首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查

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1、http:/首钢长钢首钢长钢 8 号高炉炉缸炉底侵蚀调查号高炉炉缸炉底侵蚀调查 杨军昌,张联兵,韩秀鹏,申伟 (首钢长治钢铁有限公司) 摘摘 要:要:通过对首钢长钢 8 号高炉炉缸温度变化和护炉生产实践的总结,以及停炉后的破损 调查,重点分析了影响高炉长寿的关键因素。 关关 键键 词:词:高炉;炉缸炉底;侵蚀;护炉 首钢长钢 8 号高炉(1080m3)于 2004 年 9 月 19 日投产,设计 20 个风口和 2 个铁口。高 炉采用水冷炭砖一陶瓷杯综合砌体,炉缸、炉底配有 6 层测温热电偶。炉缸设计有 4 段冷 却壁,冷却壁为球墨铸铁光面冷却壁,采用工业水冷却。2012 年 2 月 20 日

2、停产大修,生 产 7 年 6 个月,总计生产生铁 658 万 t,单位炉容产铁量 6095tm3。对 8 号高炉进行了炉 缸炉底侵蚀调查,分析影响高炉长寿的关键因素和护炉的有效措施。 1 炉缸炉底结构炉缸炉底结构 8 号高炉采用的是综合炉缸、炉底结构,炉底封板上为混凝土,混凝土上并排 42 根 108mm 的水管,往上为炉底捣打料找平层。在其上砌筑 5 层半石墨质砖,尺寸为 400mm400mm1200mm,炉底总高度为 2000mm,不同层之间交错砌筑。第 5 层半石墨 质砖表面标高为 6503mm。第 4 层至 12 层外环砖为微孔炭砖,第 13 层至第 14 层为半石 墨质砖。半石墨质砖

3、上立砌 2 层复合棕刚玉砖,高度为 690mm,形成陶瓷杯炉底。炉缸侧 壁砌复合棕刚玉砖,形成陶瓷杯壁。铁口区范围用复合棕刚玉砖砌筑。冷却壁与炉壳之间 填充无水炭素泥浆。炭砖与冷却壁缝隙约为 70mm,用炭素 S9 填充料捣打。炭砖与陶瓷杯 之间缝隙 50mm,填充炭素胶泥。 2 高炉护炉生产情况高炉护炉生产情况 高炉开炉 1 周后即发现,标高 9202、10205mm 处的热电偶温度相继升高,内环部分 点温度超过 1000。随着生产延续,高温区逐渐下移到标高 8199mm 与 7196mm 的位置。 高炉开始护炉,控制冶炼强度生产,直至停炉大修从未使用过全风作业。 在高炉的整个生产过程中,主

4、要采取过以下措施维持高炉生产:风口喂线护炉;严格 控制来水温度,局部通入高压水,增加铜冷却棒加强冷却效果;改变送风制度,部分风口 改为直风口,缩短风口长度,缩小送风面积,以减缓铁水环流;堵温度高部位风口生产; 加钒钛矿、钒钛球团矿生产,确保 TiO2入炉量在 815kgt;控制较为充沛的炉温,确保 生铁中TiO2含量012;控制冶炼强度生产,利用系数 2226,鼓风动能 911kJs,标准风速 185200m/s。8 号高炉历年来技术经济指标见表 1。3 炉缸温度变化及采取的措施炉缸温度变化及采取的措施 (1)第一阶段(2004 年 9 月2007 年 5 月)。2004 年 9 月 19 日

5、开炉,一周后即发现标高 9202、10205mm 处的热电偶温度相继升高,内环部分点温度超过 1000。随着生产的延续, 高温逐渐下移到标高 8199mm 与 7196mm 处。2005 年 4 月,正北 3 号风口下方标高http:/8199、7196mm 处的 J、K 点热电偶温度逐步升高。到 5 月,内环温度点超出 1000,超 过热电偶量程,已不能作为检测点。 (2)第二阶段(2007 年 512 月)。2007 年 5 月 19 日零点班,当标高 7200mm 东北方向 H 点温度达到 766,超过警戒温度,休风堵 3 个风口(6、7、18 号),将风量控制在 2000m3min。但

