高阻隔离取样与擦弧焊电路实验报告

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1、高阻隔离取样与擦弧焊电路实验报告一、实验目地:测试高阻隔离取样电路与擦弧电路能否正常使用,分析擦弧焊控制 电路的控制原理是否成立。 二、实验仪器:泰克(1002B)示波器一台、400A 霍尔电流测试仪一台、万用表一块 三、实验内容: 1 高阻隔离取样电路与短路/焊接判别电路 (见图 1): 通过高阻 R1、R2 隔离,从焊机输出正负取弧压,衰减 100 倍并滤除 100K 开关波型,送到 U1A 与外围电路组成的十倍差分放大器的输入端,U1A 的 1 脚输出 1/10 倍的电弧电压(见图 2)。 U1B 与外围电路组成了带回差的电压比较器,U1A 的输出电压与 U1B 的基准电压 0.7V-0

2、.8 比较, 在 U1B 的 7 脚产生一个在弧压低于 7V 时为高电平、弧压超过 8V 时为低电平的控制信号(见图 3)。图 1:高阻隔离取样电路与短路/焊接判别电路:图 2:焊机输出弧压分别为 5V、20V、30V、空载时,U1A(1)脚的输出波型:图 3:短路/焊接判别电路的翻转波型(CH1 为 U1A(1)脚电压、CH2 为 U1B(1)脚电压):2 空载/焊接判断电路与起弧瞬间大电流控制电路(见图 4): U2B 与外围电路组成了空载与焊接判断电路,U2B 的(6)脚为 4V 其准信号,与(5)脚输 入的 1/10 倍的弧压信号进行比较,在(7)脚输出了一个弧压低 40V 为低电平(

3、判为焊接) 、高于 40V 为高电平(判为空载)的信号(见图 5)。 由于在电流给定电压加到了控制模块 PK-02 内的电流误差放大器 CA3140 的反相输入端,而 CA3140 的反相输入端与输出端有积分电容,在空载时,积分电容会用充电现象,所以在起弧瞬间 焊机输出电流会大于给定电流,在擦弧焊时,会产生粘钨针的现象。解决些问题的方法如下:在 焊机在空载时,U2B(7)脚输出高电位,通过 R13、R14 分压,与 Q1 饱和导通,Q1 集电板通过 D2 拉低给定,就可以避免了积分电容的充电现象。在焊接时,U2B(7)脚输出低电平,Q1 结止, 对给定无影响。(见图 6)图 4:空载/焊接判断

4、电路图 5:空载/焊接判别电路的翻转波型(CH1 为 U1A(1)脚电压、CH2 为 U2B(7)脚电压)图 6:有起弧瞬间大电流控制电路与无起弧瞬间大电流控制电路的波型3 短路 12A 控制电路(见图 7): 当钨针短路工件时,焊机输出电压降低,U1B(7)脚输出高电平,通过 D1、R18 与 R19 分压 加到 Q2 基极,Q2 饱和导通,Q2 集电极通过与 R20、R21 分压,给 Q3 基极加了一个约 0.2V 的电压,Q3 工作方式为共集电极放大电路,发射极对地阻抗很低;同时,D1 的高电平加到了 Q4 的基极,Q4 也是共集电极放大电路,Q4 发射极为高电位,通过 R22、D5 与

5、 Q3 发射极连 接,从而在 Q3 发射极产和了一个阻抗较小的固定电压,此电压送到了 PK-06 的脚(高阻态电 流给定信号的输入端) ,从而使焊机输出电流受控于 Q3 发射极电压,为 12A。当钨针与工件分 断时,焊机输出电压升高,U1B(7)脚输出低电平,使 Q3、Q4 呈阻断状态,对电流给定元 影响。 图 7:4 防小电流短路导常丢波电路(见图 8) 焊机短路时如果电流过小(小于 40A) ,就会产生丢波现象,如丢波正负不均,会造成耦合电容充 电导致过流保护,不均匀丢波还会引起系统振荡。U3(4)脚接空载/焊接判断电路的输出端,当 输出短路时,控制信号为高电平时,U3 开始振荡, (3)

