预防氢钾冒正压的措施

上传人:wt****50 文档编号:38023011 上传时间:2018-04-25 格式:DOC 页数:7 大小:36KB
返回 下载 相关 举报
预防氢钾冒正压的措施_第1页
第1页 / 共7页
预防氢钾冒正压的措施_第2页
第2页 / 共7页
预防氢钾冒正压的措施_第3页
第3页 / 共7页
预防氢钾冒正压的措施_第4页
第4页 / 共7页
预防氢钾冒正压的措施_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《预防氢钾冒正压的措施》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预防氢钾冒正压的措施(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、预防氢钾冒正压的措施一、均匀投料1、存在问题:(1)民工上班迟到未准时投料,时常上班 10-30 分钟开始加料,下班又要提前 20-30 分钟。(2)中控在调节养份人为加大硫酸量和减少硫酸量。2、不均匀投料的危害:实践证明硫钾比 1:0.04(即一包 50kg的钾盐加 0.04m3 H2SO4)是比较合理的,钾盐投入过大时,易造成转化率低,钾盐堆积,方格槽流动性差,进而造成方格槽间断溢流,从而影响产品钾波动,严重时会造成方格槽 2-3 小时不溢流,方格槽液面不断抬高,从而造成方格槽气相空间高度减小,进而影响风管吸入而冒正压,硫酸过量冒正压不会影响,但会使滞留在方格槽投入的钾大量流出,会使本班交

2、班时混酸槽钾偏高,造成下班产品钾偏。由于本班方格槽内钾超量流出,又会造成下个班方格槽不溢流,进而造成下下个班产品钾偏低。3、解决办法(1)加强民工管理(2)调动岗位职工积极性,建一间好的岗位休息室,让职工能坐下来,职工每两小时至少点包校验钾盐加入量,上报中控,并填写校验表格,车间可根据表格实时检查考核。(3)中控提倡采用集中在复肥的混酸量内补加或减少磷,或集中补钾,这样在 2-3 小时就会调节好混酸槽的磷钾比,本班养份不会受太大影响。采用增减硫酸的调节,通常对比较滞后,要到下个班才能反映出来。二、提高方格槽内反应温度1、红钾在 125,白钾在 115,转化率较高,有助于提高方格槽内的物料流动性

3、,避免物料堆集、间断溢流。2、存在的问题(1)硫酸温度不能达到 110,一般在 90-102之间。因为氢钾板换耐压仅为 2.5mg/cm2,因此对应的饱和温度偏低,目前加热的硫酸温度 90-102之间,远低于钾盐和硫酸正常反应温度。(2)三个方格槽的蒸汽件热管调节不便。A、B、C 均有两根蒸汽伴热管,蒸汽混汽缸有一个蒸汽总阀,有四个蒸汽分阀(其中一个未用),三个蒸汽分阀不是对应控制 A、B、C 三个方格槽而是混乱的,即三个蒸汽分阀共同调节三个方格槽,结果往往是 A 槽温度达到 120,而 B 槽才一般 90,再想提高 B 槽温度,只有加大总阀开关,那么 A 槽必将冒正压。C 槽温度计已坏多年,

4、根本不知加多少蒸汽。3、解决方法(1)板换重新选型,最好是耐压在 4.5-5kg/cm2, (目前使用的板换已经出现轻微的渗漏,这样做的好处不仅能提高硫酸温度,同时我们还可以减少蒸汽的使用,减少风机的负荷),现有型号 BR01-10/钛板,氟胶垫价格是 38000 元。可耐压 6kg-7kg 的压力,硫酸温度能加热到 150,公司网址 http:/,联系人:张升平 13505337264。(2)重新布置三个方格槽的蒸汽伴热管,控制分阀,做到A、B、C 三个方格槽蒸汽伴热管由各自控制阀控制。(3)钾盐采用双螺旋两点给料,提高钾盐转换率。三、提升风机入口烟汽采集能力1、方格槽简介方格槽由 A、B、

