盘点家底盘活库存

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1、一线写真责任编辑:杨振宇 电话:010-64523261 2016.11.9?星期三勘探 开发大港油田 二元驱试验效果显著本报讯(记者刘英 通讯员王学立)11月1日, 记者获悉, 大港油田官109-1区块聚/表二元驱试验 区进入前置水驱阶段后,日产油由42吨上升至58吨。 “大港油田官109-1区块二元驱先导试验”是股 份公司2014年重大开发试验项目之一。这个区块是孔 南地区高温高盐、中高渗稠油油藏的典型代表,综合含 水率达到89.94%,可采储量采出程度81.12%。 在试验 区投注之前,重点进行井网完善后的前置水驱。 据悉,为满足聚/表二元驱层系及注采井网方案设 计要求,技术人员结合现场

2、实际生产,共制定32井次 油水井措施,同时配套制定油水井测压等工作量24井 次。截至目前,已完成措施工作量29井次,监测工作量 完成15井次。 两年间,大港油田完成了配注站标准化建设,7口 注入井日配注量580立方米,试验区注采比、动液面以 及地层能量均呈上升趋势,16口受益油井中双向、多 向受益率达到87.5%,注水见效率至93.75%。冀东陆上采油四区 “ 一井一法”培育多口长寿井本报讯(记者杨军 通讯员邢荣霞)今年年初以 来,冀东油田陆上采油四区严格落实“一井一法”油井 管理制度, 不断提高油井免修期和采油时率。 截至目 前,采油四区免修期超过950天的长寿井达7口,平均 单井累计产油3

3、.4万吨。 采油四区加强躺井管控,实施“三个强化”管理措 施,即强化日常分析管理、强化清防蜡管理、强化倒井 分析和抢扶管理,躺井率控制在2.7%。 采油四区建立 油井日跟踪、 周分析、 月总结管理机制和单井健康档 案,根据油井参数变化情况,制定个性化管理方案,通 过调整举升方式,制定合理的清防蜡制度,优化生产参 数等措施,精心培育出高45-1断块的多口长寿井,使 断块检泵周期由原来的454天延长至823天。 针对高45-1断块油井存在严重出砂、结蜡等现象, 技术人员根据断块的特点和油藏特性,及时调整工作制 度,保持合理的沉没度及采油速度,使高45-1断块的高 45-14井免修期达1572天,目

4、前日均产油7.6吨。东方物探 英东东三维地震项目鸣金本报讯(通讯员段国东)11月2日,由东方物探 2139队承担的英东东三维地震勘探项目完成7.24万 炮的采集任务,历时44天,平均日效1645炮,最高日 效3369炮,比原计划提前一天鸣金。 项目工区地形极为复杂, 西北部是高大密集的风 蚀残丘, 东北部是条状带风蚀残丘, 东南部是砾石山 地,中南部是鸡爪山,冲沟密布、分布杂乱,被勘探界专 家称为“高效采集的极限挑战区”。 为确保高质量、高效率完成采集任务,项目组对工 区进行了多次精细踏勘,制作了高度仿真的全景沙盘, 利用桌面推演,反复修改、多次论证,制订了精确到天、 落实到人的施工计划。正式

5、生产过程中,物探处生产管 理科完善建立了“红黄牌晴雨表”,比照项目运作计划 表,每天公布生产进度,实时监督指导。在机关科室、一 线地震队上下联动、共同努力下,实现了桌面推演计划 与实际采集日效的高度吻合,推动项目平稳高效生产。本报讯(特约记者肖滋奇)11 月7日,在大庆油田采油二厂作业六 区南3-3-水449井现场, 技术人员 正在跟踪这口低注井的措施增注效 果。 精细油田开发必须走好“水路”。 2013年以来,大庆油田采油二厂全力 做好水文章,采取多部门协作、一体 化攻关、多途径治理的方式,大力开 展低注井治理工程。 通过实施个性化 治理对策、加大洗井力度、强化水质 管理,截至目前,采油二厂

6、累计治理 低注井389口, 全厂低注井数由426 口降到289口,增注379.4万立方米。 注水井因为油层发育差、 油层污 染等原因,注不进去水,从而不能完成 驱替原油的任务,变成了低注井。 在大庆油田采油二厂,完不成配注、日注量 低、注水强度低、对井区影响大的低注 井每年都有300口至400口, 占注水 井总井数的10%以上。 这些井的日注 水量达不到方案配注要求的一半,与 其连通的采油井年产量递减幅度为 15,给水驱稳产带来了影响。 为改善井区开发效果, 让这些低 注井注好水、注够水,这个厂采取示范 先行、固化模式、逐步推广的做法,开 辟南七区低注井治理示范区, 建立目 标管理体系, 根据

