山西鲁能河曲发电有限公司

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1、山西鲁能河曲发电有限公司 技术文件S SH HA AN NX XI I L LU UN NE EN NG G H HE EQ QU U P PO OW WE ER R G GE EN NE ER RA AT TI IO ON N C CO O, ,L Lt td d2005 年 10 月份运行分析运行处运行处 20052005 年年 1111 月月 0303 日日一、主要指标完成情况#1 机机组组#2 机机组组指指 标标 名名 称称 本 月上 月累计去年同期目标本 月上 月累计去年同期目标发电量(亿 kWh)3.84408753.234576432.159413.6190443.4237723

2、1.31241负荷率(%)86.1178.2478.7%8381.0783.3678.1%83主机运行时间(h)7446896812.758233744684.56682.58233厂用电率(%)4.7545.2245.205.14.6754.7035.05.1磨煤机单耗(kWh/吨煤)30.2829.3328.482529.1330.3628.9525一次风机单耗(kWh/吨煤)21.9422.3821.872223.0922.7823.3822送风机单耗(kWh/吨汽)0.971.020.930.80.740.860.970.8吸风机单耗(kWh/吨汽)2.312.412.272.32.2

3、62.362.492.3发电煤耗(克/ kWh)303.77318.43319.57295307.31301.81306.18295主蒸汽温度()539.99539.32538.66538540.07538.70538.57538再热蒸汽温度()538.64537.06536.05538539.11536.01535.71538给水温度()270.87263.96263.46266264.22265.65262.77266氧量(%)3.953.954.1744.214.154.294排烟温度()110.56113.60118.75130105.50115.53122.19130真空度(%)93

4、.2591.5893.839593.9793.0293.2095高加投入率(%)10010099.79100100100100100补水率(%)1.040.811.691.01.040.811.691.0发电水耗吨/万 kWh 10.9215.1011.621510.9215.1011.6215上网电量(亿 kWh)7061262845.25611061.25燃油量068509.4800085290.58002005 年 10 月份运行分析1二、汽机专业运行情况分析1、本月主要指、本月主要指标标完成情况分析完成情况分析1)凝汽器真空度:本月#1 机真空平均为 85.06 KPa,真空度平均为

5、93.25 %;#2 机平均真空为 85.72Kpa,真空度平均为 93.97 %。与上月相比#1 机真空平均提高了 2.09KPa,#2 机真空平均提高 1.21 KPa。9 月 13 日#1 机进行凝汽器真空严密性试验结果平均为 0.23 KPa/min,#2 机进行凝汽器真空严密性试验结果平均为 0.21 KPa/min。分析造成本月凝汽器真空上升的原因是环境温度下降造成。2)凝汽器端差:本月凝汽器端差#1 机平均 3.9,#2 机平均 2.9。#1 机与上月 3.8相比上升了 0.1,#2 机与上月相等。主要是由于环境温度的降低造成循环水进水温度下降,目前#1 机凝汽器胶球清洗装置 B

6、 侧不能正常投入、#2 机组凝汽器胶球清洗装置每天都按要求投入运行 2 小时。3)高加投入率:本月#1 机组高加投入率为 100%,#2 机高加投入率为100%。4)凝汽器补水率:十月份二台机组共用除盐水为 22736m3,因为#2 炉前墙下水包放水门不严漏水和热网系统补水用水造成本月除盐水补水量增大,二台机组平均补水量为 15.28m3 /h,#1、#2 机组补水率平均完成 1.04%(上月补水率为 0.81%)。 5) 本月#1 发电机补氢量 564.14m3,其中因为#1 发电机氢气纯度低提纯度排污二次置换用氢 122.84 m3,实际平均每天补氢量为 14.24 m3/d(上月 18.

