【7A文】影响煤层气单井产量的关键因素分析

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1、1,影响煤层气单井产量的关键因素分析 -以沁水盆地樊庄区块为例,2010年中国煤层气学术研讨会,2,前 言,随着国内煤层气产业化稳步推进,提高单井产量、实现效益开发逐渐成为煤层气开发工作的重点。沁水煤储层低孔、低渗的特点决定一般煤层气井未经储层改造无自然产能。目前采用直井压裂及羽状水平井技术扩大渗流通道 揭示影响煤层气单井产量的控制因素,是实现高效增产与排采的前提,成为煤层气开发阶段的关键之一。现将在樊庄区块单井产量控制因素进行初步总结,请教于各位专家,3,生产概况,沁水盆地南部煤层气勘探开发形势图,截止2010年8月底,中石油樊庄区块分批投产直井累计439口,羽状水平井45口,4,直井:稳定

2、产气井312口,合计日产气量52万方, 5000方以上11口,2000-5000方的产气井82口,单井平均日产气量1650方,樊庄区块直井产量曲线图,2直井动态,5,按生产效果上看,前四批直井排采2-4年,单井产量逐步稳定 第一、三批:产量上升比较缓慢,达到高峰时间较长 第二、四、五批:产量上升较快,樊庄区块不同投产批次单井平均日产气量曲线图,6,从生产特征上看,排采曲线可归纳为3种类型 标准型:水产量下降,气产量稳定上升 尖峰型:气、水产量同时大幅度下降,恢复困难 产水型:水产量持续较高,降压困难,气产量增加缓慢,樊庄区块3种典型生产曲线示意图,7,1号井排采曲线,2号井排采曲线,标准型:

3、一般排采1-1.5年气达到产量高峰,日产气量2000m3/d以上的井多属于该类型,8,3号井排采曲线,4号井排采曲线,次标准型: 气产量曲线形态较好,但日产气量多介于1000-2000m3,约占产气井的一半,9,9号井排采曲线,10号井排采曲线,产水型: 水产量持续较高水平,液面下降困难,产气较少或基本不产气,10,水平井:稳定产气井27口,10000方以上产气井6口,合计日产气量22万方,日产水量180方,单井平均日产气量8100方,樊庄区块羽状水平井产量曲线图,3水平井动态,11,其中,2009年之前投产的18口水平井已经超过1年半,稳定产气13口,平均单井日产气量1.24万m3,效果较好

4、,12,影响单井产量的主要因素:含气量、吸附饱和度、绝对渗透率、供给半径、相对渗透率及生产压差,受地质条件、增产改造工艺及排采技术等综合影响,13,1直井,樊庄区块2500m3/d直井分布与含气量关系图,含气量、吸附饱和度: 2000m3/d直井一般含气量20m3/t,吸附饱和度75% 樊庄东部:含气量不足12m3/t,饱和度仅55%,产气效果差,(1)地质条件优越是高产的基础,樊庄区块直井产量与吸附饱和度关系,14,陷落柱附近含气性及产量对照表,陷落柱附近煤层气井相对位置及产量对比图,靠近陷落柱的区域,煤层气散失严重,含气量、吸附饱和度下降,单井产量仅140-600m3/d,远低于邻区220

5、0m3/d的平均单井产量,15,渗透率: 1500m3/d的直井渗透率一般要求0.3md,樊庄区块直井产量分布与渗透率关系图,16,分布规律:稳定高产的直井一般分布在滞留水区域的构造翼部 鼻隆补给区:产气快,衰竭快 向斜斜轴部承压区:持续产水量高,樊庄区块高产井分布规律图,鼻隆-补给区:尖峰型,向斜轴部-承压区:产水型,17,煤层气构造翼部高产机制图,高产机制: 承压区:富集不高产的困扰 补给区:樊庄东部,强烈水动力条件导致含气量、吸附饱和度下降,产气效果差,18,优化井位部署启示: 调整均匀布井,采用构造翼部小井距、低部位承压区大井距,补给区不布井的方式,煤层海拔与产水量关系图,19,(2)

6、有效的水力压裂改造是高产的关键,压裂难点: 破胶难、伤害高 滤失高,易砂堵 缝高控制困难,近井筒多裂缝发育,应力差超过4MPa之后则缝高的控制作用明显,排量超过5m3/min对顶底板的穿透趋势更大,煤岩断裂韧性实验结果,20,从生产实际看,单井产量与压裂施工曲线有一定的对应关系。压裂施工曲线可分为:稳定型、持续下降型、上升型(波动型) 1)稳定型:说明滤失小,造缝效率高,裂缝在煤层稳定延伸,压裂效果好。高产井的压裂曲线基本属于该类型,施工压力稳定,裂缝有效延伸,稳产产气5563m3/d,水7m3,21,压裂施工曲线分析:稳定型、持续下降型、上升型(波动型) 2)持续下降型:说明沟通了天然裂缝,

