1204综采工作面回撤工作总结2013.4.2215页

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1、1204工作面回撤、1205工作面安装工作总结自2013年3月27日1204综采工作面进入末采铺网、回撤, 1205综采工作面进入安装以来,在公司领导的正确带领及各部门、各区队积极配合下,历经28天,圆满完成了本次铺网、回撤、安装任务。现从铺网、回撤、安装、运输、“一通三防”、材料消耗等六个方面对这次回撤、安装工作总结如下。一、概况(一)1204综采工作面概况1204综采工作面于2012年6月19日开采,2013年4月9日采终,回采时间8个月20天。该工作面设计可采长度为1730米,宽度为237米240米,设计采高2.8米。1204综采工作面停采线位于该工作面回风顺槽C2测点向外2米处,距2煤

2、辅运大巷中线为102米。停采线位置处工作面煤层厚度为3.2米,工作面直接顶为砂质泥岩,较为破碎,厚度由工作面机尾向机头逐渐变薄,最厚为8.1米,最薄为5.3米。底板为粉砂岩、砂质泥岩,较为坚硬,厚度为1.5至3.8米。(二)1205综采工作面概况1205综采工作面可采长度2205米,宽度240米,设计采高2.9米,设计可采储量213万吨。1205综采工作面切眼长度为240米,巷道净高度为3.5米,净宽7.6米。安装前,切眼内底板已砼浇筑完成,工作面除运输机机尾、支架、采煤机等未安装外,其他均已安装到位。二、回撤前的准备工作为确保1204综采工作面回撤、1205综采工作面安装顺利进行,生产技术部

3、、机电技术部针对此次回撤安装做了比较充分的准备,为能顺利完成本次回撤、安装任务打下了一定的基础,同时也存在很多不足。1、方案制定生产技术部综合考虑了前几次工作面回撤时存在的问题,如所上钢丝绳最后一根太靠回撤通道没有起到作用;加工的板梁太厚,上板梁时困难;回撤通道两端抹角过小以及抹角处单体支柱影响回撤等问题。提前编制了回撤方案,并对1204工作面回撤工艺进行了改进,多次上会讨论,形成了会议纪要。给回撤、安装措施编写及施工提供了依据。但方案制定后没有很好的落实,如在制定回撤方案时,工作面支架回撤时掩护架的布置方式为双掩护架,而在措施编写及实际回撤过程中仍然采用了单掩护架,这不但造成了木材的浪费,还

4、增加了劳动强度,延缓了回撤工期。2、工作安排为保证工作面回撤、安装能有序进行,2013年3月8日由生产技术部组织公司相关领导、部门及区队人员召开了“1204工作面回撤、1205工作面安装工作安排会”,对本次回撤安装中需要协调解决的问题进行了安排,并落实责任,为本次顺利回撤、安装打下了一定的基础。但是前期工作安排还不够仔细,未提前系统的考虑运输问题,对运输线路上存在的问题没有提前及时解决,如运输线路上电缆未提前进行吊挂、管路未提前安排处理、1205切眼靠回顺抹角过小未提前处理、1205辅运在1206切眼处巷道坡度大未提前准备好防范措施等,给本次安装运输造成了困难。3、材料落实在本次回撤、安装前,

5、由生产技术部、机电技术部提前做了详细的材料计划,并在回撤、安装前两个星期安排专人核对材料,对未到的材料及时跟踪落实,确保了回撤、安装不受影响。但还存在个别材料落实不到位,如强制放顶火工品未及时到矿,影响1205工作面顶板欲裂爆破。4、工作面采法管理综采二队提前30米对工作面进行了调整,使工作面沿底板推采,为本次工作面支架回撤创造了良好的条件。5、措施编写及学习综采二队针对1204工作面情况,提前编写了1204工作面铺网、回撤安全技术措施,并在工作面开始铺网前一天组织参与铺网、回撤人员进行集中学习,并进行了考试。三、铺网工作1204综采工作面铺网从3月27日8点班开始,4月9日8点班结束,共用时

