循环流化床锅炉运行经济性分析

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1、1循环流化床锅炉运行经济性分析摘 要 华电淄博热电有限公司#3、4 锅炉系哈尔滨锅炉厂制造的 HG-465/13.7-L.PM 型循环流化床锅炉,分别于 2003 年 8 月和 2003 年 12 月相继投产运行,由于我公司的两台循环流化床锅炉投运早、容量大、经验少,自机组投运以来曾多次出现问题,影响了机组的安全经济运行。在这期间我们总结了大量的经验和教训,采取了诸多保证锅炉安全运行的措施,取得了较理想的效果,但在经济运行方面与煤粉炉相比还存在较大差距。本文试图从循环流化床锅炉的几个主要经济指标(燃烧效率、飞灰含碳量、煤耗、风机电耗)方面进行分析,并依据我公司现状,总结一些提高其经济性的运行调

2、整经验,以便在实际运行中加以实施,充分发挥循环流化床锅炉的优势。 关键词 循环流化床锅炉 经济性 燃烧效率 电耗 运行调整 0 前言 随着近几年电力工业的高速发展和环保力度的逐步加大,特别是洁净发电技术的推广应用,循环流化床技术(CFB)得到了较快的发展和普及。提高大型循环流化床锅炉运行的安全性、经济性、环保性和可靠性受到了越来越多的关注和重视。目前已投运的高参数循环流化床锅炉,经过不断的经验交流和总结,已基本能保证锅炉的安全运行,连续运行天数可达百日以上,但在运行经济性方面却不容乐观,如风机电耗高、飞灰大、煤耗高、非计划停炉次数多、点火耗油量大等,因此分析和研究循环流化床锅炉的运行调整和优化

3、运行方式,对提高循环流化床锅炉的运行可靠性和可利用率有着重要的现实指导意义。 华电淄博热电有限公司#3、4 锅炉是哈尔滨锅炉厂生产的 465t/h 循环流化床锅炉,锅炉各热力参数基本能达到设计值,并能满负荷稳定运行,在安全运行基础上,我2公司积极研讨循环流化床锅炉的运行调整和优化运行方式,并进行认真分析,总结经验教训,积极对设备加以改造,目前两台循环流化床锅炉的运行经济性有了显著的提高。本文试图从锅炉设备改造、运行调整等方面进行分析,总结提高循环流化床锅炉经济性的有效节能改造措施,为国内大型循环流化床锅炉的安全、经济运行提供经验参考和借鉴。 1 465t/h 循环流化床锅炉概况 循环流化床锅炉

4、主要由炉膛、高温绝热旋风分离器、双路回料阀和尾部对流烟道组成:燃烧室(炉膛)蒸发受热面采用膜式水冷壁和双面水冷壁,布风装置采用水冷布风板,大直径钟罩式风帽,燃烧室内布置屏式二级过热器和屏式高温再热器;两个直径 8.08 米的高温绝热旋风分离器布置在燃烧室与尾部对流烟道之间,其回料腿下布置一个 U 型自平衡双路回料阀;尾部对流烟道内布置三级过热器、一级过热器、低温再热器、省煤器、空气预热器。 一、二次风由各自的风机单独供风,采用分级配风:一次风经布风板给入;二次风于炉膛密相区以上、下二次风箱分 26 个喷口给入;给煤、石灰石系统的密封风均取自二次风,播煤风来自热一次风。 循环流化床锅炉启动采用床

5、上和床下启动燃烧器联合点火启动方式:床上油枪共四只,设计单支最大出力 1500kg/h;床下油枪共四只,设计单支最大出力975kg/h,启动燃烧器雾化方式均为蒸汽雾化,配用高能电子点火器,燃用#0 轻柴油。 锅炉主要参数(见表 1): 表 1 锅炉主要参数 序号参数单位数值备注 1 过热蒸汽流量 t/h465 32 过热蒸汽温度540 3 过热蒸汽压力 MPa13.7 4 给水温度244 5 再热蒸汽压力 MPa4.06 6 再热蒸汽温度540 7 再热蒸汽进口温度373.8 8 锅炉效率%90.5 设计值 9 一、二次热空气温度243 10 排烟温度138 11 设计煤种淄博贫煤 2 锅炉运

