天然气处理装置中存在的问题

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1、九大队装置存在问题红压浅冷一、红压浅冷氨压缩机效率低且无自控系统1、氨制冷系统 C-502 螺杆压缩机已运行 17 年,大修过 7 次,其中压缩机壳体、阳螺杆顶端密封镗线、压缩机端盖、轴承座都已不同程度磨损,无法进行修复;螺杆轴承安装处轴头已反复进行过4 次低温镀铁,轴头不同心度已经超过允许范围,零部件磨损严重,效率下降;2、自动加减载系统因加减载活塞及缸套磨损、不圆度过大,无法正常工作,已改造为手动调节;3、现场压力指示仪表盘、操作盘位置安装不合理操作维护很不方便。建议:更换氨压机机头。二、红压浅冷氨油分离器分离效果差氨油分离器 D-516 投用于 1993 年,容积为 3.1m3,由于没有

2、人孔,所以没有进行过内部清洗和检查。根据运行情况分析为 D-516 分离效果不好,致使润滑油随氨带入到氨蒸发器内,影响氨蒸发器的蒸发效果。建议:更换一台分离效果好的氨油分离器。三、红压浅冷氨压机润滑油系统存在问题1、氨压机油泵排量偏小,设计排量为 20 m3/h,夏季运行时无法满足系统满负荷工况;2、泵出口单流阀不严,无法实现自动切泵,因为在切泵过程中,油压波动会导致油气压差低报警停机。建议:更换润滑油泵和润滑油泵出口单流阀。四、红压浅冷轻烃外输泵故障率高轻烃外输泵 P-509A/B,是大连帝国屏蔽电泵厂 1994 年定型出厂的产品,型号为 R617HMN-0508,该泵的效用年限为 14 年

3、,现已运行 15 年,近几年故障高,大修过 7 次。泵各部件已老化严重,故障率高,维修频繁,维修费用高。建议:更换 2 台轻烃外输泵。五、红压浅冷初冷器换热效果差红压浅冷初冷器 E-502A 运行中天然气出口温度为 48(设计为 40) ,已无法满足运行要求。初冷器 E-502A 共有 350 根管束,在 2009 年检修期间发现换热器 E-502A 管束结垢堵塞严重,物理清洗通 27 根管束,水钻头已经断折 2 根,有 148 根管束仍然无法清洗通。送到厂家进化学清洗后,还有 78 根管束无法清洗通。建议:将 E-502A 换热器更换为空冷器。 红压深冷一、深冷装置达不到设计产能指标一、深冷

4、装置达不到设计产能指标1 1、深冷气源不足、深冷气源不足九大队深冷装置设计处理天然气规模为 90104m3/d (波动范围 80%120%) 。实际运行中,春、冬两季深冷装置的负荷量在 75%左右。建议:通过上级协调保证深冷装置春、冬两季装置的日均入口气量达到设计要求(72108 万立方米/天) 。2 2、二氧化碳冻堵、二氧化碳冻堵2003 年深冷装置投产时原设计原料气中 CO2的含量为1.43%(体积比) ,随着油田伴生气中 CO2含量逐年升高,而上游浅冷无酸性气体脱除装置,造成深冷入口气中的 CO2浓度达到3.54.1%,近期装置来气中 CO2浓度见下表:表 1: 入口气中二氧化碳含量统计

5、表日期2008 年 4 月2009 年 4 月2010 年 4 月2011 年 4 月CO2浓度 (v/v)3.503.993.624.07深冷脱甲烷塔塔顶压力一般设计为 0.92MPa,在这样的压力下,当塔顶制冷温度降至-92(设计值为-103)以下时,CO2将发生冻堵,引起装置停机甚至设备损坏。目前深冷装置入口气中 CO2浓度高已成为制约其提高生产潜能的瓶颈问题。建议:(1)调控分子筛系统、脱甲烷塔和后续制冷系统的运行参数,避免二氧化碳发生凝析;(2)将二氧化碳等酸性气体从原料气中脱除。3 3、膨胀机组处理能力低、膨胀机组处理能力低深冷制冷系统采用的是同轴膨胀压缩机,实际运行中膨胀机的处理

6、能力只能达到 2300025000m3/h(设计处理量 37000m3/h), 当膨胀机在设计工艺条件下(入口压力 4.39Mpa,入口温度-50)满负荷运转时(转速 43500r/m),J-T 阀无法完全关闭(开度约为 30%) ,强行关闭 J-T 阀将造成膨胀机超负荷运行,导致膨胀机转速超高停机;同轴压缩机由于压缩比仅为 1.15 左右(设计值为 1.28) ,外输管网压力高时塔顶干气外输困难。建议:相关科研单位对深冷膨胀机进行重新设计,更换与深冷制冷负荷相匹配的膨胀机。二、深冷装置运行费用高的问题二、深冷装置运行费用高的问题红压深冷装置与萨南引进深冷、南压深冷和北-1 深冷在脱水单元设计

