减少烟支皱纹(国优QC材料)课件

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1、精,是一种追求 精,是一种境界 追求极致的 完美境界 只有不断超越 永不满足 金叶小组,减少卷包机组烟支皱纹,金叶QC小组,烟草行业市场竞争的日益加剧和顾客对产品要求的不断提升,要求我们必须持续改善卷烟产品质量,追求产品质量零缺陷。通过近期成品检测数据来看,烟支皱纹率相对较高,给我厂产品质量形象带来一定的影响。迫切需要我们找到烟支皱纹产生的原因,实施改进,从而减少皱纹烟支数量,达到提升产品形象的目的,增加企业的质量效益。,前言,烟草行业市场竞争的日益加剧和顾客对产品要求的不断提升,要求我们必须持续改善卷烟产品质量,追求产品质量零缺陷。通过近期成品检测数据来看,烟支皱纹率相对较高,给我厂产品质量

2、形象带来一定的影响。迫切需要我们找到烟支皱纹产生的原因,实施改进,从而减少皱纹烟支数量,达到提升产品形象的目的,增加企业的质量效益。,一、小组简介,一、小组简介,上级要求,烟支外观皱纹率2,生产现状,课题选定,二、选择课题,三、设定目标,为完成上级下达指标,我们将本次活动的目标值设定为:将卷包机组烟支外观皱纹率由原来的3.12降低为2。,四、目标可行性分析,2010年15月份烟支皱纹率(单位:),目标是否可行呢?我们从厂质量检测部门查询了2010年15月份成品检测纪录。根据检测数据,机组及机组烟支皱纹率完成较好,达到或接近目标值,这为小组完成活动目标提供了基础。,调查一:,四、目标可行性分析,

3、卷烟生产从原材料到成品需要经过若干道生产工序,哪些生产工序是产生烟支皱纹的关键工序呢?我们按照卷包机组卷烟生产工序进行分层,对烟支皱纹情况进行调查,制作出了各工序烟支皱纹情况排列表和排列图。,OSCAR,条包机,卷烟生产工序流程,调查二:,各工序取样点烟支皱纹率调查表(单位:支),各工序皱纹烟支数量排列表,四、目标可行性分析,从排列图中可看出,卷接机和透包机两道加工工序产生的皱纹烟支数量占总数的70.67%,是造成卷包机组烟支皱纹率高的关键因素,也是小组本次活动要解决的关键问题。,四、目标可行性分析,目标实现依据:,四、目标可行性分析,目标可实现,通过调查分析,机组和机组烟支皱纹完成情况达到或

4、接近于目标值。关键工序卷接机和透包机产生的皱纹烟支量占总皱纹量的70.67%,降低关键工序55%的皱纹量,烟支皱纹数量即可下降到3.12%-(3.1270.67%55%)=1.91% 。小组有把握解决关键工序55%的皱纹烟支数量,所以,我们的目标可以实现。,针对造成烟支皱纹率高的两个主要生产环节,小组成员运用头脑风暴法进行原因分析,并对卷接机和透包机烟支皱纹率高的原因分别绘制了系统树图。,五、原因分析,五、原因分析,从系统树图中,我们共找到了项末端因素:,六、确定要因,确定确认标准:,在小组找到末端因素中,“无专用调整工具”和“烙铁运行参数未优化”没有可直接使用的确认标准。根据现状调查情况和活

5、动目标值,小组成员经过讨论,制订了相应的确认标准。并排除了非小组可控的末端因素“透明纸收缩率超标”。,六、确定要因,针对确定的项末端因素,小组成员制定了要因确认计划表,并按照计划表对项末端因素逐一进行要因确认。,要因确认计划表,六、确定要因,烟支通道表面污染情况调查表,保养检查纪录,保养制度,保养制度执行不力,结论:保养到位,该项非要因。,六、确定要因,布带磨损严重,卷烟机布带磨损情况调查表,结论:布带无磨损严重情况,该项非要因。,六、确定要因,卷包车间2009年内部培训纪录,卷包车间2010年5月维修工维修技能考试成绩,卷包车间2009年外出培训纪录,维修人员缺少培训,结论:超额完成培训任务

6、,该项非要因。,六、确定要因,鼓轮相位调整后烟支皱纹情况统计表(单位:支),小组对现场调整卷烟机鼓轮相位情况进行调查,维修人员进行鼓轮相位调整时,依靠目视调整,调整后不能保证调整误差。通过多次调整卷接机鼓轮相位,对卷接机烟支皱纹情况的统计分析,发现不同人员不同时间调整鼓轮相位后,烟支皱纹率情况偏差较大。,六、确定要因,但该偏差究竟是由鼓轮相位调整时的误差引起,还是由系统波动或抽 样不同所引起,则不能直接判断。为此,根据统计表中皱纹烟支数量统计数据,我们利用方差分析,a=0.05的水平上,对鼓轮相位调整误差引起烟支皱纹数量变化的显著性进行分析。通过数据计算,列出了方差分析表。,六、确定要因,经过

7、分析,不仅在 0.05的水平上,即便在 0.01的水平上,因素的影响也是显著的。这表明鼓轮相位的调整误差对烟支皱纹有明显的影响。,结论:无专用调整工具,调整误差不能保证,该项是要因。,六、确定要因,鼓轮负压值统计表(单位:MP),鼓轮负压值折线图,通过对鼓轮负压值的调查统计,鼓轮负压值有超出技术标准要求现象,且负压平均值严重低于标准中值。,六、确定要因,为确定其影响程度,我们通过调整不同的负压值,观察烟支皱纹变化情况,并由统计结果绘制出散布图,从散布图中可以看出,在负压值低于标准值中值时,皱纹烟支数与负压值呈负相关。当负压值高于标准中值时,皱纹烟支数与负压值呈正相关。故“鼓轮负压值超标”对烟支

