进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告

上传人:飞*** 文档编号:4711790 上传时间:2017-08-06 格式:PPT 页数:31 大小:4.69MB
返回 下载 相关 举报
进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告_第1页
第1页 / 共31页
进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告_第2页
第2页 / 共31页
进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告_第3页
第3页 / 共31页
进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告_第4页
第4页 / 共31页
进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

《进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《进一步提高脱沥青油收率 QC小组质量成果报告(31页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、进一步提高脱沥青油收率,企业全称:中石化北京燕山分公司炼油厂 小组名称:第六作业部丙烷装置QC小组 执笔人:郭 卫 发布人: 李菡蔚,1 小组概况,1.1小组基本情况及人员构成,表-1 小组基本情况及人员构成表,1.2小组成员分工情况表,表-2 小组成员职务分工表,2.课题简介,原理:在一定的温度、压力下,利用液体溶剂对减压渣油中的滑油组分和蜡有相当大的溶解能力,而对胶质和沥青质几乎不溶的特性,将溶剂和渣油按一定比例在萃取塔内逆流混合接触进行抽提,从而将滑油组分与胶质、沥青质分开,可见脱沥青油收率的高低决定了装置的经济效益,3.选题理由,理由一 落实公司及厂方针目标,理由二 脱沥青油收率低于厂

2、计划指标,2002年9月份装置扩量改造后脱沥青油收率有了大幅度提高,炼油厂给装置下达的指标是脱沥青油收率达到65%以上,而装置脱沥青油收率低于65%的厂计划指标,只有62%左右。,进一步提高脱沥青油收率,4.现状调查,5.确定目标,6进行可行性分析,能够到达目标,萃取塔操作示意图,7 原因分析,萃取压力,萃取温度,溶剂性质,原料性质,溶剂比,脱沥青油残碳指标,脱沥青油收率低的因果分析树图,脱沥青油收率低,原料性质,脱沥青油残碳,溶剂比,溶剂组成,萃取温度,萃取压力,萃取压力不合理,脱沥青油残碳指标低,原料黏度增大,原料分散不理想,溶剂比小,循环溶剂中C4组分含量小,溶剂入塔温度高,原料入塔温度

3、高,预稀释丙烷量小,8要因确认,8.1要因确认计划表,8.2要因确认,要因确认1,测量萃取压力检查是否最优,萃取压力不合理,结 论,确认结果,确认方法,问 题,萃取塔压力稳定在3.50.05Mpa 由2000年公司委托石油大学丙丁烷混合溶剂脱沥青试验结果表明,压力3.54.3Mpa范围内压力对脱沥青油收率的影响不大,3.5Mpa为最优,此问题不存在,非要因,要因确认2,测量原料入塔温度检查是否小于90,原料入塔温度高,结 论,确认结果,确认方法,问 题,此问题存在,要因,要因确认3,测量溶剂入塔温度检查是否小于30,溶剂入塔温度高,结 论,确认结果,确认方法,问 题,此问题存在,要因,要因确认

4、4,做溶剂组分分析C4含量是否在 30%左右,循环溶剂中C4组分含量小,结 论,确认结果,确认方法,问 题,循环溶剂中C4组分含量统计C4组分含量低于30%,不符合标准,此问题存在,要因,要因确认5,统计两套溶剂比检查是否在5:17:1,溶 剂 比 小,结 论,确认结果,确认方法,问 题,装置两套萃取塔溶剂比始终在5.2:1 6.5: 1之间,符合标准,此问题不存在,非要因,要因确认6,测量予稀释丙烷量检查流量是否在1020m3/h,予 稀 释 丙 烷 量 小,结 论,确认结果,确认方法,问 题,统计2006年1月2006年6月予稀释丙烷流量, 两套流量0m3/h,一直未投用,不符合标准,此问

5、题存在,要因,要因确认7,测量原料粘度,检查是否小于140mm2/s,原 料 粘 度 增 大,结 论,确认结果,确认方法,问 题,渣油粘度统计注:粘度单位mm2/s,粘度均大于140mm2/s,此问题与原油性质及蒸馏拔出率有关,非要因,要因确认8,脱沥青油收率提高,残炭是否4.0%,脱沥青油残炭指标偏低,结 论,确认结果,确认方法,问 题,脱沥青油残炭统计 随着脱沥青油收率提高,残炭大于4.0%,不符合标准。,此问题存在,要因,9 制定对策,对 策 表,对策实施一,原料入塔温度高,适当关闭换501渣油流程侧线,实施说明:,减压渣油进装置温度100110,进萃取塔前与萃取塔顶脱沥青油(50左右)

