减速器出力轴断裂原因分析

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1、 eat-treat-l常规热处理 高碳马氏体不锈钢440C的热处理工艺 航天精工有限公司 (天津300300) 叶文君胡隆伟王J 440C是一种高碳、高铬的马氏体不锈钢,其碳 含量(质量分数)达到1左右,为提高耐蚀性, 在Crl 3型不锈钢的基础上,将铬含量增加到17, 经过热处理强化可获得很高的强度和硬度,在各类 不锈钢中是最高的。由于其高碳、高铬的特性,热 处理后碳化物数量多,耐磨性好,同时耐蚀性也较 好。440C主要用于一些有高硬度、耐磨和耐蚀性 要求的零件,如轴承、轴瓦、喷嘴和阀座等。该钢 含碳量高,生产时可能会遇到脱碳、淬裂和残留奥 氏体等问题,是较难进行热处理的钢种。本文主要 介

2、绍440C的热处理工艺及其原理。 1合金成分 440C钢的化学成分见表1,采用湿化学法测 定 图5 D位置横截面组织形貌 图6淬硬层组织形貌 2分析 从化学成分、硬度检测结果可以看出,该出力 轴的化学成分中cr含量略高于上限;该零件的硬度 也不均匀,图l中同一轴颈位置,硬度竞存在着明 显差异,部分区域呈现偏高的淬火硬度,属热处理 不当造成。 从图3图5金相组织上看,该出力轴断裂部位 为调质加热不充分的组织,存在大量的游离铁素 46 造 争蔼 工 表1不锈钢4400的化学成分(质量分数) () 2热处理工艺 440C不锈钢的热处理工艺主要有退火、淬火、 冷处理和回火。在FeCCr三元相图中,17

3、Cr含 量截面上,其Ac1约为815, c3约为840,Ar 约为740,Ar 约为765,热处理工艺的制订应 以此为依据。 (1)退火440C的退火又分为普通退火和去 应力退火(又称亚临界退火)。普通退火工艺为 l650。F(899)保温,保温时间根据工件最大截 面厚度确定,然后以低于50。F(28)h的速度 冷却至1100。F(593),空冷。退火后硬度应在 体,属调质淬火加热温度不足所致,因而此处强 度、硬度均相对较低,从断裂位置看,断裂部位存 在结构上的变化,并且由图5可知,该出力轴沿纵 向呈明显的带状偏析状态,说明调质淬火前的正火 不充分,预备热处理组织不均匀;由图6可知,该 出力轴淬火组织为细小的马氏体,说明该出力轴局 部淬火温度、冷却速度合理,但从硬度角度看,回 火温度不够。 3结语 综上所述,从理化检验的各项结果看,该出力 轴的化学成分及热处理过程均存在着严重问题,造 成了整个零件力学性能不均匀,内部存在严重的组 织应力,加之结构上的变化也存在相对薄弱环节, 在外力作用下强度较低的部位最易发生脆性断裂。 MW (2【)l3091 8)

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