大容量CFB锅炉结焦原因分析及防范措施分析

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1、大容量CFB锅炉结焦原因分析及防范措施分析1前言目前,国内循环流化床锅炉正处于向大容量、高参数方向大力发展阶段。近几年,国内已先后投产了一批135 Mw等级的440th循环流化床锅炉。在试生产或运行过程中,不少CFB炉曾经不同程度地发生过炉内结焦这一问题,严重时,还导致被迫停炉现象的发生。连州电厂二期扩建的二台CFB炉(3号和4号炉)系广东省电力系统首批、亦是哈锅厂首批燃烧劣质无烟煤的CFB锅炉。在调试过程中,我们也曾遇到过类似问题。本文试图结合该二台CFB炉的具体情况,就炉内结焦这一制约CFB炉正常运行之问题作一分析和探讨。2锅炉设计特点连州电厂3号和4号炉系哈锅厂引进Astom公司技术设计

2、制造的440th循环流化床锅炉,型号为HG 44013.7wM9。采用床上床下联合点火的启动方式,床上油枪6只,床下油枪4只,燃用#0轻柴油。采用两级碎煤系统,其中二级碎煤机从德国FAM公司进口。给煤系统共三级, 其中一级为称重式给煤机,二、三级为刮板式。配有飞灰再循环和石灰石脱硫系统。设计燃煤为连州和湖南临武、宜章、嘉禾、白沙等地的无烟煤,大多属低挥发份、低热值、高灰份的劣质无烟煤。最大允许粒径为7mm,屯。=0.75mm,dO 9mm,占12 6O 465O 9mm,占35 86O 3O 465mm,占28 2O 2O 3mm,占12 9O 125O 2mm,占8 74 1),易导致结焦。

3、同时,炉渣中硅铝比2siO。Al。O。偏大(1 18),易使煤灰熔化温度下降,导致结焦。b) 运行期间,停床下油枪时,床温偏低,切风不及时,大量冷风进入炉量,导致床温下降,引起结焦。c) 首次启动时,所采用的床料(河砂)颗粒偏粗,且K。O含量偏大(3),易引起结焦。煤粒也稍微偏粗了些。d)启动期间,煤油混烧时间过长,未燃烧完全的油渣易与床料板结成块。加之一次风量偏小,炉内流化不良,导致床料结块,形成疏松性渣块,这是引起第一次结焦(结渣)的原因之一。e) 由于燃用的是当地小窑煤,挥发份低,热值低,固定碳高,且炉内局部出现过低温区域,易导致煤粉未完全燃烧现象的发生,烧结成焦块,这是引起第二次结焦的

4、原因之一。f) 从测得的煤灰熔隔特性数据、运行参数及焦块性质分析可发现:除个别区域外,炉膛大部分区域的床温均小于灰渣变形温度DT和软化温度sT,且焦块中嵌有未烧结的颗粒,因此,3号炉第二次结焦性质可归结为低温结焦旧J,即只是由于局部超温并进行低温烧结而引发的。3 2 3对策通过对3号炉结焦原因的分析,我们有针对性地采取了以下防止低温结焦的措施:a) 由于前二次启动时所采用的床料(河砂)特性不理想,我们在第三次点火启动前,改用经筛选的炉渣作为启动用床料,床料高度为700mm,并重新做流化特性试验。b) 对床温床压表进行校验,确保其指示准确。并对全部油枪进行检查,确保雾化良好。c) 运行期间,确保

5、炉内流化良好,颗粒混和迅速,处于正常流动状态,炉内温度分布均匀。d) 加快启动速度,尽量缩短油煤混烧时间。e) 针对劣质无烟煤特性,要求运行人员在切油枪时, 将床温控制在820。c左右。且停床下油床时,切风应迅速。f) 加强对入炉煤颗粒度监测,尽量使筛分比合符要求。通过采取以上措施, 3号炉未再发生过结焦(结渣)现象。4 4号炉结焦原因及对策4 1结焦情况介绍4号炉于2(1(】4年3月27日首次点火启动, 31日7:53,因床压低,需向炉内补加床料(砂),因当时是通过煤仓向炉内加床料的,而煤仓内的床料有误漏进的煤粉,因此当时向炉内加床料,实际相当于投入煤砂混合物,而当时床温只有1396。c,床