7、、过滤单元设计、低温膨胀阀选型、来气组分及控制参数等方面存在许多不同,导致材物料消耗费用高。四套深冷装置年消耗的材料费用对比见表 2:表 2: 深冷装置年主要消耗费用对比表滤芯(万元)分子筛(万元/年)低温膨胀阀(万元)甲 醇(万元)合 计(万元)与红压深冷差值(万元)红压深冷195.546.715.826.5284.50萨南深冷1.77.501.210.4-274.1南压深冷42.614.00056.6-227.9北-1 深冷58.513.102.574.1-210.4三、深冷装置运行存在问题三、深冷装置运行存在问题1、分子筛粉化严重急需更换。、分子筛粉化严重急需更换。由于分子筛粉化严重,在

8、接近分子筛塔吸附末尾时,露点为-项目装置75,远高于设计值-100。因此目前装置制冷温度只能控制在-75以上,若低于该温度,装置将发生一定程度的冻堵。目前系统的制冷温度只能控制在-75以上,高于工艺卡要求的-80-95,影响装置轻烃收率及轻烃产量。整改建议:通过与上海环球分子筛厂家联系,厂家根据我们目前入口气组分情况建议更换 50 吨的 AW500 型分子筛和 4 吨磁球。建议分公司尽早更换分子筛,从根本上解决目前制冷温度较高,装置冻堵的现状。2、分子筛系统再生气外输困难急需增设增压机。、分子筛系统再生气外输困难急需增设增压机。由于深冷同轴压缩机的增压比低,分子筛再生时出口气外输困难,使分子筛

9、长期在高压下进行解析,降低了再生效率。同时由于分子筛再生效果不好影响了分子筛的使用寿命,投产以来 2 次更换的分子筛使用时间都在 16 个月左右(原设计为 35 年) 。整改建议:在 D101 的出口气管线上增设一开一备两台离心式增压机。实际生产要求参数如下:入口管径为 DN150mm;出口管径为 DN100mm;流量为35005000;出口压力为 1.3MPa(进口压力为 0.82 MPa) 。即3m /h增压比为 1.59。深冷增压机安装示意图3、加热炉炉温达不到设定值:、加热炉炉温达不到设定值:深冷站目前因分子筛粉化严重,脱水效率下降,根据上级要求使分子筛塔再生气出口温度达到 21522

10、0,这就要求加热炉炉温能够达到 260280。但目前由于导热油本身的问题,加热炉炉温只能达到 250260,如果再提温的话,导热油循环泵就发生汽蚀现象,造成运行不平稳。建议大队专业及时联系公司相关人员来站取导热油样,并做化验分析,看是否需要更换导热油。4、膨胀机润滑油闪点过低问题。、膨胀机润滑油闪点过低问题。自 08 年 2 月份以来大队化验室对膨胀机润滑油进行了 9 次化验,其中 7 次不合格。具体化验结果如下:2008 年膨胀机润滑油化验结果统计表化验日期2293183274341542257513529化验结果(闪点/)1485815220210819010082152依据膨胀机润滑油闪

11、点达到 180为合格的标准,该润滑油的不合格率为 77.8%。现场分析润滑油系统,发现润滑油箱的出口管线与同轴压缩机的入口相连,即油箱中的闪蒸压力等于塔压力,在0.92Mpa 左右。润滑油箱在正常运行时温度为 45,在该温度、压力下由于闪蒸压力过高造成润滑油的闪蒸效果不理想,这是造成润滑油闪点过低的主要原因。整改建议:要想从根本上解决该问题,必须降低润滑油箱的闪蒸压力,故建议将润滑油箱的出口管线引至浅冷入口(压力为 0.030.05MPa) 。具体方案如下图所示:连 锁 控 制跨线调节阀气动调 节阀截止阀4截止阀3截止阀2截止阀1压 力 变 送 器润滑油箱停机连锁浅冷入口5、深冷装置部分水冷器脏堵问题。、深冷装置部分水冷器脏堵问题。深冷站于 2010 年 8 月 12 日停机清洗了丙烷机水冷器 HX-101,丙烷机油冷器 HX-401 及压缩机润滑油水冷器 E-2001/A、E-2001/B。2011 年 3 月 2 日启机运行后,由于水质原因各水冷器结垢速度比较快,到 7 月 30 日各台水冷器出口温度均超出设计值及正常运行值,目前已经影响到了制冷系统的平稳运行和装置制冷温度的控制。整改建议:建议将各水冷器更换成空冷器:

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