(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报

上传人:精****库 文档编号:143727101 上传时间:2020-09-01 格式:DOCX 页数:26 大小:356.79KB
返回 下载 相关 举报
(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报_第1页
第1页 / 共26页
(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报_第2页
第2页 / 共26页
(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报_第3页
第3页 / 共26页
(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报_第4页
第4页 / 共26页
(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报_第5页
第5页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述

《(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(2020年){生产管理知识}生产指标完成情况通报(26页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、生产管理知识生产指标完成情况通报煤耗367.86g/kwh,同比上升3.96g/kwh。火电完成厂用电率7.99%,同比下降0.17个百分点,综合厂用电率完成8.32%,同比下降0.32个百分点;水电完成厂用电率0.31%,同比持平,综合厂用电率完成1.02%,同比下降0.4个百分点。脱硫投入运行,多耗厂用电量2053.83万千瓦时,使火电机组厂用电率升高1.02%,使四川公司厂用电率升高0.94%。原因分析:有限公司煤耗升高的主要原因是脱硫装置稳定投入运行。存在的主要问题:燃煤供应不足。下一步的工作重点:加强与调度的联系,在保证水电多发的情况下,力争火电多发。加强对小指标的管理力度,进一步提

2、高真空度和给水温度,降低排烟温度和飞灰含炭量和凝结器端差。加强对标管理力度,确保全年任务完成。加强燃煤组进,确保燃煤供应。加强对月计划完成情况的指导监督考核,确保全年指标的完成。二、四川华电攀枝花发电公司1、指标完成情况攀枝花发电公司本月完成发电量3420万kWh,比计划多发420万kWh,同比减少8158.64万kWh;上网电量3119.0048万kWh,同比减少7355.02万kwh;厂用电率8.17%,比计划低1.23%,同比下降0.99%,综合厂用电率完成8.81%,比计划低1.19%,同比下降0.732%。供电煤耗完成439.72g/kW.h,比计划高2.63g/kW.h,同比下降1

3、4.93g/kW.h;综合供电煤耗完成442.82g/kW.h,比计划高0.37g/kW.h,同比下降16.24g/kW.h。本月机组运行稳定,发电量较高,12月31日16:53点6号机组按四川省经委要求停运,调度要求做紧急备用。1-12月累计发电量完成46969.4万kW.h,同比少发75492.39万kWh,完成四川公司年度发电量计划的56.93%;厂用电率9.88%,同比下降0.45%,综合厂用电率完成10.49%,同比下降0.29%,比年度计划低0.01%;综合供电煤耗完成441.63g/kW.h,同比下降2.30g/kW.h,比年度计划低0.37%。1-12月机组上网电量42040.

4、2743万kW.h,加上1-10月累计水火置换上网电量14908.5万kW.h(含2621.50万kWh的网上竞价置换电量,其中高峰置换电量为5217.53万kWh,平段置换电量为5067.31万kWh,低谷置换电量为4623.67万kWh),则累计完成上网电量56948.77万kW.h,完成四川公司计划上网电量73837.5万kW.h(按发电量8.25亿kW.h,综合厂用电率10.5%计算)的77.13%。2、存在的主要问题(1)机组的提前关停是发电量未完成全年计划的主要原因。(2)水火置换电量未能完全执行到位,6-10月执行率仅为39.76%,也是发电量未完成全年计划的主要原因之一。3、采

5、取措施做好机组关停后有关工作。三、攀枝花三维发电有限责任公司1、指标完成情况攀枝花三维发电公司本月完成发电量17020.97万kWh,比计划多发2021万kWh,同比少发2506万kWh;上网电量15335.03万kWh,同比少上网2318.89万kWh;厂用电率9.61%,比计划低0.19%,同比升高0.26%;综合厂用电率完成9.91%,比计划低0.29%,同比升高0.31%;供电煤耗完成398.76g/kW.h,比计划高0.53g/kW.h,同比升高1.76g/kW.h;综合供电煤耗完成400.06g/kW.h,比计划高0.03g/kW.h,同比升高1.76g/kW.h。全年累计完成发电

