钙基脱硫剂钢水罐内渣洗脱硫的实践

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1、1钙基脱硫剂钢水罐内渣洗脱硫的实践摘 要:通过对钙基脱硫剂在钢水罐内进行渣洗脱硫的试验研究,基本探索出了钙基脱硫剂在转炉出钢过程中的脱硫工艺技术思路。对于冶炼终点 S 含量0.015% 的钢水,钙基脱硫剂脱硫率平均高达43.59%(范围 29.4167.86%) ;而对于冶炼终点 S 含量0.015% 的钢水,脱硫率虽在 20%以下,但能抑制钢水回硫。关键词:脱硫;转炉;钙基脱硫剂;渣洗0 引言硫是钢中一种主要的有害元素, 采用铁水脱硫技术生产低硫钢,已成为当今钢铁企业质量水平的一个重要标志 1。随着科学技术的进步,用户对钢材质量和性能的要求日益严格。现今开发无间隙原子钢、超纯净钢、寒冷地区用

2、钢等均要求硫含量很低,大部分要求在双零以下 2。因此,钢水在线脱硫技术的开发就显得日益重要,各大钢厂对其也是重视有加。进入 2005 年上半年,攀钢炼钢转炉入炉铁水条件较差,入炉 S 高,加之转炉吃废钢量大,生铁块消耗的比例大,生铁块质量也不稳定,含 S 高,造成了转炉终点钢水 S 高,含 S 量超钢种要求的炉次较多,引起钢水硫含量难以控制,部分炉次终点硫高于成品上限,导致改钢炉次频繁出现,严重影响了供钢节奏、产品质量和炼钢工艺操作。针对此情况,为了有效及时地解决 LF/RH 工位脱硫延长精炼工序作业时间,影响铸机拉速匹配以及成品 S 高改钢等一系列的问题,确立了采用钙基脱硫剂在钢水罐内进行渣

3、洗脱硫的设想;并对终点钢水 S0.015% 和终点钢水 S 0.015%两种情况进行了试验,初步探索出了钢水罐内渣洗脱硫的工艺方案和技术思路。试验结果表明:对于终点钢水 S0.015% 钢水,转炉出钢过程钢水罐内进行渣洗脱硫,平均脱硫率高达 43.59%(范围 24.94%67.86%) ,具有较好的效果。1 试验条件1.1 试验钢种,试验选择 Stb32Z,Q235(G),Q345A(国标)进行渣洗脱硫。1.2 脱硫方法及工艺提钒半钢经转炉冶炼后,利用挡渣标控制出钢下渣量;出钢过程中钢包内先加入脱氧剂,然后加入脱氧合金,在合金加入总量的 1/2 时加入钙基脱硫剂;利用高温钢水强大的搅拌动能,

4、使高效脱硫剂与钢水快速混匀、熔化成渣,发生脱硫反应,获得良好的“渣洗”脱硫效果 3。钢水“渣洗”脱硫的生产工艺流程为:2转炉冶炼出钢过程钢水罐内脱氧合金化、钙基脱硫剂加入炉后小平台喂线、吹氩 LF 工位精炼连铸2 试验结果及分析2.1 脱硫效果2.1.1 终点高 S(S 含量 0.015%)钢水的脱硫效果对于转炉终点 S 含量0.015%的钢水,加入钙基脱硫剂后在炉后各个工序环节钢水 S 及钢包渣 S 的变化情况见表 1 和图 1。表 1 试验各工序的 S 变化 /%数据类型 出钢 Ar 前 Ar 后 LF 到站 LF 出站 样本数/炉钢水 0.01980.0150.028 0.0140.01

5、10.011 0.0120.0080014 0.01170.0080.013 0.0110.0080.013钢包渣 0.1020.0590.1580.3410.1740.700.3930.220.7320.4430.2580.8180.4670.2710.82612051015202530出 钢 Ar前 Ar后 LF到 站 LF出 站s10-5104540104541104546204565204575203869203870104547104549图 1 高脱各工序钢水 S 的变化由表 1、图 1 可见,钢水的 S 含量在各个工序环节逐渐降低,钢包渣中的 S 含量在各个工序环节逐渐递增;终点

