全牙形螺纹刀片加工预留电镀余量螺纹

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1、C 。 栏 目 主 持 魏 莹 全牙形螺纹刀片加工预留电镀余量螺纹 中航光电科技股份有 限公 司 ( 河南洛 阳4 7 1 0 0 3 ) 张波利 陈玉成 普通标准螺纹 在牙顶部和根部削平 1 8 P,牙形 的顶部用外 圆刀成形 ,牙形斜 面处依靠普通的螺纹 刀保证。全牙形螺纹的包括大中小径在 内的全部牙 形均依靠全牙形螺纹刀直接成形 ,仅在螺纹顶部两 侧尖角部位通过修光刃加工为圆弧结构。 我公司原来的螺纹加工采用不带修光刃刀片或 磨制的高速钢刀加工 ,存在着许 多问题:牙型角不 标准 ,有偏肥偏瘦的情况,螺纹连接强度低;螺纹 牙形上毛刺大,旋合紧涩 ,甚至出现划伤手的情况 ; 螺纹加工过程

2、中,大 中小径尺寸分别保 证,不易控 制。但在采用全牙形螺纹刀片 ,将螺纹牙顶修成 圆 弧后 ,大中小径同时保证,基本没有毛刺 ,连接过 渡圆滑 ,牙型角尺寸一致 ,可 以显著改善螺纹 的外 观效果和使用性能 。 1 全牙形螺纹加工质 量及 改进 在实际的加工应用 中,我们也发现 了一些表面 质量以及尺寸的问题 ,简述如下: ( 1 )牙顶有毛刺 我们 发现在有色金属的加工 中,有些零件并没有 理想 中的光滑。造成这种 问题 的原因有三:螺纹牙顶没有 留加工余量。螺纹 加工完成后,牙顶被再次车削。刀片修光刃 已经 严重磨损 ,更换刀片。在对这些 因素排除后 ,彻底 解决 了牙顶毛刺的问题 。

3、( 2 )螺纹表面有颤纹在加工一些长径比较大 的不锈钢零件 时,发现在螺纹上 出现了颤纹 的现象 ( 见图 1 ) ,我们针对此进行了一些分析 ,认为主要原 因是全牙形螺纹刀片在车削时与零件接触面积较大, 所以径向的阻力也更 大,特别对于长径 比较大的零 件 ,在高速切 削或者刀刃不够锋利 的情况 下,易出 现此问题 。为此 ,我们 向操作者推荐了几种处 理该 问题的办法 , 提高刀杆 刚性。提 高零件 刚性。 检查刀片是否过度磨损。调整加工余量 、螺纹 参磊 工 。 牙顶余量和每次进刀量,最后 一刀加工余量过小时 会产生此现象 。 降低转速。现在 已经解决 了颤纹 的问题。 图1 实拍零件上

4、的颤纹 ( 3 )螺纹表面有积屑瘤 在加工铝制壳体零件 时,很多厂家反映出现 了表面质量不好 ,特别是积 屑瘤的情况 ( 见图2 ) ,我们经过认真摸索总结分析 , 得出了解决 这个 问题 的几种常见思路 :刀 片型号 使用错误。检查刀片是否锋利。调整加工速度, 提高加工线速度使其超过 5 0 m mi n 。检查冷却情 况 , 保持充分冷却。将这几项解决措施 给加 工者培 训后 ,已经没有再出现类似问题。 图2 实拍零件上的积屑瘤 2 预 留镀层量 的镀前螺纹尺寸验证 ( 1 )极限公差验证试验为了验证通用刀片能 否加工镀前螺纹 ,我们采用 山高 的 1 6 E R 1 5 I S O H

5、1 5 刀片分别按照 M3 01 5的中径上下差加工,结果显 示 ,当中径按镀前上差加工至 + 2 8 8 6 6 m m时 ,大径 为镀前上差 4 , 2 9 8 6 1 mm;当中径按镀前下差加工至 8 7 8 8 m m时,大径为 + 2 9 7 8 6 mm,距离镀前下差 + 2 9 6 5 2 m m差 0 1 1 4 ram。即按照镀前 中径 上下差加 工时,大径均可落到其公差范围内。 ( 2 )常规工艺过程验证为验证常规状态下 留 镀层余量 的全牙型螺纹刀的加工尺寸 ,我们按照 Q 2 1 E J 1 4 52 0 0 8规定选择 38 1x m、81 7 m、1 8 3 0 m

