柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理

上传人:飞*** 文档编号:5298373 上传时间:2017-08-29 格式:DOC 页数:4 大小:80KB
返回 下载 相关 举报
柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理_第1页
第1页 / 共4页
柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理_第2页
第2页 / 共4页
柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理_第3页
第3页 / 共4页
柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《柳钢1500m高炉炉况波动原因及处理(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 冶金之家网站柳钢1500m 高炉炉况波动原因及处理张露生,王晓东,关江峰(柳钢炼铁厂)摘 要:对柳钢1号1500m高炉高炉炉况失常的形成原因及处理过程进行分析总结。焦炭质量变差及煤气流分布失常造成高炉炉缸堆积,炉墙粘接是炉况失常的主要原因,指出恢复过程中存在的不足,使恢复出现了反复。关 键 字:高炉;炉缸;煤气流;处理1 引言柳钢1号1500m高炉于2009年10月扩容改造后投产。设有22个风口,2个铁口,采用陶瓷杯炉缸,高炉本体采用三段式铜冷却壁和炉身钢冷却壁的薄壁炉衬技术,以及应用了软水密闭循环系统、串罐式无料钟炉顶、大型顶燃球式热风炉和全干法除尘等先进技术和设备。在2013年3-4月份

2、由于焦炭质量大幅度下滑,高炉出现顽固性悬料,炉缸堆积,炉墙粘接,煤气流分布失常。在处理时采用缩小批重,发展边缘结合中心加焦的装料制度,加循环焦和萤石洗炉等措施,在恢复过程中出现了反复现象,使得恢复时间长,对产量和指标影响很大。下面对炉况失常的原因以及处理过程进行分析总结。2 炉况失常的主要表现:顺行程度差。主要是崩、塌料,管道行程频繁、顽固性悬料。2013年3月中旬,高炉开始不稳,风压与风量不对称,走料不稳,滑、塌料频繁,悬料10次。风压升高,风量萎缩,加风困难。炉缸不活。东西两个铁口炉温偏差差,出现一边出铁多,一边出渣多,铁口易喷,出铁时间短,铁次增加。走料不顺畅。料面不平,有偏尺现象,走料

3、不稳,滑、塌料频繁,出铁前料慢,出铁后料快,容易出现滑料。 风口工作不均匀,风口时明时暗,经常有生降,渣皮挡住风口,好几分钟才能吹开。容易烧坏风口小套。炉缸堆积,中心死料柱肥大,炉芯温度变化大,持续偏低(见图1) ,铁前憋风严重,中心煤气流出不来。炉墙粘结,炉腰,炉身上部、中部、下部温度偏差大(见表1) ,局部温度比正常值低50100,炉墙有明显结厚。煤气流失常,通过炉顶成像仪和十字测温可判断,炉顶煤气流混乱,没有稳定的边缘和中心两道气流,边缘局部气流较强,十字测温效益明显。3803904004104204304404503-1 3-8 3-15 3-22 3-29 4-5 4-12 4-19

4、 4-26 5-3 5-10时 间温度图1 柳钢1号1500m高炉炉芯温度的变化项目 东 东 北 西 西 西 南 东 冶金之家网站北 北 南 南炉身第14层58100155174209 7861 78炉身第13层61 5779196204 6344 52炉身第12层57 5463151171 7853 48炉身第11层52 5054 8310311148 52炉身第10层54 5157 75106 7860 56炉身第9层222135120 9265 58165248表1 柳钢1号1500m 高炉炉身冷却壁温度变化,3 炉况失常处理过程3 月 14 日得知焦炭质量大幅度下滑,风量萎缩,风压逐渐

5、升高并且波动大,顺行程度变差。炉内采取适当松边的装料制度,缩小矿批,提高焦比,降低喷煤比稳定炉况;矿石布料角度整体下调 2 度,焦炭角度下调 1 度,P 412382351322351381411K402372341311281311341371401 变为P392362331302331361391K392362331301271301331361391 矿石批重从 38t 逐渐减到了 35t,煤比从 170Kg/t降到 150Kg/t。3 月 15 日,高炉的顺行程度更差,中班 18:00 悬料,再次把批重减到 33t,减少喷煤量,矿石布料角度整体又下调 3 度,取消焦炭的往复式布料。3

6、月 16 日夜班因料罐卡料休风处理,班末出现悬料,白班末发现 12 号小套漏水,进行控水 1/4 处理维持生产。4 月 17 日中班悬料一次,4 月 18 日夜班再次悬料,风量萎缩到 16 万 m/h,6:40 发现 7#小套漏水,12#风口漏水加大,风口变黑。8:00 休风更换漏水小套。堵 6#和 7#小套送风,恢复后又悬料两次,装料制度调整为 P332302271242271301321K373343312282151,矿批缩小到 22t,停煤,退全焦负荷到 3.0,采用每上 10 批正常料加 2 批净焦恢复。白班末发现 11#小套漏水,风口已经变黑,旁边的 10#、12#、13#风口均有

7、水流出,中班 20:00 以后风量维持在 10 万m左右,但料一直没走,炉况已经完全失常,炉顶不见明显气流,铁口出渣铁困难,炉前集中力量排出渣铁,到班末休风作料,更换 11#风口,开 6#、7#风口,堵 11#风口,制度退为 P264234K294263232152 ,每批料加 1t 萤石洗炉,批重缩到 15t 送风恢复, 。到 20 日白班末期,风量逐渐恢复到 18 万 m/h,中班开始加负荷喷煤,取消循环焦和萤石的使用,一直到 4 月 9 日,批重才恢复到 36t,制度为 P313284252K344312282251152,在这期间,日产量逐渐恢复到 3800t,煤比 140Kg/t,但