6、钢水 S 含量平均由 0.0198%降至 LF 出站 0.0109%,有效脱掉了 0.0089%的含硫量;脱硫率平均为 43.59%(范围 29.41%67.86%) ;这表明了钙基脱硫剂在其各个工序环节均发挥了脱硫功效,钢水中的 S 能有效地进入到钢包渣中。从表 1 及图 1 可以看出,在出钢过程中钙基脱硫剂的脱硫效果最为明显,有效脱硫量为 0.0058%(范围 0.0030.017%) 。说明了钙基脱硫剂在出钢过程中具有较好的动力学条件,能有效地发挥脱硫剂的脱硫优势。 2.1.2 终点低 S 钢水的脱硫效果对于转炉终点 S 含量0.015%的钢水,加入钙基脱硫剂后在炉后各个工序环节的钢水及

7、钢包渣中 S 含量变化见表 2。表 2 试验各工序的 S 变化 /%数据类型 出钢 Ar 前 Ar 后 LF 到站 LF 出站 样本数/炉3钢水 0.01170.0100.014 、 、0.0100.00090.0110.0100.00700120.00960.0090.011钢包渣 0.0440.0310.0630.1730.0680.2790.0740.050.1340.1260.0480.1950.0990.0440.21811由表 2 可见,对于转炉终点钢水 S 含量0.015%的钢水,加入钙基脱硫剂后在炉后各个工序环节的钢水以及钢包渣中 S 含量变化不大;从整个流程看,平均由终点钢水

8、的 S 含量 0.0117%降到 LF 出站钢水 S0.0096%,有效脱掉了 0.002%的含硫量,脱硫率为 17.09%,效果不明显;从钢包渣中 S 含量的变化情况看,也体现不出钙基脱硫剂较为明显的脱硫效果。2.2 与生产统计数据对比试验期间,对生产数据进行了部分炉次抽样统计。与未加钙基脱硫剂生产统计数据进行对比,转炉终点 S 含量 0.015%和终点 S 含量0.015%的钢水中S的变化情况分别见表 3、表 4。表 3 转炉终点钢水S0.015%的对比情况类 型 转炉终点钢水S 小平台钢水S 回硫炉次/炉 样本数/炉加脱硫剂 0.0198 0.0123 0 90.0150.028 0.0

9、080.015未加脱硫剂 0.0186 0.0183 3 150.0150.023 0.0140.026表 4 转炉终点钢水S 0.015%的对比情况类 型 转炉终点钢水S 小平台钢水S 回硫炉次/炉 样本数/炉加脱硫剂 0.011 0.010 0 60.0090.014 0.0080.011未加脱硫剂 0.012 0.012 4 90.0100.014 0.0110.018由表 3、表 4 可见,对于未加钙基脱硫剂的生产数据表明:在脱氧合金化以及在炉后吹氩搅拌工序,钢水 S 含量均变化不大,甚至略微出现回硫的趋势;因此,为了满足成品 S 含量范围,对于钢水 S 高的炉次只有在 LF/RH 工

10、位脱硫,容易引起精炼工序作业时间延长。加钙基脱硫剂试验数据统计可见:钙基脱硫剂体现了较为明显的脱硫效果和钢水回硫的抑制,能达到降本增效、减少炉外精炼,加快生产节奏,满足品种钢要求的目的。2.3 试验炉次过程钢包渣氧化性衡量钢包渣的氧化性,一般以工艺处理过程(FeO+MnO)含量的变化来表征钢包渣的特性,试验炉次过程钢渣(FeO+MnO)含量的变化情况见表 5。表 5 过程钢渣(TFe+MnO)含量变化 %吹炼终点 Ar 前 Ar 后 LF 前 LF 后425.1718.5829.67.283.1714.362.681.134.831.870.873.691.991.012.78以(FeO+Mn