6、温度并没有得到有效控制,炉缸东北方向进入炭砖 100mm 深度的温度点 最高升至 978。2007 年 5 月 20 日,被迫休风凉炉,堵 5 个风口(5、6、7、12、18 号), 风量控制在 1500m3min。 (3)第三阶段(2007 年 122009 年 8 月)。2007 年 12 月 24 日四点班,炉缸、炉底东南 方向热电偶温度逐渐升高,标高 7196mm 处的 F 点(伸入炭砖 100mm)温度从 635升高到 961(最高时 1153),对应此处的第 2 段 7、8 号冷却壁组水温差从 05分别升高到 07和 09,热流强度分别达到了 987、1501kWm2。依据现场情况

7、和护炉规定, 于 25 日 01:15 休风凉炉,对 8 号冷却壁组进行了拆分,实施单独供水冷却。 (4)第四阶段(2009 年 8 月2011 年 3 月)。2009 年 8 月 29 日,7 号冷却壁(面积 3522m2,水流量 45m3h)水温差从 05升至 07,热流强度达到 978kWm2。9 月 5 日休风 50min,捅开南面 13 号风口,堵东南面 9 号风口和东北面 6 号风口。9 月 6 日升至 08,热流强度 1212kWm2。9 月 7 日将第 2 段东面 7 号冷却 壁单拆为 2 块,第 2 段 7 号单块冷却壁(面积 1761m2、水流量 565m3h)水流量增加

8、115m3h,水温差 03、02,热流强度 1117、764kWm2。9 月 24 日后下降 至 93kWm2以下。 (5)第五阶段(2011 年 3 月2012 年 2 月)。2011 年 3 月 31 日,炉缸温度突变,14 号风 口下方标高 6900mm 处抵住炭砖的临时热电偶温度突然升高,14 号 A2从 166短时间内升 至 184,14 号 B2从 169升至 195;第 2 段 12 号冷却壁组水温差升至 13,热流强 度超过 1628kWm2;13 号冷却壁组水温差升至 09,热流强度超过 965kWm2, 炉皮温度最高达到 80,存在烧穿危险。高炉在出铁后于 02:20 紧急

9、休风。单拆第 2 段 12 号冷却壁组,增大冷却强度,并命名为 22、23 号冷却壁。 4 侵蚀情况侵蚀情况 停炉后,对炉内的侵蚀情况进行了调查。从现场调查的结果看,高炉的侵蚀是不规则 的,同一方位侵蚀程度也不同。 (1)正南方向。位于 12、13 号风口之间的下方,第 2 段 23 号冷却壁、第 1 段 24 号冷 却壁缝隙处抵住炭砖的临时热电偶温度(新安装)突然升高到 196。该部位第 7、8 层虽然 还能分辨出有炭砖,但在紧靠冷却壁的地方,发现有凝结的残渣铁(如图 1 所示)。在 10、11 号风口之间下方,第 2 段 20 号、第 1 段 20 号冷却壁位置,该部位第 1、2 段冷却壁

10、缝隙处抵住炭砖的临时热电偶温度(新安装)达到 219。该部位第 8 层炭砖位置已 不能分辨清是否有炭砖,只能看出是凝结物紧挨捣打料,捣打料厚度约 70mm 基本完好; 第 7 层炭砖剩余厚度 140mm。 (2)正东方向。位于 79 号风口之间的下方。该部位标高 7196mm 处深入炭砖 100mm 的临时热电偶温度(新安装)达到过 1000。该部位第 6 层炭砖剩余厚度 130mm,第 7 层炭http:/砖剩余厚度 60mm,第 8 层炭砖剩余厚度约 50mm。 (3)正北方向。位于 3、4 号风口下方,该部位深入炭砖 100mm 临时热电偶温度(新安 装)最高达到 654,抵住炭砖临时热

11、电偶温度(新安装)达到 250,靠近冷却壁处有残铁。 在 3 号风口下方,第 10 层炭砖剩余厚度 280mm;第 9 层炭砖剩余厚度 300mm。1 号风口 下方第 8 层炭砖剩余厚度 630mm,在 180mm 处有环裂;第 7 层炭砖剩余厚度 660mm;第 6 层炭砖剩余厚度 710mm。这两层炭砖由于现场施工原因没能清楚观察到侵蚀程度,从裸 露出的部分看有渣铁夹杂、包裹炭砖的现象,侵蚀应该比较严重。 (4)炉缸炉底部位。炉缸侵蚀最为严重的是第 7、8 层炭砖部位,该部位在圆周方向侵 蚀都较为严重,呈象脚状。炉底侵蚀呈锅底状,最深处在第 3 层炭砖下部。 (5)其他情况。在炉底第 5、