7、低注成因确定增注 工艺,实施个性化治理对策,为低注井 “开胃”。 技术人员针对油层发育差的 低注井,采取优化压裂治理,实施工艺 组合、参数优化及油水井同步治理,提 高低注井薄差层压裂有效率; 针对油层污染的低注井,实施酸化解堵治理, 对油层厚度大、连通好、酸化效果差的 低注井, 加大酸量, 扩大解堵有效半 径;针对目的层段个数多、层段跨度大 的低注井,实施分段酸化等措施,提高 酸化解堵的改造效果。 洗井是治理低注井的主要措施。 这个厂开展了洗井干线大排量参数 优化研究,完善了干线冲洗及洗井标 准,优化了低注井的洗井周期。 同时, 这个厂还在低注井示范区开展了不 同排量的注水井洗井试验,对洗井全

8、 过程监测水质变化, 摸索出不同井 网、不同水质洗井的相关参数界限。 注入水质如果不达标, 将会对油 层造成二次污染, 导致地层吸水能力 差,严重影响注水效果。 在规范水质管理上,大庆油田采油二厂注重“源头抓 起、系统治理、环节控制、全面推进”, 实施节点目标管理,分别对油藏工程、 地面工程、 采油工程三大系统进行了 治理。 通过强化外输水质达标、推进二 次污染综合治理、强化污水平衡治理、 推进注水综合调整等工作, 今年年初 以来, 采油二厂注水质量得到较大提 高,高于计划1.6个百分点。 经过治理,采油二厂低注井治理 工程已初见成效,低注井占注水井总 井数比例由14.4%下降到9.2%,油层

9、 动用状况得到明显改善。大庆采二个性化治理畅通 “ 水路”治理低注井 389 口,增注 379.4 万立方米本报讯(记者周蕊 通讯员任 婷)11月7日, 玉门油田老君庙采油 厂采油三队对正在进行的石油沟、白 杨河油气集输流程完善及污水综合 治理项目进行了效果评估。 经过改造 优化的集输系统将承担起石油沟165 口油井的油气输送任务,预计每天节 约拉运费用3000元, 有效降低了能 耗,提高了生产时效。 今年年初以来,采油三队从生产 经营的各环节入手, 在加强管理、增 储上产、技术创新、优化工艺方案、节 能降耗等方面,积极实施挖潜增效措 施,效果良好。 采油三队部分老井由于开发时 间长、油层渗透

10、率低等原因,造成低 产低效井和长停井日益增多,开发效 益逐渐下降。 面对问题井较多的现 状, 这个队全面开展老井挖潜工作, 从问题井中抠效益。 这个队技术组采 用“由点到线再到面”的方法,在分类 治理上下功夫,细化油层认识,根据 单井生产特征提出针对性措施,将挖 掘油田潜力作为工作的主攻方向,力 争抠出地层中的每一滴原油。 对高含水井和无效井,采油三队 实行关停或间开管理,有效降低了运 行能耗,节省费用30万元。 此外,这 个队还针对油藏类型复杂,油井“砂、 蜡、水、稠”等难点,从管理提效发力, 提升系统泵效。 在春夏季,采油三队 针对锅炉房耗电量大、成本费用高的 实际,实施暂时性关停。 在停

11、炉前,把 生产中用气温油的罐改为用电加热 罐,做到需要温油再加温。 同时,采油 三队把用锅炉供热的暖气改用电暖 气,年可节省费用32万元。 另外,采油三队还着重培养长寿 设备,对外输泵、注水泵、污水泵等不 间断运行设备进行维护保养,延长设 备检修周期。 这个队还加强员工对设 备维修技能培训, 提高自主维修能 力,千方百计节约费用。专家点评盘点 “ 家底” 盘活 “ 库存”华北油田富油区带整体再评价纪实本报记者 何宏芳 通讯员 李昆栏目主持:杨振宇11月4日, 在华北油田开发部会议室,技 术人员面对蠡县斜坡带新近完钻的高9-20、 高9-40两口井的三维地震剖面图, 讨论确定 了地层对比方案,