8、炉况仍然有些波动,软水温差偏低且波动大,炉墙有明显的粘结,炉顶煤气流的分布不均,局部气流偏强,并有管道出现,十字测温效应明显,煤气利用差。此时厂里焦炭不够用,只有通过提高煤比来降低焦比,到 10 日白班,喷煤比提高到了 170Kg/t,由于煤气流分布一直不好,中班炉况再次出现波动,连续悬料两次,批重缩到 30t,但效果不好,11 日白班再次悬料,恢复困难,再次把批重缩到 25t,制度调为P293263232K323293262232152, 停煤,退全焦负荷到 3.0,采用每上 10 批正常料加 2 批净焦恢复。到 4 月 18 日白班,炉况再次不顺,煤比提的太快,煤气流分布不好,炉墙粘接明显

9、,软水温差低,又回到 11 日中班的状况,用同样的方法恢复,对软水流量进行了调整,由3200m/h 降低 2600m/h,软水温差从 2.5提高到 4,进水温度由 32.5提高到 33.5。在后来的恢复过程中,吸取了前两次的经验教训,控制喷煤比,到 5 月初,炉况基本恢复正常,日产量达到 4000t,焦比 335Kg/t,煤比 165Kg/t。制度为 P402383363342 冶金之家网站K413392362332311181。4 炉况失常的原因原燃料质量大幅度下滑,特别是焦炭热强度下降明显(见图2) 。从3月份开始,焦化厂的干熄焦陆续检修,高炉使用的焦炭水熄焦增加,焦炭水分增加,冷强度有所

10、下降。焦化厂主焦煤库存偏少,从2月底开始逐渐降低主焦煤配比,到3月10日,主焦煤断料,焦炭的热强度大幅度下降至50%左右,这个强度持续了半个月,高炉炉况出现波动,悬料次数增加。0102030405060702月 16日 3月 3日 3月 18日 4月 2日 4月 17日 5月 2日日 期焦炭性能% CRICSR图 2 焦炭性能(CRICSR)的变化高炉送风参数变化大。3月3日至3月6日,由于风机故障更换备用风机,风量由21万m/h下降到 18.3万m/h ,鼓风动能明显下降,由 122Kj/S下降至103Kj/S。3月7日到4月1日,共换风机4次,风量都在19万m/h-20万m/h,4月2日后

11、风量才上升到21万m以上。在此情况下,为了保证一定的冶炼强度,加强了富氧操作,富氧率有3.3%提高到5.1%, 但风口面积没有相应调整,鼓风动能的不足,炉缸中心吹不透,风量萎缩,风压升高,透气性下降,悬料次数增加。焦炭质量的下降,加剧了炉缸的堆积,3月17日,炉况已经完成失常,3月15日到3月21日,共悬料11次。高炉的操作调整不及时,在原燃料质量大幅度下滑时,高炉操作者对其估计不足,调节滞后,退守程度也不够,导致高炉炉况持续恶化。高炉风量减少较多时,相应的送风参数没有及时调整,保证一定的鼓风动能和理论燃烧温度。煤气流失常,操作炉型发生大的变化。1号高炉是采用三段式铜冷却壁和炉身钢冷却壁的薄壁

12、炉衬技术,以及应用了软水密闭循环系统,冷却制度就显得尤为重要。在操作炉型发生大的变化时炉墙有粘结现象,软水温差由正常的4下降到了 2.2。炉缸的活跃度下降,炉芯温度也持续下降。在处理炉况期间,多次出现风口烧损情况,为了减少休风对恢复炉况的影响,养小套的现象存在,漏水进炉内,对炉缸的活跃有很大影响。在恢复炉况过程中,焦炭消耗量增加,厂里焦炭不够用,降低焦比压力很大。为了更快地降低焦比,在炉况没有完全恢复正常时,通过迅速提高喷煤比来降低焦比,对煤气流的分布产生很大影响,这也导致在恢复炉况过程中出现反复现象。由于热风炉老化,风温偏低(1030 ),波动大。风口前理论燃烧温度不够,在恢复炉况期间,时常

13、有大量渣皮脱落,下到风口不能及时被熔化,增加炉缸的负担。5 体会(1)保证一定的原燃料质量是高炉长期稳定顺行的基本条件,经过长期的生产实践,我厂1500m级高炉对焦炭热强度的要求不能低于55%。当低于这个值时,炉况容易出现波动。高炉要及时采取退守措施,一步到位。同时提高焦炭质量。 冶金之家网站(2)在处理炉缸堆积和炉墙粘接的过程中,要保证足够的理论燃烧温度,使渣铁有充足的热量,有良好的流动性,以利于消化炉缸堆积物和炉墙粘接物。(3)当煤气流分布不好,出现管道时,处理要以疏导为主,靠抑制效果欠佳,尤其在中心不顺畅的情况下,会引起炉况难行。(4)薄壁炉衬高炉对冷却制度更加敏感,要求更高,在炉况出现波动是,我们缺乏充足的经验和理论依据。(5)当炉况出现波动时,我们要准确分析出原因,对症下药,避免走弯路。在优化指标时,要实事求是,结合当前的原燃料质量条件和自身炉况情况,适时优化,否则会适得其反。(6)监控设施是了解和掌握炉况变化的基础,也是处理炉况异常现象的依据,所以,必须建立完善的监控设施 1。作为一名高炉操作者,要加强对高炉本身各参数的监控,如:炉芯温度,炉墙温度的变化情况,进行及时准确的分析,有效避免炉况出现大的波动。参 考 文 献1 周传典.高炉炼铁生产技术手册M. 北京:冶金工业出版社, 2012.292.(注:冶金之家原创文章请勿转载!)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号