“三化管理”提升油井工况水平

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1、鲁明济北公司曲103作业区2012年11月“三化管理”提升油井工况水平目 录一、区块基本概况二、区块开发现状三、主要做法及效果四、存在问题及下步打算一、基本概况曲104-7块地处山东省济阳县唐庙乡境内,位于惠民凹陷南斜坡曲堤鼻状构造西翼,为曲堤油田主力含油区块,含油面积1.8Km2,地质储量237104t。目前共有油井26口,注水井14口。一、基本概况“三化管理” 模式精细化 注水差异化 管井信息化 提升多年以来,我们不断更新管理理念,细化管理方法,结合油藏特性和管理特点,从地层、井筒和地面三方面入手,通过实施精细化注水、差异化管井和信息化提升的“三化管理”模式,在采油工程指标的培养方面取得了

2、一定的成效。目 录一、区块基本概况二、区块开发现状三、主要做法及效果四、存在问题及下步打算二、开发现状曲104-X7块11月份度综合开发数据表油井总井数(口)26水井总井数(口)14油井开井数(口)25水井开井数(口)12日液(吨)264.8日注水(方)265日油(吨)51.9日注采比1.03含水(%)80.4采油速度(%)0.79自然递减率(%)3.3%采出程度(%)15.36综合递减率(%)3.3%含水上升率(%)4.01、主要开发数据二、开发现状曲104-x7块月度生产曲线日 期指标情况油井综合 利用率水井开 井率资料全 准率设备完 好率抽油机 平衡率油井躺 井率长寿井 数工况合格 率百

3、米吨液 耗电%口%Kwh/m.t2011年11月99.290.510098.48347530.92012年11月99.392.3100100852.712640.56对 比0.11.200.162-1.3511-0.34二、开发现状在工况指标方面Q104-X7块相比与去年同期各个指标均有所上 升。2、主要工况指标目 录一、区块基本概况二、区块开发现状三、主要做法及效果四、存在问题及下步打算三、主要做法(一)、精细化注水,补充地层能量在强化地质研究、深化注采对应关系及水驱规律认识的基础上,细分注水单元,以注水井为中心进行目标化分析,逐一开展注采单元分析评价,及时优化管理对策,切实提高地层能量。1

4、、提高油水并重认识,规范注水管理,确保井组“注足水”。严抓 三个 环节注水设备维护注水资料录取水井洗井整改井口 管线渗漏整改配水 间闸门清理 单流阀清理 水表芯子18井次7井次15井次7井次三、主要做法为提高注水井利用率,我们针对长停井、出砂井采取了相应的有效措施。对长停井Q104-X706进行检管后上增注泵提压增注的措施,恢复了该井的注水能力。截至今年11月份,曲104-7块注水井开井12口,水井利用率92.3%,累计注水70500方,完成该块半年配注的100.3%,与去年同期对比累计增注6070方,总注水量和单井注水量均较好完成配注计划。2012年注水与2011年同期对比表月份2011年2

5、012年对比配注(方)完成(方)比例(%)配注(方)完成(方)比例( %)配注( 方)完成( 方)比例( %) 16200 5573 89.9 69757039100.9775 1466 1.89 25250 5379 102.5 64536510100.91203 1131 0.94 35968 6045 101.3 6665649497.4698 449 0.64 46150 5926 96.3 57755800100.4-375 -125 0.33 56261 6510 104.0 60456200102.6-216 -310 1.43 66300 6313 100.2 59255900

6、99.6-375 -413 1.1 76278 5709 90.9 68206854100.5543 1145 2.11 85193 4839 93.2 7053692898.21860 2090 1.12 95575 5868 105.3 63756465101.4800 597 0.75 106355 6379 100.4 60006095101.6-356 -283 0.8 115850 5891 100.7 61716214100.7321 323 1.01 累计65379 64430 98.5 7025670500100.34877 6070 1.2三、主要做法2、立足井组动态分析,

7、抓好注采调配,确保井组注“高效水”解放油井 生产能力充分发挥 注水效果抓好 油井提液油水井共同治理三、主要做法2、是立足井组动态分析,抓好注采调配,确保井组注“高效水”井号1月11月对对比日液日油含水日液日油含水日液日油含水QTQ104-X70111.90.59530.12.49218.21.9-3QTQ104-X70210.91.783.528.3 4.484.117.42.70.6QTQ104-X71221.43.483.827.4581.661.6-2.2QTQ104-X71110.72.97214.26.2563.53.3-16合计计54.98.583.6 1001878.445.19

8、.5-5.2注水见效井提液增油统计表今年作业区上调了Q104-X715、Q104-X719、Q104-704注水量,对应的 油井见效明显。其中,Q104-X712、Q104-X711、Q104-X701、Q104-X702四 口采油井液量上升了45.1吨,实现日增油9.5吨。累增油500余吨。(二)、差异化管井,培育健康长寿油井三、主要做法通过深入研究油藏特征和开发规律,结合“一井一策”分析管理模式,建立井筒健康档案,制定井筒差异化管理体系,将井筒治理作为一项长期的系统工程实施精细化管理。1、综合分析油井特点,实施分类管理,确保单井健康。建 立 单 井 档 案易出砂井易腐蚀井易结蜡井易出砂井定

