无氢制氩快速恢复总结(高晓宁)

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1、无氢制氩快速恢复总结(高晓宁)一、无氢制氩流程特点高纯氩(O22PPm,N23PPm)的制取,第五代制氧机以前的流程采用加氢除氧制氩流程, 即从上塔抽取含氩 10%左右的氩馏分进入粗氩塔进行精馏分离,在塔的顶部得到含氧3%的粗氩气,经过氩换热器复热后出冷箱,再经过氩净化系统加氢除氧,干燥,得到含氧2PPm 的工艺氩气,然后再回冷箱内氩换热器冷却,进入精氩塔除氮,在底部获得高纯液氩。氩馏分为什么不能经过筛板塔精馏直接获得含氧2PPm 粗氩气呢?这是因为氧、氩沸点接近,分离困难。理论计算需要 180 块以上塔板,而筛板塔的阻力较大,每块约 300Pa,若采用筛板塔,则阻力达到 50KPa,而氩馏分

2、抽口处压力无法克服这一阻力,所以只能采用 56 块塔板的粗氩塔生产粗氩气,引出冷箱外加氢除氧,再回到冷箱内精氩塔除氮,这种流程氩提取率低,工艺复杂,安全性差。填料塔在深冷制氧中的应用,给空分工艺带来一次革命,尤其在制氩方面,由于规整填料阻力只有筛板塔的 1/51/6,相当于 180 块理论塔板的填料塔阻力只有 11 KPa 左右,氩馏分可通过填料塔直接精馏到含氧2PPm,实现无氢制氩,该流程工艺简单,操作简单,负荷调节范围大,缺点是塔身较高(约 60 米高,分成两段,靠循环氩泵连接)。无氢制氩投运时间较加氢制氩投运时间长,这时因为加氢制氩制取粗氩只经过 56 块塔板的粗氩塔精馏,获得含氧 3%

3、的粗氩气,而加氢除氧是化学反应,瞬间完成,所以从抽取氩馏分开始到投精氩塔产生精液氩,时间较短,大约八小时,另外虽然筛板塔每块塔板持液量较大,但粗氩塔塔板数少,总持液量少,所需冷量也较少。而无氢制氩的填料粗氩塔相当于 180 块理论塔板,要把氩馏分精馏成含氧2PPm 的粗氩气,所需时间相对很长,另外粗氩塔约 60 米高,总持液量很大,这样投运粗氩塔所需冷量也很大。无氢制氩初次投氩,一般从抽取氩馏分开始到投精氩塔产生精液氩所需时间 48 小时左右。二、无氢制氩短时停运的影响及处理无氢制氩停运原因有:发生氮塞,粗氩冷凝器不工作;氩泵故障或氩泵出口调节故障阀,使粗氩 I、II 塔连接中断;空分系统临时

4、停车。1、氮塞会使主塔工况恶化,氧纯度急剧下降,造成氧气放空,供氧中断,主冷液氧液位因大量含氩较高的液体流回而大副上涨,同时主冷液氧纯度被污染,使氧气纯度恢复时间延长。这时应关氩泵出口调节阀,全回流,或直接停氩泵,还应马上关粗氩冷凝器液空进口阀,粗氩气放空阀,关液氧产品取出阀(因液氧已被污染)。采取相应的调整氧纯度措施,如排主冷液体,排液空,降低膨胀量,液体转移等,使主塔氧纯度迅速合格,方法得当大约需 2 小时,待氧纯度为 99.6%,冷量充足时,方可恢复氩系统。2、对于粗氩 I、II 塔连接中断,这时因粗氩冷凝器仍在工作,大量液体积攒在粗氩 II 塔底,使主冷液位迅速下降,应采取如下措施,关

5、闭冷凝器液空进口阀,中断粗氩气取出,尽量减少粗氩冷凝器负荷,关闭液体副产品取出阀,同时迅速处理好故障,尽快恢复氩系统。3、对于空分系统临时停车,氩系统相应停氩泵或打回流,关粗氩气取出阀,停精氩塔,开粗氩 II 塔平衡阀 V770,防止氩系统出现负压。待空分系统正常,氧纯度合格,冷量充足,即可恢复氩系统。三、氩系统不投运对空分系统的影响对于带制氩的空分系统,投氩与不投氩工况差别很大。我厂 2#一万四制氧机两种工况差别特别明显,比较如下表不投氩投氩空压机出口压力(MPa)0.530.53空气量(Nm3/h) 66380 77865下塔顶部压力(MPa ) 0.490.48下塔阻力(KPa) 13.

