改性乳化沥青下封层试验段总结

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1、改性乳化沥青下封层试验段总结改性乳化沥青下封层试验段总结2004 年 3 月 27 日上午,常澄高速 CC21 标项目经理部的施工人员在对沥青下封层的原材 料和施工机械及检测仪器按施工要求充分准备完毕后,在桩号 K71+448K71+662.3 经检查与 验收合格的水稳碎石基层右幅进行改性乳化沥青下封层的试铺,以下为该段沥青路面下封层的 施工情况。一、施工具体情况:一、施工具体情况:1、沥青撒布量:4.5 吨沥青下封层沥青撒布量试验(沥青含量按 56%计)盒 号盒面积(m2)盒 重(g)盒乳化沥青(g)乳化沥青(g)乳化沥青用量(kg/m2)纯沥青用量(kg/m2)10.1936925.612

2、40.2314.61.630.9120.1936929.81282.4352.61.821.0230.1936922.71282.2359.51.861.0440.1936930.21286.3356.11.841.03总量沥青撒布量4.5*0.56*1000/(12.09*214)0.97 kg/m2,根据现场试验及总量控 制的方式,沥青撒布量均符合规范要求的 0.91.1 kg/m2。 2、集料用量:23.5 吨沥青下封层集料撒布量试验盒 号盒面积(m2)盒 重(g)盒集料(g)集料(g)集料用量(m3/1000m2)50.1936918.92659.41740.56.260.193692

3、5.72834.81908.96.8集料撒布量23.5/1.5/(12.09*214/1000)6.0 m3/1000m2,石料撒布以碾压时不粘轮 为度,根据现场试验及总量控制的方式,集料撒布量均符合省高指指导意见要求的 56m3/1000m2。 3、人工数量:25 人 4、洒布长度:214 米,桩号 K71+448K71+662.3二、现场施工方法二、现场施工方法1、施工前我们预先进行了水稳碎石的清扫工作。具体的方法如下:先用扫帚将水稳碎石基 层上的多余和松散的颗粒扫除,然后用水冲洗干净。施工前又对不干净的路段用钢丝板刷进行 清理,并重新用鼓风机吹除表面浮灰。各种机械运行良好,试验仪器设备齐

4、全。 2、用塑料薄膜将路缘石进行覆盖,并将防撞立柱用编织袋套好,防止路缘石及防撞立柱被污染。 3、用智能沥青洒布车喷洒乳化沥青,两侧加铝皮挡板,乳化沥青加热到 40以上时进行 喷洒,喷洒数量按沥青含量 0.91.1kg/m2控制,撒布顺序为由路肩向路缘石一侧,速度控制 在 58km/h 左右,每次撒布宽度为 6 米,分两幅施工。 4、用集料撒布机撒布集料,在乳化沥青撒布完毕未破乳前立即进行石料撒布,集料撒布 车行驶速度控制在 10km/h 左右,石料用量按 56m3/1000m2控制,每幅撒布宽度为 3m,分四 幅施工,撒布顺序根据沥青撒布方向,由外向内依次撒布。 4、在撒布完成后,待沥青破乳

5、即表面已经泛黑时,即可用 16T 轮胎压路机均匀碾压 3 遍, 碾压速度控制在 5km/h 左右,每次碾压重叠 1/3 轮宽,碾压要求两侧到边,确保有效压实宽度, 碾压顺序由路肩侧到中分带侧依次碾压。 5、在桥头搭板与水稳碎石搭接处用彩条布覆盖,防止乳化沥青喷洒到搭板上。三、施工中存在问题及解决措施三、施工中存在问题及解决措施1、关于清扫的问题:现场有几处清扫不干净和清扫不到位,如部分路缘石边部清理不到 位,靠路肩部位部分泥土未刷干净。要求清扫的程度达到水稳碎石层表面不允许有浮灰、浮浆, 各个角落清扫仔细,对于部分松散的水稳碎石应全部清除,以免影响封层施工质量和进度。冲 洗时应注意路肩、边坡的