6、13天零1个班,比计划滞后2天零1个班。共计铺设菱形金属网928张,施工锚杆2000多套,锚索200套。在本次铺网过程中取得的经验与不足有以下几点:1、存在的问题:(1)由于本次在开始铺网时,工作面遇地质变化带,顶板比较破碎,造成在工作面铺网时30#-40#、60#-75#、88#-94#支架漏矸,给铺网带来了很大的安全隐患。(2)在末采割煤过程中,由于采煤机司机操作不一致,割煤过程中抬刀过高,导致40#-70#支架铺网困难,而且通道底板不平整,造成在回撤支架过程中拉架困难。(3)在施工锚索过程中,由于顶板出现地质变化,造成顶板离层和破碎,很大一部分锚索眼施工完成后锚索安装不上去,需重新打眼,

7、致使施工进度缓慢。(4)在锚杆施工过程中操作不当,出现个别锚杆施工不合格,托盘接顶不实,需重新补打,加之锚固剂凝固速度慢,也浪费了一定的工时。(5)在联网过程中,工作面中部(尤其是69#-70#支架处)联网质量差,使支架回撤时出现破网漏矸现象。2、取得的经验(1)1204铺网期间人员由综采二队79人、综掘二队16人、综掘一队23人、洗煤厂28人组成。新老工人搭配比较合理,分工比较明确。(2)工作面在开始扩通道时,采取了割底板的方法进行推采,通道底板低于支架所停位置底板,撤架容易。(3)建议在以后工作面铺网时,在将钢丝绳向采空区提前敷设2米。四、1204工作面回撤1204综采工作面设备、支架回撤

8、从4月9日4点班开始4月18日4点班结束,共计9天,比计划提前8天完成。 1、回撤工作完成情况(1)拆除工作面液压支架电液控制器140个、电源盒29个、6mm2电源线708米;拆除支架进、回液管路;拆除工作面照明灯29盏、6mm2电源线260米、2.5mm2连线448米;拆除工作面气雾组化管路300米;拆除煤机拖缆带120米、煤机供水管路300米;拆除工作面运输机、转载机、破碎机冷却水管;拆除扩音电话18个;拆除刮板运输机槽子电缆夹板、齿轨、哑铃销;(2)拆除工作面刮板运输机刮板链480米、转载机链条80米并抽链运至地面;解体工作面采煤机前后两摇臂,将机身及左摇臂运至地面并更换机身左牵引部;处

9、理左摇臂行星头活动油缸;解体工作面刮板输送机机头、机尾电机减速器、机头推移板;解体转载机悬空段、转载机机头、自移机尾并装车升井;解体转载机电机并运至1205工作面;拆除破碎机传动部并装车升井。(3)回撤工作面运输机机尾高、低速电缆各500米,机头高、低速电缆240米运至1205工作面;回撤采煤机高压电缆240米装车升井;回撤采煤机高压电缆250米、转载机高、低速电缆210米、破碎机电缆225米运至1205综采工作面;(4)回撤剩余列车2500KVA移变、2000KVA移变、1000KNA移变、制水器各一节、组合开关列车3节、乳化泵车2节、清水泵车2节、清水泵水箱1节、乳化泵箱车1节、照明综保车

10、1节、电缆花车4节;解体工作面运输机槽子并装车升井;安装机头、机尾撤架绞车4台;恢复临时泵站供液系统;回撤液压支架140台;回撤型梁48根、单体支柱208根。2、存在的问题:(1)由于回撤通道3#45#有一定的坡度,DBT进入回撤通道拉架时容易打滑,影响了机头方向支架的回撤速度。(2)在拉运支架过程中,未周全考虑到DBT铲板拉运支架的危险因素,导致4月12日4点班支架拉运过程中发生侧倒。(3)机头未按照措施要求施工绞车硐室,撤架时绞车频繁移动,影响撤架进度和工人劳动强度。(4)DBT车故障较多,不能及时运走工作面撤出的支架,耽误了一定时间。(5)工作面撤架时,采用链条捆绑支架底座进行拉架,操作

11、工序繁琐,工人劳动强度较大。3、取得的经验(1)本次回撤采用双掩护架,极大的减少了方木的消耗,减轻了工人劳动强度。(2)在工作面推采过程中,必须观测好顶板周期来压规律,准确掌握顶板来压步距,保证工作面停采线避开顶板周期来压,给工作面回撤创造良好的顶板条件。(3)减少了工作面型梁及单体支柱的使用数量,大大减轻工人的劳动强度,更安全。(4)建议在以后工作面回撤时,购买专用挂钩代替链条进行撤架。五、1205工作面安装1205综采工作面安装从2013年3月31日开始,2013年4月23日联合试运转,共计24天。(一)安装前准备工作1、准备工作完成情况(1)1205运顺、辅运安装管路共计13350米。其

