胶,西安大道石油化工科技有限责任公司,对应关系明确,选择合理堵剂,陈10-16井组有1口井水淹,通过干扰试井判断,陈11-17与注水

9、井对应,对应关系明确,采用凝胶颗粒+弱凝胶+复合硅酸盐凝胶+高强度凝胶体系。调剖后陈11-17井含水明显下降10020 最后保持不变。,3、堵水调剖效果,典型井分析,西安大道石油化工科技有限责任公司,堵剂用量较少,导致措施无效,元296-65井是元284区南部 ,通过示踪发现元296-65井与元295-66、元296-66井对应明显 ,该井于2011年5月15日开始施工,2011年5月28日结束,共注入调剖料20t,调驱剂1335m3。通过对施工前后两口井生产动态没有变化,分析为堵剂用量过少,导致其措施无效。,3、堵水调剖效果,典型井分析,西安大道石油化工科技有限责任公司,4、2013年实施情

10、况,2013年在超低渗透第二项目部共计施工4井次,关130-155、白396-47、陈6-24、白404-45井,其中完井2井次(关130-155和白396-47 ),2井次正在施工。目前完井2井次,平均压力上升14.316.6MPa,日增油1.6t,累计增油31.08t,累计降水65.38m3。,地质情况,西安大道石油化工科技有限责任公司,关130-155井通过干扰试井和吸水剖面对比分析判定关129-153井见水方向为关130-155井,关129-153投产不久含水上升,2010年5月对该井进行堵水调剖,调剖后关129-153井见效,至2012年12月关129-153井含水开始上升。,关13

11、0-155井组开采现状图 关130-155吸水剖面,关130-155井,4、2013年实施情况,西安大道石油化工科技有限责任公司,施工情况,关130-155井属于孔隙+裂缝性地层,且关130-155与关129-153对应关系明确,因此主要采用聚合物+凝胶颗粒+钠土+复合硅酸盐凝胶+弱凝胶+高强度凝胶体系进行施工,采用六个段塞交替混合注入,以保证凝胶颗粒、钠土、复合硅酸盐凝弱凝胶之间能够更好的协调注入,充分发挥各种堵剂的作用,共注入干料33t,液量2050m3,压力由14.516.5MPa。,4、2013年实施情况,关130-155井,西安大道石油化工科技有限责任公司,措施效果,关130-155

12、井调剖后井组日增油0.98t,累计增油22.26t,对应井组2口,其中1口井效果明显,见效比为50。调剖后关129-153井生产动态变化较大,含水由93.5%83.2%,关129-155井在施工过程中生产波动较大,调剖后含水又恢复水淹,但现在关129-155井含水又开始慢慢下降,建议在对关129-155井观察一段时间。,调剖,调剖,4、2013年实施情况,关130-155井,西安大道石油化工科技有限责任公司,白396-47井对应油井白395-47、白396-46、白396-48井2011年4月投产即水淹,白397-48井高含水,2011年9月对白396-47井投加示踪剂,结果显示该井主要受效井

13、为白396-46、白396-48、白397-47、白397-48,注入水在白397-48井中推进速度最快(28.92m/d),裂缝型水淹特征明显。,白396-47井,白396-47井组开采现状图,4、2013年实施情况,地质情况,西安大道石油化工科技有限责任公司,施工情况,白396-47井对应井组投产即水淹,明显属于裂缝性水淹特征,主要采用聚合物+凝胶颗粒+钠土+复合硅酸盐凝胶+钠土+聚合物+弱凝胶+高强度凝胶体系进行施工,采用六个段塞交替混合注入,以保证凝胶颗粒、钠土、复合硅酸盐凝、钠土、弱凝胶之间能够更好的协调注入,充分发挥各种堵剂的作用,共注入干料34.3t,液量2000m3,压力由14

14、.116.8MPa。,4、2013年实施情况,白396-47井,西安大道石油化工科技有限责任公司,措施效果,4、2013年实施情况,白396-47井,调剖后,主向井白396-46井、白396-48井和白397-47井开始见效,含水降低。其中白396-48井含水由95.378.6,日增油0.39t。但示踪剂推进速度最快井未见效,白397-48井在堵水调剖施工过程中生产稍微有所波动,但调剖后含水就上升,分析白397-48井同时也受其他注水井的影响。建议后期对白398-47井干扰试井观察。,措施效果,白396-47井,西安大道石油化工科技有限责任公司,4、2013年实施情况,西安大道石油化工科技有限

15、责任公司,地质情况,陈6-24井,陈6-24井对应油井陈5-23、陈6-23、陈7-25井2011年4月投产即水淹,2011年5月对陈6-24井投加示踪剂,结果显示该井主要受效井为陈 5-23、陈 7-25、陈8-25(陈6-23井停井,未取样),注入水在陈8-25和陈5-23井中推进速度最快(43.2m/d),为裂缝型水淹特征。,陈6-24井组开采现状图,4、2013年实施情况,西安大道石油化工科技有限责任公司,施工情况,陈6-24井,陈6-24井对应井组投产即水淹,明显属于裂缝性水淹特征,主要采用聚合物+凝胶颗粒+钠土+复合硅酸盐凝胶+钠土+聚合物+弱凝胶+高强度凝胶体系进行施工,设计堵剂

16、用量1800m3,干料32t。 截止至6月13日注第五段塞弱凝胶注入12m3,排量4m3/h,泵压15.3MPa,累计注入干料22.47t,累计注入1212m3。 目前有两口井已经开始见效,陈6-23含水下降92.685.5,陈5-23井含水下降10094.5。,4、2013年实施情况,汇 报 提 纲,一、基本情况 二、实施情况及效果分析 三、下步工作,西安大道石油化工科技有限责任公司,三、下步工作,1.开展分注井、水平井调剖措施工艺研究试验 分注井进行深部调剖时,由于其起下管柱工期长,费用较高,因此公司在2013年就针对分注井不动管柱进行堵水调剖施工工艺经行了研究,借鉴和学习其他厂家的成功经验,就该技术我们和超低渗透第二项目部技术人员进行了交流,望能够在今后的施工中进行试验性的施工。同时我们也希望在水平井堵水调剖项目上能够探索和试验。 2.加强现场标准化管理,确保施工质量和安全,西安大道石油化工科技有限责任公司,汇报完

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库 > 总结/计划/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号