铜钛氰废水的治理

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1、铜钛氰废水的治理江苏某化工厂是以生产铜酞菁为主要产品的企业。铜酞菁是生产酞菁颜料,染料的母体,亦可用作有机导体,光电导,感光性树脂的增感剂,以苯酐、尿素、氯化亚铜等为原料,通过原料研磨、反应合成、纯化、压滤干燥等工序,生产出铜酞菁产品。在铜酞菁的纯化过程中产生的压滤母液和冲洗水,色度深,酸度强,有害物质含量高,处理难度比较大。我公司人员经过对废水的小试,确定了母液回收氯化钙,混合废水经过微电解、吹脱、沉淀、A/O 生化法相结合的处理路线,达到了预期的效果。 1 污染源分析废水来自铜酞菁纯化过程产生的压滤母液和混合废水。压滤母液的水量为 20m3/d,主要为废盐酸,盐酸的含量大约在 10左右。混

2、合废水的水量为 1500m3/d,废水中主要的污染物为铜酞菁颜料、氨氮、铜离子和酸度,废水呈蓝色。混合废水的水质如下:表 1混合废水水质一览表Table one the schedule of mixed wastewater quality水质指标 CODcr BOD5 NH3-N Cu2+ pH 色度质量浓度(mg/l)1600 500 1000 100 12 600 倍2处理工艺、构筑物及设备2.1 压滤母液的处理压滤母液中盐酸的含量比较大,直接中和处理排放,处理费用高,资源浪费大。考虑到生产中需用 CaCL2产品,并且要求的纯度也不高,经过考察,决定用石灰膏中和后回收 CaCL2,工艺

3、流程如下:(1)压滤母液经过收集进入中和槽,和投加的石灰膏进行中和反应。中和槽为钢混结构,有效容积 20m3,内设搅拌机 2 台,提升泵 2 台。(2)反应上清液提升进入蒸发浓缩釜,蒸发液经过冷凝后进入调节池,浓缩液进入结晶槽。浓缩釜采用链排炉加热,为减少煤的用量,采用负压蒸发的方式,余热进入烘炉。浓缩釜 1 只,碳钢防腐,有效容积 10m3。(3)结晶槽在烘炉中烘干后,既是成品 CaCL2。2.2 混合废水的处理混合废水中含有铜酞菁颜料、氨氮、铜离子,废水呈强酸性。处理流程如下:(1)调节池为钢混结构,花岗岩防腐。设计 HRT6h,有效容积375m3。配备化工离心泵 2 台,不锈钢泵前水箱

4、2 只。(2)铜酞菁颜料的分子结构很稳定,必须将颜料的发色基团氧化后,才能消除其对环境的不良影响,考虑到废水呈酸性,因此利用微电解塔对其进行氧化还原反应,并且也可以置换废水中的铜。微电解塔内填充铁屑和焦炭,使其分别作为微电池的阴阳两极,电极反应产生的新生态 H,能与颜料中的多种组分发生氧化还原反应,破坏废水中的发色物质和发色结构。微电解塔设计 HRT=6h, 200的回流率,铁屑和焦炭的质量比为 1:1。微电解塔 2 只,碳钢防腐,配循环泵 2 台,空压机 2 台。(3)废水中的氨氮含量较高,通常的生化处理法对氨氮的降解率只有 7080,所以单纯采用生化法处理难以达到理想效果。并且生化法对污水

5、氨氮浓度有一定要求,质量浓度在 1000 mg/L 以上时会使微生物中毒,进而影响生化系统的去除效率。因此,必须采用一种切实可行的预处理方法,先去除部分氨氮,使废水中的氨氮浓度降至 140mg/L 以下,再采用生化处理方法去除残留氨氮,以达到最终去除氨氮的目的。因此对 70%的废水先采用吹脱的方法,使氨氮含量降低,再和剩余废水一起进入生化处理系统。吹脱时先将废水的 pH 值调到 10,然后鼓气吹脱,气水比为 2500:1。本设计采用穿流式筛板吹脱池,池内筛板孔径 6 mm,筛板间距 300 mm。水自上向下喷淋,穿过筛孔流下,空气则自下向上流动,控制空塔的气流速度达到 2.0m/s。吹脱池 1