11、O )含量为指标衡量钢渣的氧化性,试验在出钢过程中加入非金属脱氧剂以及炉后脱氧合金化后,试验炉次吹 Ar 后钢渣氧化性,均控制在 5.0%以下;经 LF 造渣精炼后,钢渣氧化性均控制得较低,渣中大部分炉次的渣中(FeO+MnO)含量均控制在 2%以下,达到较好的水平。2.4 渣、钢间的硫分配比与钢包渣氧化性关系渣、钢间的硫分配比与钢包渣氧化性关系见图 2。渣、钢间 S 的分配系数是反映脱硫效率的一个重要标志,钢包渣中 S 与钢水中S 的比值愈大,表明脱硫效果愈为明显 4,更能体现出钙基脱硫剂的渣洗脱硫能力,也说明钙基脱硫剂配方(碱度、脱氧元素、熔点)选择是合适的;由图 2 可见,渣、钢间的硫分

12、配比与钢包渣的氧化性高低存在较为明显的关系,渣氧化性愈强,渣、钢间的硫分配比愈低,当渣中的(FeO+MnO )含量均控制在 5.0%以下时,渣、钢间的硫分配比可达 20 以上,因此控制钢包渣的氧化性提高脱硫效果的技术措施之一。(FeO+MnO)% = 152.39Ls -1.1741R = 0.87n=36051015202530350 10 20 30 40 50 60 70 80(s)/s(FeO+MnO)/%FeO+MnO图 2 渣、钢间的硫分配比与氧化性的关系2.5 钢水氧活度高低与脱硫率的关系小平台吹 Ar 后钢水氧活度与脱硫率的关系见图 3。图 3 可见,随钢水中的氧活度的降低,脱

13、硫效率存在上升趋势;钢水氧活度控制在 2010-4%以下时,钙基脱硫剂钢水罐内脱硫的脱硫率可达 40%以上。因此,尽可能减少钢水的过氧化,控制出钢的下渣量,对钙基脱硫剂脱硫效果尤为重要。5y = -16.702Ln(x) + 98.001R = 0.91n=810203040506070800 10 20 30 40 50 60 70钢 水 氧 活 度 ( Ar后 ) , /10-4%脱硫率/%图 3-4 钢水氧活度与脱硫率的关系3结 论1)试验结果表明:转炉吹炼终点 S 含量0.015% 的钢水进行钙基脱硫剂脱硫,具有较为明显的脱硫效果,整个工序能有效脱掉了 0.0089%的含硫量,脱硫率平

14、均高达 43.59%(范围 29.4167.86%) ;而对于转炉吹炼终点 S 含量0.015%的钢水条件,从整个工序看体现不出较为明显的效果,但能抑制钢水回硫。2)转炉终点钢水中的氧含量愈低,脱硫率愈高,若进一步提高钙基脱硫剂脱硫效率,需改善钢水脱硫的热动力学条件,降低钢中氧含量,改善钙基脱硫剂质量。3)转炉出钢过程渣洗脱硫能力比较大,应充分发挥好这个环节的冶金功能,是解决目前攀钢 120t 转炉炼品种钢的脱硫问题之一,同时也能作为炼钢工序控制硫高改钢及解决 LF/RH 工位脱硫延长工序作业时间的一种有效技术措施, 参考文献:1 战东平.钢的二次精练过程预熔渣深脱硫理论与工艺研究,东北大学.2003.09:33-362 崔健.宝钢纯净钢生产技术,中国工程科学.2002.06:21-263 曾加庆.转炉出钢过程“渣洗”脱硫工艺研究,炼钢.2004.06,19:29-324 任小红.钢水炉外处理工艺的完善经验,炼钢信息.2002.07:22-24

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