6、量130846.25万kW.h,同比少发47375.55万kWh,完成四川公司年度发电量计划的73.43%;厂用电率完成9.91%,同比下降0.27%,综合厂用电率完成10.26%,同比下降0.19%,比年度计划低0.04%;综合供电煤耗完成399.91g/kW.h,同比下降5.07g/kW.h,比年度计划低0.09g/kW.h。影响煤耗未完成计划的原因本月虽然发电量是从6月以来最高的一个月,负荷率达到了93.22%,但是由于攀枝花市煤炭市场的放开,煤炭商因利益将煤炭外运,形成外地与攀枝花市用煤企业抢煤的现状,使煤炭供应一度趋于紧张,造成煤质大幅度下降,全月入炉煤热值12833kJ/kg,煤中

7、煤泥稍多就会造成给煤机堵塞,底渣系统也不通畅,影响机组经济运行,造成发电煤耗较高,从而影响综合供电煤耗的完成。2、存在的主要问题(1)从11月底攀枝花市经委将煤炭市场放开,允许攀枝花煤炭外运,使公司燃煤形势又趋于紧张,且煤炭质量同时也在下降。(2)由于煤中含流量较高,根据环保要求掺烧石灰石,锅炉热量损失增加,飞灰损失增加,同时对底渣系统影响较大。3、下一步工作重点(1)积极同攀枝花市经委联系,以保证发电用煤量。(2)做好燃料监督管理工作,确保发电用煤质量。四、黄桷庄公司1、指标完成情况本月完成发电量23523万千瓦时,比去年同期增加9591万千瓦时。全年累计完成发电量220069万千瓦时,完成

8、年度计划的100.03%,比去年累计完成发电量减少360万千瓦时。本月完成上网电量21121万千瓦时,比去年同期增加8657万千瓦时,比去年累计完成上网电量减少1013万千瓦时。本月完成供电煤耗384.32克/千瓦时,比月度计划376.87克/千瓦时升高7.45克/千瓦时,比去年同期升高22.74克/千瓦时。全年累计完成供电煤耗376.37克/千瓦时,比去年同期374.85克/千瓦时升高1.52克/千瓦时。本月完成综合供电煤耗386.50克/千瓦时,比月度计划379克/千瓦时升高7.45克/千瓦时,比去年同期升高22.63克/千瓦时。全年累计完成综合供电煤耗378.46克/千瓦时,比去年同期3

9、76.58克/千瓦时升高1.88克/千瓦时。本月完成厂用电率9.70%,比月度计划11.22%降低1.52个百分点,比去年同期降低0.27个百分点。全年累计完成厂用电率9.65%,比去年同期9.42%升高0.23个百分点。本月完成综合厂用电率10.21%,比月度计划11.72%降低1.51个百分点,比去年同期降低0.33个百分点。全年累计完成综合厂用电率10.21%,比去年同期9.86%升高0.35个百分点。本月完成发电油耗38.65吨,比去年同期增加316.35吨。全年累计完成发电油耗738吨,比去年同期988降低250吨。2、存在的主要问题(1)本年度发电量同比减少,主要是新机投产和缺煤停

10、机影响。(2)由于2007年7月底完成脱硫设备性能考核试验,脱硫耗电计入厂用电量,相应的厂用电率、综合厂用电率、供电煤耗、综合供电煤耗升高。3、下一步工作重点(1)营造良好的外部环境,及时了解、掌握电力市场动态和供需情况,多渠道争取发电量,优化电量结构,力争效益最大。(2)积极协助、配合华电燃四川调运公司做好电煤组织和供应工作。按照“保证供应、提高煤质、控制煤价、避免因缺煤停机或降出力”的原则,在燃煤供应不能满足发电需要的情况下,努力处理好电量与煤量的关系,处理好电量与电价的关系,处理好电厂与调度的关系,最有效地利用有限的燃煤量取得最好的收益。(3)实施对标管理和营运改善,提高生产经营管理水平

11、。针对煤耗和厂用电率与集团公司先进水平差距较大的情况,认真分析主、客观原因。凡属设计水平、系统调峰、煤质滑坡等客观因素占主要地位的,要尽最大努力,力争通过优化外部环境、加大节能投入等得到改善;对于检修、维护和运行调整不到位,生产管理和燃料管理差距大等主观原因导致的煤耗、厂用电率升高,要按照上级对标管理办法逐项对照检查,落实整改措施,加大考核力度,堵塞管理漏洞。(4)加强预算管理和成本控制,保证政策因素和电量增长因素除外的各项费用控制在预算范围内。(5)优化脱硫设施运行,努力降低脱硫厂用电。五、内江发电总厂1、指标完成情况分析520MW机组本月完成发电量23313.36万千瓦时,与去年(3159