6、 座,钢混结构,配备离心风机 2 台,喷淋泵 2 台。(4)吹脱后的废水和剩余废水混合后进入反应池,此时废水的 pH值在 9 左右,可以生成 Fe(OH)3沉淀,因为铜离子能使生物酶失去活性,对生物氧化系统有毒性效应,为彻底去除废水中的铜,加入硫化钠,以生成硫化铜沉淀。反应池和初沉池合建,1 座,钢混结构。反应池 HRT30min,初沉池 HRT2h,池内安装 80 的玻璃钢斜管。(5)沉淀上清液进入 A/O 生化系统,A/O 法对废水中的有机物和氨氮有很高的去除率。因废水中含有的有毒物质和大分子有机物,容易造成活性污泥的膨胀,因此在好氧生化处理前采用水解酸化作为生化预处理工艺。许多研究表明,

7、在通常的生物处理前加一级水解酸化预处理可以明显提高其对污染物的去除效果。其目的有二个:第一需要降解大分子物质;第二提高微生物的活性,抵抗有毒有害物质侵害,防止污泥膨胀和微生物的流失。生物硝化脱氮是一个两阶段的生物反应过程,第一过程为硝化过程,分两部进行,首先NH4-N 在亚硝化菌的作用下生成 NO2-,其后 NO2-再在硝化菌的作用下氧化生成 NO3-。第二过程为反硝化过程,是完成生物脱氮的最后一步,NO 3-N 在反硝化菌的作用下,以有机碳为碳源和能源,以硝酸盐作为电子受体,将硝酸盐还原为气态氮。生化处理系统运行中,控制废水温度在 2228,pH 为 7.58.0,为硝化菌和反硝化菌提供适宜

8、的环境。控制缺氧池溶解氧浓度低于 0.5 mg/L,HRT=6h;好氧池溶解氧浓度 2.53.0 mg/L,HRT=14h;MLSS=3000mg/l;回流率 100。采用双伞形散流曝气器,SSR-200 罗茨风机 2 台。(6)生化处理废水经过活性碳吸附过滤后达标排放。活性炭过滤池1 座,HRT1h,内置活性炭 3 吨,蒸汽再生。3 运行情况工程由 2000 年 1 月份进入调试运行。母液回收由于已有成功的经验,经过 1 个月的调试,基本运行正常,产出的 CaCL2纯度在 85左右,满足生产需要,经济效益明显。生化池的启动采用接种的方法,共接种污水处理厂脱水生化污泥 20吨,大粪水 50 吨

9、。经过闷曝 5 天后,出现了草履虫、大口钟虫等原生动物,活性污泥已恢复。开始少量进水,进水量为 10m3/h,每天进水 10h,并定量投加面粉和磷酸钙。20 天后,生化池污泥的 SV在 20左右,镜检原生动物活跃,出水水质指标较好。此时加大进水量,24 小时连续运行,20 天后,生化池 CODcr 的去除率达到70左右,SV 在 30左右,生物相以钟虫、累枝虫、圆筒盖虫和楯纤虫等为主,生化系统启动成功。正常运行后,出水指标完全达到国家一级排放标准,各部分的去除率如表 2 所示。表 2污染物去除率一览表Table two the schedule of the ratio of contamin

10、ation wiping off微电解塔 吹脱池 初沉池生化处理过滤池指标 原水出水去除率出水去除率出水去除率出水去除率出水去除率CODcr(mg/l)1600 1300 20% 900 30% 400 55% 120 70%10020%Cu2(mg/l)100 20 80% 10 50% 1 90% 0.5 50%0.520%NH3-N(mg/l)1000 800 20% 40 95% 40 / 10 80%1520%色度(倍)600 200 60% 150 25% 60 60% 40 30%5020%pH 12 45 / 10 / 9 / 7 /6920%4 技术经济分析污水处理厂总投资

11、280 万元,其中母液回收投资 80 万元,混合污水处理投资 200 万元。每天回收成品 CaCL21.5 吨,每吨的售价在 1200元,则每天的收益为 1800 元。污水处理站总装机容量为 106.5kw,实用功率为 75kw,每天的电费为 864 元;石灰膏的用量每天 4 吨,费用为 1200 元;硫化钠的用量每天 30kg,费用为 30 元;PAM 的用量每天 1.5kg,费用为 30 元;煤的耗量每天为 4 吨,费用为 1200 元;人工费每天 200 元。则除收益外,每天净投入的运行费用为 1724 元,即 1.15 元/m 3.污水。5 结论铜酞菁生产过程中产生的压滤母液和冲洗废水