8、皱纹影响较大。,结论:鼓轮负压值超标,且对烟支皱纹影响大,该项是要因。,六、确定要因,透包机烟包通道间距测量表(单位:mm),透包机烟包通道间距折线图,结论:间距符合技术标准,该项非要因。,六、确定要因,烟包推杆角度测量统计表(单位:度),烟包推杆角度折线图,结论:角度偏差符合技术标准,该项非要因。,六、确定要因,透包机出口处烟支皱纹统计表(单位:支),小组成员多次调整透包机烙铁运行参数,发现改变运行参数后,透包机出口处皱纹烟支数量变化较大,经过方差分析,在0.01的水平上,因素的影响是显著的。这表明烙铁运行参数的改变对烟支皱纹有明显的影响。,方差分析表,结论:出口烙铁运行参数对烟支皱纹影响大

9、,该项是要因。,六、确定要因,经过对项末端因素的逐一确认,我们确定了三个造成烟支皱纹率高的主要因素:,七、制定对策,对策表,针对找到的三条要因,小组通过讨论,设定了对策目标,制订了对策表。明确了相应的责任人和完成时间。,八、对策实施,小组成员对各机组负压管道进行了检查,清理了负压管道内的杂物,更换了部分有漏气现象的调节阀和连接头。并通过负压调节阀调节负压值,使负压值满足0.550.02MP要求。,八、对策实施,实施完成后,小组对各机组负压值进行了取样检查,并由检查结果制作了直方图 。,鼓轮负压值检查表(单位:MP),八、对策实施,鼓轮负压值直方图,从直方图中可以看出,鼓轮负压值呈正态分布,平均

10、值与公差中心基本一致,CPK为1.1,达到了预期目标。实施一获得获得良好效果。,由检查表制作直方图如下:,八、对策实施,针对实际工作中调整鼓轮相位不能保证调整误差的情况,小组成员根据鼓轮相位调整方法及轮槽尺寸,设计加工了相位调整专用工具,工具制作完成后,小组成员对17#卷烟机组鼓轮相位重新进行调整。,八、对策实施,实施完成后,小组成员对卷接机出口处烟支皱纹情况进行了统计,并由统计结果绘制出柱状图。从图中看出,卷烟机出口烟支皱纹率平均为0.386,实施二获得成功。,八、对策实施,因素位级表,为找到烙铁运行的最佳参数,我们使用正交试验法对烙铁的运行参数进行试验,本次试验共有个因素、个位级。,八、对

11、策实施,八、对策实施,直接比较25个试验的结果,第4号试验的效果最好,组合号为A4、B1、C1。从位级之和可以看出,最好的工艺条件为:A4、B2、C1。,从趋势图中看出,因素仍有可降低空间,但如果继续降低温度,根据生产经验,会影响透包包装的表面整齐度,影响产品质量,因此,不宜针对C因素展开做撒小网试验。对于因素B,从趋势图中看应该存在一个更佳的点B6或B7。,八、对策实施,直接看结果和算一算的结果虽然有一的定差异,但其主要因素是一致的,均为A4、C1。不一致的因素B对结果的影响较小,根据试验结果,直接看A4、B1、C1,我们发现透包机出口处烟支皱纹数量已经达到了要求,对B因素展开做撒小网试验意

12、义不大。故我们直接选定A4、B2、C1做为烙铁运行的最佳参数。,八、对策实施,确定了烙铁运行的最佳工艺参数后,小组成员按照新的工艺参数对透包机烙铁重新进行了调整。,八、对策实施,实施完成后,我们对透包机出口处烟支皱纹率进行了跟踪统计,经过跟踪调查,透包机出口处烟支皱纹率平均为1.58,低于1.8的预期目标,实施三获得成功。,九、效果检查,实施完成后,小组成员在各生产工序取样点处取样分析烟支皱纹情况。,各工序皱纹烟支数量排列表,实施效果检查:,九、效果检查,并根据皱纹情况制作出排列图,从排列图中可以看出,实施完成后,卷接机和透包机已不再是造成卷包机组烟支皱纹的主要生产工序。,九、效果检查,课题完

13、成情况检查:,2010年9月2011年1月卷包机组烟支皱纹情况统计表(单位:),通过对2010年9月2011年1月烟支皱纹情况的检查,卷包机组烟支皱纹率由活动前的3.12%降低活动后的1.60%。,九、效果检查,活动前后卷包机组烟支皱纹率对比柱状图,2,1,活动前,3.12,目标值,2.0,活动后,1.60,3,4,5,6,通过对2010年9月2011年1月烟支皱纹情况的检查,卷包机组烟支皱纹率由活动前的3.12%降低活动后的1.60%,圆满的完成了我们的活动目标。,实现目标!,十、巩固措施及标准化,巩固措施:,成果来之不易,巩固尤为重要,为巩固已取得的活动成果,我们制订了相应的巩固措施。,十、巩固措施及标准化,巩固期效果:,2011年2月份车间烟支皱纹率统计表(单位:),活动完成后,我们从厂质量检测部门查询了2011年2月份车间烟支皱纹率检测纪录,卷包机组烟支皱纹率平均为1.58。本次QC活动成果稳定可靠。,十一、总结及体会,通过本次活动,减少了皱纹烟支数量,提升了产品形象,增加了企业的质量效益 。同时,小组利用QC知识解决问题的能力得到了加强,综合素质明显提高。在以后的工作中,我们将继续运用QC理论和方法来处理生产过程中遇到的其他问题。,Thank You !,

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