炼油二部关键机组特护月报(2012年2月)

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1、版本/修改:A/0 第 1 页 共 5 页中国石化长岭分公司管理体系关键机组特护月报记录编号 2012-02 使用部门 炼油第二作业部一、特护设备运行情况说明1、2 月初以来,3#催化因烟机轴系振动持续上涨,且电机功率上涨,监测判断为烟机内部发生刮擦,修改联锁值并多次调整操作无效,经公司领导同意, 21 日上午 9:40, ,按公司领导指示,于10: 50 切换至备用风机,停主风机及烟机。22 日,烟机解体后发现静叶紧固螺栓脱落 1 个,螺母脱落 4 个,约 5 片静叶松动,产生轴向偏移后与动叶刮擦,动叶每片均被磨损 1/3 左右,同时发现电动盘车器内部齿轮损坏。目前,正在进行烟机大修及盘车器

2、齿轮修复工作,预计 3 月 5 日抢修完。围绕烟机振动大现象,停机前炼油二部展开一系列措施:1)联合设备所、机电公司两单位,加强机组监测,并随时与上级汇报、沟通;2)前后参与和组织多次专题故障分析会,制定抢修方案,详见各会议记录;3)工艺生产多次调整操作,做好备风机开机准备等多项事故预案;4)2 月 11 日,将烟机振动停机联锁值修改为 160m,并延时 5 秒动作;2、催化备风机于 21 日启运,目前运行良好,润滑油路有两个漏点;3、催化气压机近期调整操作后,轴位移波动大,要求设备所重点监测;4、2 月 6 日,重整增压机 C1901C 异常停机一次,迅速开机后正常,停机原因分析报告已上报机

3、动处,目前存在排气温度偏高,油中磨粒偏高现象,需要跟踪监测轴瓦磨损情况,气阀工作状况,工艺方面调整操作降低入口温度和压缩比,C1901A/B 能正常备用;5、重整循环机 C1201 运行正常,仪表漏点多,油泵电机故障率偏高;6、240 万循环机 C102、新氢机 C101A 运行正常,C101S 备用正常;7、240 万进料泵 P101A 液力透平驱动侧密封内漏,手动摇油加压频繁8、渣油加氢循环机 C101 运行正常,主密封气流量指示波动一次,现基本稳定;9、渣油加氢新氢机 C101A/B 运行、备用正常;10、渣油加氢进料泵 P102A 离合器振动有上涨趋势,目前振动值合格,需跟踪监测;11

4、、 2 月初,制氢原料气压缩机 C101B 机组、附属管线及出入口缓冲罐形成共振,经多次计算后,分别在一级出入口、二级出入口管路增加孔板,改变气流脉动频率后,现运行平稳,计划近期处理C101A;二、特护管理工作检查及考核情况管理工作主要表现在四个方面,其一,主风机、烟机停机前,要求特护小组全体成员重点监护、加强维护,尤其是设备所和机电公司监测组;其二,制氢原料气压缩机 C101版本/修改:A/0 使用单位每月 30 日前将特护设备运行月报上报机动处,相关文件上传 EM 文件管理系统(凭证号:18010000000017,凭证类型:DCL)第 2 页 共 5 页消振改造前后,多次切换机组,认真维

5、护,加强细节管理;其三,针对即将到来的雷雨季节,炼油二部加强班组关键机组开停机培训及应急预案演练;其四,定期召开特护小组会议,修正作业部级特护设备操作规程;考核情况:机修分公司在烟机停运前后积极制定抢修方案,组织精干力量参与抢修,施工现场井井有条,表现好,提出奖励; 三、特护设备运行异常、故障处理及原因分析案例一:催化烟机先后六次出现振动突变,目前解体检修:动叶和静叶磨损,电动盘车器齿轮坏,各轴瓦温度监测可能不准原因分析:通过监测系统分析和解体检查发现,烟机内部存在反进动,动叶和静叶刮擦非常明显,其中静叶紧固螺栓脱落的原因需要进一分析;处理措施:1)更换烟机转子,静叶发往厂家修复并进行相应的改

6、造,机动处统一协调;2)重新采购一台大功率电动盘车器待下次停工时更换,此次,机修确保手动盘车器正常,3)由机修、仪表协商解决各轴瓦铂电阻丝安装调整位置、深度;4)召开专题会议分析烟机故障原因,同时做好相应的操作调整;案例二:重整增压机 C1901C 异常停机原因分析:机组运行时存在瞬间泄压部位,油压几乎成直线下降后低低联锁停机,排除压力开关无指示后,不排除存在误操作所致的可能性;处理措施:1 )SIS 系统记录不详细,位号紊乱,安排清查、整改;2 )润滑油管路无任何自动控制阀,择机改造;案例三:制氢原料气压缩机 C101B 多次振动剧烈停机原因分析:机组脉动、管路振荡形成共振趋势处理措施:经多

