烧嘴压差对气化炉的影响

上传人:飞*** 文档编号:53660717 上传时间:2018-09-03 格式:PDF 页数:3 大小:32.44KB
返回 下载 相关 举报
烧嘴压差对气化炉的影响_第1页
第1页 / 共3页
烧嘴压差对气化炉的影响_第2页
第2页 / 共3页
烧嘴压差对气化炉的影响_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《烧嘴压差对气化炉的影响》由会员分享,可在线阅读,更多相关《烧嘴压差对气化炉的影响(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、烧嘴压差对气化炉的影响2015-11-05 14:00:23 浏览 243 前言烧嘴压差也称煤浆压差, 是指煤浆压力与气化炉压力之差,烧嘴压差能 反映出烧嘴磨损量及雾化效果。若烧嘴压差发生变化时, 应及时分析, 找出影响 烧嘴压差的因素,并及时调整工艺指标。 1 烧嘴压差波动对气化炉的影响 1.1 烧嘴压差低 煤浆物料出烧嘴的速度降低,外环氧不足以形成合适的雾化角度, 特别是烧嘴压差波动频繁会引起连锁反应,造成氧气压差波动;两者相互作用、 相互影响,导致烧嘴压差波动更为频繁;烧嘴雾化效果差,煤浆颗粒燃烧不完 全,渣中残碳含量升高;使有效气成分降低,碳的利用率下降。煤浆出口流速 下降,导致火焰离

2、烧嘴室太近,造成烧嘴安装法兰温度过高。物料会对烧嘴 室周围的耐火砖直接冲刷, 甚至损坏周围的耐火砖, 缩短耐火砖的使用寿命。 煤浆质量差时, 操作温度过高,烧嘴火焰不稳, 容易造成烧嘴回火, 烧坏烧嘴。 当烧嘴频繁出现回火时, 烧嘴的使用寿命呈几何倍数下降,甚至运行 1 周烧嘴即 被烧毁,引起气化炉联锁停车。 烧嘴回火的表现:烧嘴冷却水吸热过多,温差大;合成气质量差; 气化炉的温度出现波动,短时间内会出现200的温升,且升温的速度无法控 制;灰量增多或者合成气中甲烷含量上升。 1.2 烧嘴压差升高 若 大颗粒或其他较大直径的物体堵塞在烧嘴煤浆环隙头部以及头部有 大颗粒存在时,煤浆流速升高,但流

3、向不定,会随颗粒的运动而发生变化,降低 碳的转化率。烧嘴压差升高时,入炉煤浆流量减少,氧气相对过量,炉温会猛 升,而且不可控。 由于短时间内炉温大幅度波动,耐火砖在短时间内受到高温和 低温的双重影响,造成耐火砖表面热应力不均,导致耐火砖砖缝开裂;若情况 严重,则会造成气化炉炉壁温度升高,气化炉被迫停车;若停车不及时,还会发 生气化炉过氧爆炸事故。 2 影响烧嘴压差波动的因素 2.1 煤浆质量差 煤浆的含量或者黏度不合格都会引起烧嘴压差降低。当煤浆含量降低, 单位煤浆的质量下降, 膜盒压力表测得压力降低。 煤浆含量降低使气化炉运行经 济性下降,导致单位产品的比氧耗和比煤耗升高,特别是煤浆质量分数

4、低于59 气化炉的运行经济性下降。 煤浆的黏度发生变化时, 外环氧对煤浆的剪切力和中 心氧对煤浆的加速作用均会发生变化,致使烧嘴压差波动。 2.2 氧气流量调节阀的开度偏小 对 四喷嘴水煤浆气化而言,外环氧的出口速度决定了烧嘴雾化角度。 当氧气流量调节阀的开度偏小,氧气入炉前压力降低, 出口气体流速降低, 烧嘴 压差降低。由于两者是相互制约的,氧气流量调节阀持续小开度,烧嘴压差也 会长时间处于低限运行,特别是在烧嘴使用寿命后期运行时,此现象尤为突出。 2.3 高压煤浆泵系统出现问题当高压煤浆泵的进口被堵塞、 无物料时, 烧嘴压差下降迅速, 也是非常 危险的。进、出口单向阀卡住,关闭不严或者没有

5、开到位,均会对烧嘴压差造成 影响。驱动液段压力降低, 传递给隔膜的有效功率下降,煤浆从隔膜所获得的能 量下降,烧嘴压差也会随之降低。 出 现煤浆泵的进口压力、电流和出口压力快速下降时,可判断为煤浆 泵进口堵塞。煤浆泵的进、出口单向阀卡住时出现的现象:煤浆压差变小,甚 至为零;若煤浆泵电流快速下降的幅度较大,说明其不打量或者进口管线堵 塞或者进口单向阀卡住; 若电流开始无明显变化, 而系统压力缓慢下降, 电流 也随着压力缓慢下降,说明出口单向阀卡住;若电流明显升高,说明出口单 向阀打不开;煤浆流量计显示流量下降;煤浆泵进口压力为负值。 2.4 烧嘴质量问题 烧嘴存在质量问题, 例如烧嘴的同心度不