9、期做含砂化验,控制生产压差,保持生产参数 的合理,在处理生产问题时,抽油机驴头必须停在上死点 ;在洗井时控制洗井排量,减少地层出砂量。对易腐蚀的井定期加缓蚀剂并制定合理的加药周期。对易结蜡井,认真做好电流的录取对比和功图的巡检分析 ,通过摸索各井含蜡量和水敏情况,采取加热油、热水、 清防蜡剂等不同的方式进行清蜡。三、主要做法为提高加药效率、降低腐蚀率,作业区在Q104-X705井、Q104-X729等5口井安装加药罐实施“点滴加药法”减缓油井管柱的腐蚀。截至今年11月份,该区块油井平均检泵周期1011天,长寿井12口,达到油井比例的48%。加药方式的改变三、主要做法对地层水敏严重的曲104-7

10、块,我们过去直接加热水清蜡,初期清蜡效果好,但是含水很长一段时间居高不下或液量下降。目前,我们对Q104-711、Q104-713、Q104-X7、Q104-X702等四口井采用在完井管柱加装洗井封隔器进行热洗清蜡,油井的产量及含水不受影响。通过采用不同的管理方式,不但提高了我作业区的管理水平,也提高了我们区块的油藏开发效果。热洗方式的改变三、主要做法2、细化季节性管理措施,严抓工作落实,确保管理到位。针对季节变化,结合该区块的特点,作业区制定相应的重点管理措施,确保油井的高效平稳生产。夏季冬季提前做好雨季电器防护工作和设备调整工作,及时调 整皮带松紧度、更换皮带轮,保障抽油机的高效运行 ;根

11、据天气变化情况及时调整加药热洗工作,保证维 护到位。根据单井气源及液量,制定出不同的过冬措施,密切 关注监控中单井回压、载荷的变化,对回压升高井及 时升温、冲管线,对油稠井加降粘剂。三、主要做法通过多管齐下的精细管理措施,保证了该区块油水井的正常生产,其中,Q104-X732井自2004年1月29日作业以来至今正常生产,至今已连续生产3228天,累计产油5888.2吨,成为公司的“长寿井之王”。锦旗的照片三、主要做法(三)、信息化提升,提高各节点工作效率及工况管理水平我们充分发挥信息化监控平台的功能,做好生产运行各节点管理工作。1、资料录取分析方面我们加强基础性资料的录取,严格履行各类资料录取

12、相关规定,落实标准化操作规程,确保油水井基础资料的真实性和准确性。对新投井、措施井及含水变化较大井,加强监控,加密取样,核实含水情况,搞清其动态变化,专人负责,重点培训,严格落实液面、日液等资料,保证了100%的资料全准率。三、主要做法2、设备管理方面我们以信息化生产指挥系统为平台,全面强化设备精细化管理工作,为工况调整提供坚实保障。通过调整机型、换电机、调冲程、降冲次等措施,取得了较好效果。2012年调平衡6口,调整后设备运行更加平稳可靠,节约电6000kwh。井号调整前调整后日耗电对比平衡率日耗电平衡率日耗电Q104-X73140%11685%101-15Q104-X731井调整实例:三、

13、主要做法井号日期调整前调整后日耗电对 比累计节电 量 工作制度日液泵效日耗电工作制度日液泵效日耗电Q104-X708 2-2344*2*2.63.732.58844*2*2.13.335.982-6876Q104-X7123-150*4.2*4.521.840.821656*4.2*2.326.777.8138-7810842Q104-7093-844*3.6*4.99.624.915244*4.2*2.313.463.2149-3396Q104-X73-2944*3*412.848.710844*3*2.613.277.292-161776Q104-X702 11-28 44*4.2*4.1

14、30.380.49656*4.2*2.6318490-690合计 184.8 208.3-109139802012年调参井日耗电对比表2012年共下调参数5井次,初日节电109度,累计节电1.4万度。3、生产运行方面充分发挥信息化生产指挥系统的核心作用,做到“用数字说话,听数字指挥”。7月10日晚,监控人员在功图巡检时发现Q104-X732井载荷发生变化,分析判定为结蜡,随即与值班干部联系后,经连夜加药、加热水,该井恢复了正常生产。功图异常功图正常三、主要做法加药、加热水三、主要做法截至今年7月份,Q104-7块油井时率保持在99%以上,各项采油工程指标显著提升,吨液百米耗电由年初的1.2kw

15、h降至0.56kwh。目 录一、区块基本概况二、区块开发现状三、主要做法及效果四、存在问题及下步打算四、存在问题及下步打算1、该区块受油藏特性制约部分层注水不见效,地层能量不足。如:Q104- X733、Q104-X744注水井启动压力为18Mpa,目前油压已达到19.5Mpa,与泵 压持平。下一步计划实行增注泵提压增注,预计日增加注水量20方,从而进 一步促进油井见效增产。2、该区块地层水敏较为严重,对部分易结蜡井不能进行热洗清蜡,下步计 划结合作业时机对易结蜡的井安装洗井分隔器使油井的产量及含水不受洗井 的影响。3、随着开发时间的延长,抽油机井管杆偏磨问题日趋严重,该区块共有偏 磨井6口,是影响该区块检泵周期的主要原因。截至11月份已治理4口,仍有 2口井偏磨较为严重,下一步计划结合作业时机对Q104-X712、Q104-X736井 内衬治理解决抽油机井偏磨,延长油井免修期。结 束 语以上是我作业区围绕提升区块开发工程指标在精细注采管理上的一些探索与尝试,工况调整是一个动态的、系统的工作,只有起点没有终点。在今后的工作中,我们将以更加饱满的工作热情,持续开展好精细化管理和节能降耗工作,为实现公司持续稳产做出更大的贡献。敬请领导批评敬请领导批评指正指正! 谢谢!谢谢!

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