6、615.8上塔压力(KPa) 54.749.5 上塔下部阻力(KPa) 18.96.6上塔上部阻力(KPa) 0.670.81液空节流阀(%)48.1 28.5液氮节流阀(%)45 50.3氧气产量(Nm3/h) 11456 15400氮气产量(Nm3/h) 35000 39000从上表可以看出,如果不投氩,空分系统少吃进空气量 10000 Nm3/h,氧产量相应大为减少,操作参数相差很大。四、无氢制氩再恢复操作难点加氢出氧制氩流程短期停车再恢复,与初次投氩基本相似,时间只需 8 小时左右。而无氢制氩流程与初次投氩情况不同,这时粗氩 II 塔底部存有大量含氩纯度很高的液体,初次投氩时粗氩 II

7、 塔底部存有大量含氧纯度很高的液体,这些含氩纯度很高的液体对于氩系统的再恢复既有利也有弊,有利是利用这些含氩很高的液体参加精馏,可使粗氩气纯度迅速合格,缩短氩恢复时间。不利是操作难度大,因为恢复初期,粗氩 I 塔尚未建立精馏工况,这些液体直接回到上塔,如果氩泵出口阀开度稍大,就会使氧气纯度急剧下降。再一方面,无氢制氩粗氩塔总滞液量大,所需冷量也较多,投运时,主冷液位波动较大。2#一万四制氧机投产初期,氩系统短时停运再恢复时,由于氩泵出口调节阀 LCV701 阀控制不好,造成氧气污染事故,影响较大,这样的情况发生过两次后,我们不得不采用排掉一部分粗氩 II 塔底液体的方法,排到 II塔液位显示为

8、止。这样既减少回主塔的氩液体量,又可根据液位指示变化情况,控制好 LCV701 阀的开度,采用此法后,虽然能保证主工况稳定,但氩恢复时间太长,几次操作,时间最短也需 30 小时,最长需 40 小时,副产品销售损失很大。五、无氢制氩快速恢复操作恢复制氩时,怎样既保证主工况稳定,又使氩系统迅速恢复,这是一个矛盾的问题,经过对以前操作的进一步分析,总结,发现问题主要在于,、II塔液位太高,指示满表,去粗氩 I 塔的液体量大小没有数值参考;、LCV701 阀关不严,影响操作尺度的准确把握; 、操作操之过急。对此,制定出针对性方法,同时对其它地方进一步完善,经过几次操作验证,效果很好。总结如下:1、首先

9、应及时停氩泵,使粗氩 II 塔底保持较高液体量,这样既可减小主冷液氧污染,使氧纯度恢复得快,又可快速恢复制氩。另外停氩期间,因为粗氩 II 塔塔釜液位远高于进气口,若冷凝器工作负荷较大,粗氩 II 塔可能出现负压,预防办法,可开平衡阀 V770,让 I 塔气充入 II 塔。2、当氧纯度为 99.6%,氩馏分含氧为 92%左右时,具备投氩条件;3、若不投液体工况,冷量较紧张时,为避免主冷液位大幅波动,应该把主冷液位比正常液位涨高 300mm。若投液体工况,保持正常液位即可。4、开大粗氩放空阀 V756,同时稍开粗氩冷凝器液空节流阀 LCV702,使粗氩冷凝器开始工作。5、预冷循环液氩泵,全开回流

10、阀,全关出口调节阀 LCV701,启动液氩泵,因出口调节阀 LCV701 关不严,投氩前不能开氩泵打回流,否则影响主工况。6、这时氩泵基本全回流,出口调节阀初期只能开 1%,因粗氩冷凝器冷凝的液体很少,氩馏分量时有时无,回流液体量不稳定,操作要求是,去粗氩 I塔的液体量既要使 II 塔塔釜液体缓慢下降 (塔釜液位太高淹住气体进口,会使馏分量不稳定。),又不能使氧气纯度下降。总之不能操之过急。7、LCV701 阀开度是否合适,可参考 II 塔阻力值变化,这是因为 II 塔液位很高,液位指示失效,但淹住液位正管产生一定的液柱,使阻力值显示,可通过阻力值下降快慢知道 LCV701 阀开度大小。另外也

