消化英国bran sands热水解+

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1、英国 Bran Sands 热水解+消化项目的工艺解读国际某知名品牌的热水解+消化工艺在欧洲已有大量成功的应用。这种技术早已为国内业界所了解,2010 年上海水业论坛、2011 年青岛污泥会议上,一些国际公司作为赞助商做了这种技术在国内的首波推介。这些介绍一般还都停留在商业层面上,对其具体的工艺过程、参数特别是经济性,尚没有详细的介绍。基于这种技术的复杂性,一般潜在用户也很难“反向工程” ,具体了解其性能并测算成本。笔者不揣冒昧,根据某公司在英国的一个项目的具体数据,建立了一个完整的热平衡模型。根据此模型,笔者对这种热水解+厌氧的组合工艺有了一些比较具体的认识和想法,现将分析过程写成本文,以就

2、教于业内方家。一、资料来源所有资料均可在网上找到,兹列举如下(后面将只注出资料编号): Advanced Digestion Plant at Bran Sands Design and Construct Experiences(业主和总包商在第 14 届 European Biosolids and Organic Resources Conference and Exhibition 会议上的报告) Bran Sands Advanced Anaerobic Digestion Facility(业主和总包商发在 Wastewater Treatment & Sewerage 上的论文)

3、 Start-up, Seeding and Commissioning of Bran Sands Advanced Digesters(总包商的 PPT) Cambi高级污泥厌氧消化(CAAD)技术的特点和污泥中生物能源和资源的回收利用(“2010上海水业热点论坛”会刊论文投稿) Bran Sands Advanced Digestion Project(业主 NWL 的 PPT) Combined Experiences of Thermal Hydrolysis and Anaerobic Digestion(某国际工程公司为首的一个项目公司的评价报告) Combined Experi

4、ences of Thermal Hydrolysis and Anaerobic Digestion - Latest Thinking on Hydrolyis of Secondary Sludge Only(同上) Cambi 污泥水解+ 消化应用和有机质问题( 2011 年青岛污泥会议 PPT)二、水解+消化项目数据辨析在 Teesside 的 Bran Sands 污水处理厂是目前英国最大的污泥干化设施,日处理本厂和外来脱水污泥 548 吨(以含固率 20%核算) ,采用天然气作为热源,将其干化至含固率 90%以上。基于干化极高的能源成本,业主 Northumbrian Water

5、 水务公司于 2006 年对厌氧处理工艺进行了深入的调研和实验,最终在 2007 年 6 将工程总包授予了 Aker Solutions 公司,建设一座年处理量 40000 吨干固体的污泥热水解厌氧消化工厂。项目于 2009 年 8 月开始调试,2010 年 1 月完成了交付,并基本达到了设计目标 。1、投资新项目沿用了原厂的湿泥储存、输送和部分脱水设施,新建了热水解(CHP) 、消化(3 个6700 立方米罐体)和换热、给热设施。项目总投资 3300 万英镑,总包设备款 2800 万英镑。为便于评价,根据中国银行公布的 2007 年 6 月 30 日汇率(100 英镑 = 1524.55 人

6、民币) ,投资总额相当于人民币 5.03 亿元,以含固率 80%计的日吨湿泥单位投资成本 91.8 万元。以此成本在中国实施(部分物流配套尚不在内) ,显然没有什么意义。根据笔者的猜测,类似项目在国内实施,如果要维持一定的供货水平的话,日吨单位投资不会低于 50 万元。本文就以此假设值进行比较。 4、水解系统热平衡的建立取水解各步骤的热耗为系统输入热量的 2.5%。设闪蒸汽的平均温度较闪蒸罐出口料液温度高 10 度。各点温度确定,可查取得到新鲜蒸汽焓和闪蒸汽焓;设有机质在水解反应器中的水解率为某值,由此可确定各点的干物质量;将闪蒸罐产生的闪蒸汽量设为 x、打入反应罐的新鲜蒸汽量设为 y,蒸汽给