6、的三种镀层余量 M 3 01 5的内外螺纹各 5件 分为 6 组 ,共 3 0件 ,再逐一标记进行加工和表面处 理试验 ,结果显示 :加工后 ,3 0件 螺纹 中 B 1 、B 2 、 B 5三外螺纹出现通端不过现象 ,其 中 B 1为螺纹牙 型变形所致 ,B 2、B 5应为加工时的次 品。化学镀镍 后 ,按照三种厚度标准检测 ,全部 合格。采用螺纹 环规和塞规检测 ,全部合格 。 ( 3 )小批量验证试验我们对加工 的 1 8 批零件 进行了跟踪,要求所 有相关人员按 照要求填写加工 参数 、镀前检验测量是否符合镀前尺寸 ,电镀车 间 填写镀层厚 度,镀后 检验 测量是 否符合 镀后尺 寸,

7、 所有数据均有记 录。经过验证 ,所有批次 的螺纹部 分结构合格。附表为跟踪批次的分类汇总统计 : 材质 螺纹规格 镀层厚度 tx m 零件种类 I 6 2 6 0 6 1 公制 英制 81 7 2 0 3 0 数量 ( 共 1 8批 ) 7 l l 5 1 3 6 l 2 通过以上 的理论计算和实 际加工验证,按照公 司关于预 留镀层余 量的规定和 G B T 1 9 6 -2 0 0 3 ( 普 通螺纹基本尺寸) 、G B T 2 5 1 6 2 o 0 3( 普通螺纹 极限偏差 ) ,均可加工出合格镀前螺纹 ,工艺上不存 在难题。通过样件加 工和小批量验证证 明,全牙形 螺纹在有色金属壳

8、体上可以大批量应用。 3 内螺纹快速检测方法 在全牙形螺纹 的测试 中,外螺纹可以直接用手 感觉,还可以在投影 仪下准确计量 牙型,但是对于 内螺纹测量 ,只能凭借手指伸进去感觉 ,或者进行 破坏试验后观察 ,没有 科学合 理快速 的检测 方法 , 给内螺纹 的控制带来了不便。 经过很长时 间的探索后 ,最终 我们想 到了使用 牙科印牙模 的方法将零件的牙形套出来测 量。通过 网上搜索 ,找到安徽一家硅橡胶_ 的印模材 料,可 以 满足快速检测 螺纹 的需要。该产 品为两种组分 ( 其 中一种是催化 剂)用勺子舀出后在 手里汇合 ,即可 获得和橡皮泥一 样 的状 态 ,按 入 内螺纹 的 内壁

9、 上, 3 m i n后即可凝 固成固化 双组份硅弹性体 ( 见 图 3 ) , 且不收缩 、不变形,柔韧抗撕扯 ,易 于从敷涂 的表 面揭取。固化后的印痕 ,可长期完好保存 。 每次套模 时间约 5 mi n 。 图3 螺纹套模 这种方法为全牙形螺纹 的检测提供 了方便 ,也 使内螺纹检测更加具有依据,彻底结束 了内螺纹 检 测仅凭手感的判断方法。 4 三四头非标 螺纹刀片试验 在全牙形刀片成功用于普通单头螺纹之后 ,我 们思考原来公 司的三 四头螺纹采用不带修光刃刀 片 或高速钢刀加工 ,螺纹牙形上尖点较多 ,能否将这 种螺纹的两侧均 出现圆弧 ,以使连接光滑 呢?我们 通过查找美军标 M

10、 I L一 3 8 9 9 9和国军标 G J B 5 9 9 A,最 终确定了螺纹 的大 中小径尺寸,又在研究 刀片尺 寸 给定原则 的基础上 ,依据螺纹尺寸和刀片加工 的工 艺性 、预留电镀余量 的可行性 ,确定 了刀片 的牙形 尺寸,共 9种规格 ( 其 中三头 7种,四头 2种 ) ,并 最后选定成都某厂家定制 了非标刀片。 刀片入厂后,我们立 即进行 了验证,通过每 型 号 1 0片的小批量验证和近三个月来 的大批量验证, 证明这些规格 的刀片完全能够满足三 四头螺纹加工 的技术要求。 5 螺纹及刀片 的入厂检验标 准 因为全牙形螺纹质量保证的关键是合格 的刀片, 为此我们专门制定了