7、06m3/d );#2 发电机补氢量 218.93m3,平均每天补氢量为 7.06m3/d (上月 13.41m3/d)。经过 对#1、#2 发电机氢气系统的全面检查对各漏氢部位进2005 年 10 月份运行分析2行处理,本月#1、#2 发电机漏氢量与上月相比较都有大同幅度的下降,其中#1 发电机漏氢下降 3.82 m3/d,#2 发电机漏氢下降,6.35 m3/d 。现#1 发电机氢气系统漏氢点主要是排污总管出口含氢量大,由于接入排污总管的排污口多运行中无法进行处理,需停机排氢进行解决。6) 本月水源地全月统计供水 8147123m3,平均每天供水 26281m3,单位水耗为 10.92m3

8、/万千瓦时。 7)循环水泵单位耗电量:九月份#1A 循环水泵耗电 80.40 万 kw.h,#1B 循环水泵耗电 187.248 万 kw.h,二台循环水泵总耗电量 267.648 万 kw.h; #2A 循环水泵耗电 154.944 万 kw.h,#2B 循环水泵耗电 137.448 万kw.h,#2 机二台循环水泵总耗电量为 292.392 万 kw.h。全月#1 机发电量为38440.875 万 kw.h,循环水泵电耗量为 69.63 度/万 kw.h,#2 机发电量为36190.44 万 kw.h,循环水泵的单位电耗量为 80.79 度/万 kw.h。#1 机循环水泵电耗低的主要原因是

9、本月#1 机 A 循环水泵检查停运时间长。2、异常运行工况及分析、异常运行工况及分析1) 10 月 11 日停止#1 机 A 循环水泵下水检查发现,泵筒体出口法兰断裂损坏严重,检修交待已无法运行,停泵进行检修。10 月 17 日 20:30#1A 循环水泵经潜水人员下水检修工作结束,恢复措施试运行,电机上轴承南北方向最大振动 0.019mm.投入运行。10 月 20 日 2:30 检查发现#1A 循环水泵振动大,就地测量:电机上支架最大 0.245mm,下支架最大 0.167mm。通知检修人员检查,检修交待#1A 循环水泵暂不能运行,下水检查发现出口法兰损坏。10 月 26 日#1A 循环水泵

10、检修后试运行发现电机上轴承最大振动0.345mm,下支架最大振动 0.185mm 继续进行检修。分析#1 机二台循环水2005 年 10 月份运行分析3泵出口法兰损坏原因都是振动大造成,但是造成#1 机二台循环水泵振动大的原因应该是多方面的,循环水泵本身设计存在问题,运行中不能满足要求的必须汽蚀余量造成汽蚀与这种泵采用悬挂支撑是振动的根本原因,#1 机循环水泵出口管道布置存在不合理性等等都是造成振动大的原因,因此要解决#1 机循环水泵振动大的根本的原因需从设计、安装、运行等几方面进行全面解决。2)10 月 10 日要求化验人员测量#1 机氢气纯度发现为 96%,就地表计指示为 98.2%,对#

11、1 发电机氢气系统进行排污置换一次用氢 52.34 立方米。10 月 22 日再次检查发现#1 发电机氢气纯度低进行排污置换用氢 70.5 立方米。分析#1 发电机氢气纯度低有原因可能为发电机氢气干燥器工作效果差,发电机密封瓦间隙,密封油真空油箱真空度不足造成密封油带水分大造成。3)10 月 16 日 2:50#1 机 A 汽泵4 轴承振动大报警(突升至 130um 后降至 34um),就地实测振动:垂直 0.03mm,轴向 0.07mm,水平 0.06mm,联系热工检查。5:50 1 机 A 汽泵4 轴承振动报警显示 150um,热工交待系干扰引起。由于热工信号干扰多次引起#1、#2 机轴承

12、振动信号的波动,虽然小机#3、#4 轴承振动没有跳闸保护,但是热工的信号干扰为什么只对#3、#4 轴承的振动有影响对#1、#2 没有呢?这一问题应该要求热工人员进行彻底解决,要不可能造成#1、#2 轴承振动保护因信号干扰误动。4)10 月 26 日 2:572 机 A 汽泵3 轴承水平振动(DCS 画面上)由0.039mm 突升至 0.089mm,垂直振动由 0.028mm 突升至 0.068mm,#4 轴承水平振动由 0.017mm 突升至 0.031mm,垂直振动由 0.011mm 突升至0.030mm,联系检修。就地测2 机 A 汽泵4 轴承水平振动2005 年 10 月份运行分析40.