6、行状况 #3、4 循环流化床锅炉投运后,经过不断的经验交流和总结,已基本能保证锅炉的安全运行,连续运行天数可达百日以上,但运行经济性方面与传统的煤粉炉相比却不容乐观,其主要经济指标如风机电耗、飞灰、煤耗、非计划停炉次数、点火耗油量等均不如煤粉炉,提高循环流化锅炉的运行经济性迫在眉睫。我公司上下齐努力,从多方面入手,积极探索并总结提高循环流化床锅炉运行经济性的经验,并取得了显著成效,2005 年第三季度的经济指标已明显好于试运初期,其对比效果见表 2。 表 2 锅炉运行主要指标对比 号指标名称单位 2004 年我分司#1 炉(410t/h 煤粉炉)2005 年第三季度 #3 炉#4 炉#3 炉#

7、4 炉 1 锅炉效率%9091.7591.193.293.0 2 过热蒸汽温度537.06537.12538.5538.6538.9 43 过热蒸汽压力 MPa13.2812.739.713.611(滑压) 4 再热蒸汽温度537.1537.08 无 538.8538.5 5 排烟温度149.04145.55160.4145140 6 飞灰可燃物%12.93(有时能达 15)13.416.779.619.53 7 供电煤耗 kg/kWh389387375381380 8 风机电耗 kKh/t14.1213.974.9412.0711.94 3 提高循环流化床锅炉运行经济性的措施 3.1 运行管

8、理措施 在成功保证循环流化床锅炉的安全运行后,其运行经济性不高的缺点比较明显,为提高其运行经济性,公司成立了专门的运行管理小组,首先在运行管理上加大力度,采取的措施主要有以下几点: 3.1.1 2004 年初,针对#3、4 机组刚投产,机组非计划停炉次数较多。从操作技术不成熟、对循环流化床机组燃烧特性不了解等方面,组织技术管理和运行人员,到其他兄弟单位学习、搜资,研讨优化运行调整方案并在实际运行中加以验证和实施。 3.1.2 成立运行攻关小组并积极组织专业技术人员,利用学习天、公休天和工作现场,对#3、4 机组人员进行技术再讲课、再培训,将公司和其他兄弟单位运行中遇到的异常,根据现象进行分析原

9、因并制定防范措施,及时将措施编印给运行人员并在运行中严格执行。 3.1.3 将循环流化床锅炉理论和经验交流会的部分成果吸收、消化,转化为与我们机组相适应的技术措施,讲解给运行人员,使所有运行人员深入了解和掌握循环流化床锅炉的原理和调整原则。 3.1.4 每季度在公司仿真机上组织一次反事故演习,不断锻炼运行人员处理事故和应变的能力。 5通过以上措施,使运行人员理论知识更加丰富、运行调整能力大大提高、事故处理应变能力得到加强,相应机组运行水平得到提高。 3.2 运行技术措施 在确保循环流化床锅炉能够安全稳定运行前提下,我公司对机组主要经济指标(如厂用电率、供电煤耗、锅炉效率等)加强了管理,通过搜集

10、资料、多次研讨优化运行调整的方案,制定多项运行调整措施,并在实际运行中加以验证后再次改进,总结一系列针对循环流化床锅炉燃烧调整的经验,提出了四项有效的燃烧措施,使循环流化床锅炉的燃烧经济性得到大幅提高,详述如下: 3.2.1 低床压燃烧措施 床压的大小是反映炉内床料量多少的参数,也是炉床料量多少的唯一判断依据,其数值又受到负荷、风量、床料粒度、煤质、煤种等多因素的影响,因而床压是循环流化床锅炉燃烧技术中最重要而又复杂的参数之一。 在锅炉运行中,床压的测量值会随着锅炉的负荷、炉内灰的粒径、煤的质量、煤的破碎粒度以及风量的调整而变化。因此炉内的床压控制值不是一成不变的,合适的床压控制值应根据大量的

11、运行经验来决定,在不同的锅炉负荷下,依据床压测量值和水冷风室压力判断炉内床料量的多少,并参考密相区三层床压值对床料粒度组成作出正确判断。控制床压在合理范围内运行,即能保证锅炉安全运行,又能维持合理且稳定的床温,还能维持较高的炉内燃烧效率。床压过低与过高的不利影响有以下几点: 床压过低: l 炉内床料量少,床料在炉内的翻滚混合效果减弱,易产生局部流化质量下降,影响安全运行。 l 炉膛内没有足够的床料参与内循环,对流换热减弱,容易使锅炉带不上额定负荷。6l 密相区燃烧份额减少,稀相区燃烧份额增大,炉内高温受热面(二级过热器、高温再热器)的对流传热增强,易造成受热管壁面超温。 床压过高: l 炉内床