7、水温度为 z,分别建立浆化、反应、闪蒸单元的热平衡方程,分步联立解出,直至闪蒸罐的物料出口温度校验与设计值相符(102 度) 。计算结果如下:在设计条件下,有机质水解率 35%,新鲜蒸汽量 4997 kg/h,闪蒸汽量 4160 kg/h,蒸汽给水温度 94 度(给水的加热可来自发电机热水) 。新鲜蒸汽焓恰好与能流图中的数据 3.3 MW相符!至此可判断此模型的计算结果与原设计有一定的类似性。为便于理解热水解系统的性能,将其余关键参数列举如下:入水解系统的实际处理量为 110 tds/d / 15.9% = 689 t/d。热水解(未再考虑消化保温)所需能量占沼气产生能量的 28.7%。水解物

8、质量为 28.8 t.VSS/d,水解后的含固率为 10.0%。5、消化系统消化产气量为 45000 立方米 /日,沼气能量为 11.5 MW,则沼气热值约为 5275 kcal/m3;以 CH4 摩尔热量计算,沼气的实际甲烷含量大约为 55.5%(而非 60%或 65%) 。从有机质降解的甲烷产率考虑,有机质降解 60%,意味着降解量为 49.3 t.VSSr.d,有机质降解的产甲烷率为 0.51 m3/kg.VSSr,这一数值已是文献所见很高的产甲烷量了。消化系统未再考虑保温的热量消耗。根据设计,总消化罐有效容积为 20100 立方米,平均水力停留时间 18 天,以水解后的干基 81 td

9、s/d 计算,消化器允许更低的入口含固率,即 7.2%。根据工艺描述,消化器的目标含固率是 5-6%,将 102 度的水解污泥降温至 40 度,最直接的方法是用水稀释。但稀释并不能保证温度降到允许的设计值,无论如何需要间接换热。从现场图片上显示的多达 6 排、每排 7 个冷却水塔看, CHP 后的物料冷却是一个重要步骤。按照 45000 立方米的产气量和 20100 立方米的池容算,池容产气率为 2.2 m3/m3。消化器的有机质负荷为 4.1 kg.VSS/m3.d,比设计值 5.5 kg.VSS/m3.d要低。剩余干固体量为 2511 kg.DS/d,消化后的干固体量为 22000 tds

10、/a。此值也与设计值 21000 tds/a 接近。消化后脱水含固率为 30%,根据该项目(现有带式脱水机,25-30%)的实际运行报告,和其它项目的测试 ,保证 30%以上应无问题。则本项目水解消化后的脱水污泥(30%DS)201 吨。6、产电量根据设计,用于 CHP 的蒸汽热量的 40%来自沼气发电机的余热。CHP 的给热量是3.3 MW,则来自沼气发电机的余热为 1.32 MW。这意味着其余 1.98 MW 给热量来自沼气或天然气直接燃烧。以天然气锅炉热效率 90%计算,沼气耗量应为 8608 m3/d,即 2.2 MW。这样,系统输入总热量 12.9 MW(沼气 11.5+天然气 1.

11、4)中,可供沼气发电的热能就只有10.7 MW。以可用能量 10.7 MW、发电 4.7 MW 来考虑,发电热效率需要高达 43.9%。如此之高的设计参数,以笔者的了解,国外先进沼气发电机的发电热效率在 38-41%之间,超过 41%并非不可能,但似乎较难保证。如果 CHP 需热量 40%靠余热回收取得能够实现,那么设计上应该也属于很“理想化” 了。 三、参照比较工艺的设计条件为了解热水解+ 消化的运行成本定位,有必要引入两个其它处置方式以资比较。1、作为参照的干化系统根据原污泥干化项目的能流图,污泥处理中心的电耗为 1.96 MW,蒸发热耗 13.14 MW,耗费天然气热量 17.47 MW