6、准及烧嘴通道内部的定位块脱 落,均会引起烧嘴压差波动。 2.5 煤浆环隙内有异物 煤 浆内有异物会引起烧嘴压差波动。 磨煤所用水的碱度和硬度较高时, 会在煤浆槽的内壁上形成结垢层,若煤浆槽的液位下降或者温度发生变化,这些 脱落的垢片随煤浆进入烧嘴,流动到烧嘴头部时,卡在煤浆环隙头部,煤浆泵 的压力、电流会出现瞬间升高。 垢片会随着煤浆泵压力的波动而运动,煤浆压力 持续累积,压差增大到一定程度,垢片会离开烧嘴的头部,煤浆泵的压力、电 流又瞬间恢复正常。 3 处理烧嘴压差波动的措施 3.1 控制煤浆质量 控制原料煤的水含量(确保内水质量分数 8) ,选择黏温特性较好、 操作温度范围宽及可磨性好的原

7、料煤能制得优质煤浆。煤浆的质量发生变化时, 应及时分析并找出原因,例如:若煤浆的粒度过粗,可以适当减少进煤量或者 增加棒的数量; 若粒度过细, 可适当加大进煤量或者减少棒的数量;如果煤浆浓 度高、黏度大,可降低煤水比; 若煤浆浓度低、 黏度大,可适当增大添加剂量。 如果煤浆浓度低、黏度低,可加大煤水比。定期向磨机内补加新棒,确保煤浆粒 度控制在工艺指标范围内。 3.2 严格控制压力负荷曲线 压 力负荷曲线主要的作用是控制外环氧的流速。当氧气流量调节阀 的开度偏小时, 应及时将系统压力调整至当时运行负荷所对应的压力。若氧气流 量调节阀的开度偏小,氧气流量调节阀会因阀门前后压差过大而造成阀门振动

8、及氧气流量大幅度波动。 氧气流量波动幅度过大, 系统压力也难以控制。 在烧嘴 使用寿命后期,出现烧嘴压差偏小导致氧气流量调节阀自动关小时,应及时将 氧气流量调节阀由自动控制改成手动调节,逐渐开大氧气流量调节阀的开度,直 至烧嘴压差恢复正常。 3.3 高压煤浆泵故障时系统的调整 当高压煤浆泵进、出口单向阀卡住时,可及时提高高压煤浆泵的转速, 利用提高转速后物料的冲力将卡住单向阀的异物带走。若处理30 min 后仍无效 果,应及时停运 1 对烧嘴。若高压煤浆泵长时间在高压力、高冲程、低流量下运 行会撕破其隔膜。新能凤凰滕州能源有限公司气化装置运行至今共出现过2 次高 压煤浆泵的单缸不打量情况。 第

9、 1 次出现的时间较短, 并未作任何处理, 很快自 动恢复正常运行。 第 2 次出现的时间较长, 同时煤浆泵的流量下降较为严重,采取调整氧气流量及敲击煤浆泵不打量缸的进、出口单向阀,3h 后才恢复正常。 但 2 次故障都有共同的现象,即在高压煤浆泵恢复正常运行后,24h 内高压煤浆 泵的隔膜就发生破裂, 需要停车更换其平隔膜和软管隔膜,更换该隔膜时间需要 10h 左右。更换隔膜后,气化炉需要进行带压连投运行。停运的1 对烧嘴长时间 在此种情况下烧蚀较为严重。 所以再出现此类似现象时, 应停运该对烧嘴, 使用 冲洗水对高压煤浆泵反冲;然后再进行带压连投运行,此种方法需耗时3h,对 整个系统产量影

10、响较小。 出现高压煤浆泵驱动液端动能下降情况时,应及时补充 驱动液;日常巡检时,应注意驱动液端的液位变化情况。 3.4 烧嘴的检查 安装烧嘴前, 应按照工艺包的要求检查其同心度,确定正常后, 将法 兰螺栓拧紧; 检查烧嘴头部喷口处的裂纹、磨损和不圆度, 必要时进行修补或 者更换;在规定的点上测量烧嘴内枪和外枪的长度和直径变化。 3.5 确保水系统水质正常 严 格控制灰水的工艺指标,保持灰水水质稳定,保证气化炉、水洗塔 底部排水流量正常。 当系统的灰量增大, 特别在气化炉的操作温度较高时,容易 诱发气化炉带水, 带水的同时会夹带大量的细灰。 若水洗塔底部的排水量较少, 夹带的细灰又会随激冷水进入气化炉内, 形成恶性循环,且液位计的指示会滞后。 因此,在操作上尽量保证锁斗系统运行正常, 气化炉、水洗塔底部排水尽量大, 确保闪蒸系统运行正常。 水系统水质恶化时, 应及时向水系统补充新鲜水,达到 置换水质的目的。保证压滤机运行正常,向水系统内及时添加各种药剂,达到 有效控制水质的目的。 4 结语烧嘴压差能反映烧嘴的煤浆环隙情况,在烧嘴使用后期,烧嘴的煤浆环隙变大,烧嘴的雾化效果变差, 原料的碳转化率下降。应调整气化炉的压力和负荷。若其他因素引起的烧嘴压差变化,应及时分析处理,以免对烧嘴和耐火砖的使用寿命产生较大影响。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 资格认证/考试 > 其它考试类文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号