加氢裂化装置节能对策探讨

上传人:l****6 文档编号:37596846 上传时间:2018-04-19 格式:DOC 页数:5 大小:31.50KB
返回 下载 相关 举报
加氢裂化装置节能对策探讨_第1页
第1页 / 共5页
加氢裂化装置节能对策探讨_第2页
第2页 / 共5页
加氢裂化装置节能对策探讨_第3页
第3页 / 共5页
加氢裂化装置节能对策探讨_第4页
第4页 / 共5页
加氢裂化装置节能对策探讨_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《加氢裂化装置节能对策探讨》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加氢裂化装置节能对策探讨(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1加氢裂化装置节能对策探讨摘 要:加氢裂化原料逐渐重质化、劣质化,带来 3 种不利因素:一是腐蚀增加,尤其是氢气阀门内漏造成氢气浪费;二是易于结垢,对原料油高压换热器运行带来潜在的不利因素;三是燃料用量上升。因此重视和积极实施节能对策,对加氢裂化装置的长周期运转起着决定性的作用。文章对加氢裂化装置历年来采取的节能新技术、新装备和新举措进行了回顾总结。 关键词:烟道气余热回收,杜绝氢气泄漏,新型燃烧器,阻垢剂,循环水回收中国石化上海石油化工股份有限公司加氢裂化装置系成套引进装置,由德国鲁奇公司进行工程设计,使用美国联合油公司的专利,采用一段串联循环流程。原设计是以生产重石脑油为目的产品,大于 1

2、77 馏分全部再循环转化,处理能力为900kta 减压柴油,于 1985 年 1 月投产。为了充分发挥加氢裂化装置的生产潜力和产品调整的灵活性,提高企业对国内外市场的适应能力,1998 年对加氢裂化装置进行了改扩建,改造后的处理能力由 900kta 扩大至 1500kta,生产方案由全循环改为一次通过。加氢裂化的原料为氢气和减压柴油,产品为干气、液化气、轻石脑油、重石脑油、航煤、柴油及尾油,同时可根据原料及产品供求变化情况,调整装置的生产流程和操作条件,以达到优化生产,提高效益的目的。随着我国加入 WTO,加工进口原油是沿海石化企业提高经济效益的有效途径,随着原油价格逐步与国际市场接轨,装置从

3、以前只加工国内大庆油、黄岛油等逐2步转向加工外油,特别是由于沙轻油硫含量较高,使加氢裂化原料 VGO(减压柴油)中的硫含量大幅增加。从 2000 年 5 月起,装置开始逐步掺炼高硫原料,表 1 为历年来原料油 VGO中的硫含量情况。从 2002 年 9 月起,随着上海石化炼油化工部(以下简称炼化部)新建装置的投用,为了平衡炼化部新建装置所产的焦化蜡油,提高经济效益,炼化部要求加氢裂化装置在 VGO 中掺炼焦化蜡油。掺炼焦化蜡油后,一是原料的密度、残炭增加,性质变重;二是原料中的硫、氮含量上升,反应温度提高。因此节能工作面临着新的挑战。1 装置能耗状况加氢裂化装置的能耗情况如表 2 所示。从表

4、2 可以看出,由于近年来加氢裂化实施了一系列的节能措施,使综合能耗比较稳定,但是要使节能工作有大的突破,还需要化一番大力气。2 存在的主要问题加氢裂化原料逐渐重质化、劣质化,至少带来 3 种不利因素:一是腐蚀增加,尤其是氢气阀门内漏造成氢气浪费;二是原料油高压换热器壳程易于结垢,对原料油高压换热器运行带来潜在的不利因素;三是燃料气用量上升。因此重视和实施节能工作,对加氢裂化装置的长周期运转和提高装置运行水平起着决定性的作用。存在的问题主要有:3其加热炉燃烧空气并未采取任何预热措施,直接进加热炉进行燃烧。燃烧后的烟道气经烟囱排向大气。紧急泄压阀内漏,造成氢气泄漏。原料油高压换热器内部结垢导致换热