12、4.36万千瓦时)相比少发8281万千瓦时,比月度计划(34000万千瓦时)少发10686.64万千瓦时,2007年累计完成227775.16万千瓦时,同比少发32042.72万千瓦时,完成年度计划87.61%。其中200MW机组本月完成16184.88万千瓦时,比去年(25510.68万千瓦时)少发9325.8万千瓦时,2007年累计完成186633.72万千瓦时,同比少发28010.88万千瓦时;100MW机组本月完成7128.48万千瓦时,比去年(6083.68万千瓦时)多发1044.8万千瓦时,2007年累计完成41141.44万千瓦时,同比少发4031.84万千瓦时,200MW机组本

13、月发电量同比少发的主要原因是机组运行小时同比减少297.76小时;累计同比少发的主要原因是运行小时及负荷率分别同比减少779.38小时及0.63个百分点。100MW机组本月发电量同比多发的主要原因是机组运行小时及负荷率分别同比增加27.63小时及11.1个百分点,累计同比同比减少的主要原因是机组运行小时同比减少573.43小时。520MW机组本月完成供电煤耗362.86克/千瓦时,与去年同期(318.3克/千瓦时)相比升高44.56克/千瓦时,比月度计划(367.15克/千瓦时)低4.29克/千瓦时,累计完成383.47克/千瓦时,同比升高5.39克/千瓦时;其中200MW机组本月完成351.

14、19克/千瓦时,与去年同期(313.87克/千瓦时)相比高37.32克/千瓦时,累计完成376.48克/千瓦时,同比高5.72克/千瓦时。200MW机组本月供电煤耗同比升高的主要原因一是发电量同比大幅度降低以及机组脱硫装置投运;二是锅炉效率同比降低0.07个百分点、排烟温度同比升高3.87、汽耗率同比升高0.01个百分点、真空度同比降低0.55个百分点、油耗同比增加36.18吨(详见小指标分析报表)等小指标方面原因使发电煤耗同比降低27.19克/千瓦时;累计同比升高的主要原因是发电量同比降低和机组脱硫装置投运。100MW机组本月完成389.21克/千瓦时,累计完成415.08克/千瓦时,同比低

15、2.11克/千瓦时。100MW机组供电煤耗累计同比降低的主要原因加强了机组辅机的优化与运行管理,使部分主要技术经济指标有所改善(见小指标分析报表)。520MW机组本月完成综合供电煤耗363.56克/千瓦时,与去年同期(321.59克/千瓦时)相比升高41.97克/千瓦时,比月度计划(371克/千瓦时)低7.44克/千瓦时;2007年累计完成386.6克/千瓦时,同比升高4.62克/千瓦时,比年度计划(385克/千瓦时)高1.6克/千瓦时;其中200MW机组本月完成350.89克/千瓦时,与去年同期(317.35克/千瓦时)相比高33.54克/千瓦时,累计完成379.74克/千瓦时,同比升高6.

16、19克/千瓦时。本月200MW机组综合供电煤耗同比升高的主要原因一是发电量同比大幅度降低以及机组脱硫装置投运;二是锅炉效率同比降低0.07个百分点、排烟温度同比升高3.87、汽耗率同比升高0.01个百分点、真空度同比降低0.55个百分点、油耗同比增加36.18吨(详见小指标分析报表)等小指标方面原因使发电煤耗同比降低27.19克/千瓦时;累计同比升高的主要原因是发电量同比降低和机组脱硫装置投运。100MW机组本月完成392.4克/千瓦时,累计完成417.58克/千瓦时,同比低5.39克/千瓦时。100MW机组综合供电煤耗累计同比降低的主要原因加强了机组辅机的优化与运行管理,使部分主要技术经济指标有所改善(见小指标分析报表)。厂用电率:520MW机组本月完成10.76%,与去年同期(9.28%)相比升高1.48个百分点,比月度计划(11.3%)

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 企业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号