6、脚输出频率为 9.3KHz,占空比为 67%的方 波(见图 9) ,接到 PK-02 模块的反相放大管基极,使 SG3525 驱动脉冲处于间隙输出状态(见图 10) 。当输出处于燃弧状态,控制信号为低电平,U3 停振, (3)脚为低电平,对 SG3525 驱动脉冲 元影响波型 图 8:防小电流短路导常丢波电路图 9:U3(3)脚停振与振荡波型图 10:SG3525(9)脚波型:5 宽脉宽限制电路(见图 7): 在 SG3525 被方波控制后,为了避免上次关断与此次开通方向相同并且脉宽过宽导致主变饱和, 用 Q2 进行了宽脉宽的限制,当输出短路时,Q2 基极的控制信号为高电平,通过 D3、D4

7、拉低 3525(9)脚,使输出脉宽不能太大,从而避免因间歇振荡脉冲两次的宽脉冲信号加在逆变电路的 同一桥臂,使变压器同相充电而饱和。 6 加间歇振荡器后的中点波型与电流波型: 改手焊 160 机器,去掉弧压反馈的推力,去掉最窄脉宽限制,去掉固定推力,将机器最小短 路电流调至 5A。将控制电路装入 160 机器,调节 R20 为 100R 时,输出最小短路电流为 12A。此 时中点波形为均匀间歇输出(见图 11) 。从电流波形可看也,本机电抗器能满足加间歇振荡器后波动电流小于 20%(见图 12)图 11:接间歇振荡器的中点波形与不接间歇振荡的中点波形图 12:接间歇振荡器时输出短路电流 12A

8、 波形与不接间歇振荡器时输出短路 12A 波形7 实际焊接:空载时,空载电压为 68V,用枪短路工件,短路电流为 12A,提起枪时,电流低于 60A 时,起弧较难, ,输出电流 60A 以上时可比较顺利起弧。四、实验进程:1 高阻隔离取样电路通过。 2 检测弧压高于 8V 时翻转的电路通过。 3 弧压低于 8V 时 NE555(4)脚输入高电平,使 NE555(3)脚可正常输出幅值 10 5V,频率 9.3KHz,占空比 67%的驱动波。 4 弧压低于 8V 时拉低给定的电路通过(Q2、Q3 导通)。 5 所有控制电路接入手焊 160 机器,去掉弧压反馈的推力,去掉最窄脉宽限制,调整失调电位器

9、,短路给定,输出最小电流为 26A,不能达到最小 12A。 解决方法:短路失调电位器下端电阻,调节失调电位器,使输出最小短路电流为 12A。 6 去掉 NE555 的驱动波,输出最小短路电流为 23A,表明机器没有处在恒流状态,不能恒定在 12A。 解决方法:去掉固定给定电阻,去掉热引弧,输出短路电流为 20A,增加死区,输出短路电流为 16A,接入 NE555 的驱动波,输出最小短路电流为 9A,不能恒流。检测发现机器有固定推力,去 掉固定推力后,机器不发波,加大给定,机器可以发波,表明失调调偏了,还原失调电位器下端 短路了的电阻,调节失调电位器,使输出最小短路电流为 12A,接上 NE55

10、5 的驱动波,最小短路 电流为 11A,调节为 12A。 7 空载和短路状态下测各点波形正常,加氩气试焊,短路时电流为 12A,提起枪时,不容易起弧, 旋转给定电位器,当输出为 60A 时,焊枪短路后很容易起弧,但是短路后钨针粘住工件,有时 很难提起枪。 解决方法:检测短路的瞬间产生了大电流。重新加一个在弧压为 40V 以上时拉低给定,使输出短 路最小为 5A 的电路。加上电路后测试,此电路在弧压低于 40V 时不起作用,弧压高于 40V 时, 拉低给定,使输出短路时最小电流为 5A,测输出电流波形,短路时未出现大电流,短路后提枪较 容易。 五、实验结论:此电路可用于擦弧焊机器,可控制初始短路电流为 5A,避免粘丝,短路时驱 动脉冲处于间隙振荡状态,使输出短路电流为 12A 且不丢波,系统不振荡,提枪进入焊接状 态时,加入一大电流 60A-100A,较容易起弧,起弧后可进入正常焊接状态。

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