12、,热损失 4.33 MW。将蒸发净热耗 13.14 MW 除以天然气总能耗 17.47,得到锅炉热效率 75%。根据欧盟和英国的污泥干化实践,干化污泥含固率一般均为 90%以上。以年处理干基污泥量 40000 吨计,假设入口含固率 20%,则干化的蒸发量为 17757 kg/h,升水蒸发量热耗 740 kcal/kg。若取平均入口含固率 25%,则干化蒸发量为 13191 kg/h,升水蒸发量净热耗为 996 kcal/kg。电耗方面,含固率 20%时为 0.110 kW/kg,含固率 25%时为 0.149 kW/kg。笔者以为,这里的天然气锅炉热效率严重偏低(一般在 85%以上) ,干化净

13、热耗即使对某些耗能工艺也显得偏高,电能则偏离更多。可能是作者为了显示新项目的优越性,不自觉地放大了某些对比数字。因此,本文在比较中将采用两个工程上比较可信的数字来评价热干化:净热耗 670 kcal/kg,电耗 0.075 kW/kg。投资以含固率 20%的湿泥为基准,单位投资 25 万元/ 吨 日。2、作为参照的传统消化系统为了解高级厌氧系统的投入产出,笔者建了一个 CSTR 高浓度厌氧消化模型(类似于大连夏家河项目) 。工艺取值如下:入消化罐固体浓度 10%,消化日数 28 天,消化温度 55 度,有机质的消化降解率 36.9%。消化罐数量 4 个,单体有效容积 8000 立方米。参考环境

14、温度/水温/泥温一律取为 10 度。有关消化器加热、保温的气候数据选为北京。以同样的有机质产甲烷率来分析,传统消化应可实现有机质降解 110 tds/d * 75% * 36.9% = 30.3 t.VSSr/d,产沼气 27660 m3/d,池容产气率 0.9 m3/m3。就消化系统而言,采用高温消化,将料液从 10 度升温到 55 度,所需能量大约为 1900000 kcal/h;考虑北京地区冬季极端气温下的保温需要(最大单池 66000 kcal/h) ,所需能量约2200000 kcal/h。沼气发电机若可回收 36.5%的热能(是可保证的) ,即可满足消化的给热保温需要。这意味着 2

15、7660 立方米沼气均可用于发电,以发电热效率 38.5%考虑(一个较实际的取值) ,可实现发电量 2720 kW。按照笔者的评估,该消化系统的自用电量约为 14.1%。类似消化条件下的污泥脱水含固率可能在 22%(离心机,可保证的数据) ,则产生脱水污泥量 360 吨/日。 3、用于比较的经济参数同样的经济参数取值,用于三个不同工艺的比较。主要取值如下:电价 0.75 元/千瓦;脱盐水制水成本 10 元/吨;商业天然气热值 8500 kcal/m3,天然气价格 3.2 元/立方米,天然气锅炉热效率 90%;燃煤价格 800 元/吨,热值 5000kcal/kg,燃煤锅炉热效率 75%;雇员平

16、均年薪 4 万元,定员人数均为 20 人(不考虑运行难易和复杂性);年利率 5.94%,还款付息期 10 年,复利计算;维护成本按总投资额计算,系数 2.0%(亦不分难易) ;消化系统脱硫药剂成本按湿泥折算,每吨 10 元。由于三种工艺最终的产出极为不同,最终处置出路可能极为不同,前景无法预料,应该说各有优势,也各有劣势,难定统一价格。热干化污泥具有一定的热值,去水泥厂处置,零费用给出是有可能的;热水解并消化后的污泥如果没有重金属污染,应该也有土地利用的出路;传统消化由于采用的是高温消化,如无污染,脱水污泥也可实现灭菌和土地利用。但考虑到后两者施用有季节性,含水率仍很高,要实现零成本处置,有较大难度。因此,比较时采用了两种可能:一种是全部零成本处置,一种是各考虑一个比较可能的处置付费。 四、比较1、设计条件下的水解+ 消化与其它工艺的比较不考虑处置成本时的投入产出如下:单位 水解+厌氧 传统厌氧 燃气热干化 燃煤热干化单位投资 万元/吨日 50 35 25 25需最终处置量 吨/

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