侧围板料开裂及对应模具分析

上传人:mg****85 文档编号:35768436 上传时间:2018-03-20 格式:DOC 页数:6 大小:185KB
返回 下载 相关 举报
侧围板料开裂及对应模具分析_第1页
第1页 / 共6页
侧围板料开裂及对应模具分析_第2页
第2页 / 共6页
侧围板料开裂及对应模具分析_第3页
第3页 / 共6页
侧围板料开裂及对应模具分析_第4页
第4页 / 共6页
侧围板料开裂及对应模具分析_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《侧围板料开裂及对应模具分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《侧围板料开裂及对应模具分析(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、侧围板料开裂及对应模具分析侧围板料开裂及对应模具分析发布:2009-7-11 8:43:58 来源:模具网 编辑:佚名 在我国汽车市场繁荣的今天,世界汽车巨头纷纷投资抢占市场,然而使用进口的原材料对 于当前急需降成本的汽车企业来说却是一个相当重的负担。在汽车生产过程中,实现材料 国产化,无疑是降低汽车生产成本的有效措施。但是,一辆汽车融合了诸多先进的生产技 术,要想实现材料国产化,需要相关企业开展更广泛的协同合作。 我厂在某车型的生产中,发现车身侧围导入国产化材料后,频繁出现开裂现象,尤其以右 侧围最为严重。为了解决这一板料开裂问题,我厂技术人员通过对该车型右侧围展开的一 系列试验分析,最终找

2、到了解决此类问题的方法。 材料分析 为了更准确地找到侧围板料开裂的原因,技术人员对两厢和三厢汽车侧围材料进行了比较 ,开展生产调查。 通过实际生产调查,统计生产总量和残次品的数量,见表 1。从表 1 中可以看出,车辆侧 围缺陷主要是开裂和颈缩。经过现场调试,左侧围通过调整气垫压力或平衡块,问题可以 消除;右侧围在添加了 2 次平衡块的垫片后,依然开裂,问题没有解决。 产品的数据分析 板料在成形过程中受拉伸,厚度方向会减薄。接下来,技术人员调查了板厚残存。图 1 中 所示 A 处开裂部位板厚比较(材料厚度 0.7mm,测量误差约 0.02mm,误差率 0.02/0.7=2.9%) ,见表 2。

3、图 1 两厢车侧围板料开裂不同车型左右侧围 A 处数据 根据外观检查标准:外板件板厚残存率低于 70,属于拉薄 V2;而 75以下属于 V3u 项 ,随着生产的继续,极有可能发生拉薄、拉裂现象,所以需要进行改善。 模具状态调查 该车型侧围零件在生产中由 4 道工序完成,分别是 PB,拉延成形;PC,二次成形,修边( 工艺补充的切除);PD,二次成形,修边冲孔;PE,翻边,冲孔。 1PB 模的结构 拉延模基本上由三大件组成:凸模、凹模和压边圈。拉延工艺可将平直毛料或工序件变成 曲面形。凸模是冲模中起直接成形工件作用的凸形工作件;定位挡板决定材料的位置;平 衡块可以调节上下模的间隙,起到约束力调整

4、和吸料的作用;拉延筋控制材料的流动,调 节进料阻力。模具结构如图 2 所示。 图 2 模具结构2.圆形平衡块接触面积调查 通过对圆形平衡块接触面积调查,得到如表 3 所示数据。从表 3 可以看出,平衡块接触面 积均在 30以上,符合规定要求。 平衡块接触面积调查数据 3.拉延筋间隙调查 测量方法为:铅丝旁放 40mm40mm 的方板,标准压力下进行冲压,测量冲压后的铅丝各部 分厚度以获得拉延筋间隙。测量部位及拉延筋形状如图 3 所示(铅丝 1.6mm 圆形,材料板 厚 t0.7mm)。按模具图示共测量 15 处铅丝数据,实际测得数据如表 4 所示。 拉延筋间隙调查 从表 4 中得知,拉延筋间隙

5、的标准是板厚+0.2mm,大部分都在公差范围之内。 4.开裂破坏实验结果 所有平衡块抽出 0.1mm 垫片,无垫片就取消平衡块。观察开裂拉薄等处,有无接触较紧的 部位。经过试验发现有 2 处压料较紧,已适当放松;并且实验中即便有拉裂或颈缩,板厚 也没有再变薄。 图 3 测量部位及拉延筋形状通过以上对模具和材料的调查试验,我们发现以下几个特点:几个部件在图 1 的 A 位置, 板厚残存率均在 75%以下;R/L(左右件)无差别;平衡块接触达 30%以上;拉延筋间隙没 有在基准以下的;没有过紧接触。 网格应变分析 在正常的模具状态下,我们采用网格应变分析方法对工件的成形过程进行模拟。一般钢板 冲压

6、成形中的 3 种变形方式:拉压变形、平面变形和双拉变形,分别对应 3 种应变状态:e 20,e20,e20。 图 4 危险区域分布详细步骤如下:在板料上腐蚀出圆形网格,坯料冲压成板件,测量零件上危险区域的应变 分布(见图 4),将测得数据填入材料的成形极限图中分析成形安全裕度。其中,对于应 变分布的测量我们是用软尺对成形后的圆测量。圆变成椭圆,椭圆的长径是最大延伸,短 径是最小延伸。与成形前的圆半径比较,短轴用负值表示,计算相应的工程应变,工程应 变(Df-D0)/D0100。用进行网格分析的各项参数,对测得的数据进行计算,算出工 程主、次应变,e=L/L0,如表 5 和图 5 所示。 图 5

7、 正常状态,与 FLC 接近的点是破裂危险点各部位所得数据 根据测得的数据,对主、次工程应变进行分析,并依照厂家提供的 FLD(成形极限图), 在 10安全裕度的情况下,区域 E(见图 4)是处于危险区域,这与实际情况吻合。 由以上调查测量结果分析得出 E 部位是成形破裂危险点,而且模具的成形分析也表明,门 框下方是破裂危险点。 根据上述对模具的调查、网格分析及日产的 CAE 成形分析,技术人员提出了下一步的改进 方案:准备将门框处的 R 角放大。首先,我们考虑了放大 R 角后对总装工程的影响,经过 总装相关人员现场调查,发现放大此处 R 角到 30mm 左右,后续工程装配无影响。 根据预测板

8、厚减薄率的经验公式,并通过实际测量得出的数据,计算板厚减薄率: 板厚残存率58.356-0.180RS-0.209r1-0.1361-0.525L+0.197H R 角的验证根据实际测量(见图 6),得出数据 r123、RS122.13、190、L=9.93、H=68.85, 代入公式可得: 板厚减薄率27.63。 设想将 r123mm 放大至 30mm,进行计算可得: 板厚减薄率26.21。 可以看出,减薄率有 1.42的改善,此法可以实施。 结语 通过调查拉延模平衡块接触、拉延筋间隙、不同闭合高度下材料的流动及网格应变分析, 针对这个问题得出结论:扩大局部 R 圆角,成形后板厚增加,破裂的危险消除,从而解决 了国产板料颈缩、拉裂的问题。 (end)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号