停机故障汇总分析(原料修订)

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1、冀 东 水 泥 滦 县 有 限 责 任 公 司 小故障停机案例分析汇编(设备篇)二九年五月三十日印内部资料注意保存序 言现代化的水泥企业工艺先、装备先进、自动化程度较高。随着我公司管理水平提升,设备运转水平逐步提升,08 年窑运转率达到了92.03%,但是距离行业最高水平仍有差距,大宇公司 为 97%。我公司的设备运转目标为“零故障 ”运行,因此有大量的工作需要做。统计数据显示:300 次小的缺陷,可以造成 29 次小的事故,必然导致一次重大事故。为进一步提高设备有效运转率,减少停机事故,现对滦县公司设备小事故进行汇编整理。希望各单位和广大员工以此为材料,总结经验,吸取教训, 针对身边“ 习

2、以为常”的隐患故障引起高度重视,将我公司的设备管理水平提高提到一个新的高度。本书内容是在滦县公司总经理部王向东、刘学敏、王戈等领导的要求和指导下完成的。主编部门:设备管理部、综合办公室。生产技术部调度室提供了大量素材,各车间领导马连伍、冯浩、吴志刚、陈世明、易军等给与帮助。参加编写的人员有:马新贽、苏远鹏、张希刚、杨瑞峰、赵利、丁博龙等。在此一并致 谢。由于编写时间仓促,编著者水平有限,恳请读者批评指正,以便进一步完善修改。二九年五月三十日目录第一章 原料系统1立磨停机1一、工艺及生产因素1二、机械故障因素1三、电气故障因素1四、人为疏忽、意外因素1其他设备事故和生产事故1第二章 烧成系统1第

3、三章 水泥系统1停机故障分析第一章:原料系统 立磨停机一、工艺及生产因素1、堵料、断料造成的停磨1.1 原料 A 磨停机经过和分析 日期:2006 年 12 月 3 日过程调查:付言喜(操作员) :5:42 中控发现磨头仓下料口堵举辊,在举辊过程中磨机振动增大至 58mm ,磨机停 车, 5:52 开磨主 电机放皮带称上的料,6:01 清开后喂料、6:17 磨头仓下料口又堵,中控举辊止料,岗位清堵,6:50 因堵料还未清开停A 磨主电机,7:06 开 A 磨主 电机放皮带称上的料,7:13 停 A 磨主电机继续清堵,7:30 因原料粉磨电气室 1#变压器故障原料粉磨系统断电。贾金岭(班长):0

4、6 年 12 月 3 日零点班,5:42 分 A 磨皮带称下料溜子不下料,中控发现后举辊,此时磨机振 动至 58cm 联索停车,中控通知现场岗位,岗位发现下料溜子内卡住两个大块,我迅速组织人员处理,6:01 分下料,此 时大块还未下来,岗 位在皮带称看护,通知中控开主机喂料, 6:17 又不下料中控举辊止料,岗位检查还是那两块卡住下料口全班人员处理,6:50 分停 A 磨主电机,7:06 开A 磨主电机放皮带上的料,此 时大块还未下来。7:13 停主电机继续清堵,7:30 原料磨系统全部断电皮带无法宏动,交班继续处理。张利(调度):这次停磨主要原因是磨头仓下料溜子卡大块不下料,四点班因此原因就

5、止了三次料,通过这次停机要吸取教训,在预先得知下料不好时,要派人员现场看护,与中控操作员保持联系。另外,要在工作中增 长经验,提出合理的建议,如何让其不堵料、或提出清堵的快捷方法。分析及预防措施:1、此次停机是因磨头仓下料溜子卡大块断料引起。磨头仓内的大块可能是辅料中的大块在取料时没注意到,输送到磨头仓内,也可能是配料仓或磨头仓内长期粘仓结块脱落。为避免磨 头仓下料口堵, 车间规 定:1)岗位每班清理辅料堆场中的大块,取料时遇到大块及时清出,大块落到皮带上要及时停皮带取出大块,确保大块不会取到仓里,杜绝配料仓、板喂机小 仓、下料溜子、磨头仓因大块堵料。2)清各辅料仓时,由于侧壁粘料结成大块,