7、增加滤失量。部分产水量大的井属于该类型,压裂施工压力不断下降,推测压穿上部砂岩层,导致水产量大于20m3/d,基本不产气,22,压裂施工曲线分析:稳定型、持续下降型、上升型(波动型) 3)上升型/波动型:形成近井筒多裂缝,压裂液效率降低,支撑剂沉积过早,易砂堵,裂缝延伸较短。该类型的井降压范围较小,气产量下降较快,施工压力上升,近井筒堵塞,产气589m3/d,水1.1-3.2m3,23,比较理想的压裂效果: 低伤害-优化压裂液体系 主裂缝延伸100m以上-优化压裂规模 近井筒缝网较简单-优化施工工艺 1)压裂液体系:活性水体系比较适合樊庄区块,冻胶有待进一步试验,不同压裂液体系的产气效果,不同

8、压裂液体系的造缝能力,24,2)施工规模:大液量400-600m3、砂量40m3比较适合樊庄区块 裂缝长度:监测裂缝延伸100m以上,产气效果较好,加砂量与产气量关系图,监测裂缝长度与产气量关系图,25,3)施工工艺优化: 变排量施工:前期利于控制缝高,后期利于输砂与形成有效缝网,降低多裂缝加砂风险 合理提升砂比:铺砂均匀 逐渐增加支撑剂粒径:初期细砂支撑微裂缝,尾追粗砂增加近井筒裂缝导流能力,26,(3)科学的排采控制是高产的保障,排水生产过程中,随生产压差增大,有效应力增加,裂缝有效宽度和体积都将逐渐变窄和变小,渗透率降低。模拟实验表明,应力敏感性导致渗透性下降50以上 同时,煤层气从煤基

9、质内解吸出来,引起煤基质收缩,导致渗透率提高。实验表明,沁水地区煤质较硬,煤基质收缩量小 生产压差5MPa时,应力敏感性导致累计产量减少20%,压力变化煤样动态渗透率模拟结果,饱和吸附量250ml,开始解吸至200ml,横纵向应变很小,从200ml以后开始加大。可见煤基质收缩对渗透率影响较小,27,实际生产中,排采制度不科学导致强应力敏感性及煤粉堵塞,极大影响生产,煤粉爆发,气水产量下降,解堵后,气产量上升至1300m3/ d,28,这就要求在煤层气藏的开发中,尤其对液量少的井,不要急于将井底压力下降的太多以获得较高的产量 因此,一味地的增大生产压差,会导致强烈的应力敏感性,永久伤害储层,应当

10、合理应用煤层压力变化,降低应力敏感对煤层渗透率的伤害,又尽可能地提高排水强度和效率,扩大有效压降范围,产气之前累计排出水792方,历时203天,若以7-8方/天的速度,可缩短到100天,29,樊庄典型高产直井排采曲线,合理的排采制度: 降低应力敏感性 科学控制煤粉排出 排采三个阶段: I:初期快速降低液面,提高排水效率,至临界解吸压力以上及时回调工作制度 II:出现两相流后微调,控制液面在解吸压力以上20米,降低应力敏感性 III:控制液面在煤层以上10-20米,套压稳定至0.3MPa0.6MPa生产,防止煤粉堵塞渗流通道,小冲程、大冲次 三点控制:液面、套压、煤粉,30,2水平井,(1)煤层

11、进尺、泄流面积,水平进尺4000m,产气效果好 分支形态展布不合理,产气效果差 3号井与4、5号井地质条件、煤层进尺等差不多,但泄流面积不足0.2km2,日产气仅2000方,地质条件及排采控制对水平井产量的影响与直井类似,主要探讨水平井改造的效果对产量的控制作用,煤层进尺与产量的关系,钻遇断层发育区,进尺不足2000m,最高日产气200方,31,(2)分支产状,渗透率1md,分支产状对产量影响不明显 潘庄井组渗透性1-10md,井眼轨迹对产量影响小,6口井平均单井日产气3.6万m3,潘庄水平井组排采数据表,潘庄井组3D投影图,32,渗透率0.5md,分支上倾效果好 水平井段末端下倾,井眼内残余液柱对煤层产生压力,影响气体解吸产出 1、2号井相邻,地质条件、煤层进尺、展布几乎相同,1号井分支下倾,产气效果差,1号井:主分支上倾,2号井:主分支下倾,33,启示 水平井部署要避开可疑断层,一方面保证钻井安全,另一方面保证水平井产气效果 水平井不能连片部署,应寻找地质条件合适的区域 地质条件、储层增产改造措施和排采控制是影响单井产量的三大因素,直井、水平井的差别在压裂效果和水平分支产状,

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