推焦机取门液压系统故障分析

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1、论文导读:该型号推焦机取门部分液压常见的故障主要 有以下两种:(1)取门机构无法正常进行取门动作。如 图示为推焦机取门部分液压系统原理图。应当经常检查 系统中滤油器的工作情况。如果油液清洁度达仍达不到要求。因此必须加强液压介质管理。关键词 :推焦机,取门,工作原理,液压故障,液压介质管理 ,滤油,清洁度济钢焦化厂信赢煤焦化公司共有两座60 孔的6m焦炉,年设计生产能力为120万吨,其配套的新型推焦机、拦焦机和加煤车自动化程度 较高,PLC及液压技术得到了广泛的应用。论文写作,工 作原理。该新型推焦机主要由推焦机构、取门机构、平 煤机构、走行机构、炉门炉框清扫机构等组成。其中取门部分液压系统结构

2、最为复杂,包括取门 台车前进、挂钩、压门栓、提门等诸多步骤,投产以来 故障率相对较高。论文写作,工作原理。以下就对推焦 机取门液压系统曾经出现过的典型故障、处理方法及应急措施做一些分析:1、故障现象该型号推焦机 取门部分液压常见的故障主要有以下两种:(1)取门机 构无法正常进行取门动作,即在落门钩动作完成后,提 门油缸1已到达下限,而控制油缸2仍处于前限的位置(正常应该是缸2的活塞杆处于后限位置), 导致“提门”动作无法完成;(2)炉门提起后自动下滑 ,导致无法完成下一步动作,而控制油缸2处在正常位 置。论文写作,工作原理。2、推焦机取门液压系统工作原理如图示为推焦机取门部分液压系 统原理图,

3、挂钩动作由左侧电液换向阀控制,提门动作 由中间的电液换向阀3控制,在完成“挂钩”“压门栓” 动作后开始“提门”。“提门”时电液换向阀3的右位处于工作状态,油液经液压锁4、单向节流阀5 进入控制油缸2的无杆腔,推动活塞杆向左端运动,有杆 腔的油液沿管路经单向顺序阀9的单向阀进入提门油缸1 无杆腔,从而推动缸l的活塞杆上升,将炉门提起。缸1有杆腔的油液经管路通过单向节流阀 5、液压锁4、电液换向阀3流回油箱,“提门”动作完 成。“落门”动作与“提门”动作相反,油液经电液换 向阀3的左位、液压锁4、单向节流阀5流到提门缸1的有杆腔,活塞下移,无杆腔的油液在压力 作用下经单向顺序阀9的顺序阀进入缸2的

4、有杆腔,然后 无杆腔的油液在压力作用下经单向节流阀5、液压锁4、 电液换向阀3回到油箱。系统的调定压力为8Mpa,在取门、装门过程中,溢流阀7处于常闭状 态,做安全阀用,其目的是为了保证系统的压力在安全 范围内,避免事故的发生。溢流阀11调定压力为3.5Mpa 左右,低于提起炉门所需的6.5Mpa压力,以防止挂钩限位失效时未压门栓就将炉门提 起。3、故障分析由于控制油缸2处在前限位置,因此在 “提门”时,无法利用控制油缸2的液压油驱动提门油缸 1动作,这就是“取门”动作无法完成的原因所在了。那为什么会出现这种故障现象呢?炉门 提起后又为什么会自动下滑呢?从现状看,“挂钩”动 作正常,“落门”动

5、作后控制油缸2仍然处于前限位置, “提门”动作无法实现。因为“落门”动作中只有控制油缸2动作不正常,所以可以排除油泵故障 及管路堵塞的可能性,故障就出在单向顺序阀9与单向节 流阀5之间的油路上,而且最大的可能就是控制油油缸2 故障或液压元件故障。图:推焦车取门系统液压原理图一是控制油缸2发生卡紧故障,落门时油 液经单向顺序阀9并顶开溢流阀7后与单向节流阀5接通并 经电液换向阀3回油箱。二是控制油缸2正常,但安全阀7 失效,油液经单向顺序阀9和单向节流阀5直接连通,而没有经过缸2。经检测,控制油缸2 正常,那故障最有可能就出在单向顺序阀9与单向节流阀 5之间的油路上了,节流阀6、安全阀7、单向阀

6、8中的一 个可能出现问题。很显然,安全阀7出故障的可能性最大。当安全阀7因某种原因失去作用 而成为一条通路的时候,提门油缸l在下落的过程中,油 液就不经过控制油缸2而是直接通过安全阀4这条通路回 到油箱了,这样就能出现上述的故障现象。炉门提起后为什么会在缸2不动的情况下自动下滑呢 ?由于控制油缸2处在正常位置,那么最有可能出现故障 的就是液控单向阀10了。由于各种原因,导致该液控阀 失效锁不住油,油液经单向顺序阀9、液控单向阀9及电液换向阀直接回油箱,这是提门后炉门 下滑的直接原因。论文写作,工作原理。4、故障检修及 应急措施既然是安全阀7或液控单向阀10出现问题,一定 要对其进行修复或更换。

7、为了使控制油缸2的活塞杆处于正确位置,还必须做一次“复位”操 作。首先提高溢流阀l1的压力,利用“挂钩”动作,使提 门油缸1无杆腔的压力足够大,能够上升至“提门”动作 完成时需上升的位置。论文写作,工作原理。然后再做一次“落门”动作,使控制油缸2的活 塞杆回到正确位置,以进行下一次的升降炉门的动作。 应急措施:在安全阀7没有备件或不方便更换的情况下, 为了不影响生产,可以暂时关闭节流阀6,强行使油液通过缸2,能起到和修复安全阀7相同的作 用,但这种做法存在一定的安全隐患。5、预防措施拆开 安全阀7,发现阀芯有严重的磨损痕迹,且阻尼孔内有杂 质。由于油液中的杂质过多,导致安全阀的阀心卡在某一中间

8、位置或堵塞阻尼孔而使安全阀失 效,因此必须做好液压介质的清洁工作。在液压系统所 用的各种泵、阀类元件中,相对运动件间都有精密的间 隙很小的配合表面,在液压元件中还有不少的阻尼孔和缝隙式控制阀口等。如果油液内混入污物,就 会堵塞这些小孔和缝隙,使液压元件不能正常工作。论 文写作,工作原理。如果污染物进入阀芯与阀体等配合 间隙,就会划伤配合表面,破坏配合表面的精度和表面粗糙度,使泄漏增加,有时甚至使阀芯卡住, 造成元件的动作失灵。因此,液压系统使用和维护的关 键是保持系统和液压油的清洁。净化是防止固体杂质损 害系统的重要手段,应当经常检查系统中滤油器的工作情况,及时清洗或更换滤芯;向油箱中注油时

9、,必须经高精度滤油机注入,严禁直接倒入。系统中的 油液应经常检查并根据工作情况定期更换。如果油液清 洁度达仍达不到要求,经试验,用高精度过滤机在线过滤一周左右后,油液基本达到规定的指标,可 大大降低系统的故障率。7、结论新型推焦机取门部分液 控单向阀及安全阀失效是整个系统出故障的主要原因, 保持油液的清洁是减少液压系统故障率的行之有效的手段,因此必须加强液压介质管理,保证液压 油液的清洁度在合格的范围内,这是维持整个液压系统 的根本。经长期的实际运行证明,我们摸索出的液压油 在线高精循环过滤效果非常明显,它有效地降低了系统的故障率,减少了换油成本,值得大力推广。版权所有 禁止转载 谢谢!论文检测 ty89htvv

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