7、次计算后,分别在一级出入口、二级出入口管路增加孔板,改变气流脉动频率四、烟机运行情况本月度风机基本在 310KNm3/min 流量下运行,烟机入口蝶阀 100%,烟机做功情况19000Kw,电机功率在 2800 Kw 左右,机组运行正常, 21 日因烟机振动大,停运三机组,切换至备风机运行。版本/修改:A/0 使用单位每月 30 日前将特护设备运行月报上报机动处,相关文件上传 EM 文件管理系统(凭证号:18010000000017,凭证类型:DCL)第 2 页 共 5 页烟机运行状况统计表(2012 年 2 月)装置名称 280 万催化 烟机型号 YL-22000A机组配置形式 三机组 本周

8、期装置开工时间 2010.11.22烟尘浓度 烟尘最大颗粒 m 10mg/Nm3150 10m 的含量% 0烟机发出功率 KW 19000 主风机耗功功率 KW 19596本月装置累计运行时数(小时) 696 本月烟机累计运行时数(小时) 491能量回收率% 96.96% 本月同步运转率% 70.5%本月故障停机次数 1 本月故障停机时间(小时) 205设计功率(kW) 22000 本月负荷率 97.00%本 年 度本年度装置累计运行时数(小时) 1440 本年度烟机累计运行时数(小时) 1229本年度同步运转率% 85.30%本年度累计故障停机次数 1 本年度累计故障停机时间(小时) 205

9、1、 运行情况说明:(包括工艺参数、控制系统、监测系统的情况和故障检修情况)工艺参数:风机基本在 310KNm3/min 流量下运行,烟机入口蝶阀 100%,烟机做功情况19000Kw,电机功率在 2800 Kw 左右,机组运行正常,21 日因烟机振动大,停运三机组,切换至备风机运行。控制、监测系统: 2 月 11 日,将烟机振动停机联锁值修改为 160m,并延时 5 秒动作;故障检修:2 月 21 日因烟机振动高,切换至备风机运行,22 日烟机检修,计划 3 月 5 日左右检修完。2、 停机故障(时间、现象、原因)情况1)2 月 21 日,9:30 时开备用主风机,备用主风机开起后提主风量提

10、压进行机组切换,11:00 时切换完,停主风机和烟机,开顶升油泵,机组定时盘车,15:00 时停烟机轮盘冷却蒸汽、密封蒸汽和烟机入口两蝶阀冷却蒸汽,15:30 时建烟机水封,主风机停做烟机抢修准备;2)2 月 22 日拆烟机入口短接和进气锥,烟机解体后检查发现烟机进气锥侧,静叶压盘固定螺栓螺帽有四个脱落,一个螺栓、螺帽全部脱落,静叶有三片断裂损坏严重,轮盘冷却蒸汽出口固定盘开裂变形严重,转子轮盘靠进气锥侧冲刷较严重且有许多微裂纹,每个动叶均匀冲刷掉三分之一多,电机瓦检查有压痕。3)进气锥及静叶 2 月 27 日送兰炼机械厂修复,预计 3 月 5 日到厂;4)轮盘、动叶全部更换, 2 月 28

11、日安装就位,密封蒸汽尾部堵处理通,弯管处改为直管;版本/修改:A/0 使用单位每月 30 日前将特护设备运行月报上报机动处,相关文件上传 EM 文件管理系统(凭证号:18010000000017,凭证类型:DCL)第 2 页 共 5 页5)电机瓦压痕 2 月 28 日修复完安装就位, 2 月 29 日试主风机电机;版本/修改:A/0 第 1 页 共 5 页五、特护设备运行时间统计表装置 设备编号 机组运行 时间(h) 发生故障时刻(月、 日、时) 故障停机小时(h) 故障经过 故障原因及处理情况 责任人 机组累计运行 时间(h) 置装运行 时间(h) 装置累计运 行时间(h) 同步率C1201

12、 696 24522 100%重整装置C1901C 696 02.06 15:51 0.1 油压低低 21404 696 24522 87.3%C102 696 10920 100%C101A 696 7344C101S 0 3522 99.5%240 万汽柴油加氢P101A 696 9672696 1092088.6%B-101A 491 02.21 11:00 205 烟机震动高停机处理 1229BE-101 491 02.21 11:00 205 烟机震动高停机处理 1229 85.4%B-101B 205 211 14.6%280 万催化C-301 696 1440696 1440100%C101 696 4480 100%C102A 696 3998 89.2%C102B 0 455 10.8%170 万渣油加氢P102A 696 2711696 448060.5%C101A 230 1584 35.3%5 万制氢C101B 466 01.26 03:00 0.5 仪表失灵 2904 696 4488 64.7%设备工程师:刘海春 设备主管: 陈志勇 填报日期:2012 年 2 月 29 日

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