国电克拉玛依公司1、2号机组真空系统查漏堵漏治理

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1、1国电克拉玛依发电有限公司国电克拉玛依发电有限公司 2350MW 热电联产工程热电联产工程1、2 号机组真空系统查漏堵漏治理巨付新、沙布哈尔前言:前言:国电克拉玛依发电有限公司 2350MW 热电联产工程机组,汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂的超临 界、一次中间再热、表凝式间接空冷、单抽汽(采暖抽汽)凝汽式汽轮机(型号 CJK350/275- 24.2/0.64/566/566)。1 号机组于 2013 年 12 月投产,2 号机组于 2014 年 11 月投入运行。1 号机组投产之 处真空严密性试验值为 2000Pa/min,2 号机组最初真空严密性试验值为 586Pa/min,移交生产后克拉玛依

2、公司成立专项攻关小组对 1、2 号机组真空系统全面开始进行查漏堵漏治理,通过采取各种措施进行治理 后效果明显,1 号机组最近一次真空严密性试验值为 204Pa/min,2 号机组最近一次真空严密性试验值为 140Pa/min,截止发稿之日真空系统查漏堵漏治理还在进行中,最终治理目标是真空严密性试验值达到 100Pa/min 以下。在此,将治理过程中发现的一些问题和经验写成书稿与各位专家共享,不足之处还请各 位专家批评指正,谢谢! 主题词:真空系统 查漏堵漏 治理1.成立专项领导小组成立专项领导小组针对 1、2 号机组投入运行后真空严密性试验值差的问题克拉玛依公司领导高度重视,专门成立攻关小组着

3、力解决,就该问题做了大量细致的工作,真空查漏堵漏工作根据制定的方案逐步实施,公司领导亲自坐镇指挥,一项一项重点部位逐步进行排查,一遍不行查两边,两遍不行查三遍,专项小组每 3 天召开一次碰头会,分析、研究、部署真空严密性查漏堵漏方案,寻找新的突破点,根据运行、检修管理特点进行分工,发电运行部查内漏、检修部查外漏进行分工并逐一进行排查。同时,专项攻关小组不拘一格大胆引进查漏仪器,引进查漏堵漏专业队伍,经过努力,一个个影响真空严密性的大、小漏点被逐渐排查了出来,(见附表 1)附表 1:系统检漏表序号序号设备、阀门名称设备、阀门名称检查内容检查内容检查结果检查结果1低压缸#1 防暴膜防暴膜结合面小漏

4、点2低压缸#2 防暴膜防暴膜结合面小漏点3低压缸龙门管法兰法兰大漏点4低压缸前轴封轴封吸气大漏点5低压缸后轴封轴封吸气大漏点6中压缸后轴封轴封吸气不漏7高压缸前轴封轴封吸气不漏8小机低压缸前轴封轴封吸气特大漏点9小机低压缸后轴封轴封吸气特大漏点10小机防暴膜防暴膜吸气不漏211高压主汽门甲阀门盘根不漏12高压主汽门乙阀门盘根不漏13中压主汽门甲阀门盘根小漏14中压主汽门乙阀门盘根小漏15小机高压主汽门阀门盘根不漏16小机低压主汽门阀门盘根不漏17凝汽器南侧人孔门结合面不漏18凝汽器北侧人孔门结合面不漏19#1 疏水箱入口法兰结合面大漏点20凝结水至凝泵密封水阀门盘根、阀体不漏21小机排汽蝶阀盘

5、根阀门盘根、阀体不漏22高低压汽器水室端盖接合面不漏23小机排汽管道至凝汽器焊缝不漏24中压导汽管疏水气动门阀门盘根、阀体不漏25四抽至小机母管疏水阀门盘根、阀体不漏26三抽逆止门后疏水门阀门盘根、阀体不漏27辅汽至轴封疏水门阀门盘根、阀体不漏28轴加风机进口蝶阀处阀门盘根、阀体不漏29冷再至轴封疏水管焊口不漏30低旁减压阀前后疏水管、电动门前疏水管节流孔处焊口不漏31凝器热井放水门阀门内漏不漏32#3 高加事故疏水隔离门、调门 3 只阀门盘根、阀体不漏33#2 高加事故疏水隔离门后放水门阀门盘根、阀体不漏34#1 高加事故疏水隔离门、调门 3 只阀门盘根、阀体不漏35高加事故疏水隔离门后放水

