铅冶炼氧气底吹资料

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1、水口山铅业发展公司于2005 年 8 月份开始投料生产,采用具有自主知识产权的SKS炼铅法(氧气底吹熔炼鼓风炉还原炼铅法),成功地解决了铅冶炼烟气对环境的污染问题。开炉初期,由于多方面的原因,一次沉铅率相当低。经过 1 年多的生产实践,一次沉铅率可达到或超过了设计水平。2 氧气底吹熔炼的基本原理氧气底吹熔炼的基本原理是:铅精矿中的PbS被呈气泡状态高度分散于熔池(熔体)中的O2氧化产生金属Pb和 PbO ,后者又与被氧化的FeO及其它造渣组成造渣熔化,最终产生粗铅、含铅高的炉渣(俗称高铅渣)和含SO2的烟气。最主要的化学反应是:PbS 2PbO=3PbSO2 Schuhmann等人绘制了pso

2、2=105Pa 的 Pb SO系平衡状态图(图1)。图 1 中 y 点的温度就是 PbS转变为液体铅的最低平衡温度。当pso2 发生变化, y 点所示的平衡温度和平衡氧位也发生相应的变化,例如:pso2 = 1 105Pa t = 960po2 = 4.5Pa pso2 = 0.1105Pa t = 860po2 = 5.7Pa pso2 = 0.01105Pa t =830 po2 = 6.3Pa 在生产过程中,烟气中的so2 浓度为 1015% 之间, pso2 则为 0.10.15 105Pa之间,所以液体铅形成的平衡温度大约为900。图 1 pso2=105Pa 时 PbSO系平衡状态

3、图在炉内, PbS主要按下式进行反应:PbS(l) 2PbO (l) = 3Pb(l) SO2 K = aPb3pso2 aPbSaPbO2 视粗铅为稀溶液,aPb = 1,用铅液中含硫量的白分量表示aPbS,上式的平衡常数K可写成:K1 = pso2 S(wt%)aPbO2 这表明在一定温度和pso2 的条件下,铅液中的含硫量与炉渣中的aPbO的平方成反比。所以炉渣中的aPbO低会导致粗铅含硫升高和PbS的大量挥发, 这时 PbS转化成金属Pb是不完全的。所以高铅渣的铅含量不能降低到非常低的水平,一般情况不会低于35% 。3 影响一次沉铅率的因素的分析3.1 炉温在正常生产过程中,渣温为 1

4、0001100,有时甚至达到1150,远大于液体铅形成的平衡温度。从热力学的角度来看,这样的温度能满足液体铅的生成条件;从动力学的角度来看,炉内主要的反应属于液固反应,影响其反应速度的两个因素是温度和物质的扩散速度,在炉内高温度和强搅拌状态下,反应能迅速地进行,液体铅能迅速地形成。而且, 炉内的高温状态能有效地降低高铅渣的粘度,增大渣的流动性,有利于渣铅的沉降分离,有效地减少金属铅在高铅渣中的夹杂损失,从而有利于提高一次沉铅率。相反,过低的渣温会导致一次沉铅率的降低。但是, 过高的温度会导致烟尘率的大幅度上升,从而会导致一次沉铅率的下降。所以过高和过低的炉温都会导致一次沉铅率的降低。因而在生产

5、过程中需要选择合适的炉温。根据近两年的生产实践经验,渣温选择在10001100、烟气温度选择在850900是比较适宜的。3.2 粒矿铅品位从生产实践的情况来看,影响一次沉铅率最主要的因素是粒矿品位。一次沉铅率的计算方法如下:一次沉铅率 = 一次粗铅的铅含量/ 投入铅砂的铅含量100% 而在烟灰进行闭路循环的情况下,一次粗铅的铅含量 = 投入铅砂的铅含量 高铅渣的铅含量 铅的无名损失。 所以在生产中为了提高一次沉铅率,需要降低高铅渣的铅含量,提高一次粗铅的铅含量和产量。根据上面的分析,高铅渣含PbO不能降低到非常低的水平,在粒矿铅品位低的情况下,会导致高铅渣单位渣量的增大,必然会导致高铅渣带走的

6、铅量增大,从而降低一次沉铅率。根据近两年的生产经验,当粒矿含铅低于45% 时就基本上不能产出一次粗铅;但粒矿含铅低于 48% 时,一次粗铅的产量就会受到很大的影响,一次沉铅率就会大幅度的下降。所以应保证粒矿含铅在48% 以上,最好能达到52% 以上。3.3 高铅渣渣型在生产过程中,应选择熔点低、粘度小的渣型,使渣铅得到更好的分离。根据FeO SiO2CaO系液相状态图,2FeO SiO2 即铁橄榄石附近的熔点比较低,约1200,加入FeO后,熔点有所下降,可降至1100。结合炉渣的熔点和粘度来分析,FeO SiO22FeO SiO2组成附近的炉渣具有较低的熔点和较小的粘度。在此基础上增加过多的

7、FeO ,虽然还可降低粘度,但熔点也会升高,再提高SiO2 的量更不利,不仅熔点升高了,粘度也会增大。所以结合以往的实践经验,渣型选择为FeO/ SiO2=1.82.0、CaO/ SiO2=0.450.55是比较合适的。3.4 氧料比氧料比是底吹炉生产的一项非常重要的控制参数,控制过高会使大量的金属铅氧化进入渣中, 无疑会导致渣含铅的升高,同时又会使更多的FeO氧化成高熔点、 对生产有害的Fe3O4;控制过低会造成炉内热收入不够、渣流动性差, 导致渣铅分离不好而使渣含金属铅上升。因而氧料比的控制非常重要,理论上来说氧料比是应该通过计算来确定的,但由于在我们的生产过程中, 原料成份的不稳定及氧气

8、计量的不准确,通过理论计算出来的氧料比不能指导生产,所以应该根据放渣时高铅渣的流动性来确定氧料比,渣过稀时减小氧料比,过粘时增加氧料比。3.5 铅坝与渣坝的相对高度根据生产实践经验,合理的铅坝高度是减少渣中金属铅、提高一次沉铅率的重要措施。铅坝高度是可以计算出来的,其计算方法如下:计算依据:a、液铅比重11.0g/cm3 ,液渣比重5.5 g/cm3 。b、渣液面降低至渣口中心时,虹吸道内铅液面高度与铅坝高度一致。c、反应段底铅厚度为300mm 。已知:渣口中心高度925mm ,则铅坝高度应为:(300116255.5 ) 11=612.5mm 。3.6 其他提高一次沉铅率的其他因素还有:降低烟尘率、虹吸道保持通畅、加强与规范岗位操作、提高生产作业率以及控制合理的原料含Zn、Cu、 S等因素。4、结论提高 SKS炼铅法一次沉铅率的条件有:a、控制渣温在10001100、烟气温度在850900;b、粒矿品位在52% 以上;c、高铅渣渣型选择为FeO/ SiO2=1.82.0 、 CaO/ SiO2=0.450.55;d、根据放渣时高铅渣的流动性来确定合适的氧料比;e、铅坝与渣坝的相对高度保持在合适的水平;f 、降低烟尘率、 保持虹吸道通畅、加强与规范岗位操作、提高生产作业率以及控制合理的原料含 Zn、Cu 、S等。

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