6、料中夹带的无烟煤不能完全着火燃烧,床温不升反降,8:01便停止加床料,但床温继续下降至520。C。投油助燃,至15: 04,床温达660。C,床压3 7Kpa,首次试投煤,但床温仍不升反降,至20:03,床温降至517。c,4月1日6:42,通过投油枪将床温升至643。c,床压3 7Kpa,再投煤,床温升至866。c后便开始下降,床压也开始下降,12:03床压低至O 3Kpa,再补加床料(砂),床压升至3 OKpa便又下降,估计炉内已结焦。16:45,床温仍继续下降至460。c,床压则降至1 5Kpa,但炉膛密相区下部个别区域床温却高达1093。c以上,且两侧主汽温偏差大,判断炉内已结焦较多,

7、被迫停炉。4月5日进入炉膛检查,发现炉内严重结焦,炉内风帽上面23区域已被焦块覆盖,前墙焦块高达2米,炉焦既硬又黑。4 2原因分析事后,我们对结焦原因进行了认真的分析和研究,最终确认4号炉结焦原因系由各种因素综合作用的结果,是渐进性结焦,其结焦机理介于局部低温结焦与整床高温结焦之间。具体原因如下:a) 床料中带煤,误将夹带大量煤粉的燃煤当床料送入炉膛,加床料时床温又未达到投煤温度,导致燃烧不完全,这是引起结焦的起始因素,也是主要原因之一13。b) B侧一次风总风门不能正常操作,冷态试验不准,且B回料流化风机多次发生皮带断现象,不能正常运行,g发过回料阀堵塞现象。导致炉内流化不理想,这是引起结焦

8、的另一原因,也是后来二侧温差大难调节的原因之一。c) 首次试投煤时,发现床温不升反降,未能及时停止给煤,从而使结焦现象加剧。d) 正式投煤前,因要做一系列试验,烧油时间过长,且发生过油枪漏油和油压偏低现象,这是加剧结焦的另一因素。e) 在结焦的情况下,又误向炉内补加床料,虽然床料中无煤,但却加剧了结焦的发生。引起局部区域高温,局部形成高温结焦。f) 床料成份复杂,有炉渣也有砂,易结块。给煤不连续,常断煤,一旦瞬间给煤量增多,且烧得不完全,则易引起结焦。加之适逢下雨天,新运来的煤偏湿难着火,粒度也偏大。在这几种因素的综合作用下,使结焦现象越来越严重,随着时间的推移,焦块象滚雪球似的越来越大,流化

9、越来越不正常;流化越不正常,结焦就越严重,形成恶性循环,最后焦块越来越硬,形成渐进性结焦。4 3对策在找出4号炉严重结焦的原因后,我们采取了以下防止结焦的措施:a) 床料改用经筛分的炉渣,严防床料与煤混合投入。严禁将煤仓当床料仓用,改从三级给煤机落煤口加床料。b) 重新做流化试验,对一次风量重新进行标定,检查风门开度。运行时确保一次风量大于临界流化风量。尽量缩短投油枪时间,加快启动速度,并保持正常油压。c) 投煤时,床温一定要达到650。c以上。一旦发现床温降低,氧量无变化,说明煤粉未着火,则应立即停止给煤。投煤初期,做到间断点动投煤,且投煤量不能大。投煤后,要求尽快提高床温。d) 适当保证入炉煤的干燥度,防止湿煤入仓;并防止断煤现象的发生;同时适当降低煤粒度。e) 加强运行监视,勤看火,勤巡视,勤调整,勤查看主要参数曲线报(床温床压等),了解其变化趋势。严禁塌床现象的发生,严防局部区域温度过高或过低。并尽量做到连续排渣。通过采取以上措施, 4号炉未再发生结焦现象。5结束语引起循环流化床锅炉结焦的因素较多,且机理复杂,但均可归结为低温结焦、高温结焦及两者交互作用的渐进性结焦。目前,国

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