11、可参考氩馏分含氧量变化,若急剧下降,说明该阀开度大了,应关小。8、氩馏分量稳定越早,II 塔底部的高氩液体回到上塔的量就越少,参与精馏的量也越多,越有利于氩的快速恢复。投氩初期,因粗氩 I、II 塔温度较高,气体含氮较高,所以氩馏分量波动较大。可采用开大粗氩气放空阀法。这个时间一般需一小时左右。9、投氩初期,氩泵出口调节阀 LCV701,粗氩冷凝器液空进口调节阀LCV702 两个阀的开度要匹配好,一方面一部分液体通过 LCV701 阀流回主塔,另一方面一部分下塔液空去粗氩冷凝器,操作合适,可保证上塔提留段的精馏浓度工况稳定。在主冷液位不下降情况下,尽量开大 LCV702,以确保氧纯度不下降;在

12、氧纯度不下降前提下,稍开大 LCV701 阀。另外,氧气产量要控制得较低,以增加抗波动性。若投液体工况,要提取一定得液氮产品,以减少氩馏分中的含氮量。10、一旦氩馏分量稳定,粗氩 I、II 塔内填料开始存贮液体,主冷液位下降较快,这时应停止液氧液氮的生产,减小 LCV702 的开度,若粗氩 II 塔塔釜液位较高,可稍开大 LCV701 的开度,待主冷液位上涨后,再开 LCV702 阀。11、投氩初期,LCV702 应手动,当氩馏分量在 8000Nm3/h 以上并稳定,粗氩冷凝器液空液位 LICV702 在 1300mm 左右时,LCV702 可投自动,在主冷液位稳定的前提下,逐步提高 LICV

13、702 设定值,逐步增加冷凝器负荷,使氩馏分量增至设定值。12、氩泵出口调节阀 LCV701 投氩初期也为手动,当 LICV701 为 2000mm左右时,LCV701 可投手动,该阀开度小于 15%时,不要关氩泵出口回流阀PCV701,否则 LICV701 波动,LCV701 可能全关,会使氩泵空转,发生气蚀。随着粗氩冷凝器负荷增加,LCV701 阀逐步开大,这时要逐步关小PCV701,否则,去粗氩 I 塔液体量小于 II 塔回流量,会使 LICV701 上涨。13、随着氩馏分量的稳定,并逐渐增加,进装置空气也随之大幅增加,这时要相应调整液氮节流阀 FV2,以保证液空纯度,同时调整氧产量、氮

14、产量。14、当氩馏分量稳定至设计值,关小粗氩放空量,在保证不氮塞前提下,应尽量低,一般在 100Nm3/h 左右,为正常值的 1/5 左右。这样可保证粗氩塔有较大的回流比,使氩纯度快速合格。另外精馏提纯期间,氩馏分含氧不能太低,一般在 92%94%左右,要注意观察粗氩中氩含量值,该值下降,说明粗氩气中含氮高,要采取措施,防止氮塞。15、对于精氩塔,临时停氩时,应迅速关闭粗氩气进气阀 FCV702,同时关闭蒸发器、冷凝器的液氮节流阀 HV701、LCV703。余气放空阀 PCV750 设为自动,设定压力 30KPa。手动关闭精氩塔进计量罐阀 LCV704,关闭计量罐去液氩储槽阀 HV702,这样

15、保持精氩塔为冷状态,以缩短投精氩塔时间。注意不要发生负压现象,使精氩塔冻堵。16、我厂钢包底吹氩供氩一般用 2#一万四制氧机内压缩液氩提供,氩气纯度要求稍低,所以当粗氩气含氧为 40PPm 时,就可投精氩塔,这样半小时即可正常,同时通知调度让四车间汽化供氩退出。另外投精氩塔时,冷凝器氮侧压力要保持 69KPa,以防止冷凝器氩侧固化。17、若生产外销液氩,粗氩气含氧必须在 6PPm 以下时,才可投精氩塔,同时只有在计量罐底液氩微量氧、微量氮含量色谱测量合格后,方可往液氩储槽生产液氩。采用以上方法后,恢复制氩时间大为缩短,一般为 10 小时左右,主要视停车时间长短,粗氩 II 塔塔釜液体量多少,冷量富余情况而定。以上方法仍有不完善的地方,需进一步总结及与大家交流。

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