12、中运顺安装DN150供水、DN150排水、DN50压风管路各2200米,辅运安装DN100排水、DN50消防、DN50压风管路各2250米。(2)1205运顺、辅运安装缆线共计10275米。其中运顺敷设两趟MYPTJ-3*70+3*35/3+4*4型高压电缆各2936米,运顺、辅运各安装低压电缆MYP-3*50+1*16型2200米,安装照明灯线2250米;切眼安装临时照明灯25盏。(3)1205运顺胶带输送机安装共计2200米。包括:纵梁、H架,上托辊架,上托辊,下托辊等。其中,安装闭锁线2200米,皮带敷设4400米,闭锁开关及广播电话35台,除铁器一台,组合开关一台、电控箱一套、张紧装置

13、一套(张紧小车、轨道梁、纵梁、绞车、泵站)、卷带装置一套、机头龙门架、一驱动、二驱动、卸载部分、基础灌浆;安装溜煤嘴、篦子、护栏及放煤平台、导料槽、挡煤板及缓冲床等工作。(4)1205运顺安装单轨吊45节,设备列车轨道70节。(5)1205切眼敷设DN50(G)高压胶管250米。(6)1204工作面安装4台双速回柱绞车。2、存在不足之处(1)1205运顺供水管路安装长度不够,与设备列车全自动清洗过滤器实际相差60米。(2)供水管路安装完毕后,未及时做耐压、保压试验及压力测验等工作。(3)顺槽提前敷设的高压电缆、接线盒防潮措施不到位,造成缆线及接线盒绝缘阻值较低。(4)溜煤眼篦子正对射煤点纵向工

14、字钢长度不够,不能与溜煤眼壁部连接,可能造成煤流未经篦子缓冲直接击打溜煤板。(5)单轨吊电缆托架插销长度不一致,达不到标准化要求。(6)切眼安装管路时因考虑不周全,前期已敷设的250米DN40(G)高压胶管达不到要求,需重新敷设DN50(G) 高压胶管,造成返工情况。(7)提前安装在1204工作面机尾的回柱绞车电机防潮措施不到位,造成电机绝缘阻值较低,影响支架回撤。 2、取得的经验(1)在今后管路安装中应加大细节管理,做好现场落实工作,保证泵站安装之前,供水水源与全自动清洗过滤器顺利连接,供水压力能够满足实际需求,确保不影响支架就位工作。(2)在日后设备列车安装前,应提前确定设备列车在运顺的安

15、装位置,并用白色自喷漆在巷帮标定,防止出现管路安装不到位等现象。(3)在今后缆线敷设过程中,必须将电缆端部或接线盒密封严,电缆在运输、敷设过程中防止电缆因外力损坏,且在安装好的接线盒内放置干燥剂,防止受潮,影响正常供电。 (4)以后测量尺寸时,必须认真准确,加工件严格按照图纸验收后,再进行安装,确保加工件适用、可靠。(5)现场安装人员必须认真负责,对于与配套设施不一致的配件,坚决不予安装,不能抱有凑合心里,安装工程必须符合机电设备安装标准和质量标准化要求。(6)相关技术人员必须全面考虑,且与生产单位及时沟通设施实际使用情况,根据使用情况及时修改设计,避免造成返工。(7)在今后绞车安装时,必须将

16、电机接线腔外部采用塑料进行包扎,且在接线腔内放置干燥剂,防止受潮。(二)前期检修工作1、前期检修工作完成情况:地面补焊133块中部槽,检修刮板输送机链条10挂、机头架一部、机尾及传动装置一部,补焊转载机架桥槽、调节槽、铰接槽、1.5米槽、过渡槽、机尾部及传动装置一部,地面更换破碎机锤头及固定螺栓、自移机尾操作阀、油缸、垂直托辊及各控制管路;检修8台液压支架、1台采煤机、3台BRW315/31.5型乳化泵、2台水箱。2、存在不足之处:(1)检修“三机”所需配件不能及时到货,影响检修进度。(2)自移机尾检修不到位,操作阀存在窜液现象,一个水平缸不动作。(3)检修支架所需配件不能及时到货,部分入井支架仍缺少小配件。(4)拆卸采煤机拉杆专用工具

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