岗位应急处置卡(液化).doc

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1、 净化 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号: 001 发布日期 事故名称原料气源中断 工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象天然气管线压力迅速下降危害因素辨识冻伤、污染环境危害描述天然气管线压力迅速下降,液化量减小,冷箱急剧降温,易造成液化单元设备、管线、仪表低温泄漏。注意事项1、现场作业,接触低温设备,必须佩带防冻手套。2、救助和控制并行;先防泄,后治理。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报。2、班长组织人员迅速平稳将冷剂压缩机切换至小循环运行。3、切断各个单元的切断阀门。4、稳定净化

2、单元的天然气主管线压力,保持胺系统正常运行。审核人: 编制人: 净化 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号: 002 发布日期 事故名称导热油炉管爆裂着火 工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象导热油炉管爆裂着火危害因素辨识火灾、烫伤、机械伤害危害描述炉管破裂不严重时,炉膛温度,烟气温度均匀上升,烟囱冒黑烟,炉管外着火。破裂严重时,炉管内油品从破裂处大量喷出,在炉膛内燃烧,烟囱大量冒黑烟,炉膛温度、炉出口温度、烟气温度急剧上升。注意事项1、处理人员必须穿戴好防护用品,且有监护人。2、先控制,后处理。应急处置1、发现人立即报告

3、班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报、相关消防部门、通知气站停气。2、班长组织人员停导热油单元、迅速平稳将冷剂压缩机切换至小循环运、停闪蒸气压缩机。3、组织人员退导热油至V-301,氮气吹扫导热油管线、打开烟道挡板、向炉膛吹氮气、过热气炉顶放空。审核人: 编制人: 净化 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号:003 发布日期 事故名称吸收塔T-101淹塔工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象T-101液位迅速增长,造成淹塔。危害因素辨识污染环境、腐蚀危害描述吸收塔T-101淹、造成吸收塔T-101设备损坏、胺液污染

4、。注意事项加强对吸收塔液位的监控,一旦发现因原料气带水造成的污染,应立即关闭T-101液控阀,停胺液循环系统,避免更多胺液被污染。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报。2、班长组织人员迅速切断脱碳单元至脱水单元的紧急切断阀。3、组织人员停脱碳单元、脱水单元、液化单元切至小循环运行,停闪蒸气压缩机、再生气压缩机。审核人: 编制人: 净化单元 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号:004 发布日期 事故名称再生塔底重沸器重沸器换热盘管内漏工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象1、导热油热媒膨胀

5、罐液位走低;2、胺液系统处理CO2效果下降,胺液系统循环量增大;3、胺液溶液取样化验发现溶液中含有油脂成分。危害因素辨识污染环境、腐蚀危害描述1、胺液溶液受到污染,吸附CO2能力下降,导致天然气中CO2含量超标;2、天然气可能携带小量受污染介质进入脱水塔,污染脱水塔填料,降低填料使用寿命;3、导热油系统受到胺液污染导致高温导热油带水,在导热油升温过程中会出现水沸现象;4、受污染导热油,受热后出现结焦现象,造成导热油系统管道堵塞、设备损坏。注意事项1、处理人员必须穿戴好防护用品,且有监护人。2、先控制,后处理。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报通知气站停气。

6、2、班长组织人员停导热油单元、迅速平稳液化单元切换至小循环运、停闪蒸气压缩机。3、班长组织人员关闭进出再生塔底重沸器前后手阀;评估胺液与导热油生产工况,置换过滤受污染介质,并将受污染介质回收;4、对再生塔底重沸器进行氮气吹扫置换,检测合格后,对泄漏盘管进行堵漏作业;最后对再生塔底重沸器彻底清洗置换。审核人: 编制人:吕胜男 净化单元 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号:005 发布日期 事故名称高温导热油泵出口压力表引压管口破裂工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象1、DCS操作系统画面显示高温导热油循环量低低报,触动ES

7、D联锁,导致导热油炉停机;2、高温导热油泵出口管线压力表引压管口泄漏出大量高温导热油并伴有大量油气。危害因素辨识引发火灾、污染环境、人员窒息、中毒危害描述1、高温导热油出口流量低,触动ESD联锁导致导热油炉停炉,继而引发净化系统停车;2、泄露的高温导热油会对周边设备及工艺管线造成损害;3、高温导热油闪蒸出的大量油气可能会造成人员窒息中毒;4、泄露的导热油可能导致环境污染。注意事项1、处理人员必须穿戴好防护用品,且有监护人。2、先控制,后处理。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报、相关消防部门、通知气站停气。2、班长组织人员停导热油单元、迅速平稳将冷剂压缩机切

