注汽锅炉节能技术探讨

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1、注汽锅炉节能技术探讨 摘 要:曙工处目前拥有注汽锅炉设备13台,年均燃料消耗成本6800万元。锅炉普遍存在热效率低,燃料消耗量大,热能损失多等缺点。几年来,围绕节能降耗,提高注汽效率,减少污染,陆续采取了注汽锅炉绝热保温技术、稳燃室技术改进等一系列节能降耗手段,提高了注汽锅炉热效率,减少了能量损失,降低了生产成本,在应用中见到良好效果。 关键词:注汽;锅炉;节能 一、前言 曙工处目前拥有注汽锅炉设备13台,其中燃煤加热炉1台、燃煤注汽炉1台、石油焦注汽炉4台、燃油注汽炉7台,年均燃料成本6800万元以上。由于技术上的欠缺,石油焦浆锅炉存在热效率低,燃料消耗量大,热能损失多等缺点。几年来,围绕节

2、能降耗,减少污染,采取了一系列技术改进手段,大幅提高了石油焦注汽锅炉热效率,减少能量损失。 二、注汽锅炉绝热保温技术 (一)技术原理 注汽锅炉自身散热达到总热量损失的20%左右1。通过对注汽锅炉炉体表面喷涂gr-200绝热保温涂料,进行隔热保温处理,以此减少注汽锅炉自身的热量损失。 gr-200绝热保温涂料具有绝热、保温、抗辐射、防腐、防水等优点。该涂料以多孔微珠为功能填料,采用复合配方研制而成。绝热性能出众,同时具有防辐射性能,质量轻,延伸率良好,可涂覆于不同环境下各种基材表面。 (二)技术特点 1.绝热性能 经过航天科技集团测试分析中心检测,其50热导率为0.10w/(mk),经过与聚苯乙

3、烯泡沫样品的隔热比较试验,喷涂gr-200绝热保温涂料的箱子要比用聚苯乙烯泡沫填充的箱子的温度平均低8.1。0.5mm的绝热保温涂层用量能够取得与110mm聚苯乙烯泡沫板相同的绝热保温效果。绝热性能测试如下: 表1 gr-200绝热保温涂料绝热性能 注:表中”背面平均温度”为试片靠近热源那面的平均温度。 2.辐射性能 gr-200绝热保温涂料采用了储箱保温技术,而且融入了卫星天线表面采用的太阳能热反射技术成果,具有优异防辐射性能,其辐射系数为0.87,反射比为0.96。 3.隔音性能 该绝热保温涂料的树脂乳液与多晶功能填料能起到隔音作用,可用于工业降噪。 4.阻燃性 gr-200绝热保温涂层的

4、火焰蔓延率为4%,其闪点不燃。通过使用无溴、无卤环保助燃剂进行燃烧试验,涂层在燃烧过程中迅速产生膨胀碳保护层,隔绝空气达到阻燃的作用,防止表面火焰进一步扩散。整个燃烧过程低烟、无毒。 5.防腐性能 该绝热保温涂料主要靠涂层直接附着在被隔热体的表面,中间不含空气,可有效阻隔水汽的冷凝和侵入。其次自身有很好的耐老化性能,长期暴晒不会开裂,耐水性优良,弹性好,耐高低温交变性好,能有效保护被隔物体的表面不被氧化,进而达到防腐蚀目的。 (三)技术参数 a.50热导率:0.10w/(mk) b.辐射系数:0.87 c.辐射反射比:0.96 d.密度:0.47g/cm3 e.火焰蔓延率:4% (四)应用效果

5、 xx年末,在4台锅炉上进行了炉体表面绝热保温涂覆试验,总投入经费47.5万元。经现场测量对比,平均节能2%左右。使用绝热保温涂料前,炉体表面温度75以上,使用后,降低至53。不仅降低炉体表面温度,有效减少了锅炉热量损失,更改善了锅炉周边工作环境。 三、石油焦注汽锅炉稳燃室改进 (一)改进背景及原理 由于石油焦锅炉工艺性的要求,锅炉本体中存在一段稳燃室,其作用是产生一个高达1200的高温区,使得石油焦碳化燃烧。 稳燃室内部与火焰直接接触的为耐火层,材料为含锆特级砖。处于耐火砖与锅炉外壳之间的为保温层,包括保温砖、二级砖、一级砖(从外到内)。当炉体受热之后,保温层膨胀系数大于内火层的受热膨胀系数

6、。保温层受热膨胀将耐火层涨裂。每次维修费用都高达十几万元。维修之后也只能注汽35井次。 (二)改进内容及效果 xx年,对耐火砖及保温砖的热膨胀性能进行了试验,对稳燃室的力学特性和受热条件做了初步研究;改进耐火层及保温层的结构,对稳燃室火焰气体流体进行了力学计算,重新设计了稳燃室的结构。 改造后,稳燃室的维修次数由平均每年45次降低到1次,大大降低了维修费用。新结构稳燃室的投入使用,不仅降低了锅炉的维修成本,而且 使燃料燃烧更完全,减少了污染气体的排放,对于保护环境具有重要的意义。同时使炉膛保温更好,提高了锅炉的热效率,节省了燃料。 四、燃煤锅炉对流段改造 在使用中发现,燃煤注汽炉对流段原有人孔

7、狭窄,致使吹灰无法 _进行,常有大量遗留死角,容易堵塞通风道,使引风加大,耗电量增加,并且烟温无法充分吸收,直接影响对流段热效率,增加单耗2。经过认真分析对流段积灰原因及组分,寻找解决办法3。在充分论证以后,决定在对流段护板侧面重开人孔,人孔直径1.2米,人孔门板厚度0.2米,极大方便了吹灰的进行。 改造前单耗165kg/m3,改造后单耗降低到162kg/m3,全年节约煤300吨以上。 五、减少锅炉配套设备磨损 与13台注汽锅炉配套使用的各型电机、泵、风机、压缩机及工程机械共计140余台,每年共耗电766万度,消耗柴油120.5吨,消耗各种润滑油5吨。由于传统润滑,润滑油变质快,机械摩擦损失较

8、大,占到消耗能量的35-40%。为了提高能源利用率,采用超强抗磨润滑护理纳米技术,降低磨损,减少维修成本。 统计数据显示,该技术使用后,年节电率达到12%;延长换油周期,节约润滑油60%;5台工程机械节约燃油10%;13台注汽炉年节约维修费用28万元。达到节能降耗、延长设备使用周期、减少维修次数,进而降低成本的目的。 六、结论 几年来,曙工处不断探索注汽锅炉节能降耗技术,提高注汽效率,降低生产成本。在实践中针对不同的锅炉类型,陆续采取了注汽锅炉绝热保温技术、稳燃室技术改进等技术手段,起到了明显的节能效果,显著降低了生产成本。与此同时,不断加强管理,挖潜增效,在产值效益有所提升的同时,年消耗能源总量以每年2%的速度递减。 _: 1 刘超等.提高注汽锅炉系统效率技术研究j.技术与市场,xx,18(1):29-29. 2 衣怀峰等.稠油热采注汽锅炉烟气控制节能技术研究j.石油石化节能,xx,(2):3-3. 3 苗浩然.注汽锅炉弱爆吹灰技术的研究与现场应用j.中国新技术新产品,xx,(3):3-4. 模板,内容仅供参考

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