5、C 三个槽组成,面积均为 33 平方米,净深度 2.8m,A、B 槽之间有档墙隔开,但档墙底部有连通口。B、C 槽之间也有档墙,档墙上部开有溢流口,C 槽外部开有溢流口与氢钾混酸槽连接。档墙高度 2.0m,也就是方格槽内液相高度为 2.0m,汽相高度仅为 0.8m(汽相空间是相通的)。2、存在的问题由于方格槽是方形的,存有死角,必将导致物料混合不均,转化率下降,氯化钾堆积,氯化钾坍塌,必将使槽内气体瞬间增加,而冒正压。而搅拌浆相对于方格槽的容积双较小,又必将造成物料混合不均,尤其是低负荷,反应温度不易提高,硫酸绝对过量少,钾盐漂浮在面上,造成物料间断流出,甚至出现 2-3 个小时不流出,特别是

6、使用白色粉末状钾盐尤为突出。物料不及时流出,必将造成方格槽气相空间高度降低,更易造成气体不易吸走排出,还易造成钾盐溜管堵(注钾盐溜管出口离液面高度大约 20cm,为了尽可能减少钾盐颗粒进入风道)氢钾冒槽有相当多是由于液相面抬高,气相高度减小所致,硫酸氢钾间断溢流还易造成养份波动。3、解决方法(1)方格槽改成圆形。(2)有每个方格槽上再加一根吸风管,新装的三根吸风管的汇总管上加装可拆装的滤网(目前存在钾盐吸进风管,堵塞石墨冷凝器和降膜吸收塔的现象)。低负荷(40 包-60 包/小时)必须分出 4-6包直接加入到氢钾混酸槽,这样并不会造成氯根超标。从而提高硫酸的过量值,提高物料的流动性。(3)原装

7、的三根吸风管的汇总管上也加上可拆装的滤网,两根汇总管分别进入两台石墨冷凝器。四、减少进入风机的风管风量加大石墨冷凝器的型号,一则风管入口可以加大,二则风温会进一步降低,进入风机的风量也将减小。目前使用的吸收系统基本上是保留方格槽未建成的老系统,由于方格槽大量使用蒸汽,已加大了后面风管的拥堵。五、提高风机出力,增加风量,提高风量1、存在状况:目前两台风机均装有变频器。在 50Hz 时负荷率达不到 40%,证明风管不是很畅,阻力偏大。2、解决办法:提高变频(变频设定好电流高限和功率高限,若不能满足更换,电机或轴承甚至风机)六、增大出口风路1、存在问题:(1)风机出口现有两级降膜吸收塔,级是单台降膜

8、吸收塔换热面积为 100m2,级是由两台 50m2的降膜吸收塔的并联。 (2)塔间连接管偏小。2、改进办法:(1)把两级降膜吸收改成一级降膜吸收。即:大的降膜,吸收塔和两台小的降膜吸收并联。 (2)加大塔间连接风管,或加装并联连接风管。七、拉平风管降低风阻八、硫酸泵流量控制技改1、存在问题:目前硫酸泵的流量是通过调节控制,压力不可控,极易造成板式换热器的损坏。2、改进办法:硫酸泵由变频控制。关于热烘炉控制的技改一、存在问题由于生产负荷时有波动,炉温和造粒机进气温度经常要到现场调节,但炉控人员又不懂造粒,不会调节。跟不上造粒人员的节奏,这样往往造成喷浆负荷和热量进给不匹配。严重影响生产负荷的提高

9、,且加大了班长的劳动强度。 (造粒负荷和炉温的控制调节,基本上由班长代劳)二、技改措施部分调节由中控控制1、现场加块,炉膛负压表,把信号引至中控。2、冷风门调节,由伺服电机调节,中控也可操作。3、炉排变频,调节引至中控。4、炉底风机变频调节引至中控。5、引风机变频调节中控已有。关于 0204 泵(磷酸泵)控制的技改一、存在问题由于生产当中需要的磷酸量较小,通常是 4-9m3/h,有时当0103 糟满,液位偏高,为了提高尾气的吸收,有时流量控制在 1-2m3/h。而流量的控制是通过调节阀控制,而泵的出力是大于40m3/h,为达到调节目的,通常关小泵的进出口阀门,这样经常造成泵的损坏和管线的震动,且调节阀还经常堵塞、损坏。且 0204流量不稳定。二、改进方法1、加装变频器,拆除两套装置的调节阀,保留调节阀前的球阀。2、0204 流量由变频控制,而进级的分液量由装在调节阀前面的球阀控制(该球阀通常是一班需调节 1-2 次)3、0204 分配到的流量累积,最好的仪表在 dcs 系统显示出来,这样有利于方便中控配酸。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号