5、效果下降,使循环氢加热炉燃料气量上升。3 节能对策的实施(1)增设加热炉烟道气余热回收系统加氢裂化装置两台循环氢加热炉的设计是 20 世纪 60、70 年代水平,主要问题是:加热炉燃烧空气并未采取任何预热措施,直接进加热炉进行燃烧,燃烧后的烟道气经烟囱排向大气。存在着排烟温度高、炉效低的重大缺陷。2002 年经过调研后,炼化部采用了上海 711 所的热管技术进行改造。热管是一种高效的传热元件,它利用管内液体的蒸发和冷凝来传递热量,不需要外加动力,液体能自行循环。2003 年 10 月开始投用,投用后,空气预热温度达到 143,炉子热效率提高 6%以上,热管系统投用至今,运转状况良好(见表 3、

6、表 4)。从以上表格中的数据可以看出,热管投用以后,各炉的热效率均明显上升。在相同负荷时,所消耗的燃料气量也明显降低了,产生的经济效益可按下式计算:4(原燃料气用量现燃料气用量)空气密度燃料气相对密度燃料气单价全年工作小时:(1423.71147)1.250.822000800010-7=453.7 万元年 (2)更换新型阀门0.7MPamin、2.1MPamin 紧急泄压阀的运转条件由于压差大,气动控制精度差,加上自 1985 年投用以来,经氢气和硫化氢介质的长期冲蚀,两只泄压阀内部阀座接触面出现内漏,存在着 1000Nm3h 左右的泄漏量。但是在正常运转状况时无法进行解决,长期下来也造成了

7、不少的浪费。在 2003 年 9 月的大检修中,更换日本 KOSO 公司生产的 6 级降压控制阀,同时增加了两个仪表风罐,在仪表风系统故障维护时,可以维持 0.7MPamin、2.1MParain 泄压阀 20min 不打开。开车后,我们对 0.7MPamin、2.1MPamin 泄压阀的泄漏量进行了现场检测,更新后的 0.7MPamin、2.1MPamin 泄压阀已无泄漏。氢气以 1 万元t 计,浓度为 95%,每小时泄漏氢气 1000Nm3,全年按 8000h 计,经济效益计算如下:100095%8000=7600000(Nm3)因为氢气每 8000Nm3h 相当于 1t 重量,所以 76

8、000008000=950(t)通过计算,全年减少氢气损失 950t,则:95010000=950(万元),全年创经济效益 950 万元。(3)采用新型的 LGHQ 强化传热型燃烧器减压塔底重沸炉是 20 世纪 90 年代加氢裂化改造时由洛阳石油化工工程公司设计,上海工业设备安装公司安装。炉管内介质为减压塔底油,自 1990 年投入运行,在近几年运行中我们发现热量损失,热效率降低,为此在检修中更换了新型5的 LGHQ 强化传热型燃烧器。LGHQ 强化传热型燃烧器是一种既强化燃烧又强化传热,节约动力又节约燃料的强化节能型燃烧器,能有效的降低炉管热强度的不均匀性,提高炉管表面热强度和热效率,强化传

9、热,提高炉管平均热强度,可提高热负荷 15%-50%或提高热效率 2%5%,通过调节燃气喷枪的燃气量调节环的大小来对燃烧工况进行微调。它改变了传统燃烧器环形燃火的形式变中心燃火,火焰收敛,刚劲有力。从 LGHQ 强化传热型燃烧器运行情况来看,减压塔底重沸炉的燃烧工况达到设计要求,节能效果较为明显,燃料气用量减少较多。减压塔底重沸炉燃料气流量从大修前 470Nm3h,降至现在的 360Nm3h。在达到同样热量的情况下,节约 110Nm3h 左右燃料。产生的经济效益可按下式计算:节约的燃料气用量空气密度燃料气相对密度燃料气单价全年工作小时=1101.250.822000800010-7=180.4

10、(万元年)(4)采用阻垢剂减缓高压换热器的结垢速率加氢裂化装置在运转末期的时候,由于原料中胶质沥青质的作用,使高压换热器内部结垢严重,降低了换热效果,导致循环氢加热炉燃料气量上升。因此,加氢裂化装置于 2002 年 1 月下旬在原料油中开始加注 TFH-3 加氢阻垢剂,以减缓高压换热器的结垢速率。6从 2003 年大修中对原料油高压换热器打开观察,结垢很少,说明 THF-3 阻垢剂使用情况较为理想。(5)消除循环氢压缩机放空阀门内漏而造成的氢气泄漏对循环氢管线和阀门采取用手摸、用耳听等方法经常进行检查,在 2004 年发现循环氢压缩机的放空阀门存在内漏现象,据估算每小时泄漏氢气 400Nm3。