12、6 层挖出含褐红色的凝结物,其在炉底的沉积厚度 20100mm,化学分析见表 2。可以看出,该物质的含钛量较高,说明炉底有钛化物沉积 层。 还在炉内挖出黄绿色物质,化学分析见表 3。可以看出,该物质的 ZnO 含量高达 9388,说明有害物质 Zn 可以进入炉缸。由于 Zn 的频繁氧化还原,对炉缸耐材造成严 重破坏。5 侵蚀原因侵蚀原因 高炉是个密闭的化学反应容器,在炉缸内,耐材受碱金属侵蚀,热应力的破坏, CO2、O2、H2O 的氧化,渣铁的侵蚀和流动冲刷破坏。但就 8 号高炉而言,认为主要是以 下原因导致炉缸温度异常变化。 (1)耐火材料质量差。8 号高炉采用炉缸炭砖质量与技术要求不相符,

13、其中导热系数远 低于标准。高炉设计时炉底、炉缸耐材要求指标见表 4。2004 年生产期间与停炉后,对炭 砖与捣打料取样化验对比,两次检测炉缸耐材导热系数都偏低,达不到高炉设计要求(见表 5、6)。(2)砌筑质量差。在清挖时发现,在炭砖横缝与竖缝间有渗铁现象,个别地方铁已渗透 到砖与冷却壁之间的捣打料上,可能是砌筑时缝隙过大或填充不结实所致。 (3)炭砖环裂。由于整体大块炭砖受热不同,两端温差大,随着升温各种应力在增加, 当应力超过炭砖破损极限值时,即出现微小的变形和裂纹。大块条形炭砖受热后,其冷端 由于冷却效果好,炭砖强度较热端好,而热端长期处于高温状态,产生的热应力于长度中http:/间部位

14、,使炭砖热端一侧受到一个向内的不平衡的拉伸力。当拉伸力大于炭砖破坏应力时, 便产生横向裂纹。当缝内渗入大量渣铁,炭砖会产生线性膨胀,加剧炭砖环裂。 (4)碱金属侵蚀。随着长期冶炼,碱金属的循环富集不可避免。碱金属氧化物在一定温 度下,与炭砖中的炭素起剧烈反应。当炭砖侵入碱蒸气时,易于形成新的化合物如 Fe,C、ZnO 等,这些化合物易产生晶变,从而导致体积膨胀,破坏炭砖强度,对炭砖破 损起催化作用。从炉内取样分析来看,8 号高炉内 Zn 含量较高,存在较严重的碱金属侵蚀。6 结语结语 (1)严把质量关。炉缸、炉底是高炉最关键的部位,是决定高炉一代炉龄寿命的关键, 必须严格把好耐火材料质量和砌筑

15、质量关,充分考虑该部位的侵蚀机理,选用优质耐材和 信用好的施工单位,确保无先天隐患。 (2)加强监控。炉缸温度监测是确保炉缸安全的重要手段。随着侵蚀,炉缸原有热电偶 逐渐减少,应在重点部位通过炉壳钻孔,增加热电偶监测点,对炭砖、炭捣料进行有效监 控。对炉壳、冷却壁增加热电阻,坚守最后一道防线。条件允许时,可建立“炉底炉缸侵蚀 模型”指导生产。无论采用那种检测手段,当发现有局部热流强度升高时,必须采取有效措 施,及时控制,不可大意致使升高部位蔓延,加剧侵蚀。 (3)加强高炉操作。严格控制高炉操做参数,缩小、加长和使用直风口使回旋区向炉缸 推进,减少了对炉缸侧壁的冲刷,也要兼顾炉缸活跃与炉况顺行,避免炉墙结厚造成炉况 不顺。长期堵风口容易导致高炉偏料,可适当加堵热流强度高部位对面的风口;装料制度 上适当压制边缘气流,加中心焦,降低炉顶压力,杜绝高炉憋风。同时,减少喷煤量,有 利于提高高炉透气性,有利于护炉;强化冷却;重视炉前操作;加强检漏工作,及时发现 处理漏水;建立完善的应急预案体系。 (4)加强原燃料的管理。一方面减少入炉碱金属带入量;另一方面要优化高炉操作,做 好排碱工作,降低碱金属的危害。

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