12、料量多,为保证流化的良好性,必须增大一次风量,较大的风机压头与较大的一次风量使一次风机电耗过大。 l 炉内床料粒子浓度大,二次风机压头增加,二次风机电耗大。 l 炉内床料粒子浓度大,二次风的穿透能力弱,稀相区煤粒与氧的混合效果差,燃烧效率低。 l 大量的一次风量携带灰粒能力大大加强,颗粒大、风速高,使炉内受热面磨损严重。 因此,床压是一多变而复杂的控制参数,运行中要做到对床料“质”、 “量”全面控制,必须符合循环流化床锅炉燃烧特性及总结众多的运行经验来综合控制理想的运行值。我公司在运行初期,为保证锅炉满负荷稳定运行而采用较高的床压运行控制值,结果造成使用较高的流化风量,炉内耐火材料和水冷壁管交

13、界处管壁的磨损情况十分严重,被迫停炉次数较多,后经过多次逐渐降低床压运行控制值,并总结分析每次改变床压值后的运行情况,最终探索出一较合理的运行控制值(67kPa),比原控制值(911kPa)有了较大幅度的降低,高负荷时控制偏低值,低负荷时控制偏高值,在该范围内床压过低、过高的不利影响均得到有效控制。 另外,炉内的床料是大量具有一定粒经分布的颗粒组成,其稳定性决定了锅炉燃烧的稳定性,因此,在运行中锅炉排渣应采取连续或半连续排渣的运行方式,即勤排少排原则,这样可保持床内料层稳定,防止有效循环颗粒的流失,以保证锅炉的燃烧稳定性,同时锅炉的燃烧经济性也得到大幅提高(见表 4)。 73.2.2 低氧量燃

14、烧措施 在循环流化床锅炉运行初期,对其燃烧控制经验不足,对氧量的控制大多沿袭传统煤粉炉的燃烧经验及运行设计说明书,采用了较大的过量空气系数,氧量 O2控制值在 46%,引起一系列不利影响,如:磨损大、床温低、飞灰大、风机电耗大等。经过认真分析及总结经验,打破固定思维,考虑到循环流化床锅炉炉膛的密封性好,漏风系数极小,氧量随烟气流向逐渐降低,与传统煤粉炉的氧量随烟气流向因漏风的增加而变大正好相反,因此降低氧量运行是可行且有利的,在经过多次运行分析对比,更加证实其正确性。在采用低氧量燃烧技术后,风量的减少使风机电耗降低;床温的提高使锅炉燃烧效率升高、飞灰含碳量降低;风速的降低使磨损减弱。因此低氧量

15、燃烧技术的采用大大提高了锅炉的燃烧经济性(见表 4)。 3.2.3 高炉膛压力燃烧措施 为充分发挥循环流化床锅炉的优势,经充分论证考虑后,炉膛压力的控制先由试运初期的 050Pa 改进为微正压运行,提高了其运行经济性。在经过长时间运行后,发现炉膛压力的控制可以更进一层,即将炉膛压力微正压运行改为+100+200Pa运行,或将其控制零点改为接近三级过热器的入口烟道处烟气压力,可以最大限度的发挥循环流化床锅炉的优势,又可充分避免其炉膛与尾部烟道的内、外漏风。 提高炉膛压力运行的试验对比见下表 3: 表 3 燃烧调整试验参数对照表 序号项目单位调整前调整后备注 1 炉膛压力 Pa-30+150 上升

16、 2 三过入口烟气压力 Pa-590-420 上升 3 给煤量 T/h56.256.3 未调整 84 蒸发量 T/h460463 先下降后上升 5 低温再热器壁温457.9/455.7456.4/453.6 下降 6 一次风量 Nm3/h192265192156 未调整 7 总风量 Nm3/h431536430426 未调整 8 含氧量%4.1/5.0 4.1/3.93.4/4.5 3.5/3.4 下降 9 引风机电流 A95/8291/80 下降 10 引风机转速 rpm312/445294/425 下降 11 床压 Pa6.36.6 上升 12 炉膛出口温度906909 上升 13 分离器出口温度921922 上升 14 一次风机电流 A115/18115/118 未变 15 二次风机电流 A75/6774/66 下降 16 水冷风室压力 Pa10.310.5 上升 17 排烟温度145.5145.4 微降 18 三过入口烟温783784 微升 19 省煤器入口烟温412412 未变 20 上床温901911 上升 21 中床温9

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