6、防护,冲水时可采取土路肩边部挖小沟,用土工布将路肩边坡覆盖, 防止路肩边坡被损坏,并对冲出来的痕迹及时进行修复。清扫出的碎石不得扔在边坡上或中分 带里,统一放在路肩部位,然后统一收集废料。 2、现场一些小型机具准备不充分,如鼓风机出现了损坏,使得刷好的路面无法立即吹除 干净。须多准备备用鼓风机,随时进行更换。 3、洒布车驾驶员与操作员之间的配合现场出现了诸多问题:驾驶员与操作员均未熟看操 作技术和注意事项,又因是新设备新工艺,洒布车未能一直线行驶,在洒布车起步时出现漏洒 和少洒,在停步时又出现阀门未能及时关闭。我部请厂家技术员继续进行培训,并多做配合练 习。 4、乳化沥青须加热到 40以上时进

7、行喷洒,根据现场观测加热到 40以上需 30 分钟左 右,所以以后施工中乳化沥青车必须提前 30 分钟加热,以保证施工的正常进行。 5、沥青洒布量的控制:我们进行了现场取样,具体为洒布车左边、右边各取一份,洒布 量按电脑设置后能满足要求。 6、集料的撒布:集料撒布车要行驶成一条直线,撒布集料要撒布均匀,撒完集料后,用 竹扫帚将撒布不均匀的集料扫匀。因首次撒布不熟练,造成部分段落撒布不均匀,为此用拖拉 机拖料进行修补。我部请厂家技术员继续进行培训,并多做配合练习。集料必须确保干燥。 7、碾压:碾压时速保持在 5km/h 左右,碾压三遍,碾压时应碾压完整,不能有漏压的情 况出现,不能在刚做好的封层

8、上刹车和调头。碾压时间应控制在 20 分钟左右,以乳化沥青破 乳即表面发黑即开始碾压为宜。 8、梯队施工:施工中保持一部分人在前面专门负责清扫冲洗,出现收缩裂缝则用玻纤格 栅处理,沉降缝按要求进行施工。其余人员对路缘石进行薄膜覆盖,防撞立柱采用编织袋进行 覆盖,并将清扫冲洗过仍不干净的基层表面用钢丝板刷进行清理。 9、在以后施工中为防止对绿化成果的污染,将制作铁皮罩,将靠外侧的喷头进行包封。 通过现场观测,使用挡板后对电话平台等小型构造物及绿化等不会造成污染。 10、现场组织不太完善,现场人员、车辆过多,我部将根据试铺确定以后的人员分工,进 行合理安排,明确责任,定人定岗,对施工工艺进行挂牌施

9、工,优化施工路线,确保在以后的 施工中能够进行有效管理。 11、加强交通管制,在已施工完毕沥青封层上,杜绝汽车或工程车辆等滴、漏油,如若发生必须及时处理,设立交通警示牌和交通导向标志。四、现场检测四、现场检测我部于 3 月 28 日会同监理组对乳化沥青下封层进行了检测,通过自检及监理抽检,下封 层基本不渗水,符合省高指指导意见每分钟小于 5ml 的要求。外观均匀一致,经用刀片刮开下 封层观察,与水泥稳定碎石基层表面粘结牢固,不起皮,无油包和基层外露现象,无多余乳化 沥青。 4 月 2 日,我部会同监理组对乳化沥青下封层进行了刹车试验,即用 BZZ-60 标准汽车以 50Km/h 车速进行急刹车试验,封层表面无破裂现象。五、评价五、评价沥青下封层试铺段,外观均匀一致,用硬物刮开封层观察,乳化沥青封层与水稳碎石基层 牢固粘结,同时,对乳化沥青用量和集料用量进行了撒布量检查,并实行总量控制,结果满足 规范要求,此次试验段从总体来说是成功的!虽然在施工过程中出现了一些问题,但并未影响 到我们的总体施工和封层质量,各项质量指标均满足省高指指导意见要求,通过本次试铺仍需 要我们认真总结和及时改进,在以后的施工当中不再出现以上类似的问题,同时我们有信心有 决心把下封层做得更好!

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