6、门阀门内漏不漏36#2 低加事故疏水隔离门、调门 3 只阀门盘根、阀体不漏37#3 低加事故疏水隔离门后放水门阀门内漏不漏38#4 低加事故疏水隔离门、调门 3 只阀门盘根、阀体不漏39一抽门前疏水调门、前隔离门共 2 只阀门盘根、阀体不漏40低旁疏 B/A 疏水到凝器接口 2 个焊缝不漏41高压缸内缸疏水隔离门阀门盘根、阀体不漏42高压缸外缸疏水隔离门阀门盘根、阀体不漏43中压缸内缸疏水隔离门阀门盘根、阀体不漏44中压缸外缸疏水隔离门阀门盘根、阀体外漏不漏456m 层东侧凝汽器多个管道接口、阀门阀门盘根、阀体不漏46真空破坏门阀门盘根、阀体不漏47低压缸结合面法兰不漏48#5-7 低加正常排

7、气门阀门盘根、阀体不漏49#1-3 高加启动排气门阀门盘根、阀体不漏50循环泵盘根盘根、阀体不漏51小机排汽蝶阀阀门盘根、阀体不漏52小机排汽蝶阀前疏水门阀门盘根、阀体不漏353#1 凝汽器检漏及取样取样出水口不漏54#5 凝汽器检漏及取样取样出水口不漏55#5 低加疏水管压力门阀门盘根、阀体不漏56#5 低加疏水管压力二阀门盘根、阀体不漏57#5 低加正常疏水放水门阀门盘根、阀体不漏58#5 低加危急疏水排气门阀门盘根、阀体不漏59#5 低加危急疏水放水门阀门盘根、阀体不漏60#6 低加正常疏水压力门阀门盘根、阀体不漏61#6 低加正常疏水压力二阀门盘根、阀体不漏62#6 低加正常疏水排气门

8、阀门盘根、阀体不漏63#6 低加正常疏水放水门阀门盘根、阀体不漏64#6 低加正常疏水放水二阀门盘根、阀体不漏65#6 低加危急疏水放水门阀门盘根、阀体不漏66#7 低加正常疏水压力门阀门盘根、阀体不漏67#7 低加正常疏水压力二阀门盘根、阀体不漏68#7 低加正常疏水放水门阀门盘根、阀体不漏69#7 低加危急疏水放水门阀门盘根、阀体不漏70#1 疏水箱放水门阀门盘根、阀体不漏71#1 疏水箱压力门阀门盘根、阀体不漏72#1 疏水箱急疏水门阀门盘根、阀体不漏73抽真空手动阀 1阀门盘根、阀体不漏74抽真空手动蝶阀 2阀门盘根、阀体不漏75真空泵 A 入口截止阀阀门盘根、阀体不漏76真空泵 A

9、入口气动蝶阀阀门盘根、阀体不漏77真空泵 A 入口压力阀阀门盘根、阀体不漏78真空泵 B 入口手动蝶阀阀门盘根、阀体漏79真空泵 B 入口气动蝶阀阀门盘根、阀体小漏点80真空泵 B 入口压力阀阀门盘根、阀体不漏81#2 高加危急疏水后隔门阀门盘根、阀体不漏82#3 高加危急疏水后隔门阀门盘根、阀体不漏83除氧器溢流门阀门盘根、阀体不漏84凝汽器补水门后放水门检查不漏85给泵密封水至地沟门检查不漏86凝水再循环门后放水门检查不漏87凝汽器南 A侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏88凝汽器南 A侧下侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏89凝汽器北 A侧下侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面大漏点90凝

10、汽器北 A侧上侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏91凝汽器北 A侧左侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏92凝汽器北 A侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏93凝汽器南 B侧上侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏94凝汽器南 B侧下侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏95凝汽器南 B侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏496凝汽器南 B侧左侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏97凝汽器北 B侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏98凝汽器北 B侧下侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏99凝汽器北 B侧上侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏100凝汽器南 A侧左上侧水平结合面及螺栓螺栓及结合面不漏101

11、凝汽器南 B侧左侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏102凝汽器南 B侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏103凝汽器北 B侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏104凝汽器北 A侧右侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏105凝汽器北 A侧左下侧垂直结合面及螺栓螺栓及结合面不漏106凝结器喉部与汽轮机排汽口不锈钢膨胀节扰性连接处大漏107热网加热器疏水冷却器入口管道法兰管道法兰大漏2.几个主要漏点问题的处理几个主要漏点问题的处理及效果及效果2.1 较大漏点部位之一:凝结器喉部与汽轮机排汽口不锈钢膨胀节扰性连接处,漏点性质为焊口裂纹,漏点大小:焊缝漏点长度 5060cm;该波形不锈钢膨胀节是哈汽外