12、,对压滤母液中和后回收 CaCL2,冲洗废水经过微电解、吹脱除氮和除铜后,再进行生化处理,实践证明是可行的。铜酞菁生产废水的浓度高、毒性大,直接生化处理的难度比较大。生化处理法对污水氨氮浓度和铜离子浓度都有一定的适应范围,氨氮质量浓度在 1000mg/L 以上、铜离子质量浓度在 5mg/L 以上时会使微生物中毒,进而影响生化系统的去除效率。因此,必须采用一种切实可行的预处理方法,先去除部分氨氮和铜离子,使废水中的氨氮浓度降至 140.0mg/L 以下、铜离子浓度降至 5mg/L 以下,再采用生化处理方法,以达到最终达标排放的目的。铜冶炼含砷污水处理国内铜冶炼企业在 90 年代得到了快速发展,冶

13、炼能力的上升加大了对原料铜精砂的需求。为了生产需要,一些企业降低了对原料的质量要求,特别是原料中砷的含量。国家有关质量标准规定原料中 As0.3%,但国内有些矿山生产的铜精砂中 As 含量较高,个别原料中 As1%。产生的后果是给企业的环境治理带来难度,使某些企业的大气排放和污水排放超标。本文主要讨论的是水环境的影响。对铜冶炼企业含砷工业污水的形成以及如何处理达标排放,并确保不造成二次污染,从本人的设计经验及生产实践中,阐述一些认识及看法。1含砷工业污水的组成1.1污酸铜精砂中砷一般以铜的硫化物形态存在,主要是以砷黝铜矿(3Cu2S.As2S3)和硫砷铜矿(Cu 3AsS4)存在。含砷矿物在采

14、选过程中基本不溶于水而赋存在铜精砂中。在熔炼过程中,铜精砂中的砷由于高温绝大部分进入冶炼烟气中,并以 As2O3的形态存在。而冶炼烟气通过净化、干吸、转化的工艺流程制成硫酸。制酸工艺采用一转一吸时,烟气中 As2O3绝大部分进入制酸尾气中,经尾气处理系统进行处理和回收,使尾气达标排放。但现有尾气处理工艺存在着处理费用高,且尾气排放难以达标的问题,所以冶炼烟气制酸企业大都通过技术改造尽可能采用两转两吸制酸工艺,使制酸尾气能够达标排放。而烟气中的 As2O3及其它杂质则进入定期抽出的污酸中,再对污酸进行处理,回收其有用金属。分析一些企业的排出污酸中含砷量一般均达 310g/L,特殊情况高达 20g

15、/L,并含其它有害杂质。如贵冶和金隆铜业公司的污酸成分,见表 1。表 1 污酸成分及杂质含量 g/L成分H2SO4 As F Cu Fe Bi Cd贵冶529.9 5.2811.1811.3480.545 0.4100.149金隆1340.01.4 5.9000.10013.100 1.2污水冶炼企业的工业污水主要来源于电收尘冲洗、硫酸车间地面冲洗水和其它工况点被污染的生产水。水量大,成分复杂,含有As、Cu、Pb、Zn、Cd 等有害金属离子,需进行深度处理后才能达标排放。有代表性的厂区工业污水成分见表。2含砷污水的处理2.1高砷污酸的处理2.1.1处理原理化工企业在硫酸生产中排出污酸一般采用

16、石灰乳多段中和即可达到予期效果,而铜冶炼企业硫酸生产中的污酸由于高砷杂质的存在,必须采用硫化法除砷及铜离子后,再进行中和法处理,才能使工业污水达标排放。目前国内厂家污酸处理主要采用硫化中和氧化工艺或中和硫化氧化工艺。经生产实践验证,取得了满意的效果。如金隆铜业公司采用的污酸处理工艺见图污酸处理流程中各段反应机理分别为中和反应生成石膏CaCO 3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2 硫化脱铜Cu 2+S2-=CuS 硫化脱砷3Na 2S+As2O3+3H2OAs 2S36NaOH2.1.2影响因素由于污酸中硫酸含量约在 100g/L 左右,pH0,在中和反应过程中一般控制 pH=1.53.5,故对后续除砷反应影响甚微。污酸中砷主要以三价砷的形态存在,即 AsO+离子,分析砷的电位pH 图,在硫化去砷反应中,应控制氧化还原电位在-5

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