6、处理时必须将大块全部砸碎,不允许大块经过板喂机,确保下游皮带溜子、小 仓、磨 头仓不会因大块堵料。2、此次磨头仓堵料故障在前一个班已经发生,前一个班应果断停磨彻底处理,或者派岗位密切观察,以防反复发生。零点班在处理堵料过程中,未将堵料完全处理好就开磨,导致重复停机清堵,属于组织安排不当,今后对此类事故处理不当引起的停机进行考核。1.2 原料 A、B 磨停机(石灰石皮带中转下料溜子堵,石灰石仓料位低) 日期:2007 年 6 月 14 日过程调查:张伯超(班长)、刘辉(岗位)刘辉:17:14 分正在取石灰石,突然发现中转站处跑料,立即拉绳开关,停机后到中转站发现是下料溜子堵,通知班长进行检查处理

7、。张伯超:接到岗位报告后马上到现场,检查下料溜子堵,严重不知是什么东西汇报调度,打机修到现场后开孔,发现是硬泥块堵在挡板处, 处理后于 21:10 开 B磨,21:36 开 A 磨。分析及教训:停机是为了防止因石灰石仓料拉低,影响生料质量,且处理该问题时间长,主动停机。原因:下料溜子内部积料形成硬块,突然掉下造成堵料。解决措施:1、下料溜子长,很容易积料,对溜子内部进行定期清理,每班清一次,交接班。2、该下料溜子长,没有清理孔, 对溜子进行改造一下,给清理溜子提供方便。1.3 原料 B 磨停机经过 日期:2007 年 1 月 12 日过程调查:付言喜(操作员):5:06 原料 B 磨磨头仓下料

8、口卡一大块,现场清堵。5:16 止料,由于需要机修开口处理 时间长, 5:24 停主电机, 6:07 堵料清开喂料。贾金岭(班长):5:06 入磨皮带跑偏,皮带上只有 2/3 的料,检查下料口发现有一大块卡在下料口南侧, 现场清堵未清开, 联系机修开口,中控停主机,6:02清完将大块取出,6:07 开磨。分析及教训:1、此次停机是因磨头仓下料溜子卡大块断料引起。引起此次堵料的大块是一个长条形砂岩块,正常情况下这个尺寸的料块不会引起堵料,主要是因为磨头仓下料口粘仓已经比较严重,下料口直径变小, 这个石 块下料的角度又比较特殊,使上面的块状物料棚住。解决措施:1、找机修将下料口开个侧口,将下料口

9、侧壁的粘料清除,增加下料口截面 积,保障下料顺畅,清除大块。2、车间规定:1)岗位每班清理辅料堆场中的大块,取料时遇到大块及时清出,大块落到皮带上要及时停皮带取出大块,确保大块不会取到仓里,杜绝配料仓、板喂机小仓、下料溜子、磨头仓因大块堵料。2)清各 辅料仓时,由于侧壁粘料结成大块, 处理时必须将大块 全部砸碎,不允 许大块经过 板喂机,确保下游皮 带溜子、小仓 、磨 头仓 不会因大块堵料。1.4 原料 A 磨 11:4011:50 振停 日期:2007 年 3 月 19 日过程调查:操作员(王晓彦):开始因为配料站铝矾土仓棚仓不下料,造成磨头仓料跟不上,料层 不稳,经过多方面调整,振动还是稳

10、不下来,11:40 振停。待矾土仓处理好后 11:50 开磨主电机。配料站岗位(孙海涛):11:20 我到配料站去巡检,当我巡检到矾土板喂机时,发现不下料,此时为 11:25,并 马上汇报班长丁超及操作员,班 长和我一起捅料,因料湿粘捅料很困难,到 11:45 开始下料正常。原料班长:当天上午下雨,各种物料都很湿,11:25 时接岗位孙海涛通知, 矾土仓膨仓了,我马上到现场 和他一起捅料,并要求上料岗位取矾土往下压一下,11:45 料下来,走料正常。分析及教训:由于矾土、砂岩中细粉很多,水分含量大,在 仓壁上粘接 严重,而且使下料口直径越来越小,小到一定程度后很容易发生堵料。解决措施:1、首先