12、购件,焊补处理后真空严密性指标达到了 568 Pa/min。2.2 主要漏点之二:热网加热器疏水至疏水冷却器连接口法兰,经处理后真空严密性试验值从 568 Pa/min 下降到 330Pa/min;2.3 主要漏点之三:凝汽器水室结合面,经处理后真空严密性试验值由330Pa/min 下降到了 290Pa/min;2.4 主要漏点之四: (1)#1 汽泵低压轴封,有空气吸入凝汽器,调整轴封压力,关闭轴封回汽母管疏水,仍有空气吸入凝汽器。(2)#2 汽泵低压轴封,有空气吸入凝汽器,调整轴封压力,关闭轴封回汽母管疏水,仍有空气吸入凝汽器。(3)#2 汽泵高压轴封,有空气吸入凝汽器,调整轴封压力,关闭

13、轴封回汽母管疏水,确认无空气吸入。(4)#1 机疏水冷却器入口法兰,有空气吸入凝汽器,已经处理严密。(5)#1 机低压缸防爆膜两个,有空气吸入凝汽器,已经临时处理。(6)#B 真空泵入口蝶阀不严,需解体检查处理或更换蝶阀。(7)凝汽器循环水侧底部,有空气吸入凝汽器,分析为凝汽器钛管泄漏。5主要漏点之四经处理后真空严密性指标 1 号机下降到 204Pa/min,2 号机下降到 140Pa/min。3.经济性分析经济性分析机组真空值对机组汽耗率、热耗率的影响值有很多文章可查阅,我们不再进行论述,克拉玛依公司 1 号机投产后真空泵一直是投双泵才能维持机组运行,双泵真空值最高只能达到-83KPa(冬季

14、),通过治理后真空严密性大幅度得到改善,真空泵单泵时真空值可达到-93KPa(冬季),且还有可提高的幅度。真空泵单泵运行每小时可节约厂用电 132 度电,每天可节约厂用电 3168 度电,每年按发电机组运行 4500 小时保守计算可节约厂用电 59.4 万度电,若每度电按0.25 元计算,每年可节约 15 万元。同时真空严密性指标每提高真空值达到1KPa,影响机组发电煤耗可达到 3.51.125=3.9375 克/千瓦时,若 35 万机组每天可节约发电燃煤 28.35 吨,每年按机组运行 4500 小时计算,可节约燃煤 5315多吨。 4.存在的问题及处理方案存在的问题及处理方案4.4. 1

15、1、低压缸导管法兰有空气吸入凝汽器,导管法兰缺陷对真空系统的影响为主要的因素,经过带压堵漏专业人员对低压缸导管法兰处理后略有效果,旦仍有空气吸入凝汽器,待机组 A、B 修彻底检查处理4.24.2、汽泵低压轴封有轻微漏(经仪器确认漏率为 1.310-7mbarL/s),该漏点通过运行提高轴封供汽压力可得到解决,后果是汽封漏汽造成轴承油室进水,解决方案是对小机轴瓦油档进行接触式油档改造。4.34.3、低压缸喉部膨胀节(靠电机侧,左侧喉部)有轻微漏(经仪器确认漏率为 1.510-5mbarL/s)。临时封堵后不漏,利用机组 A、 B 级检修时进行彻底处理。4.4、凝汽器循环水侧底部,有空气吸入凝汽器

16、,分析为凝汽器钛管泄漏。待机组 A、B 修机会后检查处理凝汽器钛管是否泄漏。4.5、真空泵入口蝶阀不严,需解体检查处理或更换蝶阀。65.检测仪器及检测原理检测仪器及检测原理检测仪器:德国莱宝有限公司生产的 UL300 型氦质谱检漏仪检测原理:UL300 型氦质谱检漏仪是工作于逆流原理的检漏仪,氦气逆向涡轮分子泵的气流扩散进入上游的质谱室中,主要是水蒸汽不能逆向通过。检测方法:气体吸入法最低可检漏率小于:1.010-10mbarL/s6.最近一次真空严密性试验结果最近一次真空严密性试验结果一.试验日期: 2015 年 02 月 26 日二.试验负荷: 200 MW三.试验开绐时间: 17 时 25 分四.试验结束时间: 17 时 33 分五.试验机组: 1 号机组 真空真空排气温度排气温度时间时间(KPa)17:2591.30 Kpa42.717:2690.83 Kpa43.217:2790.54 Kpa43.617:2890.29 Kpa44.317:2989.8

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