火电厂入炉煤硫份与经济效益分析研究

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1、摘要:本文全面分析了脱硫系统原烟气二氧化硫浓度与脱硫运行成本、排污费缴纳、脱硫电价核算等经济效益之间的关系,总结出不同情况下电厂综合经济效益最优化的控制方式。关键词:脱硫;经济效益;脱硫电价;排污费0 前言“十一五”期间,国家相继出台了污染物总量减排核查办法(试行) 和燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行) ,促进了火电厂脱硫设施改造安装的积极性、提高了烟气脱硫装置投运率和脱硫效率,切实推进了二氧化硫减排工作。随着脱硫运行规范化,脱硫运行管理已成为火电厂生产运行的主要组成部分,其效益不仅体现在运行成本上,还与排污费缴纳、超标惩罚性收费、脱硫电价核算等相关联。入炉煤硫份含量作为脱硫运

2、行源头,直接影响脱硫装置运行的综合经济效益。1 火电厂脱硫装置介绍该火电厂 3600MW 机组脱硫装置是在“十一五”期间与主机同步投产的环保设施,由于对燃煤形势估计不足,脱硫装置设计处理裕量偏小。在燃煤市场紧张时,硫份无法控制,时而大幅超过设计值,造成二氧化硫超标排放。根据该电厂脱硫塔设计处理能力和实际运行情况发现,原烟气二氧化硫浓度与脱硫效率、净烟气二氧化硫浓度关系见表 2-1。表 2-1 原烟气二氧化硫浓度与脱硫效率、净烟气二氧化硫浓度关系原烟气二氧化硫浓度,mg/m330003500400045005000脱硫效率,%9593908785净烟气二氧化硫浓度,mg/m31502454005

3、85750从表 2-1 可以看出,当原烟气二氧化硫浓度超过 4000mg/m3,净烟气二氧化硫浓度即超过火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2003 )规定的 400mg/m3 的排放标准,未达到脱硫电价核算标准,无法取得脱硫电价。2 脱硫经济效益分析2.1 原烟气二氧化硫浓度与运行成本之间的关系原烟气二氧化硫浓度上升,脱硫运行电能消耗和石灰石消耗就会相应增加,石膏的销售收入有所增加,总体上运行成本上升。根据统计发现,当原烟气二氧化硫浓度从3000mg/m3 上升到 3500mg/m3 时,石灰石消耗成本和电能消耗成本分别增加 66.44 元/小时和 219 元/小时,石膏销售收入增加

4、 80.69 元/ 小时,总体运行成本上升 204.75 元。原烟气二氧化硫浓度与运行成本之间的关系见表 3-1。表 3-1 原烟气二氧化硫浓度与运行成本关系原烟气二氧化硫浓度,mg/m330003500400045005000石灰石成本变化,元/小时 066.44123.05174.72201.8电能消耗成本变化,元/小时 0219358427485石膏销售收入变化,元/小时 080.69149.42-567.77*-567.77*总运行成本变化,元/小时 0204.75331.631169.491254.57*:原烟气二氧化硫浓度过高,石膏品质未达到要求,无法销售。从表 3-1 可以看出,

5、原烟气二氧化硫浓度上升,脱硫运行成本相应提高,当原烟气二氧化硫浓度超过 4500mg/m3 时,由于石膏无法实现有效销售,相比 3000mg/m3 的原烟气二氧化硫浓度时,运行成本增加超过 1000 元。2.2 排污收费按照排污费征收标准管理办法规定,二氧化硫排污收费标准为 0.63 元/千克。根据该厂单台 600MW 机组实际烟气排放量 200 万 m3 和表 2-1 数据,计算得知,当原烟气二氧化硫浓度从 3000mg/m3 上升到 3500、4000、4500、5000mg/m3 时,小时排污费分别相应增加 119.7、315、548.1 和 756 元。按照环保部门对二氧化硫超标排污的

6、专项要求,小时浓度超标的出以 5000 元/次的惩罚性收费政策,相比 3000mg/m3 的原烟气二氧化硫浓度值,当原烟气二氧化硫浓度超过 4500mg/m3,电厂实际每小时排污费缴纳超过 5500 元。2.3 脱硫电价核算根据国家和地方脱硫电价管理办法规定,燃煤机组脱硫效率低于 90%且二氧化硫排放浓度超过排放标准 400mg/m3,扣除对应发电量的脱硫电价款。按 60 万千瓦小时发电量、0.015 元/千瓦时的脱硫电价计算,原烟气二氧化硫浓度 4000mg/m3 时,电厂将损失脱硫电价款为 9000 元/小时。2.4 综合分析从 3.13.3 分析可以看出,随着原烟气二氧化硫浓度上升,脱硫

7、装置运行成本有相应增加,电厂总体经济效益也有受到一定的影响。当原烟气二氧化硫浓度从 3000mg/m3 分别上升到 3500、4000、4500、5000mg/m3 时,电厂小时经济效益分别降低了 324.45 元、646.63元、15717 元和 16010 元。按照小时燃煤耗量为 250 吨进行计算,分别需要降低煤价达1.30 元、2.58 元、62.87 元和 64.04 元,才可以弥补。因此,当原烟气二氧化硫浓度低于 4000mg/m3 时,通过市场价格进行一定的燃煤配比,是可以取得一定的直接经济效益,一旦原烟气二氧化硫浓度超过 4000mg/m3,由于惩罚性罚款和扣除脱硫电价等处罚政策。本文来自:

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