后桥漏油8D整改报告课件

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1、后桥漏油8D整改报告,江铃底盘股份有限公司质保部 VRT小组:油封 小组负责人:许建荣,江铃8D,VRT1小组成员,组长: 许建荣江铃底盘公司质保部主管 组员: 胡义华江铃底盘公司质保部长 罗晓宇江铃底盘油封采购员 陈田兵江铃底盘主动齿轮凸缘工艺员 黄 浩江铃底盘装配车间主任 周晓晶江铃底盘涂装质管员 陈 伟江铃底盘涂装工艺员,江铃8D,组内分工,江铃8D,许建荣负责小组工作安排与协调 胡义华负责改进效果的跟踪、考核 罗晓宇负责外配件油封质量的采购、质量改进 陈田兵负责主动齿轮凸缘工艺的修订与更改,负 责金工车间质量控制 黄 浩负责装配质量的控制 周晓晶负责装配质量的跟踪、 陈 伟负责装配工艺

2、的修订、更换,故障描述:主动齿轮油封漏油故障12起,占总故障的19.4%,其它漏油故障8起,占总故障的12.9%。后桥漏油的故障率占总故障的32.3%,仅次于后桥异响的故障率. 改进目标:杜绝焊缝漏油、平面漏油;油封漏油故障率降至4以下。,问题说明,江铃8D,后桥漏油故障分析,原因分析,寻找根本原因,油封 漏油,油封质量达不到要求,人,操作者责任心,机,油封压具不当,主动齿轮凸缘表面粗糙度低,料,法,环,压装时油封压歪,油封外圆密封胶不均匀,清洁度差,油封唇口润滑脂过多,主动齿轮凸缘端面有毛刺,江铃8D,油封轴颈表面加工方法不对,油封装配时 同心度不好,桥壳轴头油封表面粗糙度低,桥壳轴端 部有

3、毛刺,确定并验证根本原因,影响后桥油封漏油的原因有: 油封质量达不到要求; 油封主副唇口之间锂基润滑脂过多,工作时锂基润滑脂变稀,易产生漏油假相; 油封装配表面粗糙度低或端部有毛刺; 压装油封时油封压歪; 油封轴颈加工方法不对。,江铃8D,选择和验证永久性措施,江铃8D,1、油封质量达不到要求,向供应商提出明确的油封质量性能指标,并提供检验报告,采用进口油封; 定期提供台架试验报告,并监督供应商进行试验。 完成时间:2003/6/25,江铃8D,2、油封主副唇口锂基润滑脂过多,工作初始状态润滑脂变稀溢出,造成后桥油封漏油的假相;,装配时严格控制主动齿轮油封主副辱唇口的润滑脂用量,要求油封供应商

4、加注油封唇口润滑脂时,采用定量加脂枪实施加注润滑脂,以免润滑脂过多,造成后桥假相漏油,造成不必要的维修。(已在2002/1/31完成)。,江铃8D,3、油封工作表面粗糙度低或端面有毛刺 油封轴颈加工方法不对,增加油封装配表面外圆表面及端面抛光工序,提高油封工作表面粗糙度,去除轴颈端面毛刺。 油封装配表面抛光时砂带不能左右移动,确保表面纹路与轴线垂直。 完成时间:2002/12/25,江铃8D,2003年6月30日对桥壳轴头检查表面粗糙度,2003年6月30日对主动齿轮凸缘检查表面粗糙度,主动齿轮凸缘、桥壳轴头表面粗糙度工序稳定,4、装配油封时,油封装歪,设计专用油封压装套筒,用油压机压装,避免人为因素造成油封装歪,专用压油封压装套筒增加了导向装置,确保油封压装正确。 装配主减全部在专用装配线上装配,减少人为因素装配的装配失误。 完成时间:2003/5/25,江铃8D,实施永久性措施,将上述措施全部纳入控制计划,实施永久控制措施。 完成时间:2003/07/15,江铃8D,

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