11、 关于全牙型螺纹刀片入厂复 验的有关规定 ,对单头 、三 四头螺纹刀片的包装 、 标记以及所有螺纹刀 片修光刃 应满足的技术要求 进行 了规定。 参磊 工 。 冷 加 w w wnl e c al W Or l on置EI y量 v c o m 4 5 :_ V 。 通孔车削经验谈 山推工程机械股份有 限公司 ( 山东济宁2 7 2 0 0 0 ) 王晓山 推土机履带 上有着大量 的销轴、销套类 零件。 几年前,在生产过程中还 没有专机 ,生产这类零件 主要靠卧式车床 C A 6 1 4 0 来加工 ,加工工艺为下料, 车孔 ,外 圆,车端面 ,由于销套 内孔较深 ,在车削 加工过程中存在着一

12、定的难度 ,造成切屑缠绕刀杆, 工件尺寸不稳定,生产效率不高 ,因而 车内孔成 了 制约生产的瓶颈,而该产 品生产数量极大。接到这 项生产任务后 ,我与几位工人师傅研究 了这个工件 的最佳加工方法 ,工件如 图 1 所示 ,毛坯 内孔余量 为 5 ram左右。 图1 1 先粗车后精车 起初 ,采用先 粗车后 精车 的加 工方法 ,但 由 针对产品的螺纹检验 ,我们在单头螺纹 和多头 螺纹推广的阶段 ,两次对公司内的 螺纹控制标准 进行了修改 ,对 于螺纹必须是全 牙型进行 了明确, 并对其中尺寸有错误的部分进行了修正。 6 结语 本项 目主要包 括了前期 的加工摸索 、逐步解决 由于螺纹推广发

13、现或引起的技术问题 。其 中技术 问 题通过所有参 与人员 的各阶段努力试验攻关 ,已全 部解决。经过近一年的切换试用 和全 面推广 ,已经 使全牙形螺纹在公 司的所有产 品上实现了全面的应 用 ,改善了螺纹旋合的柔 和度 ,提高了产品连接强 度和耐环境性 能,为提升公司产品的品牌做 出了贡 献 。MW ( 收稿 日期:2 0 1 1 0 6 0 3 ) 4 6 参磊 冷 加 工 于粗 车时切屑在孔 内无 法排 出 ,严 重干 涉 了刀 杆 的正 常运动 ,刀杆退 出时能感觉 到切屑 的挤压 与 碰撞 ,刀头也容 易 被挤 烂 ,车 出的 孑 L 呈 阶 台状 , 表 面极 其 粗 糙 ,还

14、需 要 再 粗 车第 二 遍 ,效 率 较 低 。 2 先钻孔后精车 第二种方法是用直径为 4 4 5 mm的钻头扩孔,然 后直接精车 ,感觉到效 率有所提高 ,但精车 时往往 出现这种情况,在机床上用卡尺测量只能测量工件 的外端孔径 ,而深处 由于细软切屑的挤压让 刀而使 内孔加工不到尺寸 ,造 成大量返工件 ,质量 和效率 都得不到保证。 3 改进刀具直接精车 接着又改进 刀具 ,实现 了一刀直接车到 尺寸 的 方法 ,不分粗精车 ,效率大大提高 了。刀具几何形 状如图 2所示 ,刀具 的前面卷屑槽采用 了大圆弧, 同时磨出了 一 5 。 一 l 0 。 的刃倾角,切 屑沿刀杆呈带 状流出 ,这个方法虽然解决 了排屑 的问题 ,但是带 状切屑对操作者的威胁很大 ,操作者边用钩子勾切 屑 ,还要操作机床 ,不但劳动强度大 ,还极容 易被 切屑拉伤 ,还有一个难 以掌握 的因素 ,有 时用磨 出 的刀具车削 ,切屑虽然呈带状 ,但排不 出来 ,或是 全缠绕在刀杆上,这样 显然是不行 的,只得重新 刃 磨 ,一般需要几次才能磨 出称心 的刀具 ,刀具 刃磨 很难掌握。 7 图2

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