11、将放空阀门前的截止阀关闭,并在截止阀上加装气动操作装置后,管线发热现象消失,说明泄漏被消除。氢气以 1 万元t 计,浓度为 95%,每小时泄漏氢气 400Nm3,全年按 8000h 计,经济效益计算如下:40095%8000=3040000(Nm3)因为氢气每 8000Nm3h 相当于 1t 重量,所以:3040008000=380(t)通过计算,全年共减少氢气损失 380t,则:38010000=380(万元),全年可创经济效益 380 万元。(6)将脱气罐闪蒸出的气相脱硫处理后加以回收利用加氢裂化装置高压分离器、低压分离器、脱戊烷塔顶回流罐、脱丁烷塔顶回流罐、C3C4 分离塔顶回流罐内的酸

12、性水进入酸性水脱气罐进行降压脱气后送至酸性水汽提系统进行处理,而闪蒸出的气相直接排放至主火炬系统。由于该股气7相夹带有较多的 H2S(49.41%)和 SO2(5.71%),直接进入主火炬系统会造成火炬气回收装置不能正常运行,对环境造成污染,烃类直接进入主火炬烧掉,也是对能源的浪费。因此对加氢裂化气相排放情况进行排摸以后,提出将脱气罐闪蒸出的气相增接管线送至气相吸收塔进行脱硫处理,然后再送至燃料气系统加以回收利用。这样酸性水脱气罐闪蒸出来的气相进行脱硫并利用,不仅保护了环境,而且使火炬气回收装置能够正常运行,经 2006 年 3 月 18 日增接管线后于 2006 年 3 月27 日一次投用成

13、功。脱气罐闪蒸出约 80Nm3h 含 37.29%的烃类的气相,该股气相经脱硫后送至燃料气系统。每小时可多生产 0.064t 燃料气,全年可多生产 512t 燃料气,燃料气按 2000 元t 计算,经济效益为 5122000=102.4 万元,扣除全年消耗 8.5t 脱硫剂(19610 元t),全年增加经济效益:102.4-(1.9618.5)=85.73(万元)。(7)增接管线将酸性水汽提以后的净化水作为液力透平的喷淋冷却水,以代替原来使用的循环水高压加氢裂化装置高压分离器的操作压力为 14.1MPa,低压分离器的操作压力为 1.86MPa,两者之间存在着很大的压力差。为此,在高压分离器和低

14、压分离器之间设置了液力透平来驱动原料泵。液力透平投用能够节约原料油泵 35%的电能。因此,确保液力透平的正常运转是降低能耗的一条有效途径。从 2004 年初开始,由于液力透平在运转过程中密封油冷却器故障,造成换热效果下降,致使液力透平外密封经常发生泄漏,影响了液力透平正常运转和装置的安全生产。在液力透平密封油冷却器故障不能修复的情况下,2006 年 9 月采取了增接管线用水对液力透平外密封进行冷却,利用酸性水汽提装置处理后所生产8的多余的净化水作为液力透平密封部分的喷淋冷却水,同样达到了对液力透平GAT-101 外密封的冷却效果。节约循环水资源,循环水按 5 元t 计算,共产生经济效益 20

15、万元。(8)针对烟道气回收系统的热管传热效果下降的现状,开展调研活动,寻找解决的途径自从 2003 年 10 月烟道气回收系统投用以来,由于热管表面结垢,使排烟温度从 165逐渐上升至目前的 215,因此,急需寻找一个解决的办法。在赴中国石化扬子石化股份有限公司芳烃厂加氢裂化装置调研后,了解到该公司是在余热回收系统的热管外部增接氮气管线,每天对热管内部管束表面进行吹扫,效果较好。该公司的做法给了我们启示,因此下一阶段准备在采取增设吹灰器等措施方面开展工作,提高热管的传热效果,降低燃料气的消耗。4 结束语对老装置存在的一些高能耗设备和现象,实行工艺优化、用能优化和节能生产,这些方面还远没有达到极限,还有很多工作可做。关键是要关注细节,认真地开展节能降耗的现场排摸工作,注重同类装置节能信息的收集和交流,常抓不懈,齐心协力,把各项节能措施落实到位,发挥到最佳状态,以达到节约资源、节约能源和提高装置运行水平的目的。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号