13、056mm(3、4 轴承最大值)。7:05 #2 机 A 汽泵3 轴承水平振动(DCS 画面上)由 0.087mm 突降至 0.034mm,垂直振动由 0.072mm 突降至0.029mm,#4 轴承水平振动由 0.029mm 突降至 0.015mm,垂直振动由0.033mm 突降至 0.011mm。造成#2A 小机轴承振动大的原因可能是因为运行工况的变化造成,需进一步进行分析。3、系、系统统存在的主要存在的主要问题问题及解决意及解决意见见和建和建议议1) #1 机 A 小机 MEH 控制系统故障,手动调整小机负荷。2) #1 机低压缸轴承排污管漏真空没有彻底处理。3) #1 机 A 循环水泵

14、振动大正在检修处理。4) #1 机 B 循环水泵电机上轴承东西方向振动偏大 0.12mm。5) #1 发电机氢气纯度偏低,已进行过二次排污置换。6) #1 机 B 汽前泵驱动端机械密封漏水,运行中难处理,需隔离系统折靠背轮。7) #1 机 A、B 侧循环水入口二次滤网不能投入运行。二次旋转滤网长期不能正常投入可能造成凝汽器循环水入口差压升高,建议在机组低负荷时或进入冬季凝汽器进行半面切换处理。8) #1 机主冷油器冷却效果差,本周切至单台运行时仍然不能维持正常40的润滑油温度,现在二台并列运行。9) #1 发电机漏氢相对偏高(与#2 发电机相比)主要是排污门内漏无法检查也无法处理。10) #2

15、 机#6 轴承处漏油。11) #2 机除氧器上水调节阀旁路门门芯脱落。2005 年 10 月份运行分析512) #2 机密封油真空油箱浮子阀故障不能正常调节油位。13) #2 机 B 循环水泵泵体声音异常。14) #2 机 A、B 侧循环水入口二次滤网不能投入运行。二次旋转滤网长期不能正常投入可能造成凝汽器循环水入口差压升高,建议在机组低负荷时或进入冬季凝汽器进行半面切换处理。15) #2 机 B 小机前后轴承漏油严重。16) #2 机#3 轴承金属温度表坏,无法处理。17) #2 机#7 轴承金属温度偏高一般维持在 9293,但变化幅度不是很大。三、锅炉专业运行情况分析三、锅炉专业运行情况分

16、析1、本月主要指、本月主要指标标完成情况分析完成情况分析1)主汽压力:1 炉完成 15.46MPa,比上月 14.23MPa 升高了1.23MPa,影响煤耗降低 1.11g/kWh,2 炉完成 14.54MPa,比上月14.91MPa 降低了 0.37MPa,影响煤耗升高 0.33g/kWh。由于本月1 机组负荷率均较上月升高,在滑压运行的方式下,使主汽压力比上月有所升高;而2 炉由于 A 吸风机振动大停运,计划影响降出力5684 万度,实际少发电量 2211.125 万度,在滑压运行的方式下,使主汽压力比上月有所降低。2)主汽温度:1 炉完成 539.99,比上月 539.32升高 0.67,影响煤耗降低 0.05g/kWh,达到了 538的额定汽温;2 炉完成 540.07,比上月538.70升高了 1.37,影响煤耗降低 0.10g/kWh,达到了 538的额定值。1、2 炉主汽温完成较好的原因是:

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