11、将板喂机上的料拉空,停板喂机,将板喂机尾部上方的检查口打开,用长扦子将侧壁的粘料捅下,使棚住的料能够塌落。2、如果上述第一步仍解决不了立即联系炮工放炮。3、根据物料湿粘程度和粘料周期,定期进行清仓。1.5 2008 年 1 月 13 日原料 B 磨 0:43-1:40 停机原因。过程调查:王志强:接上班 23:16 开磨喂料到 0:15 砂岩仓不下料,通知岗位和班长,抓紧处理,且 车间主任冯浩也到 现场指挥清料,因堵的很严重下不来,到 0:43 磨头仓不下料,停磨等料,1:40 开。分析及教训:因砂岩是白天八点班取的料,细面多、湿、很粘,而且气温很低-9,在仓壁上粘接严重,而且使下料口直径越来

12、越小,小到一定程度后很容易发生堵料。 ,解决措施:1、首先将板喂机上的料拉空,停板喂机,将板喂机尾部上方的检查口打开,用长扦子将侧壁的粘料捅下,使棚住的料能够塌落。2、如果上述第一步仍解决不了立即联系炮工放炮。3、根据物料湿粘程度和粘料周期,定期进行清仓。建议原材料采购,多进干的、块状的。1.6 2008 年 1 月 15 日原料 B 磨 10:55 停机分析过程调查:郭宏志(操作员):10:50 因矾土仓膨仓磨头仓料位低不下料,B 磨止料,冯浩主任通知停磨处理。10:55 停磨主机, 13:20 处理完后开磨主机,并喂料。本室:接到通知后马上联系矿山爆破工到现场放炮处理,12:30 处理后,

13、又发现钢渣仓下料溜子冻住,冯 浩主任组织人员处理, 13:20 处理完后开磨。分析及教训:因辅料水分大,且细粉料多,造成各仓结块或膨料严重,又因冬季天气冷,物料冻成大块,堵住下料口。解决措施:1、要求供应加强控制进厂原材料的水分、粘度。2、车间注意对各仓的保温,通过在配料站内生炉子、给配料站所有门挂上棉门帘等措施给配料仓下椎体保温。3、及时清仓。1.7 2008 年 5 月 17 日原料 A 磨 5:28、B 磨 5:27 分析过程调查:王志强(操作员):砂岩仓 5:00 左右下料不好,通知岗位处理,5:05 停配料站,岗位和班长回话砂岩膨仓短时间无法处理好, 5:25 左右磨头仓室不下料,停

14、两磨现场处理。分析及教训:连日下雨物料较湿,再加上昨天停机 18 个小时,可能造成物料挂坠坨住,料位一高膨仓。解决措施:1、首先将板喂机上的料拉空,停板喂机,将板喂机尾部上方的检查口打开,用长扦子将侧壁的粘料捅下,使棚住的料能够塌落。2、如果上述第一步仍解决不了立即联系炮工放炮。3、根据物料湿粘程度和粘料周期,定期进行清仓。1.8 2008 年 5 月 29 日原料 B 磨 2:10-3:30 停机分析过程调查:王晓彦(操作员):2:10 入磨皮带称不走料停磨,并通知岗位检查,岗位确认磨头仓下料口堵,内有一个大块, 岗位现场清堵后,3:30 开磨,3:50 喂料正常。(边开皮带边清堵)分析及教

15、训:因为料湿,日积月累的细湿料粘在仓壁上,形成大的料饼,掉下来卡在下料口处,造成堵料。解决措施:1、可以考虑清仓;2、棒阀下方加个活动清料门,以便清料。1.9 2008 年 6 月 1 日原料 A 磨 4:44-5:44、B 磨 4:44-5:55 停机分析过程调查:王双志(操作员、班长):4:05 配料站岗位巡检时发现钢渣板喂机下小仓处卡一铁板,造成钢渣称下料不稳,停称处理几次未能取出,汇报操作员、班长 4:44 停机,联系机修用气焊割开取出,5:20 左右 处理好, 5:44 开机。分析及教训:岗位发现卡铁板比较及时,避免划坏皮带称造成长时间停机,因卡铁板体积较大处理废时,磨头仓料空,为避免造成更大影响停机处理,属保 护性停机。岗位发现及时,避免了大事故的发生,原料 车间调查铁板出处尽量避免再发生类似事件。1.10 2008 年 3 月 20 日原料 B 磨 16:15-21:15 停机分析过程调查:郭宏志(操作员):16:12 分接岗位电话,3#排渣皮带下料溜子堵,需止料,16:15 又接班长通知停 B 磨主机,同 时磨内降温, 处 理

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