8、换至小循环运、停闪蒸气压缩机。3、班长组织人员穿戴隔热服,佩戴防毒面具及防护眼镜利用消防沙在事故现场建立阻隔带,退导热油至V-301,关闭进出高温导热油泵前后阀门;现场油温下降后,对泄漏导热油进行处理;利用氮气吹扫置换高温导热油泵,检测合格后对泄漏部位进行维修或更换作业。审核人: 编制人:吕胜男 净化单元 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号:006 发布日期 事故名称贫液泵出口法兰部位胺液泄漏工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象1、DCS操作系统画面显示贫液泵出口流量突然减小,胺液系统各容器液位持续走低;2、现场巡检发现

9、贫液泵出口法兰泄漏出大量胺液溶液。危害因素辨识污染环境、腐蚀设备、腐蚀皮肤危害描述1、大量胺液泄漏造成胺液系统各容器液位持续走低,从而引发液位低低连锁,造成净化单元停车继而导致全厂停车;2、由于胺液在贫液泵出口后压力达到6.5-7.0MPa,温度达到70左右,高压高温腐蚀特性会对周边设备及人员造成极大危害。注意事项1、处理人员必须穿戴好防护用品,且有监护人。2、先控制,后处理。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报、相关消防部门、通知气站停气。2、班长组织人员停净化单元、液化单元切换至小循环运行。3、班长组织操作人员穿戴防护用品建立隔离带,利用消防沙防止胺液溶

10、液进入雨水收集系统,并将贫液泵与工艺装置进行隔离;4、班长组织氮气吹扫置换贫液泵及配套管线,带安全人员检测合格后,对贫液泵出口法兰进行维修或更换;验收完成后逐步恢复生产。审核人: 编制人:吕胜男 净化单元 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号:007 发布日期 事故名称天然气出脱水塔程控阀KV-2102A/B泄漏工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象1、脱水单元可燃气体报警器报警;2、DCS画面突然显示天然气进口流量增大,压力减小;3、现场人员听到发生泄漏的声音。危害因素辨识污染环境、闪爆、火灾、人身伤害、窒息危害描述1、天

11、然气泄漏可能会造成人员窒息;2、天然气泄漏引发火灾爆炸。注意事项1、处理人员必须穿戴好防护用品,且有监护人。2、先控制,后处理。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报、相关消防部门、通知气站停气。2、班长组织人员切断脱碳单元至脱水单元的切断阀、液化单元切换至小循环运行。3、班长组织操作人员穿戴防护用品建立隔离带,关闭泄漏程控阀前后的阀门,放空中间管线的天然气;4、班长组织氮气吹扫置管线,带安全人员检测合格后,对程控阀进行维修或更换;验收完成后逐步恢复生产。审核人: 编制人:吕胜男 液化单元 岗位应急处置卡反应生成气去V-127序号:008 发布日期 事故名称冷

12、机压缩机段间分液罐液相管线上法兰发生泄漏工艺流程低压蒸汽废水蒸汽自T-504塔去V-140消泡剂去V-138去T-104塔去T-103塔事故现象1、可燃气体探测系统报警;2、冷机压缩机段间分液罐液位迅速下降,冷箱温度快速升高;3、泄漏现场有大量液体快速挥发且有异味。危害因素辨识污染环境、火灾、爆炸、人身伤害、窒息、中毒危害描述1、泄漏引发冷剂循环量降低,可能造成冷剂压缩机喘振,导致冷剂压缩机停机;2、泄漏的混和冷剂会对现场人员造成窒息或中毒害;3、泄漏的混和冷剂为可燃物,可能会引发火灾爆炸。注意事项1、处理人员必须穿戴好防护用品,且有监护人。2、先控制,后处理。应急处置1、发现人立即报告班长,班长安排内操人员向车间值班人员和领导汇报、相关消防部门、通知气站停气。2、班长组织人员液化单元切换至小循环运行,后停冷剂压缩机。3、班长组织操作人员穿戴防护用品建立隔离带,关闭泄漏法兰处前后的阀门,放空中间管线的冷剂;4、班长组织氮气吹扫置管线,带安全人员检测合格后,对法兰进行维修或更换;验收完成后逐步恢复生产。审核人: 编制人:吕胜男 液化单元

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