12、继而总结区带开发经验,制 定这个区带下一步整体再评价工作方案。 “十二五”期间,华北油田在岔河集、蠡县 斜坡等7个富油区带实施整体再评价工作,实 现储量接替良性循环,走出了一条老油田增储 上产的新路。 截至目前,华北油田6年新建产 能300万吨,有力支撑了原油稳产。重翻老油藏“家底” 老“药方”能否治“新病”?随着勘探开发不断深入,华北油田面临新 区没有大突破,老区稳产乏力,产量持续下滑 的严峻形势。 如何找到油气资源有效接替区, 为原油稳产增产夯实基础? 老区带占华北油田产量的70%以上,虽然 动用程度较高,但是由于地质构造复杂,地质 认识不充分,待发现剩余油还很丰富。 因此,只 要不断深化

13、地质认识,持续精细再评价,就能 激活油藏潜能。 由此,华北油田地质人员经过 研究,依托地质资料和技术创新,再次查找富 油区带“家底”,挖出剩余油。 但是,在已有开发工作经验基础上,如果 不推陈出新,富油区带再评价工作很容易故步 自封,只有老“药方”加上新“秘方”,冲破思维 樊篱,运用全新油藏评价方法,才能解决老区 带的新问题。 思路清则方向明。2010年,集团公司勘探 与生产分公司设立华北油田分公司岔河集富 油气区带重构地质体系及油藏整体评价研究 专项。 华北油田将岔河集油田设为先导示范 区,将原有滚动扩边的评价建产方式,改变为 从整体视野探索更广泛领域的成藏规律,精细研究复杂地质条件的富油区

14、带。 他们以重构区 带地下地质基础为核心,开展“六重”研究,整 体部署,整体评价。 经过近5年艰苦工作,岔河集油田以认识 更新为基础,技术集成为手段,新建产能28.5 万吨, 年产油量从2011年的24万吨回升至 2015年的30万吨,老油田重焕青春。深耕富油区带 “阵地战”如何助稳产?岔河集油田再评价工作成效凸显,没有让 华北地质工作者停下前进的脚步。 他们结合岔 河集油田再评价工作经验,开展整个华北油田 富油区带地质大调研, 用3个月时间从19个 富油区带优选出蠡县斜坡、 肃宁大王庄、岔 河集高家堡等7个有潜力、可形成整装储量 的油藏作为评价工作重点,整体部署,重点突 出,集中优势兵力打好

15、“阵地战”,力求发现整 装规模储量。 工作要提效,思路是关键。 开发系统人员 依据已积累的丰富地质资料和精细三维地震 资料,按照“三重一整体”的工作思路,整体研 究、整体部署,重新开展区带构造精细解释,重 新开展沉积相及沉积微相研究,重建测井解释 标准,开展油层复查。 在新思路指导下,西柳、同口地区先后获 得突破,发现了冀中地区第三个大型第三系砂 岩油田。2014年以来,华北油田共在蠡县斜坡 连续部署评价井40余口、开发井400余口,新 建产能超过100万吨,相当于在勘探开发程度 较高的老油区又建成一个新的原油生产基地。 而在以往被视为低潜力区的束鹿斜坡带, 技术人员深化油气富集规律研究, 创

16、新构建 “油气沿反向断层上升盘呈牙刷状” 聚集的油 藏模式。 技术人员通过采用沿断面斜井钻探,钻遇油层厚度大幅增加,最厚达147米,成功 发现7个含油断块。 车城油田年产量由早期的 5.5万吨上升到15万吨以上, 做到连续15年 10万吨以上稳产。有效动用潜力资源 一体化怎样激发活力?要找出 “库存”, 如何有效动用已探明储 量,是提高开发水平、推动油田稳产增产的关 键一环。 地质构造复杂、勘探开发程度高、增储上 产难度大,是老富油区带的特征。 这样的特性 需要集各方智慧,合力攻坚来破题解困。 华北油田针对实际状况,在富油区带整体 再评价实践中探索形成了“三统一、三结合”评 价建产一体化管理模式,深化勘探开发一体化 和评价建产一体化工作机制,更加注重预探新发现的效益评价和早期介入,注重老区带滚动 评价的整体性和进攻性,强化油藏评价与产能 建设紧密结合,强化地质认识创新与工艺技术 攻关,增储与建产相互促进,有效缓解开发矛 盾。 走好评价建产一体化这盘棋,将油藏评价 与产能建设变“接力式”为“互融式”,在评价中 建产,在建产

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