6、进行换热。为了平衡加热炉出口温度,换-501渣油侧线稍开。关闭换-501渣油侧线可以提高换-501换热效果,进一步降低原料入塔温度。 此项工作于2006年5月17日前完成。,实施效果,我们统计了5月下旬两套原料入塔温度,两套原料入塔温度下降59,效果显著,见表-6:,温度单位:,对策实施二,实施说明:,5月20日溶剂罐增加掺溶剂流程:在混合C4溶剂罐容504/1与循环溶剂罐容504/2之间连接DN20mm的管线,实现连续掺入溶剂,在原有掺溶剂流程的基础上,将容504/1.2切液流程进行改造,增大了掺溶剂的量,同时有效控制C4组分的掺入量,平稳组分掺入量,满足生产的需要,流程示意图见图-5所示,

7、实施效果,以上措施实施后,5月30日循环溶剂中C4组分含量已经达到33.26%,表-7为5月份C4组分含量统计表,循环溶剂中C4组分含量逐渐达到30%:,容4/1 容4/2,表-7 5月份循环溶剂C4组分含量统计,切水,切水,对策实施三,实施说明:,1)将两套补充丙烷量由100m3/h提至120m3/h;2)将两套予稀释丙烷量自动控制,给定值15 m3/h 此项措施于5月18日前完成 。,实施效果,两套予稀释丙烷量由5 m3/h提高至15 m3/h,脱沥青油收率提高1.76。,对策实施四,溶剂入塔温度高,更 换 冷 503 芯 子,实施说明:,冷503有八台冷却器,因芯子均堵管较多,影响冷却效

8、果,冷503更换芯子。此项措施于5月23日前完成,实施效果,表-8实施期脱沥青油收率表:,在其他条件基本稳定的条件下,冷503出口温度下降23,入塔溶剂温度的降低使得脱沥青油收率提高0.52%,对策实施五,脱沥青油残炭指标低,修改脱沥青油残炭指标,实施说明:,循环溶剂中掺入C4组分达到30%后,脱沥青油残炭大于原定指标4%,因此在符合质量认证要求的前提下同时满足催化料质量的要求 ,脱沥青油残炭指标进行了修改,脱沥青油残炭由改为5%。此项措施于5月25日完成。,实施效果,表-8实施期脱沥青油收率表,脱沥青油残炭指标修订后,脱沥青油收率提高到70%,脱沥青油残炭在指标范围内。,效果检验,11.1目

9、标值完成情况,表-9实施期脱沥青油收率表,表-10 巩固期脱沥青收率调查表,图-6 目标值完成情况对比图,11.2不同渣油性质下轻油收率情况,装置根据减压渣油性质的变化及时调整循环溶剂中C4组分含量和其他手段保证轻油的收率稳定。,从上表统计数据可以看出,减压渣油粘度增加后,装置通过增加循环溶剂中C4组分含量及其他手段稳定轻油收率在67%以上,实现了目标的持续性和稳定性。,11.3经济效益,本次活动使装置脱沥青油收率提高了7.92%。2006年6月份后装置的加工量按照计划值35万吨计,脱沥青油单价2600元/吨,沥青单价2467元/吨,则脱沥青油收率提高后可以获得经济效益368.68万元/年。计

10、算方法:年增加经济效益=(脱沥青油单价-沥青单价)脱沥青油收率增加值半年加工量,注:经济效益经财务部门确认。,标准化措施,措施一: 规范掺混合C4溶剂的方法。将掺溶剂的操作方法编制成册,组织职工学习,并纳入岗位操作规程。措施二: 增加溶剂组成分析频次。将循环溶剂分析计划由每月两次增加到每周一次,及时掌握循环溶剂中C4含量。措施三: 工艺指标规范化。将萃取塔主要操作参数制表,贴于操作室,指导班组生产。,遗留问题及下一步活动计划,经过小组成员的共同努力,本次活动成功的实现了脱沥青油收率达到历史新高目标,取得了较好的成果。本小组将继续开展活动,致力于装置的降本增效工作。针对装置溶剂单耗比其他单位偏高的生产现状,确定下次活动的课题为:,进一步降低装置溶剂单耗,发布结束!谢谢大家!,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号